论文部分内容阅读
[摘要]胜利采油厂所辖区块已进入特高含水开发后期,躺井率呈上升趋势,已严重影响了油田的生产。其原因主要在于各类生产设备进入加速淘汰期、精细管理程度不够、生产参数高,油管和抽油杆磨蚀加剧等因素,必须加强油田单元的综合调整,强化技术推广应用,加大专项治理的资金投入,建立躺井预警机制,才能有效控制躺井率,增强稳产基础,实现老油田生产的良性循环。
[关键词]油田;油井躺井;精细管理;措施
中图分类号:S157.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)06-0085-01
前言
随着油田开发程度的深入,尤其是进入特高含水开发阶段以后,躺井居高不下,已经严重的影响了原油的稳产。究其原因一是老油田地层能量逐年下降,井筒技术状况日益恶化;二是难动用储量开发与疑难生产井比例逐年增高,油井躺井频繁;三是油井产出液中含水上升,生产参数高,油管和抽油杆磨蚀加剧。2011年油井的月躺井数占正常生产井的5%左右,油井躺井后所花费作业成本,最低限度的检泵约3-8万元,本文通过探索油井躺井的原因,寻找有效治理途径,为改善油田开发效果,降本增效提供有力支撑。
一、生产设备老化造成躺井增加
躺井最直接的原因体现在设备上,根据2011年调查采油厂躺井情况,主要原因是杆断脱、管漏、电缆击穿和泵漏。(1)井下设备技术状况成为油井正常生产的重要因素。一是管、杆超期服役现象严重,引起杆断脱造成躺井。二是油井管、杆偏磨,造成管漏躺井。三是抽油泵不匹配,增加了油井凡尔漏失现象,导致泵漏躺井。(2)地面抽油设备与油藏特点不匹配,结构性的矛盾突出。高压低渗油藏增多,地面设备老化,无法与油藏地层相匹配的现象增加。(3)复杂结构井致使躺井增加。斜井、侧钻井的抽油杆偏磨严重,电泵机组故障率高。主要是斜井井身结构的影响,造斜点以下抽油杆弯曲,虽设计安装了扶正器,出现扶正器磨损、抽油杆偏磨断脱现象。加上油井出砂,斜井、水平井砂埋、砂卡躺井率高。
二、防范措施管理不到位,杆管更换资金不足
(1)对结蜡井、出砂井的治理与防范管理措施不到位。很多作业过程中发现的问题,没有得到应有的重视,结蜡、砂卡等问题重复出现。从源头治理与防范结蜡井、出砂井的思想意识还不强,优化设计没有成为生产中首要的考虑因素,部分井生产参数不合理,没有针对实际对躺井泵径、泵深、生产参数进行合理匹配。(2)施工过程中不按程序操作,设备破坏程度高。(3)油井防偏磨技术不过关。防偏磨工艺也存在问题,旋转井口可使油管偏磨均匀,相对延长了油井免修期,但无法从根本上防止管杆偏磨;各种防偏磨节箍,材质达不到要求,防偏磨效果不理想;加重杆只适用于偏磨不严重的油井;自动扶正抽油杆、连续杆代替抽油杆的方法有效,但价格昂贵;使用油管锚可缓解油管弯曲,却加重了抽油杆弯曲,影响防偏磨作用的发挥。(4)设备的粗放管理。设备管理的粗放主要表现在于新旧井下设备的管理不到位,不能对抽油杆、油管、井下泵做到单杆、单管、单泵台帐化管理,作业工具在下井时进行优化组合较少。新老工具同时应用、或者把部分新工具用于非关键部位,只能造成井下工具的浪费。
三、治理躺井措施
1、注重管理,建立油井躺井的预警机制,从日常管理避免被动性躺井
