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摘 要:xx油田开发企业应以开发热采超稠油为主,具体需依托注蒸汽进行热采开发,当前已经介入中后期吞吐开发,伴随轮次的不断提高、井况越来越差。含水量较高等因素造成开采油井效果不断变差,低效井在油井开井数中约占1/3。油井受到下跌原因的影响,低效井的收益会越来越差,需实施挖潜增效。通过分析该油井的现状、分布、低效因素,采取针对性治理策略,通过治理低效井改善生产效果,提升经济收益的同时,保证开发超稠油的后期实现挖潜增效。
关键词:超稠油开发;后期挖潜增效;对策
超稠油油藏开发的主力区为区块1和区块2,油品的性质为超稠油。截止到2016年总采出度约为32%,可采储量的采出度约为83%,含油面积较小、地质的储量较少、采出程度高、采油速度低、产量压力很大。具体开采技术选用蒸汽吞吐与SAGD。伴随开发油藏期间的不断推进,进入后期吞吐开发后,容易降低油井的开采效果,高轮次油井的含水量上升,低效井比重呈逐年上涨。成本也会最大化升高,油价大幅度下降,低效油井的数量、产量、操作成本在公司成本比重中大幅度上升,故此,本文評估以及研究低效井的治理策略,以提高低效井的开发效率为核心,实现挖潜增效,从而实现长远开发油田。
1.低效井的原因分析以及治理策略
1.1油田开发后期,低效井的变化趋势
在油田开发后期的过程中,低效油井的比重会逐渐上升。重新界定目前开发油井的效益,油气比低于0.2油井基本处在低效或无效益情况下,可以界定为低效油井,低效油井比例与产量比重逐年呈不断上升的趋势。
通过统计油井的开发效益可见,总油井820口,低效油井279口,约占35%;总产量为123万吨,低效油井的产量为9.5万吨,约占8%;公司的操作成本约为18亿,低效油井的成本为3.9亿,约占22%。
1.2低效油井的分布状况
通过分析与论证低效油井可见,因超稠油的开发周期因素,有些油井属于暂时低效;真正的低效油井数量为175口,其中114口直井,在总井数中约占65%,产量为4万吨,在总产量中约占43%;61口水平井,在总井数中 约占35%,产量为5.4万吨,在总产量中约占57%。
1.3低效油井的原因
通过分析低效油井的油藏概况、生产状况、井况等发现,低效油井的原因集中在高轮低效,含水量较高、井下技术情况变差、产能较低等。在开发后期超稠油吞吐的过程中,油井的轮次不断上升,当前吞吐平均为11轮,超过9轮在总井数中约占67%,油井的生产效果逐渐变差,高轮次因素诱发的低效井在低效井数中约占36%;有些油井因含水量较高造成的生产效率低下,在低效井中约占30%;有些油井因长期注入蒸汽生产造成套管损坏或错段,导致生产效果不高,在低效井次中约占18%。有些油井因油层的条件很差,而降低了低效油井的产能及生产效率,在低效井中其约占18%;其它复杂因素在低效井中约占9%。
1.4低效油井的治理策略
按照低效油井的原因归类,对于每种原因需制定针对性策略,旨在保证低效油井生产效益获得改善,保证无效成本降低的同时,从而保证整体收益全面提升。
对于高轮低效种类油井开展非烃类气体辅助蒸汽吞吐与间歇性吞吐;对低效油井井下的技术情况复杂,难以生产井选择侧钻或大修来改善生产效益;对含水量较高的油井,需选择性堵水进行改善开发效果;对低效油井产能不高井,可进行调层生产挖掘纵向潜力。
2.治理无效益产量效果
2.1高轮低效油井需开展非烃类气体辅助整体吞吐提升效能
