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摘要:水冷壁管是锅炉的重要部件之一,用于吸收炉膛中高温火焰和烟气的辐射热量,使管内介质受热蒸发,并起到保护炉墙的作用。其设计材料要求具有良好的热传导性、抗热疲劳性能及抗高温烟气腐蚀性能,并要求耐磨性能、工艺性能良好,尤其是焊接性能良好。常用的材料有20G、St45.8、STB42、SA210C等,其长期使用的最高壁温应≤450℃。
关键词:电站锅炉;水冷壁管;泄漏原因;分析
某电厂锅炉于2000年1月投产,系西班牙Foster Wheeler能源公司设计制造的FWESA1189.2/17.14-1型的亚临界压力、一次中间再热、单汽包、自然循环、固态排渣的煤粉锅炉。日前,锅炉右侧墙,标高24米处的水冷壁管发生泄漏,泄漏前炉水pH值约在9.2~9.5之间。水冷壁管的设计材料为SA210C,规格为覬76mm×9mm,管内介质的设计温度为350℃,工作压力为18MPa。截至本次泄漏,已累计运行约12万小时。
1. 试验
1.1 宏观检验
将泄漏的水冷壁管段取样,对泄漏口纵剖,宏观形貌特征如图1所示。
(1) 泄漏点位于管子向火面焊缝处,呈长方形,长约21mm,宽约14mm(图1a)。
(2) 管子内壁金属表面上产生凹凸不平的腐蚀坑(图1b),腐蚀坑处出现黑褐色腐蚀产物(图1c)。
(3) 焊缝内表面错口(图1d),根部未焊满(图1e),最深约为2mm。
(4) 泄漏口附近管子外壁存在密集的周向裂纹,裂纹呈楔形由外壁向内壁扩展,裂纹内存在腐蚀产物(图1f)。
1.2 化学成分检测
使用SPECTROTEST定量光谱仪,对爆口管段进行化学成分检测。
根据标准ASME SA210《锅炉和过热器用无缝中碳钢管子》对SA210C钢的化学成分要求,泄漏管段的各化学元素的含量均在标准允许范围之内。
(a)外壁宏观形貌(b)内壁腐蚀坑(c)腐蚀产物(d)焊缝错口(e)焊缝未焊满(f)外壁周向裂纹
1.3 金相分析
对泄漏管段纵剖面进行金相检测,打磨至600#金相砂纸,然后采用金刚石抛光剂对试样进行机械抛光,使用4%硝酸酒精溶液(每100ml溶液中:分析纯硝酸4ml、无水乙醇96ml)进行浸蚀,浸蚀后用无水乙醇清洗,并用吹风机吹干。最后使用Axio Vert A1金相显微镜对金相组织进行观察,并参照标准DL/T674-1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》对珠光体进行球化评级,检测结果如下。
距泄漏口边缘20mm处、30mm处及泄漏口背面母材的金相组织均为铁素体和珠光体,珠光体形态明显,珠光体球化评级1~2级;泄漏口背面焊缝的金相组织为晶粒粗大的魏氏组织。
(a)泄漏口边缘(b)距泄漏口边缘5mm处(c)距泄漏口边缘10mm处
(d)距泄漏口边缘15mm处
(a)距泄漏口边缘20mm处(b)距泄漏口边缘30mm处(c)泄漏口背面母材(d)泄漏口背面焊缝
1.4 XRD检测
取下水冷壁管内壁腐蚀坑处的腐蚀产物,研磨成粉末,使用X'Pert Pro型X射線衍射仪进行物相分析,设备参数为电压40kV,电流40mA,阳极靶材为Cu靶,检测结果如图4所示,腐蚀产物的主要成分是Fe3O4。
2. 试验结果及讨论
泄漏口管段的化学成分在标准允许范围之内,不存在材料错用或者化学成分不合格的情况。焊缝附近的管子内壁腐蚀减薄严重,并发生泄漏,内壁腐蚀坑处存在大量黑褐色腐蚀产物,黑褐色腐蚀产物主要物相为Fe3O4。
分析认为,焊缝的焊接质量较差,焊缝处存在错口,并且根部存在未焊满现象,造成局部汽水循环不通顺,炉水通过时,流速降低,于此处产生涡流,垢物在此处沉积。水冷壁内表面附着的水垢、腐蚀产物等沉积物是造成局部锅水pH值偏高、产生垢下腐蚀的必要条件。沉积物越多越易发生垢下碱性腐蚀。当垢物沉积后,热传导不良,管子壁温升高,炉水在此处浓缩,pH值升高。当pH>13时,管壁金属表面上的保护膜Fe3O4会与浓缩的炉水生成反应如下:
