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摘要:对继电保护及二次回路中隐形故障和变压器渗油进行分析,总结了预防隐形故障的措施及重要性。变电所是电网中最重要和最关键的设施。变电所的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而继电保护、二次回路、电力变压器是这道防御系统中最关键的设备、如果这些设备出现严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。
关键词:继电保护;二次回路;变压器;漏油隐形故障
中原油田兰油110KV变电所投产于1994年,至今已运行16年了,运行情况较好,随着基地工业的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和安全运行对我所继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。由于继电保护在电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏,而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。所以,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视。
1、隐形故障原因分析
(1)10KV开关拒合故障基本情况。中原油田兰油110KV变电所主变容量为6300千伏安。10KV五条出线。其中10KV配电系统采用的开关型号为ZN10型真空断路器,配CD10型直流电磁操动机构。10KV线路配置了电流速断保护和过电流保护,其中10KV油9开关对基地大部分的负荷供电。
(2)现象。10KV油9开关,自94年投运后,运行情况较好。随着基地的负荷迅速上升,配变的容量不断增大。至2008初,该开关出现拒合现象,即该开关在合闸时,发出连续的跳合声响,而后开关有时能合上,有时不能合上,开关出现“跳跃”现象。
(3)处理经过。该台开关出现的现象,对其定性分析如下:根据 “开关跳跃”,对10KV油9开关的控制和保护回路进行了测试和检查,排除了“开关跳跃”的可能。若开关存在跳跃,首选线路存在永久性相间短路故障,再则控制开关的接点焊死或控制开关在合闸位置卡死,不能复位。这两个条件都满足的情况下“开关跳跃”才会出现。通过分析,这两个条件都不具备,就能排除“开关跳跃”的可能性。再次对该开关进行试验和检查,没有发现异常,继而对开关的控制和保护回路进行检查,也没有发现问题。但该开关在恢复运行时,拒合现象仍然存在。
通过仔细分析现场情况,发现该故障可能与保护装置动作有关。因为在开关拒合时,发现过流信号掉牌,但运行人员认为掉牌是因为开关柜(GG-1A)振动较大引起的(以前发现过类似现象)。为此,重新检查控制和保护回路,终于发现了油9开关的过流保护没有时限。过电流保护时间继电器的延时闭合常开接点没有接入回路,而把瞬动常开接点接入了回路。把时间继电器接点改接后,开关恢复运行,一切正常,拒合现象消失,避免了基地大面积长时间停电事故的发生。
(5)110KV开关拒合故障隐形故障防范措施。继电保护装置及二次回路元件在电力系统运行中都有可能存在隐形故障。如PT、CT本体、保护出口压板、保护装置插件连接处、二次回路接线各端子、光纤通道等。造成隐形故障的原因有很多,通常有以下几种情况:不正确的整定计算定值、定值的配合不合理;装置的一些隐形故障,如元件老化失效、元件损坏、各插件接触不良等;二次接線错误;二次接线端子松动,接触不良;检修人员、运行人员误碰、误动保护设备;保护装置未严格按校验规程校验;二次回路的寄生回路;保护设备运行环境差,检修、运行人员对设备维护不到位。通过对上述几种情况的分析,继电保护及二次回路隐形故障是完全可以预防的。兰油110KV变电所综合自动化装置具有保护自诊断功能,对于装置的一些异常情况都能进行在线监测。关键的问题是必须加强设备管理,严格执行规章制度,建立健全设备的基础技术台帐。作到设备维护、检修到位,人员工作到位,将设备的一些细微变化记录在案,对运行设备的变化情况进行对比分析,找出存在的问题,有针对性的进行处理。尽量降低设备隐形故障的危害,使系统和电气设备避免大规模的事故。
