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中图分类号:TM621.7;X773
摘要:取消脱硫旁路是火电厂烟气脱硫行业发展的必然趋势,也是环保事业发展的方向。作为福建省第一台取消脱硫旁路的火力发电机组,宁德发电公司3号机在脱硫旁路取消后一直保持安全稳定运行。本文介绍了宁德发电公司3号机组脱硫旁路取消后控制系统的设计方案,研究了3号机脱硫系统取消旁路后的运行情况,并对脱硫系统在运行中存在的问题及注意事项进行了探讨,为取消脱硫旁路机组的安全稳定运行积累了经验。
关键词:烟气脱硫;取消旁路;可靠性
1 引言
脱硫装置取消烟气旁路是我国脱硫研发的前沿技术,也是国家发改委鼓励发展的控制污染物排放技术,是落实国务院《节能减排综合性工作方案》中要求加强烟气脱硫设施运行监管的有力措施。目前我国火力发电厂燃煤机组的脱硫装置大部分设有烟气旁路,用来保障机组的安全可靠运行,保护脱硫装置在事故状态时不受损坏。
根据福建省环保厅文件要求,2011年福建省内火力发电厂将逐步取消脱硫旁路挡板。宁德发电公司3号机组在2011年1月底停备期间进行了脱硫旁路铅封,成为福建省第一台取消脱硫旁路的火电机组。本文介绍了宁德发电公司3号机组脱硫旁路取消后控制逻辑的优化及取得的效果。
2 脱硫旁路取消前烟气系统设置
福建大唐国际宁德发电公司3号锅炉系哈尔滨锅炉厂有限责任公司与三井巴布科克公司合作设计、制造的HG-1900/25.4-YM4型超临界变压运行直流锅炉。锅炉设计煤种为山西大同塔山矿洗精煤,以东胜纳林庙烟煤作为校核煤种;正常点火及助燃用油为零号轻柴油,油枪采用机械雾化。灰渣采用分除方式,飞灰采用气力干除灰,炉渣脱水后由汽车运输至厂外灰渣场;烟气脱硫采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺。锅炉排出的烟气经引风机进入与烟囱相连的水平烟道,烟气在水平烟道可经过原烟气档板进入FGD系统,也可经过旁路档板进入烟囱。进入FGD系统的烟气,克服FGD系统的阻力由增压风机提供。进入吸收塔,烟气自下向上流动,与从塔上部喷淋而下的石灰石浆液充分接触,并发生化学反应,烟气中的95%的SO2被去除。净化后的烟气经吸收塔顶部的两级除雾器除去雾滴后,温度降至约50℃离开吸收塔,再经FGD系统的净烟气档板,回到原来的水平主烟道,最后通过240m高的烟囱排入大气。
3 设置脱硫烟气旁路的目的
目前国内电厂建设的石灰石—石膏湿法脱硫工程中一般都设置100% 烟气旁路系统。旁路系统安装在FGD 入口烟道和烟囱之间,其最主要的作用是在脱硫系统检修或事故状态下与脱硫系统隔离,含有SO2的烟气不经过吸收塔脱硫,直接由旁路系统流经烟囱排出,从而不影响机组正常运行发电;同时当FGD 或锅爐处于故障状态下(例如机组发生MFT、FGD 入口烟气超温、浆液循环泵跳闸、增压风机跳闸等)使烟气绕过 FGD,也避免对FGD 设备造成影响或损害。
同时机组冷态启动初期,为了防止烟气中未燃烬的煤粉和油滴进入吸收塔浆液,造成浆液污染,脱硫效率减低,吸收塔内防腐材料加速老化,烟气一般通过旁路烟道直接排入烟囱。待烟温升高、电除尘器投运使烟气粉尘含量小于FGD 装置的进口要求后,增压风机启动,FGD 装置进出口挡板打开,旁路挡板逐渐关闭,脱硫系统开始运行。
4 脱硫旁路取消后影响机组安全运行的因素
4.1脱硫系统故障后的保护设置