超前监控影响油井躺井因素,改变过去的躺井事后分析法,实现躺井事前控制。从地层、井筒、地面三大系统人手,通过监测分析油井含砂量、沉没度、油气比、产液量等参数,制定临界变化值,预警可能出现的停井因素,制定预防措施,达到超前预测和控制停井的目的。一是抓好作業监督管理,提高作业质量。二是抓好加药热洗等日常管理,改善杆管泵运行状况。三是抓好冬季生产管理,降回压,控躺井。四是抓好培养长寿井机制的落实。通过队、井站、个人三级控躺井、培养长寿井的有机网络,将躺井率作为奖金考核的重要指标,层层分解,定期考核兑现,有效调动广大职工的积极性。
2、加强油藏分析调整和地面污水处理,改善生产环境
一是改善油藏地层的供液状况,论证注水系统的适应性,低能量的井通过调整注采关系,补充地层能量。二是加密调整,减少注采井距,完善注采井网,细分注水开发,提高油井动液面,调整油井井下泵的沉没度;开展专项治理大沉没度油井工作,合理确定泵挂深度,尽量减少抽油杆的下井用量,控制偏磨油井数量的上升。三是实施特高含水期原油脱水和污水处理复合工艺技术,改善注入水质,减少地层污染,降低因注水对油藏采出液的影响,最大限度地减少井下工具的腐蚀。
3、强化作业监督管理和技术的推广应用,全面治理躺井
针对偏磨难题,分析原因,查找对策,技术攻关与引进并举,形成了以“长冲程、大泵径、慢冲次、加重为主、扶正为辅、减缓腐蚀”为主要内容的偏磨井总体治理思路。一是防治油管断。从管断的原因分析可知,管断主要是管材质缺陷、管丝扣加工时存在应力缺陷腐蚀及受交变应力频繁作用的结果。(1)增强管的抗拉强度,抗疲劳强度等性能,解决管丝扣加工时应力缺陷问题;(2)引进先进的检测系统。二是杜绝不合格管下井;(3)解决好管的防腐蚀问题,杜绝人为因素造成的油管下井前的地面损伤。二是防脱。(1)必须保证作业时管下井前上扣扭矩上紧上满,不能因为人为的原因造成管脱隐患;(2)通过杆上装尼龙扶正器,油井加缓蚀剂等方法解决管杆偏磨腐蚀严重的问题造成的管脱;(3)旧管在重复使用时,要注意严格检查管丝扣情况,杜绝丝扣老化严重的管下井,或对管丝扣重新加工合格后下井。三是防偏磨。(1)杆上加装尼龙扶正器,扶正节箍减小管杆磨蚀程度,延长管使用寿命;(2)旋转井口装置。该装置设计是通过地面人力转动来改变油管与抽油杆的偏磨面,使磨损面均匀分布,从而达到延长管使用寿命的目的。(3)合理调整生产参数。采取长冲程、低冲次、增加泵下尾管的长度,减少油管弯曲,在抽油杆底部加加重杆,使抽油杆的中性点下移,减少抽油杆的弯曲,减少管杆的偏磨机率。四是防腐蚀。(1)加缓蚀剂是解决油井管腐蚀的一种常用有效的方法。其原理是缓蚀剂加入产出介质中,与金属本体形成一种致密保护膜,使金属本体与腐蚀介质隔离开来,以达到保护金属、防止腐蚀的目的。(2)油管内预膜防腐措施。作业施工时,下泵后在油管内加入一定量的缓蚀剂,使之在油管内表面形成较厚的保护膜以达到预防腐蚀的目的。(3)防腐管的应用。对一些腐蚀较严重的油井,在加药防腐的同时应用防腐管。防腐管就是在油管表面涂敷有一种特殊防腐涂料的油管,通过现场30口井的应用,防腐效果明显。
4、加大专项资金投入,减少多轮次维护作业
根据实际需要有计划、有步骤地更新抽油设备,维持合理的总量更新率。油井管理上建立油井偏磨情况基础资料,整理偏磨井的井史和作业史资料,形成系统的检索与查询信息,为优化设计和防偏磨措施提供基础数据。管杆管理上,积极完善质检、修复管理体系,加强供应、修理等环节的运行管理,重点检验内部管杆泵入库质量,成立联合质检组,从专业化、标准化的角度,把住新、修复管杆泵加工、入库质量。严格执行油井管理办法,落实责任到人,提高作业一次合格率。
