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摘要:通过综合分析,影响管理区工况合格率的因素有以下方面:地层能量不足、 地面,生产参数不合理、井筒,油井结蜡结垢影响严重,制约着正常生产。在认真录取好各项资料的基础上,通过加强动态分析、工况分析,确保油井的正常生产。地面上,针对部分井参数不合理的情况,多方论证,优化参数,进一步协调供排关系;井筒方面,多措并举,防止蜡、垢;地层方面,优化洗井方式,实现精细注水。
关键词:油藏特性;精细化注水;差异化管井;优化参数;工况分析
多年以来,结合区块油藏特性,从地层、井筒和地面三方面入手,通过不断创新管理理念,细化管理方法,实施精细化注水、差异化管井和信息化提升的运行模式,管理区块各工况指标相比于去年均有所上升,其中:资料全准率和设备完好率均为100%,抽油机平衡率85%,工况合格率56%,长寿井占总井数的48%,与去年同期相比增加了5口,百米吨液耗电比去年同期下降了0.18 kw·h。
1 影响工况合格率的因素
通过综合分析,影响管理区工况合格率的因素有以下方面:地层能量不足、 地面,生产参数不合理、井筒,油井结蜡结垢影响严重,制约着正常生产。在认真录取好各项资料的基础上,通过加强动态分析、工况分析,确保油井的正常生产。地面上,针对部分井参数不合理的情况,多方论证,优化参数,进一步协调供排关系;井筒方面,多措并举,防止蜡、垢;地层方面,优化洗井方式,实现精细注水。
2 精细化注水,补充地层能量
在强化地质研究、深化注采对应关系及水驱规律认识的基础上,细分注水单元,以注水井为中心进行目标化分析,逐一开展注采单元分析评价,及时优化管理对策,切实提高地层能量。
一是提高注入水标准,加强水质监控,确保井组“注好水”。配合油藏物性情况及注入水与地层岩石、流体的配伍性试验结果,加强注入水质的改造工作。一方面加强源头水质提升,强化注入水处理的过程管理;另一方面将腐蚀较严重铁管线更换为玻璃钢管线,在井口取样分析中,悬浮物含量由之前的3.8mg/l下降至目前的2.6mg/l,达到了B3水质的标准。此外根据每月的井口及配水间的水质化验结果及时与联合站结合,对含油量、铁细菌、悬浮物颗粒直径等控制指标进行预警、提前处理,确保注入水质达到B3标准。
二是强化油水并重认识,规范注水管理,确保井组“注足水”。成立注水管理小组,严把设备维护、资料录取和水井洗井三个环节。2015年整改井口、管线流程渗漏18井次,整改配水间流程7井次,清理单流阀15井次,清理水表芯子7井次,有效保证了资料的准确性。细化《洗井指导书》,确立合理的洗井周期,完善洗井工艺流程与标准,落实运行和检查考核制度;将设备、仪表和井口及管网护理等关键点进行重点分解,提高维护管理水平,确保设备完好率和配注完成率,使注水系统始终保持最佳状态;通过注水系统“链条式”的配合,各节点管理工作环环相扣、高效运行,使注水区块地层能量及时得到有效补充。为提高注水井利用率,我们针对长停井、出砂井采取了相应的有效措施。对长停井进行检管后上增注泵提压增注,恢复注水能力,总注水量和单井注水量均较好完成配注计划。
三是立足井组动态分析,抓好动态调配,确保井组注“高效水”。围绕精细油藏管理,我们立足井组动态分析,根据单井生产变化及时针对每个注采井组开展系统评价,经过精细地层对比分析,拿出针对性的注采调配意见和治理措施,密切观察注采反应,合理调配。根据无因次采液曲线及相渗曲线,采用上调注水量,放大对应油井的生产压差,区块油井见效明显。
3差异化管井,培育健康长寿油井
通过深入研究油藏特征和开发规律,结合“一井一策”分析管理模式,建立井筒健康档案,制定井筒差异化管理体系。同时,完善井筒管理制度,明确各级管理职责,将井筒治理作为一项长期的系统工程实施精细化管理。
一是综合分析油井特点,实施分类管理,确保单井健康。我们为每口油井建立了单井管理档案,分为易出砂井、易偏磨井、易腐蚀井、易结蜡井等,为每类井制订不同的管理办法:对易出砂井定期做含砂化验,控制生产压差,保持生产参数的合理,尽量减少停井;在处理生产问题时,抽油机驴头必须停在上死点位置;在洗井作业时控制洗井排量,減少地层出砂量等。对偏磨井采取防偏磨措施,应用内衬油管治理技术,优化工况管理水平。对易结蜡井,认真做好电流的录取对比和功图的巡检分析,通过摸索各井含蜡量和水敏情况,采取加热油、热水、清防蜡剂等不同的方式进行清蜡,获得了精细管理上的大突破。同时,为提高加药效率、降低腐蚀率,对5口井安装加药罐实施“点滴”加药。