因为脱硫无旁路系统的安全运行状况将直接影响机组的安全运行,所以要把脱硫系统保护纳入到机组主保护的管理中。脱硫系统的重要参数要增加测点数,其中逻辑控制要实现3取2或2取2,从而保证监测系统和保护系统的可靠性。
4.2 高温烟气破坏
引风机出口烟气温度一般为 130 ℃左右,当烟温过高时,会损坏吸收塔设备,如喷淋层、除雾器以及吸收塔防腐材料等。因此,若不设置旁路烟道,就必须严格控制脱硫系统入口烟温。
4.3 关键设备的可靠性
脱硫系统关键设备包括:吸收塔浆液循环泵、增压风机、吸收塔搅拌器、氧化风机等,它们能否安全运行直接关系到整个脱硫系统乃至机组的安全运行。其中浆液循环泵和增压风机(设置增压风机机组)是脱硫系统最为重要的设备,因此浆液循环泵及增压风机的控制逻辑设计一定要合理。
5 脱硫旁路取消后主要设备及保护条件的控制逻辑设计
脱硫旁路取消后,当锅炉启动、进入吸收塔的烟气超温或脱硫浆液循环泵全部停运时,烟气不可能从旁路绕过吸收塔,而是必须经过吸收塔,通过烟囱排入大气。此时,为了保证脱硫系统的安全,脱硫系统的可靠性和可控性至关重要,因此,宁德发电公司通过采取脱硫系统控制与电厂主机控制联锁、采用可靠的脱硫设备、设置可控的事故喷淋装置等措施来提高脱硫系统的可靠性和安全性。
5.1 锅炉主保护
脱硫旁路取消后,FGD事故发生后烟气无法经由旁路排出,此时机组继续运行存在很大的风险,因此,宁德公司3号机组新增FGD跳闸触发锅炉MFT条件如下:
⑴当三台浆液循环泵全部停运(三取三)时,浆液无法打循环,此时高温烟气进入吸收塔,对设备会造成损坏,烟气中的SO2也无法被吸收,因此当三台浆液循环泵全停时发FGD跳闸信号,触发锅炉MFT。
⑵原烟气在脱硫吸收塔内与石灰石浆液混合后,温度会降低,如果净烟气温度过高,说明吸收塔内出现了问题,可能对设备造成损坏,因此当净烟气温度高于75℃(三取二)时发FGD跳闸信号,触发锅炉MFT。
⑶增压风机跳闸与上增压风机电机电流小于5A,分三路输出增压风机跳闸信号,触发锅炉MFT。
FGD 系统取消旁路系统,则脱硫装置是直接与电厂主机系统连接,对脱硫系统自身的安全性及设备可用率要求很高,甚至应高于电厂机组的可用率。否则一旦脱硫装置出现故障,则会造成电厂机组停机。 5.2 单台浆液循环泵跳闸条件
由于浆液循环泵全停时会触发锅炉主保护,因此对于单台浆液循环泵的运行情况更需要关注。脱硫旁路取消后,宁德发电公司将单台浆液循环泵跳闸条件修改为:
⑴浆液循环泵合闸条件下入口门关闭,延时60秒。
⑵浆液循环泵入口压力低于20kPa,延时60秒。
以上两个条件为或的关系,任一条件满足即跳闸浆液循环泵。浆液循环泵设计工况为3 台运行。但在保证脱硫效率的情况下,其运行方式可以为两用一备。当在极限情况下,仅有 1台运行时,应立即减负荷,以降低进入脱硫系统的烟气温度,保护吸收塔内设备不受损坏,从而保证吸收塔和烟道在安全的情况下运行。
5.3 增压风机动叶调节
脱硫旁路取消后,增压风机的地位变得更加重要,它为进入FGD系统的烟气提供克服FGD系统的阻力的动力,因此当增压风机故障时会严重影响机组的安全稳定运行。因此,宁德发电公司在3号机增压风机跳闸后,设计逻辑为触发锅炉MFT,同时切除增压风机动叶自动控制,改为手动控制,并发脉冲指令全开增压风机动叶。
为了使增压风机动叶调节更加快速,宁德发电公司在增压风机动叶控制逻辑中加入了3号机组负荷指令作为动叶调节的前馈,这样使得增压风机动叶会根据负荷的变化快速的做出响应,更好的对增压风机入口原烟气压力进行调节。
5.4脱硫事故喷淋系统
