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隨着我国基本建设的飞速发展,作为混凝土用的主要原材料——天然沙呈现出越来越匮乏的趋势,这不利于基本建设的可持续发展。结合山西运城地区近几年来的实际情况,由于基本建设的发展势头方兴未艾,造成合格的天然沙已是供不应求,为适应基本建设的需求,大力开发和应用机制砂已成为当务之急。近年来,我们在这方面做了大量的工作,并将机制砂成功地应用于商品混凝土中,取得了很好的效果。
试验用原材料和试验方法
1.试验用原材料
为验证机制砂的应用效果,我们选用C20、C30、C40三种混凝土强度等级。试验时所用胶凝材料统一采用山西海鑫水泥厂生产的P·O42.5级水泥、山西彤阳炉料有限公司生产的S105矿粉和山西河津电厂生产的Ⅱ级粉煤灰;所用外加剂统一采用山西铁力外加剂厂生产的TL—B泵送剂;所用粗骨料统一采用山西运城三路里采石场生产的5mm~25mm碎石。其所用的细骨料分别为山西夏县沙场生产的天然河沙、山西闻喜俊沣机制砂Ⅰ和山西闻喜俊沣机制砂Ⅱ进行配合比设计和试拌。试验所用原材料检验结果详见表1~表8.
2.对比试验方法
(1)同强度等级混凝土采用不同细骨料对比试验。
保持混凝土单方胶凝材料用量基本相同,试拌时采用控制加水量的方法,使同强度等级混凝土在采用不同细骨料时,保持混凝土拌合物坍落度基本相同,同时进行新拌混凝土拌合物的坍落度、泌水率测试、和易性观测,并按GB/T50081-2002标准成型边长为100mm的立方体试件两组(7天、28天),在成型室内静置一昼夜后脱模,再移入温度为20℃±2℃、相对湿度≥95%的标准养护室内养护至规定测试龄期进行抗压试验。
(2)同配合比机制砂石粉含量的对比试验。
选用石粉含量分别为3.0%、5.0%、8.0%和10.0%等不同的机制砂进行试拌,观测拌合混凝土的用水量及7天、28天抗压强度。
试验结果分析
1.机制砂的颗粒级配对混凝土性能的影响
实践经验证明:预拌混凝土所用细骨料应具备空隙率小,以节约水泥;比表面积小,以减少润湿集料表面的需水量;要含有适量粒径在0.315mm以下的细颗粒,以改善混凝土的保水性和增加混凝土的密实性以及黏聚性,有利于克服混凝土的泌水和离析;颗粒表面要求光滑且成椭圆型,以减少混凝土的内摩擦力,增加混凝土的流动性。因此,细骨料的颗粒级配对混凝土的工作性能有很大的影响,进而影响到混凝土的强度。良好的细骨料可用较少的水量制成流动性好、离析、泌水少得混凝土,可达到增强节约水泥的效果,
试验结果表面:机制砂含有一定量的石粉,其累计筛余基本满足Ⅰ区、Ⅱ区天然砂的要求,但0.315mm以下颗粒一般低于20%,因此机制砂自身空隙率一般较大;颗粒多呈三角形或方形,表面粗糙,棱角尖锐,且针片状多。因此使用天然水洗中沙拌制的混凝土用水量较少,和易性好,但有时含石量太高,需要用掺和料来弥补缺陷;而使用级配良好的机制砂用水量较高,但拌合物和易性良好,泌水较少。
2.机制砂中石粉含量对混凝土性能的影响
在配合比基本相同的情况下,随着石粉含量的增加,拌合物用水量有上升趋势,但混凝土强度并没有下降趋势,当石粉含量在一定范围内时,混凝土强度有随石粉含量增加而呈上升的趋势,但达到一定数量后即呈下降趋势。试验证明,当石粉含量为3%时,混凝土拌合物和易性较差,保水性差;随着石粉含量的增加,当增至8%时,混凝土拌合物和易性明显改善,泌水少,且易于振实。因此,机制砂在泵送混凝土生产中,适量的石粉对增加混凝土泵送性能十分有利,特别在低强度等级混凝土中,能有效提高混凝土的和易性及减少泌水量,且混凝土强度不会下降。适量的石粉能起到非活性填充料的作用,增加浆体的数量,减少水泥石的空隙率,使水泥石更密实,由此提高了混凝土的综合性能,同时由于的增加,改善混凝土的和易性,从而提高了混凝土的强度。
3.使用机制砂的经济效益分析
根据建筑市场对原材料单价的统计,机制天然沙价格要低4元~5元。由试配结果可以看出,在保持相同坍落度情况下,机制砂与天然沙的强度基本接近,随着混凝土强度等级的提高,其机制砂比使用天然沙时大。从综合成本来计算,1立方米可以下降2元~3元,一年按30万立方米来计算,60万元~90万元,按每个工人每年2万元工资计算,相当于30~45人的工资,利润相当可观。因理使用机制砂,完全能配制出性能良好的预拌混凝土,且混凝土成本不会上升,反而会下降。
通过以上分析和相关试验证明,我们认为:
1.机制砂完全能在预拌混凝土中使用,并且质量是十分有保证的。
2.机制砂有一个好的级配及石粉含量,完全能配制出优质高效的预拌混凝土,且易于泵送。
3.机制砂的使用不会造成混凝土成本的上升。
表1水泥检验结果
表2 矿粉检验结果
表3粉煤灰检验结果
表4 外加剂检验结果
表5 粗骨料检验结果
表6 天然沙检验结果
表7 机制砂Ⅰ检验结果
表8 机制砂Ⅱ检验结果
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
试验用原材料和试验方法
1.试验用原材料
为验证机制砂的应用效果,我们选用C20、C30、C40三种混凝土强度等级。试验时所用胶凝材料统一采用山西海鑫水泥厂生产的P·O42.5级水泥、山西彤阳炉料有限公司生产的S105矿粉和山西河津电厂生产的Ⅱ级粉煤灰;所用外加剂统一采用山西铁力外加剂厂生产的TL—B泵送剂;所用粗骨料统一采用山西运城三路里采石场生产的5mm~25mm碎石。其所用的细骨料分别为山西夏县沙场生产的天然河沙、山西闻喜俊沣机制砂Ⅰ和山西闻喜俊沣机制砂Ⅱ进行配合比设计和试拌。试验所用原材料检验结果详见表1~表8.