大部分低效油井都是高轮低效,平均的轮次为13.3轮,采出程度约为29%,油气比均为0.11,生产周期会大幅度降低,对于此种油井开展非烃类气体辅助吞吐,完善蒸汽的用量,保证油井的吞吐效能提升,从而提高油井的经济收益。
整体吞吐投产次数39次,对比治理前产油量增加1.2万吨,油气比也随之上升了0.12,操作成本下降了1400元/吨,促进油井生产效益积极改善。
对于采出程度较高的油井,油层会出现很大的亏空,含油饱和度不高的低效油井,需进行停关恢复地层压力,间歇性生产,促进生产效强化改善。在间接性治理井组吞吐的过程中,与上轮对比效果明显上升,单井效率评价4口油井中3口油井实现了效益优化,具有良好的生产效果。
2.3调层挖潜含水量较高的低效油井
油层在出水、SAGD汽腔等影响下,容易增加低效油井的数量,利用强化研究油藏条件,将井网的分层开发情况结合起来,寻找纵向调层的潜力,统计5口井已经治理成功,每天产能增加了30t。
2.4低效井下技术复杂油井,采用大修、侧钻恢复产能
对于井况较差低效油井,优先选择潜力较高的油井实施侧钻或者大修治理。统计治理数量为22口,投产为15口,生产天数平均125天,阶段性产油量为1.06万吨,油气比0.25,日产油96吨。
3 结束语
(1)超稠油油藏进入吞吐开发后期,低效油井的比重呈逐年上涨的趋势,在总井数中约占30%。(2)通过分析低效油井的原因可见,低效油井的包含高含水、高轮低效、低产低液、井下的技术差等因素等。(3)通过研究低效油井的治理策略以及落实井况来看,对高轮低效类型的油井开展非烃类气体辅助蒸汽吞吐与间歇性吞吐可让生产效果积极改善,从而实现提质增效。(4)对于井下状况差的低效油井,需选择大修或侧钻保证油井的正常生产。(5)通过分析含水量较高油井的产生原因,实施堵水或者调层挖潜,有利于促进油井生产效益的全面提升。
参考文献
[1]刘明川, 李东, 付彦丽. 油田开发中后期的挖潜增效措施[J]. 化学工程与装备, 2019, No.275(12):112-113.
[2]王晓双, 黄鑫鹏. 油田开发后期的挖潜增效措施探究[J]. 云南化工, 2018, 47;No.251(04):168-169.
关键词:超稠油开发;后期挖潜增效;对策
超稠油油藏开发的主力区为区块1和区块2,油品的性质为超稠油。截止到2016年总采出度约为32%,可采储量的采出度约为83%,含油面积较小、地质的储量较少、采出程度高、采油速度低、产量压力很大。具体开采技术选用蒸汽吞吐与SAGD。伴随开发油藏期间的不断推进,进入后期吞吐开发后,容易降低油井的开采效果,高轮次油井的含水量上升,低效井比重呈逐年上涨。成本也会最大化升高,油价大幅度下降,低效油井的数量、产量、操作成本在公司成本比重中大幅度上升,故此,本文評估以及研究低效井的治理策略,以提高低效井的开发效率为核心,实现挖潜增效,从而实现长远开发油田。
1.低效井的原因分析以及治理策略
1.1油田开发后期,低效井的变化趋势
在油田开发后期的过程中,低效油井的比重会逐渐上升。重新界定目前开发油井的效益,油气比低于0.2油井基本处在低效或无效益情况下,可以界定为低效油井,低效油井比例与产量比重逐年呈不断上升的趋势。
通过统计油井的开发效益可见,总油井820口,低效油井279口,约占35%;总产量为123万吨,低效油井的产量为9.5万吨,约占8%;公司的操作成本约为18亿,低效油井的成本为3.9亿,约占22%。
1.2低效油井的分布状况
通过分析与论证低效油井可见,因超稠油的开发周期因素,有些油井属于暂时低效;真正的低效油井数量为175口,其中114口直井,在总井数中约占65%,产量为4万吨,在总产量中约占43%;61口水平井,在总井数中 约占35%,产量为5.4万吨,在总产量中约占57%。