二是充分认识管理难点,采取对症下药,确保地层稳定。针对地层水敏严重,过去直接加热水清蜡,初期清蜡效果好,但是含水很长一段时间居高不下或是该井的液量下降。目前采用在完井管柱加装洗井封隔器,直接加热水进行清蜡,油井的产量及含水不受影响。通过对不同的区块采用不同的管理方式,不但提高管理水平,也提高管辖区块油藏开发效果。
三是细化季节性管理措施,严抓工作落实,确保管理到位。针对季节变化,结合该区块的特点,制定相应的重点管理措施,确保油井的高效平稳生产。在冬季生产时,结合信息监控密切关注单井回压、载荷的变化。对回压升高井及时升温、冲管线,提高机采系统效率。并对油稠井加降粘剂,减少抽油杆上下行的阻力,降低耗电量的同时,也提高了采液强度。在夏季生产时,提前做好雨季电器防护工作和设备调整工作,及时调整皮带松紧度、更换皮带轮,保障抽油机的高效运行。通过多管齐下的精细管理措施,保证了该区块油水井的正常生产。
4 信息化提升,提高工况管理水平
基层生产管理过程由诸多节点构成,精细化管理是每个生产管理细节上精益求精的体现,完善配套的信息化建设是各项精细化管理措施实施的有效保障。
一是加强基础性资料的录取归纳,确保资料的全准率。严格履行资料录取相关规定,落实标准化操作规程,确保油水井基础资料的真实性和准确性。对新投井、措施井及含水变化较大井,加强监控,加密取样核实含水情况,搞清其动态变化。进一步完善了《油水井动态管理办法》,明确技术员和资料员在资料录取中的责任,为正确认识油藏、分析油藏提供全面、可靠的第一手数据,确保注采调整、水井调配和措施挖潜等方案的科学性与合理性。充分利用开发在线分析平台,进行阶段对比和分析。专人负责,重点培训,严格落实液面、液量等资料,保证了资料全准率。
二是加强综合性资料的统筹分析,做到用数字说话。我们通过调整抽油机机型、换电机、调冲程、降冲次等措施,取得了较好效果,为工况调整提供坚实保障。调平衡6口,调整后设备运行更加平稳可靠,年节约电量约6千余度。
三是加大对工况节点管理工作的支持决策力度,听数字指挥。充分发挥信息化生产指挥系统的核心作用,充分利用远程监控系统,优化工作流程,安排专人负责观察每天回压、温度、电流变化,认真开展功图巡检工作,5分钟之内便能收到发现抽油机的异常生产报警。从而全面掌握油井生产动态,及时发现和处理因设备、电路、管线和皮带故障造成的停井。
5 结束语
多年以来,结合该区块油藏特性,分析影响管理区工况合格率的因素,从地层、井筒和地面三方面入手,通过不断创新管理理念,细化管理方法,实施精细化注水、差异化管井和信息化提升的运行模式,在采油工程指标和工况优化管理方面取得了一定的成效。
关键词:油藏特性;精细化注水;差异化管井;优化参数;工况分析
多年以来,结合区块油藏特性,从地层、井筒和地面三方面入手,通过不断创新管理理念,细化管理方法,实施精细化注水、差异化管井和信息化提升的运行模式,管理区块各工况指标相比于去年均有所上升,其中:资料全准率和设备完好率均为100%,抽油机平衡率85%,工况合格率56%,长寿井占总井数的48%,与去年同期相比增加了5口,百米吨液耗电比去年同期下降了0.18 kw·h。
1 影响工况合格率的因素
通过综合分析,影响管理区工况合格率的因素有以下方面:地层能量不足、 地面,生产参数不合理、井筒,油井结蜡结垢影响严重,制约着正常生产。在认真录取好各项资料的基础上,通过加强动态分析、工况分析,确保油井的正常生产。地面上,针对部分井参数不合理的情况,多方论证,优化参数,进一步协调供排关系;井筒方面,多措并举,防止蜡、垢;地层方面,优化洗井方式,实现精细注水。
2 精细化注水,补充地层能量
在强化地质研究、深化注采对应关系及水驱规律认识的基础上,细分注水单元,以注水井为中心进行目标化分析,逐一开展注采单元分析评价,及时优化管理对策,切实提高地层能量。
一是提高注入水标准,加强水质监控,确保井组“注好水”。配合油藏物性情况及注入水与地层岩石、流体的配伍性试验结果,加强注入水质的改造工作。一方面加强源头水质提升,强化注入水处理的过程管理;另一方面将腐蚀较严重铁管线更换为玻璃钢管线,在井口取样分析中,悬浮物含量由之前的3.8mg/l下降至目前的2.6mg/l,达到了B3水质的标准。此外根据每月的井口及配水间的水质化验结果及时与联合站结合,对含油量、铁细菌、悬浮物颗粒直径等控制指标进行预警、提前处理,确保注入水质达到B3标准。