2.对比试验方法
(1)同强度等级混凝土采用不同细骨料对比试验。
保持混凝土单方胶凝材料用量基本相同,试拌时采用控制加水量的方法,使同强度等级混凝土在采用不同细骨料时,保持混凝土拌合物坍落度基本相同,同时进行新拌混凝土拌合物的坍落度、泌水率测试、和易性观测,并按GB/T50081-2002标准成型边长为100mm的立方体试件两组(7天、28天),在成型室内静置一昼夜后脱模,再移入温度为20℃±2℃、相对湿度≥95%的标准养护室内养护至规定测试龄期进行抗压试验。
(2)同配合比机制砂石粉含量的对比试验。
选用石粉含量分别为3.0%、5.0%、8.0%和10.0%等不同的机制砂进行试拌,观测拌合混凝土的用水量及7天、28天抗压强度。
试验结果分析
1.机制砂的颗粒级配对混凝土性能的影响
实践经验证明:预拌混凝土所用细骨料应具备空隙率小,以节约水泥;比表面积小,以减少润湿集料表面的需水量;要含有适量粒径在0.315mm以下的细颗粒,以改善混凝土的保水性和增加混凝土的密实性以及黏聚性,有利于克服混凝土的泌水和离析;颗粒表面要求光滑且成椭圆型,以减少混凝土的内摩擦力,增加混凝土的流动性。因此,细骨料的颗粒级配对混凝土的工作性能有很大的影响,进而影响到混凝土的强度。良好的细骨料可用较少的水量制成流动性好、离析、泌水少得混凝土,可达到增强节约水泥的效果,
试验结果表面:机制砂含有一定量的石粉,其累计筛余基本满足Ⅰ区、Ⅱ区天然砂的要求,但0.315mm以下颗粒一般低于20%,因此机制砂自身空隙率一般较大;颗粒多呈三角形或方形,表面粗糙,棱角尖锐,且针片状多。因此使用天然水洗中沙拌制的混凝土用水量较少,和易性好,但有时含石量太高,需要用掺和料来弥补缺陷;而使用级配良好的机制砂用水量较高,但拌合物和易性良好,泌水较少。
2.机制砂中石粉含量对混凝土性能的影响
在配合比基本相同的情况下,随着石粉含量的增加,拌合物用水量有上升趋势,但混凝土强度并没有下降趋势,当石粉含量在一定范围内时,混凝土强度有随石粉含量增加而呈上升的趋势,但达到一定数量后即呈下降趋势。试验证明,当石粉含量为3%时,混凝土拌合物和易性较差,保水性差;随着石粉含量的增加,当增至8%时,混凝土拌合物和易性明显改善,泌水少,且易于振实。因此,机制砂在泵送混凝土生产中,适量的石粉对增加混凝土泵送性能十分有利,特别在低强度等级混凝土中,能有效提高混凝土的和易性及减少泌水量,且混凝土强度不会下降。适量的石粉能起到非活性填充料的作用,增加浆体的数量,减少水泥石的空隙率,使水泥石更密实,由此提高了混凝土的综合性能,同时由于的增加,改善混凝土的和易性,从而提高了混凝土的强度。
3.使用机制砂的经济效益分析
根据建筑市场对原材料单价的统计,机制天然沙价格要低4元~5元。由试配结果可以看出,在保持相同坍落度情况下,机制砂与天然沙的强度基本接近,随着混凝土强度等级的提高,其机制砂比使用天然沙时大。从综合成本来计算,1立方米可以下降2元~3元,一年按30万立方米来计算,60万元~90万元,按每个工人每年2万元工资计算,相当于30~45人的工资,利润相当可观。因理使用机制砂,完全能配制出性能良好的预拌混凝土,且混凝土成本不会上升,反而会下降。
通过以上分析和相关试验证明,我们认为:
1.机制砂完全能在预拌混凝土中使用,并且质量是十分有保证的。
2.机制砂有一个好的级配及石粉含量,完全能配制出优质高效的预拌混凝土,且易于泵送。
3.机制砂的使用不会造成混凝土成本的上升。
表1水泥检验结果
表2 矿粉检验结果
表3粉煤灰检验结果
表4 外加剂检验结果
表5 粗骨料检验结果
表6 天然沙检验结果
表7 机制砂Ⅰ检验结果
表8 机制砂Ⅱ检验结果
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