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摘 要: H油田从2010年开展深部调驱技术,过程中出现调驱体系夏季成胶不稳定的问题,严重影响深部调驱的实施效果。针对这一技术难题,开展成胶影响因素研究,利用粘度法找出主控因素并形成了成膠稳定技术,现场应用取得良好效果。
关键词: 弱凝胶;成胶;影响因素;稳定技术
【中图分类号】 TE357.4 【文献标识码】 A 【文章编号】 2236-1879(2018)03-0179-01
1.研究背景
为改善H油田注水开发导致油藏非均质性加强、油水流度比大、现有注水技术增产难度大的难题,2010年开始实施深部调驱技术。在该技术运行过程中出现调驱体系夏季成胶率不稳定的问题,成胶率由90%降至75%。严重影响技术的实施效果。
2.成胶影响因素的研究
H油田深部调驱采用的是有机铬/聚合物体系,该体系是以分子间交联为主,分子内交联为辅的弱交联体系,具有成胶粘度大、粘弹性好、凝胶热稳定性高等优点,但容易受到配制工艺、配制环境等多方面因素的影响[1]。本文利用粘度法对影响体系成胶的8项因素进行研究,找到影响H油田深部调驱体系的主要因素。
2.1 温度的影响。
温度在40℃-70℃条件下时可成胶,此条件下温度与成胶速率成正比关系,温度越高,成胶速率越快,30d内粘度保持率可在85%以上。当温度超过85℃时,调驱体系在3d内迅速成胶,但短时间内破胶,热稳定性差。
2.2 pH值的影响 。
利用不同pH值的油田回注水配制凝胶调驱体系,在60℃下恒温,配方为“0.2%P+0.15%J”(以下实验同),观察体系的成胶情况和稳定性。实验结果显示,pH值在6~8时可成胶,pH值<6时不能成胶。
2.3 矿化度的影响。
利用纯净水、回注水、地层水以及模拟水,配制调驱体系,观察成胶情况。实验结果表明当矿化度高于20000mg/L后,成胶效果明显变差。
2.4 金属离子的影响。
利用含不同Fe2+离子浓度的回注水配制成调驱体系,观察成胶情况。实验结果表明,Fe2+浓度低于0.1mg/L,对体系粘度影响较小。当Fe2+浓度超过0.1mg/L,体系粘度在5d内迅速下降至100mPa.s以下,对成胶影响较大。
2.5 S2-的影响。
利用含有不同S2-离子浓度的回注水配制成调驱体系,实验结果表明,S2-浓度越高对粘度影响越大,当S2-浓度达到10mg/L时,10d后,体系粘度降低90%以上。
2.6 不溶悬浮物的影响。
利用高岭土颗粒模拟不溶悬浮物,利用不同悬浮物含量的回注水配制成调驱体系,观察成胶情况。实验结果显示,随悬浮物含量增加,体系粘度降低,当悬浮物含量达40mg/L时,体系初始粘度即可降低50%。
2.7 细菌的影响。
油田回注水中对调驱体系有影响的主要是硫酸盐还原菌[2],根据石油行业相关标准(SY/T5329),普通中高渗油藏化学驱时水中硫酸盐还原菌浓度如果高于10个/mL,将会对成胶造成影响。
2.8 溶解氧的影响。
选择不同溶解氧浓度的回注水溶液配制成调驱体系,观察成胶情况。实验结果表明,水中溶解氧浓度越高,聚合物粘度保持率越低,当水中溶解氧浓度超过0.5mg/L时,将对体系粘度产生明显影响,在10d内体系粘度即降至初始粘度的10%以下。
2.9 调驱水质推荐标准。
根据室内实验数据和现场检测结果,建立出适合H油田深部调驱的水质推荐标准。
经检测,H油田悬浮物含量为43mg/L,硫酸盐还原菌含量在36为/mL,溶解氧含量为2.4mg/L,三项指标均超过要求,因此,以上三项指标为影响夏季成胶的主控因素。
3.成胶稳定技术的应用
3.1 净水技术。