在机组运行过程中,无论是浆液循环泵、空气预热器故障跳闸,还是机组事故情况下的通风冷炉等处理不当,都会造成吸收塔入口原烟气温度升高。为了保护吸收塔内衬、除雾器及烟道不被高温烟气烧坏,宁德发电公司设置了一套事故喷淋降温系统,即在原烟气烟道上加设了两路事故喷淋装置,一路来自工业水、另一路来自消防水,在异常情况发生时快速打开来降低入口烟温。事故喷淋系统是为原烟气温度过高时紧急使用的,因此对新加的事故喷淋阀做联锁开条件如下:
台浆液循环泵全停,与上原烟气温度高于80℃,发脉冲指令联锁开两路事故喷淋;
⑵原烟气温度高于155℃联锁开工业水事故喷淋,温度高于160℃联锁开消防水事故喷淋;
⑶仅有一台浆液循环泵运行,且净烟气温度高于60℃时,联锁开两路事故喷淋。
由于开喷淋阀时是在事故状态下,因此事故喷淋阀没有联锁关条件,由运行人员判断原烟气温度降低后手动关闭该阀门。
6 结束语
宁德发电公司在完成了3号机组脱硫旁路取消后,又对另外三台机组进行了取消脱硫旁路改造。改造后的机组运行稳定,从运行至今从未发生过因脱硫系统跳闸造成机组跳闸的问题。旁路挡板取消后,简化了工艺,相对减少了故障点,节省了旁路挡板、原烟气挡板和净烟气挡板的维护费用。
脱硫系统取消旁路烟道的方案,虽然在国内的业绩不多,但在国外已得到廣泛应用。当前脱硫系统的可靠性已与主机的可靠性相当,只要在脱硫系统旁路取消过程中,充分考虑到脱硫系统的特殊性,进行针对性的设计,取消脱硫系统旁路挡板并不会降低整个电厂的运行可靠性。
参考文献:
[1]黄涛. 大型燃煤火电机组取消脱硫旁路烟道的应对措施[J].电力环境保护,2009,25(4):36-37
[2]刘宏伟.关于脱硫无旁路机组运行的探讨[J].华北电力技术,2009,(2):22-25
[3]福建大唐国际宁德发电公司《脱硫系统运行规程》
摘要:取消脱硫旁路是火电厂烟气脱硫行业发展的必然趋势,也是环保事业发展的方向。作为福建省第一台取消脱硫旁路的火力发电机组,宁德发电公司3号机在脱硫旁路取消后一直保持安全稳定运行。本文介绍了宁德发电公司3号机组脱硫旁路取消后控制系统的设计方案,研究了3号机脱硫系统取消旁路后的运行情况,并对脱硫系统在运行中存在的问题及注意事项进行了探讨,为取消脱硫旁路机组的安全稳定运行积累了经验。
关键词:烟气脱硫;取消旁路;可靠性
1 引言
脱硫装置取消烟气旁路是我国脱硫研发的前沿技术,也是国家发改委鼓励发展的控制污染物排放技术,是落实国务院《节能减排综合性工作方案》中要求加强烟气脱硫设施运行监管的有力措施。目前我国火力发电厂燃煤机组的脱硫装置大部分设有烟气旁路,用来保障机组的安全可靠运行,保护脱硫装置在事故状态时不受损坏。
根据福建省环保厅文件要求,2011年福建省内火力发电厂将逐步取消脱硫旁路挡板。宁德发电公司3号机组在2011年1月底停备期间进行了脱硫旁路铅封,成为福建省第一台取消脱硫旁路的火电机组。本文介绍了宁德发电公司3号机组脱硫旁路取消后控制逻辑的优化及取得的效果。
2 脱硫旁路取消前烟气系统设置