2.变压器渗油 故障基本情况。
(1)兰油110KV变电所油箱焊缝渗油2次、高压套管升高座或进人孔法兰渗油发现3次、低压侧套管渗漏2次、防爆管渗油3次。
(2)变压器渗油故障处理经过和防范措施。油箱焊缝渗油。对于平面接缝处渗油可直接进行焊接,对于拐角及加强筋连接处渗油则往往渗漏点查找不准,或补焊后由于内应力的原因再次渗漏。对于这样的渗点可加用铁板进行补焊,两面连接处,可将铁板裁成纺锤状进行补焊;三面连接处可根据实际位置将铁板裁成三角形进行补焊;该法也适用于套管电流互感器二次引线盒拐角焊缝渗漏焊接。
高压套管升高座或进人孔法兰渗油。这些部位主要是由于胶垫安装不合适,运行中可对法兰进行施胶密封。封堵前用堵漏胶将法兰之间缝隙堵好,待堵漏胶完全固化后,退出一个法兰紧固螺丝,将施胶枪嘴拧入该螺丝孔,然后用高压将密封胶注入法兰间隙,直至各法兰螺丝帽有胶挤出为止。
低压侧套管渗漏。其原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上。受母线拉伸时,可按规定对母线用伸缩节连接;如引线偏短,可重新调整引线引出长度;对调整引线有困难的,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为增大压紧力可将瓷质压帽换成铜质压帽。
防爆管渗油。防爆管是变压器内部发生故障导致变压器内部压力过大,避免变压器油箱破裂的安全措施。但防爆管的玻璃膜在变压器运行中由于振动容易破裂,又无法及时更换玻璃,潮气因此进入油箱,使绝缘油受潮,绝缘水平降低,危及设备的安全。为此,把防爆管拆除,改装压力释放阀即可。
3.结束语。
从上述事故案例分析,电网系统局部发生故障时,由于继电保护和自动装置误动、拒动造成事故扩大,电网系统崩溃,导致大面积停电,对人们的生产、生活及社会稳定造成了较大的影响。以此为鉴,在现场工作中,必须严格执行规章制度,以良好的工作作风,认真的工作态度,不放过一丝蛛丝马迹。只有这样,将设备存在的异常情况消灭在萌芽之中,才能确保设备的健康、稳定运行。
关键词:继电保护;二次回路;变压器;漏油隐形故障
中原油田兰油110KV变电所投产于1994年,至今已运行16年了,运行情况较好,随着基地工业的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和安全运行对我所继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。由于继电保护在电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏,而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。所以,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视。
1、隐形故障原因分析
(1)10KV开关拒合故障基本情况。中原油田兰油110KV变电所主变容量为6300千伏安。10KV五条出线。其中10KV配电系统采用的开关型号为ZN10型真空断路器,配CD10型直流电磁操动机构。10KV线路配置了电流速断保护和过电流保护,其中10KV油9开关对基地大部分的负荷供电。
(2)现象。10KV油9开关,自94年投运后,运行情况较好。随着基地的负荷迅速上升,配变的容量不断增大。至2008初,该开关出现拒合现象,即该开关在合闸时,发出连续的跳合声响,而后开关有时能合上,有时不能合上,开关出现“跳跃”现象。