[关键词]油田;油井躺井;精细管理;措施
中图分类号:S157.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)06-0085-01
前言
随着油田开发程度的深入,尤其是进入特高含水开发阶段以后,躺井居高不下,已经严重的影响了原油的稳产。究其原因一是老油田地层能量逐年下降,井筒技术状况日益恶化;二是难动用储量开发与疑难生产井比例逐年增高,油井躺井频繁;三是油井产出液中含水上升,生产参数高,油管和抽油杆磨蚀加剧。2011年油井的月躺井数占正常生产井的5%左右,油井躺井后所花费作业成本,最低限度的检泵约3-8万元,本文通过探索油井躺井的原因,寻找有效治理途径,为改善油田开发效果,降本增效提供有力支撑。
一、生产设备老化造成躺井增加
躺井最直接的原因体现在设备上,根据2011年调查采油厂躺井情况,主要原因是杆断脱、管漏、电缆击穿和泵漏。(1)井下设备技术状况成为油井正常生产的重要因素。一是管、杆超期服役现象严重,引起杆断脱造成躺井。二是油井管、杆偏磨,造成管漏躺井。三是抽油泵不匹配,增加了油井凡尔漏失现象,导致泵漏躺井。(2)地面抽油设备与油藏特点不匹配,结构性的矛盾突出。高压低渗油藏增多,地面设备老化,无法与油藏地层相匹配的现象增加。(3)复杂结构井致使躺井增加。斜井、侧钻井的抽油杆偏磨严重,电泵机组故障率高。主要是斜井井身结构的影响,造斜点以下抽油杆弯曲,虽设计安装了扶正器,出现扶正器磨损、抽油杆偏磨断脱现象。加上油井出砂,斜井、水平井砂埋、砂卡躺井率高。
二、防范措施管理不到位,杆管更换资金不足
(1)对结蜡井、出砂井的治理与防范管理措施不到位。很多作业过程中发现的问题,没有得到应有的重视,结蜡、砂卡等问题重复出现。从源头治理与防范结蜡井、出砂井的思想意识还不强,优化设计没有成为生产中首要的考虑因素,部分井生产参数不合理,没有针对实际对躺井泵径、泵深、生产参数进行合理匹配。(2)施工过程中不按程序操作,设备破坏程度高。(3)油井防偏磨技术不过关。防偏磨工艺也存在问题,旋转井口可使油管偏磨均匀,相对延长了油井免修期,但无法从根本上防止管杆偏磨;各种防偏磨节箍,材质达不到要求,防偏磨效果不理想;加重杆只适用于偏磨不严重的油井;自动扶正抽油杆、连续杆代替抽油杆的方法有效,但价格昂贵;使用油管锚可缓解油管弯曲,却加重了抽油杆弯曲,影响防偏磨作用的发挥。(4)设备的粗放管理。设备管理的粗放主要表现在于新旧井下设备的管理不到位,不能对抽油杆、油管、井下泵做到单杆、单管、单泵台帐化管理,作业工具在下井时进行优化组合较少。新老工具同时应用、或者把部分新工具用于非关键部位,只能造成井下工具的浪费。
三、治理躺井措施
1、注重管理,建立油井躺井的预警机制,从日常管理避免被动性躺井
超前监控影响油井躺井因素,改变过去的躺井事后分析法,实现躺井事前控制。从地层、井筒、地面三大系统人手,通过监测分析油井含砂量、沉没度、油气比、产液量等参数,制定临界变化值,预警可能出现的停井因素,制定预防措施,达到超前预测和控制停井的目的。一是抓好作業监督管理,提高作业质量。二是抓好加药热洗等日常管理,改善杆管泵运行状况。三是抓好冬季生产管理,降回压,控躺井。四是抓好培养长寿井机制的落实。通过队、井站、个人三级控躺井、培养长寿井的有机网络,将躺井率作为奖金考核的重要指标,层层分解,定期考核兑现,有效调动广大职工的积极性。