福建大唐国际宁德发电公司3号锅炉系哈尔滨锅炉厂有限责任公司与三井巴布科克公司合作设计、制造的HG-1900/25.4-YM4型超临界变压运行直流锅炉。锅炉设计煤种为山西大同塔山矿洗精煤,以东胜纳林庙烟煤作为校核煤种;正常点火及助燃用油为零号轻柴油,油枪采用机械雾化。灰渣采用分除方式,飞灰采用气力干除灰,炉渣脱水后由汽车运输至厂外灰渣场;烟气脱硫采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺。锅炉排出的烟气经引风机进入与烟囱相连的水平烟道,烟气在水平烟道可经过原烟气档板进入FGD系统,也可经过旁路档板进入烟囱。进入FGD系统的烟气,克服FGD系统的阻力由增压风机提供。进入吸收塔,烟气自下向上流动,与从塔上部喷淋而下的石灰石浆液充分接触,并发生化学反应,烟气中的95%的SO2被去除。净化后的烟气经吸收塔顶部的两级除雾器除去雾滴后,温度降至约50℃离开吸收塔,再经FGD系统的净烟气档板,回到原来的水平主烟道,最后通过240m高的烟囱排入大气。
3 设置脱硫烟气旁路的目的
目前国内电厂建设的石灰石—石膏湿法脱硫工程中一般都设置100% 烟气旁路系统。旁路系统安装在FGD 入口烟道和烟囱之间,其最主要的作用是在脱硫系统检修或事故状态下与脱硫系统隔离,含有SO2的烟气不经过吸收塔脱硫,直接由旁路系统流经烟囱排出,从而不影响机组正常运行发电;同时当FGD 或锅爐处于故障状态下(例如机组发生MFT、FGD 入口烟气超温、浆液循环泵跳闸、增压风机跳闸等)使烟气绕过 FGD,也避免对FGD 设备造成影响或损害。
同时机组冷态启动初期,为了防止烟气中未燃烬的煤粉和油滴进入吸收塔浆液,造成浆液污染,脱硫效率减低,吸收塔内防腐材料加速老化,烟气一般通过旁路烟道直接排入烟囱。待烟温升高、电除尘器投运使烟气粉尘含量小于FGD 装置的进口要求后,增压风机启动,FGD 装置进出口挡板打开,旁路挡板逐渐关闭,脱硫系统开始运行。
4 脱硫旁路取消后影响机组安全运行的因素
4.1脱硫系统故障后的保护设置
因为脱硫无旁路系统的安全运行状况将直接影响机组的安全运行,所以要把脱硫系统保护纳入到机组主保护的管理中。脱硫系统的重要参数要增加测点数,其中逻辑控制要实现3取2或2取2,从而保证监测系统和保护系统的可靠性。
4.2 高温烟气破坏
引风机出口烟气温度一般为 130 ℃左右,当烟温过高时,会损坏吸收塔设备,如喷淋层、除雾器以及吸收塔防腐材料等。因此,若不设置旁路烟道,就必须严格控制脱硫系统入口烟温。
4.3 关键设备的可靠性
脱硫系统关键设备包括:吸收塔浆液循环泵、增压风机、吸收塔搅拌器、氧化风机等,它们能否安全运行直接关系到整个脱硫系统乃至机组的安全运行。其中浆液循环泵和增压风机(设置增压风机机组)是脱硫系统最为重要的设备,因此浆液循环泵及增压风机的控制逻辑设计一定要合理。
5 脱硫旁路取消后主要设备及保护条件的控制逻辑设计
脱硫旁路取消后,当锅炉启动、进入吸收塔的烟气超温或脱硫浆液循环泵全部停运时,烟气不可能从旁路绕过吸收塔,而是必须经过吸收塔,通过烟囱排入大气。此时,为了保证脱硫系统的安全,脱硫系统的可靠性和可控性至关重要,因此,宁德发电公司通过采取脱硫系统控制与电厂主机控制联锁、采用可靠的脱硫设备、设置可控的事故喷淋装置等措施来提高脱硫系统的可靠性和安全性。
5.1 锅炉主保护
脱硫旁路取消后,FGD事故发生后烟气无法经由旁路排出,此时机组继续运行存在很大的风险,因此,宁德公司3号机组新增FGD跳闸触发锅炉MFT条件如下:
⑴当三台浆液循环泵全部停运(三取三)时,浆液无法打循环,此时高温烟气进入吸收塔,对设备会造成损坏,烟气中的SO2也无法被吸收,因此当三台浆液循环泵全停时发FGD跳闸信号,触发锅炉MFT。
⑵原烟气在脱硫吸收塔内与石灰石浆液混合后,温度会降低,如果净烟气温度过高,说明吸收塔内出现了问题,可能对设备造成损坏,因此当净烟气温度高于75℃(三取二)时发FGD跳闸信号,触发锅炉MFT。