二是强化油水并重认识,规范注水管理,确保井组“注足水”。成立注水管理小组,严把设备维护、资料录取和水井洗井三个环节。2015年整改井口、管线流程渗漏18井次,整改配水间流程7井次,清理单流阀15井次,清理水表芯子7井次,有效保证了资料的准确性。细化《洗井指导书》,确立合理的洗井周期,完善洗井工艺流程与标准,落实运行和检查考核制度;将设备、仪表和井口及管网护理等关键点进行重点分解,提高维护管理水平,确保设备完好率和配注完成率,使注水系统始终保持最佳状态;通过注水系统“链条式”的配合,各节点管理工作环环相扣、高效运行,使注水区块地层能量及时得到有效补充。为提高注水井利用率,我们针对长停井、出砂井采取了相应的有效措施。对长停井进行检管后上增注泵提压增注,恢复注水能力,总注水量和单井注水量均较好完成配注计划。
三是立足井组动态分析,抓好动态调配,确保井组注“高效水”。围绕精细油藏管理,我们立足井组动态分析,根据单井生产变化及时针对每个注采井组开展系统评价,经过精细地层对比分析,拿出针对性的注采调配意见和治理措施,密切观察注采反应,合理调配。根据无因次采液曲线及相渗曲线,采用上调注水量,放大对应油井的生产压差,区块油井见效明显。
3差异化管井,培育健康长寿油井
通过深入研究油藏特征和开发规律,结合“一井一策”分析管理模式,建立井筒健康档案,制定井筒差异化管理体系。同时,完善井筒管理制度,明确各级管理职责,将井筒治理作为一项长期的系统工程实施精细化管理。
一是综合分析油井特点,实施分类管理,确保单井健康。我们为每口油井建立了单井管理档案,分为易出砂井、易偏磨井、易腐蚀井、易结蜡井等,为每类井制订不同的管理办法:对易出砂井定期做含砂化验,控制生产压差,保持生产参数的合理,尽量减少停井;在处理生产问题时,抽油机驴头必须停在上死点位置;在洗井作业时控制洗井排量,減少地层出砂量等。对偏磨井采取防偏磨措施,应用内衬油管治理技术,优化工况管理水平。对易结蜡井,认真做好电流的录取对比和功图的巡检分析,通过摸索各井含蜡量和水敏情况,采取加热油、热水、清防蜡剂等不同的方式进行清蜡,获得了精细管理上的大突破。同时,为提高加药效率、降低腐蚀率,对5口井安装加药罐实施“点滴”加药。
二是充分认识管理难点,采取对症下药,确保地层稳定。针对地层水敏严重,过去直接加热水清蜡,初期清蜡效果好,但是含水很长一段时间居高不下或是该井的液量下降。目前采用在完井管柱加装洗井封隔器,直接加热水进行清蜡,油井的产量及含水不受影响。通过对不同的区块采用不同的管理方式,不但提高管理水平,也提高管辖区块油藏开发效果。
三是细化季节性管理措施,严抓工作落实,确保管理到位。针对季节变化,结合该区块的特点,制定相应的重点管理措施,确保油井的高效平稳生产。在冬季生产时,结合信息监控密切关注单井回压、载荷的变化。对回压升高井及时升温、冲管线,提高机采系统效率。并对油稠井加降粘剂,减少抽油杆上下行的阻力,降低耗电量的同时,也提高了采液强度。在夏季生产时,提前做好雨季电器防护工作和设备调整工作,及时调整皮带松紧度、更换皮带轮,保障抽油机的高效运行。通过多管齐下的精细管理措施,保证了该区块油水井的正常生产。
4 信息化提升,提高工况管理水平
基层生产管理过程由诸多节点构成,精细化管理是每个生产管理细节上精益求精的体现,完善配套的信息化建设是各项精细化管理措施实施的有效保障。
一是加强基础性资料的录取归纳,确保资料的全准率。严格履行资料录取相关规定,落实标准化操作规程,确保油水井基础资料的真实性和准确性。对新投井、措施井及含水变化较大井,加强监控,加密取样核实含水情况,搞清其动态变化。进一步完善了《油水井动态管理办法》,明确技术员和资料员在资料录取中的责任,为正确认识油藏、分析油藏提供全面、可靠的第一手数据,确保注采调整、水井调配和措施挖潜等方案的科学性与合理性。充分利用开发在线分析平台,进行阶段对比和分析。专人负责,重点培训,严格落实液面、液量等资料,保证了资料全准率。
二是加强综合性资料的统筹分析,做到用数字说话。我们通过调整抽油机机型、换电机、调冲程、降冲次等措施,取得了较好效果,为工况调整提供坚实保障。调平衡6口,调整后设备运行更加平稳可靠,年节约电量约6千余度。
三是加大对工况节点管理工作的支持决策力度,听数字指挥。充分发挥信息化生产指挥系统的核心作用,充分利用远程监控系统,优化工作流程,安排专人负责观察每天回压、温度、电流变化,认真开展功图巡检工作,5分钟之内便能收到发现抽油机的异常生产报警。从而全面掌握油井生产动态,及时发现和处理因设备、电路、管线和皮带故障造成的停井。
5 结束语
多年以来,结合该区块油藏特性,分析影响管理区工况合格率的因素,从地层、井筒和地面三方面入手,通过不断创新管理理念,细化管理方法,实施精细化注水、差异化管井和信息化提升的运行模式,在采油工程指标和工况优化管理方面取得了一定的成效。