在悬浮物含量为64 mg/L的污水中加入浓度为0.08%的净水剂处理后,悬浮物含量降低为7mg/L,利用处理过的水配制调驱体系,15d后凝胶粘度为12010mPa.s,而未经处理污水配制的凝胶体系粘度仅为130mPa.s,实验结果表明,通过净水的处理方法可消除悬浮物对成胶性能的影响。
3.2 杀菌技术。
常用的杀菌方法主要分物理法(紫外杀菌)、化学法(杀菌剂),由于回注水对紫外线的吸光度影响较大,物理法效果往往受到影响,因此污水杀菌一般采用化学法。通过室内实验,筛选了与聚合物配伍性好的两性杀菌剂,在加入浓度为0.015%的杀菌剂杀菌处理后,成胶正常且稳定,15d后粘度能保持在9000mPa·s。实验表明,通过杀菌的处理方法可消除细菌对成胶性能的影响。
3.3 除氧技术。
研究发现可通过添加除氧稳定剂降低水中溶解氧的浓度,此法可以有效阻止聚合物溶液粘度损失[3]。综合考虑技术和经济因素,通过室内实验筛选了还原型稳定剂硫脲作为H油田调驱用除氧稳定剂,加入0.03%稳定剂硫脲后,污水中溶解氧含量由3mg/L降低至0.017mg/L,体系成胶粘度与热稳定性大幅提高,15d成胶粘度14826mPa.s,并且30d粘度依然保持在10000mPa.s以上。实验表明,通过添加除氧稳定剂的处理方法可解决溶解氧对成胶性能的影响。
三项成胶稳定技术在现场应用后,解决了H油田深部调驱夏季成胶率低的难题,成胶率由原来的75%提升至95%。
4.结论
通过本次研究,得到以下几点认识:
(1)通过成胶影响因素研究,建立了适合深部调驱的水质标准,找出了影响H油田调驱体系成胶的主控因素:悬浮物、硫酸盐还原菌、溶解氧。
(2)采用具有净水、杀菌、除氧功能的成胶稳定技术具有良好的实施效果,解决了夏季成胶率低的问题,现阶段成胶率提升20%。
参考文献
[1] 邓俊 影响弱凝胶体系成胶的因素,化学工程与设备,2009,11,118-120
[2] 黄峰等 硫酸盐还原菌对水解聚丙烯酰胺的生物降解性研究,石油炼制与化工,1999,30(1),33-36
[3] 付美龙等 聚合物驱溶液中溶解氧对聚合物稳定性的影响,西南石油学院学报,1999,21(1),71-73
关键词: 弱凝胶;成胶;影响因素;稳定技术
【中图分类号】 TE357.4 【文献标识码】 A 【文章编号】 2236-1879(2018)03-0179-01
1.研究背景
为改善H油田注水开发导致油藏非均质性加强、油水流度比大、现有注水技术增产难度大的难题,2010年开始实施深部调驱技术。在该技术运行过程中出现调驱体系夏季成胶率不稳定的问题,成胶率由90%降至75%。严重影响技术的实施效果。
2.成胶影响因素的研究
H油田深部调驱采用的是有机铬/聚合物体系,该体系是以分子间交联为主,分子内交联为辅的弱交联体系,具有成胶粘度大、粘弹性好、凝胶热稳定性高等优点,但容易受到配制工艺、配制环境等多方面因素的影响[1]。本文利用粘度法对影响体系成胶的8项因素进行研究,找到影响H油田深部调驱体系的主要因素。
2.1 温度的影响。
温度在40℃-70℃条件下时可成胶,此条件下温度与成胶速率成正比关系,温度越高,成胶速率越快,30d内粘度保持率可在85%以上。当温度超过85℃时,调驱体系在3d内迅速成胶,但短时间内破胶,热稳定性差。
2.2 pH值的影响 。
利用不同pH值的油田回注水配制凝胶调驱体系,在60℃下恒温,配方为“0.2%P+0.15%J”(以下实验同),观察体系的成胶情况和稳定性。实验结果显示,pH值在6~8时可成胶,pH值<6时不能成胶。
2.3 矿化度的影响。
利用纯净水、回注水、地层水以及模拟水,配制调驱体系,观察成胶情况。实验结果表明当矿化度高于20000mg/L后,成胶效果明显变差。
2.4 金属离子的影响。