当Fe3O4沉淀物(水垢)附着在向火面金属内壁(阳极)后,由于水垢的阻挡,沉淀物外部的炉水不能和沉淀物下浓缩的炉水混合,造成沉淀物下炉水进一步的局部浓缩,加剧了沉淀物下金属内壁的不断腐蚀,逐渐形成凹凸不平的腐蚀坑,使管壁不断减薄,直至泄漏。
本次泄漏的位置位于吹灰器附近,吹灰器存在冷凝水,当吹灰器工作时,冷凝水喷到高温的管子外表面,造成短时间的急冷,使管壁温度急剧交替变化,产生较大的热应力,造成了塑性变形损伤累积,形成热疲劳,在外壁产生密集的周向裂纹,但裂纹并未穿透管壁,不是本次泄漏的主要原因。电站水冷壁管长期在恶劣的工况下运行,发生爆管泄漏是较为常见的事故,其中垢下腐蚀就是最为常见的原因之一。
3. 结论:
(1) 综合以上分析,本次泄漏的原因为局部垢下碱性腐蚀。
(2) 为保障锅炉的安全运行,在全面分析爆管原因后,根据其特点,提出如下几个建议:1.利用停炉的机会,进行酸洗,及时清除各种水垢及腐蚀产物;检查吹灰器附近的管子,是否存在热疲劳,对产生了疲劳裂纹的管子根据吹损及裂纹严重程度进行逐批更换;2.提高焊接质量,保证良好的汽水循环;3.按照GB/T12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的要求,加强对炉水的化学监督,控制好炉水的pH值,提高炉水和蒸汽的品质。
参考文献:
[1《]火力发电厂金属材料手册》编委会.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2000.
[2] 锅炉和过热器用无缝中碳钢管子:ASME SA210[S].美国纽约:ASME BPVC.Ⅱ.A,2017.
[3] 火电厂用20号钢珠光体球化评级标准:DL/T674-1999[S].北京:中国电力出版社,1999.
[4] 崔忠圻,覃耀春.金属学与热处理[M].第2版.北京:机械工业出版社,2007.
关键词:电站锅炉;水冷壁管;泄漏原因;分析
某电厂锅炉于2000年1月投产,系西班牙Foster Wheeler能源公司设计制造的FWESA1189.2/17.14-1型的亚临界压力、一次中间再热、单汽包、自然循环、固态排渣的煤粉锅炉。日前,锅炉右侧墙,标高24米处的水冷壁管发生泄漏,泄漏前炉水pH值约在9.2~9.5之间。水冷壁管的设计材料为SA210C,规格为覬76mm×9mm,管内介质的设计温度为350℃,工作压力为18MPa。截至本次泄漏,已累计运行约12万小时。
1. 试验
1.1 宏观检验
将泄漏的水冷壁管段取样,对泄漏口纵剖,宏观形貌特征如图1所示。
(1) 泄漏点位于管子向火面焊缝处,呈长方形,长约21mm,宽约14mm(图1a)。
(2) 管子内壁金属表面上产生凹凸不平的腐蚀坑(图1b),腐蚀坑处出现黑褐色腐蚀产物(图1c)。
(3) 焊缝内表面错口(图1d),根部未焊满(图1e),最深约为2mm。
(4) 泄漏口附近管子外壁存在密集的周向裂纹,裂纹呈楔形由外壁向内壁扩展,裂纹内存在腐蚀产物(图1f)。
1.2 化学成分检测
使用SPECTROTEST定量光谱仪,对爆口管段进行化学成分检测。
根据标准ASME SA210《锅炉和过热器用无缝中碳钢管子》对SA210C钢的化学成分要求,泄漏管段的各化学元素的含量均在标准允许范围之内。
(a)外壁宏观形貌(b)内壁腐蚀坑(c)腐蚀产物(d)焊缝错口(e)焊缝未焊满(f)外壁周向裂纹
1.3 金相分析