1.3低效油井的原因
通过分析低效油井的油藏概况、生产状况、井况等发现,低效油井的原因集中在高轮低效,含水量较高、井下技术情况变差、产能较低等。在开发后期超稠油吞吐的过程中,油井的轮次不断上升,当前吞吐平均为11轮,超过9轮在总井数中约占67%,油井的生产效果逐渐变差,高轮次因素诱发的低效井在低效井数中约占36%;有些油井因含水量较高造成的生产效率低下,在低效井中约占30%;有些油井因长期注入蒸汽生产造成套管损坏或错段,导致生产效果不高,在低效井次中约占18%。有些油井因油层的条件很差,而降低了低效油井的产能及生产效率,在低效井中其约占18%;其它复杂因素在低效井中约占9%。
1.4低效油井的治理策略
按照低效油井的原因归类,对于每种原因需制定针对性策略,旨在保证低效油井生产效益获得改善,保证无效成本降低的同时,从而保证整体收益全面提升。
对于高轮低效种类油井开展非烃类气体辅助蒸汽吞吐与间歇性吞吐;对低效油井井下的技术情况复杂,难以生产井选择侧钻或大修来改善生产效益;对含水量较高的油井,需选择性堵水进行改善开发效果;对低效油井产能不高井,可进行调层生产挖掘纵向潜力。
2.治理无效益产量效果
2.1高轮低效油井需开展非烃类气体辅助整体吞吐提升效能
大部分低效油井都是高轮低效,平均的轮次为13.3轮,采出程度约为29%,油气比均为0.11,生产周期会大幅度降低,对于此种油井开展非烃类气体辅助吞吐,完善蒸汽的用量,保证油井的吞吐效能提升,从而提高油井的经济收益。
整体吞吐投产次数39次,对比治理前产油量增加1.2万吨,油气比也随之上升了0.12,操作成本下降了1400元/吨,促进油井生产效益积极改善。
对于采出程度较高的油井,油层会出现很大的亏空,含油饱和度不高的低效油井,需进行停关恢复地层压力,间歇性生产,促进生产效强化改善。在间接性治理井组吞吐的过程中,与上轮对比效果明显上升,单井效率评价4口油井中3口油井实现了效益优化,具有良好的生产效果。
2.3调层挖潜含水量较高的低效油井
油层在出水、SAGD汽腔等影响下,容易增加低效油井的数量,利用强化研究油藏条件,将井网的分层开发情况结合起来,寻找纵向调层的潜力,统计5口井已经治理成功,每天产能增加了30t。
2.4低效井下技术复杂油井,采用大修、侧钻恢复产能
对于井况较差低效油井,优先选择潜力较高的油井实施侧钻或者大修治理。统计治理数量为22口,投产为15口,生产天数平均125天,阶段性产油量为1.06万吨,油气比0.25,日产油96吨。
3 结束语
(1)超稠油油藏进入吞吐开发后期,低效油井的比重呈逐年上涨的趋势,在总井数中约占30%。(2)通过分析低效油井的原因可见,低效油井的包含高含水、高轮低效、低产低液、井下的技术差等因素等。(3)通过研究低效油井的治理策略以及落实井况来看,对高轮低效类型的油井开展非烃类气体辅助蒸汽吞吐与间歇性吞吐可让生产效果积极改善,从而实现提质增效。(4)对于井下状况差的低效油井,需选择大修或侧钻保证油井的正常生产。(5)通过分析含水量较高油井的产生原因,实施堵水或者调层挖潜,有利于促进油井生产效益的全面提升。
参考文献
[1]刘明川, 李东, 付彦丽. 油田开发中后期的挖潜增效措施[J]. 化学工程与装备, 2019, No.275(12):112-113.
[2]王晓双, 黄鑫鹏. 油田开发后期的挖潜增效措施探究[J]. 云南化工, 2018, 47;No.251(04):168-169.