2、加强油藏分析调整和地面污水处理,改善生产环境
一是改善油藏地层的供液状况,论证注水系统的适应性,低能量的井通过调整注采关系,补充地层能量。二是加密调整,减少注采井距,完善注采井网,细分注水开发,提高油井动液面,调整油井井下泵的沉没度;开展专项治理大沉没度油井工作,合理确定泵挂深度,尽量减少抽油杆的下井用量,控制偏磨油井数量的上升。三是实施特高含水期原油脱水和污水处理复合工艺技术,改善注入水质,减少地层污染,降低因注水对油藏采出液的影响,最大限度地减少井下工具的腐蚀。
3、强化作业监督管理和技术的推广应用,全面治理躺井
针对偏磨难题,分析原因,查找对策,技术攻关与引进并举,形成了以“长冲程、大泵径、慢冲次、加重为主、扶正为辅、减缓腐蚀”为主要内容的偏磨井总体治理思路。一是防治油管断。从管断的原因分析可知,管断主要是管材质缺陷、管丝扣加工时存在应力缺陷腐蚀及受交变应力频繁作用的结果。(1)增强管的抗拉强度,抗疲劳强度等性能,解决管丝扣加工时应力缺陷问题;(2)引进先进的检测系统。二是杜绝不合格管下井;(3)解决好管的防腐蚀问题,杜绝人为因素造成的油管下井前的地面损伤。二是防脱。(1)必须保证作业时管下井前上扣扭矩上紧上满,不能因为人为的原因造成管脱隐患;(2)通过杆上装尼龙扶正器,油井加缓蚀剂等方法解决管杆偏磨腐蚀严重的问题造成的管脱;(3)旧管在重复使用时,要注意严格检查管丝扣情况,杜绝丝扣老化严重的管下井,或对管丝扣重新加工合格后下井。三是防偏磨。(1)杆上加装尼龙扶正器,扶正节箍减小管杆磨蚀程度,延长管使用寿命;(2)旋转井口装置。该装置设计是通过地面人力转动来改变油管与抽油杆的偏磨面,使磨损面均匀分布,从而达到延长管使用寿命的目的。(3)合理调整生产参数。采取长冲程、低冲次、增加泵下尾管的长度,减少油管弯曲,在抽油杆底部加加重杆,使抽油杆的中性点下移,减少抽油杆的弯曲,减少管杆的偏磨机率。四是防腐蚀。(1)加缓蚀剂是解决油井管腐蚀的一种常用有效的方法。其原理是缓蚀剂加入产出介质中,与金属本体形成一种致密保护膜,使金属本体与腐蚀介质隔离开来,以达到保护金属、防止腐蚀的目的。(2)油管内预膜防腐措施。作业施工时,下泵后在油管内加入一定量的缓蚀剂,使之在油管内表面形成较厚的保护膜以达到预防腐蚀的目的。(3)防腐管的应用。对一些腐蚀较严重的油井,在加药防腐的同时应用防腐管。防腐管就是在油管表面涂敷有一种特殊防腐涂料的油管,通过现场30口井的应用,防腐效果明显。
4、加大专项资金投入,减少多轮次维护作业
根据实际需要有计划、有步骤地更新抽油设备,维持合理的总量更新率。油井管理上建立油井偏磨情况基础资料,整理偏磨井的井史和作业史资料,形成系统的检索与查询信息,为优化设计和防偏磨措施提供基础数据。管杆管理上,积极完善质检、修复管理体系,加强供应、修理等环节的运行管理,重点检验内部管杆泵入库质量,成立联合质检组,从专业化、标准化的角度,把住新、修复管杆泵加工、入库质量。严格执行油井管理办法,落实责任到人,提高作业一次合格率。