(3)处理经过。该台开关出现的现象,对其定性分析如下:根据 “开关跳跃”,对10KV油9开关的控制和保护回路进行了测试和检查,排除了“开关跳跃”的可能。若开关存在跳跃,首选线路存在永久性相间短路故障,再则控制开关的接点焊死或控制开关在合闸位置卡死,不能复位。这两个条件都满足的情况下“开关跳跃”才会出现。通过分析,这两个条件都不具备,就能排除“开关跳跃”的可能性。再次对该开关进行试验和检查,没有发现异常,继而对开关的控制和保护回路进行检查,也没有发现问题。但该开关在恢复运行时,拒合现象仍然存在。
通过仔细分析现场情况,发现该故障可能与保护装置动作有关。因为在开关拒合时,发现过流信号掉牌,但运行人员认为掉牌是因为开关柜(GG-1A)振动较大引起的(以前发现过类似现象)。为此,重新检查控制和保护回路,终于发现了油9开关的过流保护没有时限。过电流保护时间继电器的延时闭合常开接点没有接入回路,而把瞬动常开接点接入了回路。把时间继电器接点改接后,开关恢复运行,一切正常,拒合现象消失,避免了基地大面积长时间停电事故的发生。
(5)110KV开关拒合故障隐形故障防范措施。继电保护装置及二次回路元件在电力系统运行中都有可能存在隐形故障。如PT、CT本体、保护出口压板、保护装置插件连接处、二次回路接线各端子、光纤通道等。造成隐形故障的原因有很多,通常有以下几种情况:不正确的整定计算定值、定值的配合不合理;装置的一些隐形故障,如元件老化失效、元件损坏、各插件接触不良等;二次接線错误;二次接线端子松动,接触不良;检修人员、运行人员误碰、误动保护设备;保护装置未严格按校验规程校验;二次回路的寄生回路;保护设备运行环境差,检修、运行人员对设备维护不到位。通过对上述几种情况的分析,继电保护及二次回路隐形故障是完全可以预防的。兰油110KV变电所综合自动化装置具有保护自诊断功能,对于装置的一些异常情况都能进行在线监测。关键的问题是必须加强设备管理,严格执行规章制度,建立健全设备的基础技术台帐。作到设备维护、检修到位,人员工作到位,将设备的一些细微变化记录在案,对运行设备的变化情况进行对比分析,找出存在的问题,有针对性的进行处理。尽量降低设备隐形故障的危害,使系统和电气设备避免大规模的事故。
2.变压器渗油 故障基本情况。
(1)兰油110KV变电所油箱焊缝渗油2次、高压套管升高座或进人孔法兰渗油发现3次、低压侧套管渗漏2次、防爆管渗油3次。
(2)变压器渗油故障处理经过和防范措施。油箱焊缝渗油。对于平面接缝处渗油可直接进行焊接,对于拐角及加强筋连接处渗油则往往渗漏点查找不准,或补焊后由于内应力的原因再次渗漏。对于这样的渗点可加用铁板进行补焊,两面连接处,可将铁板裁成纺锤状进行补焊;三面连接处可根据实际位置将铁板裁成三角形进行补焊;该法也适用于套管电流互感器二次引线盒拐角焊缝渗漏焊接。
高压套管升高座或进人孔法兰渗油。这些部位主要是由于胶垫安装不合适,运行中可对法兰进行施胶密封。封堵前用堵漏胶将法兰之间缝隙堵好,待堵漏胶完全固化后,退出一个法兰紧固螺丝,将施胶枪嘴拧入该螺丝孔,然后用高压将密封胶注入法兰间隙,直至各法兰螺丝帽有胶挤出为止。
低压侧套管渗漏。其原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上。受母线拉伸时,可按规定对母线用伸缩节连接;如引线偏短,可重新调整引线引出长度;对调整引线有困难的,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为增大压紧力可将瓷质压帽换成铜质压帽。
防爆管渗油。防爆管是变压器内部发生故障导致变压器内部压力过大,避免变压器油箱破裂的安全措施。但防爆管的玻璃膜在变压器运行中由于振动容易破裂,又无法及时更换玻璃,潮气因此进入油箱,使绝缘油受潮,绝缘水平降低,危及设备的安全。为此,把防爆管拆除,改装压力释放阀即可。
3.结束语。
从上述事故案例分析,电网系统局部发生故障时,由于继电保护和自动装置误动、拒动造成事故扩大,电网系统崩溃,导致大面积停电,对人们的生产、生活及社会稳定造成了较大的影响。以此为鉴,在现场工作中,必须严格执行规章制度,以良好的工作作风,认真的工作态度,不放过一丝蛛丝马迹。只有这样,将设备存在的异常情况消灭在萌芽之中,才能确保设备的健康、稳定运行。