⑶增压风机跳闸与上增压风机电机电流小于5A,分三路输出增压风机跳闸信号,触发锅炉MFT。
FGD 系统取消旁路系统,则脱硫装置是直接与电厂主机系统连接,对脱硫系统自身的安全性及设备可用率要求很高,甚至应高于电厂机组的可用率。否则一旦脱硫装置出现故障,则会造成电厂机组停机。 5.2 单台浆液循环泵跳闸条件
由于浆液循环泵全停时会触发锅炉主保护,因此对于单台浆液循环泵的运行情况更需要关注。脱硫旁路取消后,宁德发电公司将单台浆液循环泵跳闸条件修改为:
⑴浆液循环泵合闸条件下入口门关闭,延时60秒。
⑵浆液循环泵入口压力低于20kPa,延时60秒。
以上两个条件为或的关系,任一条件满足即跳闸浆液循环泵。浆液循环泵设计工况为3 台运行。但在保证脱硫效率的情况下,其运行方式可以为两用一备。当在极限情况下,仅有 1台运行时,应立即减负荷,以降低进入脱硫系统的烟气温度,保护吸收塔内设备不受损坏,从而保证吸收塔和烟道在安全的情况下运行。
5.3 增压风机动叶调节
脱硫旁路取消后,增压风机的地位变得更加重要,它为进入FGD系统的烟气提供克服FGD系统的阻力的动力,因此当增压风机故障时会严重影响机组的安全稳定运行。因此,宁德发电公司在3号机增压风机跳闸后,设计逻辑为触发锅炉MFT,同时切除增压风机动叶自动控制,改为手动控制,并发脉冲指令全开增压风机动叶。
为了使增压风机动叶调节更加快速,宁德发电公司在增压风机动叶控制逻辑中加入了3号机组负荷指令作为动叶调节的前馈,这样使得增压风机动叶会根据负荷的变化快速的做出响应,更好的对增压风机入口原烟气压力进行调节。
5.4脱硫事故喷淋系统
在机组运行过程中,无论是浆液循环泵、空气预热器故障跳闸,还是机组事故情况下的通风冷炉等处理不当,都会造成吸收塔入口原烟气温度升高。为了保护吸收塔内衬、除雾器及烟道不被高温烟气烧坏,宁德发电公司设置了一套事故喷淋降温系统,即在原烟气烟道上加设了两路事故喷淋装置,一路来自工业水、另一路来自消防水,在异常情况发生时快速打开来降低入口烟温。事故喷淋系统是为原烟气温度过高时紧急使用的,因此对新加的事故喷淋阀做联锁开条件如下:
台浆液循环泵全停,与上原烟气温度高于80℃,发脉冲指令联锁开两路事故喷淋;
⑵原烟气温度高于155℃联锁开工业水事故喷淋,温度高于160℃联锁开消防水事故喷淋;
⑶仅有一台浆液循环泵运行,且净烟气温度高于60℃时,联锁开两路事故喷淋。
由于开喷淋阀时是在事故状态下,因此事故喷淋阀没有联锁关条件,由运行人员判断原烟气温度降低后手动关闭该阀门。
6 结束语
宁德发电公司在完成了3号机组脱硫旁路取消后,又对另外三台机组进行了取消脱硫旁路改造。改造后的机组运行稳定,从运行至今从未发生过因脱硫系统跳闸造成机组跳闸的问题。旁路挡板取消后,简化了工艺,相对减少了故障点,节省了旁路挡板、原烟气挡板和净烟气挡板的维护费用。
脱硫系统取消旁路烟道的方案,虽然在国内的业绩不多,但在国外已得到廣泛应用。当前脱硫系统的可靠性已与主机的可靠性相当,只要在脱硫系统旁路取消过程中,充分考虑到脱硫系统的特殊性,进行针对性的设计,取消脱硫系统旁路挡板并不会降低整个电厂的运行可靠性。
参考文献:
[1]黄涛. 大型燃煤火电机组取消脱硫旁路烟道的应对措施[J].电力环境保护,2009,25(4):36-37
[2]刘宏伟.关于脱硫无旁路机组运行的探讨[J].华北电力技术,2009,(2):22-25
[3]福建大唐国际宁德发电公司《脱硫系统运行规程》