利用含不同Fe2+离子浓度的回注水配制成调驱体系,观察成胶情况。实验结果表明,Fe2+浓度低于0.1mg/L,对体系粘度影响较小。当Fe2+浓度超过0.1mg/L,体系粘度在5d内迅速下降至100mPa.s以下,对成胶影响较大。
2.5 S2-的影响。
利用含有不同S2-离子浓度的回注水配制成调驱体系,实验结果表明,S2-浓度越高对粘度影响越大,当S2-浓度达到10mg/L时,10d后,体系粘度降低90%以上。
2.6 不溶悬浮物的影响。
利用高岭土颗粒模拟不溶悬浮物,利用不同悬浮物含量的回注水配制成调驱体系,观察成胶情况。实验结果显示,随悬浮物含量增加,体系粘度降低,当悬浮物含量达40mg/L时,体系初始粘度即可降低50%。
2.7 细菌的影响。
油田回注水中对调驱体系有影响的主要是硫酸盐还原菌[2],根据石油行业相关标准(SY/T5329),普通中高渗油藏化学驱时水中硫酸盐还原菌浓度如果高于10个/mL,将会对成胶造成影响。
2.8 溶解氧的影响。
选择不同溶解氧浓度的回注水溶液配制成调驱体系,观察成胶情况。实验结果表明,水中溶解氧浓度越高,聚合物粘度保持率越低,当水中溶解氧浓度超过0.5mg/L时,将对体系粘度产生明显影响,在10d内体系粘度即降至初始粘度的10%以下。
2.9 调驱水质推荐标准。
根据室内实验数据和现场检测结果,建立出适合H油田深部调驱的水质推荐标准。
经检测,H油田悬浮物含量为43mg/L,硫酸盐还原菌含量在36为/mL,溶解氧含量为2.4mg/L,三项指标均超过要求,因此,以上三项指标为影响夏季成胶的主控因素。
3.成胶稳定技术的应用
3.1 净水技术。
在悬浮物含量为64 mg/L的污水中加入浓度为0.08%的净水剂处理后,悬浮物含量降低为7mg/L,利用处理过的水配制调驱体系,15d后凝胶粘度为12010mPa.s,而未经处理污水配制的凝胶体系粘度仅为130mPa.s,实验结果表明,通过净水的处理方法可消除悬浮物对成胶性能的影响。
3.2 杀菌技术。
常用的杀菌方法主要分物理法(紫外杀菌)、化学法(杀菌剂),由于回注水对紫外线的吸光度影响较大,物理法效果往往受到影响,因此污水杀菌一般采用化学法。通过室内实验,筛选了与聚合物配伍性好的两性杀菌剂,在加入浓度为0.015%的杀菌剂杀菌处理后,成胶正常且稳定,15d后粘度能保持在9000mPa·s。实验表明,通过杀菌的处理方法可消除细菌对成胶性能的影响。
3.3 除氧技术。
研究发现可通过添加除氧稳定剂降低水中溶解氧的浓度,此法可以有效阻止聚合物溶液粘度损失[3]。综合考虑技术和经济因素,通过室内实验筛选了还原型稳定剂硫脲作为H油田调驱用除氧稳定剂,加入0.03%稳定剂硫脲后,污水中溶解氧含量由3mg/L降低至0.017mg/L,体系成胶粘度与热稳定性大幅提高,15d成胶粘度14826mPa.s,并且30d粘度依然保持在10000mPa.s以上。实验表明,通过添加除氧稳定剂的处理方法可解决溶解氧对成胶性能的影响。
三项成胶稳定技术在现场应用后,解决了H油田深部调驱夏季成胶率低的难题,成胶率由原来的75%提升至95%。
4.结论
通过本次研究,得到以下几点认识:
(1)通过成胶影响因素研究,建立了适合深部调驱的水质标准,找出了影响H油田调驱体系成胶的主控因素:悬浮物、硫酸盐还原菌、溶解氧。
(2)采用具有净水、杀菌、除氧功能的成胶稳定技术具有良好的实施效果,解决了夏季成胶率低的问题,现阶段成胶率提升20%。
参考文献
[1] 邓俊 影响弱凝胶体系成胶的因素,化学工程与设备,2009,11,118-120
[2] 黄峰等 硫酸盐还原菌对水解聚丙烯酰胺的生物降解性研究,石油炼制与化工,1999,30(1),33-36
[3] 付美龙等 聚合物驱溶液中溶解氧对聚合物稳定性的影响,西南石油学院学报,1999,21(1),71-73