对泄漏管段纵剖面进行金相检测,打磨至600#金相砂纸,然后采用金刚石抛光剂对试样进行机械抛光,使用4%硝酸酒精溶液(每100ml溶液中:分析纯硝酸4ml、无水乙醇96ml)进行浸蚀,浸蚀后用无水乙醇清洗,并用吹风机吹干。最后使用Axio Vert A1金相显微镜对金相组织进行观察,并参照标准DL/T674-1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》对珠光体进行球化评级,检测结果如下。
距泄漏口边缘20mm处、30mm处及泄漏口背面母材的金相组织均为铁素体和珠光体,珠光体形态明显,珠光体球化评级1~2级;泄漏口背面焊缝的金相组织为晶粒粗大的魏氏组织。
(a)泄漏口边缘(b)距泄漏口边缘5mm处(c)距泄漏口边缘10mm处
(d)距泄漏口边缘15mm处
(a)距泄漏口边缘20mm处(b)距泄漏口边缘30mm处(c)泄漏口背面母材(d)泄漏口背面焊缝
1.4 XRD检测
取下水冷壁管内壁腐蚀坑处的腐蚀产物,研磨成粉末,使用X'Pert Pro型X射線衍射仪进行物相分析,设备参数为电压40kV,电流40mA,阳极靶材为Cu靶,检测结果如图4所示,腐蚀产物的主要成分是Fe3O4。
2. 试验结果及讨论
泄漏口管段的化学成分在标准允许范围之内,不存在材料错用或者化学成分不合格的情况。焊缝附近的管子内壁腐蚀减薄严重,并发生泄漏,内壁腐蚀坑处存在大量黑褐色腐蚀产物,黑褐色腐蚀产物主要物相为Fe3O4。
分析认为,焊缝的焊接质量较差,焊缝处存在错口,并且根部存在未焊满现象,造成局部汽水循环不通顺,炉水通过时,流速降低,于此处产生涡流,垢物在此处沉积。水冷壁内表面附着的水垢、腐蚀产物等沉积物是造成局部锅水pH值偏高、产生垢下腐蚀的必要条件。沉积物越多越易发生垢下碱性腐蚀。当垢物沉积后,热传导不良,管子壁温升高,炉水在此处浓缩,pH值升高。当pH>13时,管壁金属表面上的保护膜Fe3O4会与浓缩的炉水生成反应如下:
当Fe3O4沉淀物(水垢)附着在向火面金属内壁(阳极)后,由于水垢的阻挡,沉淀物外部的炉水不能和沉淀物下浓缩的炉水混合,造成沉淀物下炉水进一步的局部浓缩,加剧了沉淀物下金属内壁的不断腐蚀,逐渐形成凹凸不平的腐蚀坑,使管壁不断减薄,直至泄漏。
本次泄漏的位置位于吹灰器附近,吹灰器存在冷凝水,当吹灰器工作时,冷凝水喷到高温的管子外表面,造成短时间的急冷,使管壁温度急剧交替变化,产生较大的热应力,造成了塑性变形损伤累积,形成热疲劳,在外壁产生密集的周向裂纹,但裂纹并未穿透管壁,不是本次泄漏的主要原因。电站水冷壁管长期在恶劣的工况下运行,发生爆管泄漏是较为常见的事故,其中垢下腐蚀就是最为常见的原因之一。
3. 结论:
(1) 综合以上分析,本次泄漏的原因为局部垢下碱性腐蚀。
(2) 为保障锅炉的安全运行,在全面分析爆管原因后,根据其特点,提出如下几个建议:1.利用停炉的机会,进行酸洗,及时清除各种水垢及腐蚀产物;检查吹灰器附近的管子,是否存在热疲劳,对产生了疲劳裂纹的管子根据吹损及裂纹严重程度进行逐批更换;2.提高焊接质量,保证良好的汽水循环;3.按照GB/T12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的要求,加强对炉水的化学监督,控制好炉水的pH值,提高炉水和蒸汽的品质。
参考文献:
[1《]火力发电厂金属材料手册》编委会.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2000.
[2] 锅炉和过热器用无缝中碳钢管子:ASME SA210[S].美国纽约:ASME BPVC.Ⅱ.A,2017.
[3] 火电厂用20号钢珠光体球化评级标准:DL/T674-1999[S].北京:中国电力出版社,1999.
[4] 崔忠圻,覃耀春.金属学与热处理[M].第2版.北京:机械工业出版社,2007.