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【摘要】随着哈拉哈塘油田产能建设步伐不断加大,油井数量不断增加,各种地质因素、井筒因素、地面工艺因素等矛盾日渐突出,油管堵塞、稠油上返等现象时有发生,保持井筒畅通工作越显艰巨。普通通井工具在稠油井通井过程中软阻、软卡、顶钻事故频频发生,经过改进后的螺旋型通井工具在哈拉哈塘油田的应用取得了较好效果,经济效益显著。
【关键词】螺旋型通井规 超深稠油井 应用
哈拉哈塘油田是塔里木油田公司碳酸盐岩上产的主力,也是完成“新疆大庆”规划中原油上产的重点区块。区内主力产层为奥陶系碳酸盐岩,油藏具有超深(平均深度大于6500m),油稠(地面粘度最高达到621 mPa.s以上)的特点,原油性质分布差异性较大:原油密度由西南向东北变稠,西南部为中、轻质油分布区,东北部为中-重质油。随着哈拉哈塘油田的进一步开发,清蜡、试井施工等作业日渐增多,而通井又是保持井筒畅通以及各测试作业前必不可少的工序,普通通井工具在现场应用受到很大局限,经过改进后的螺旋型通井工具在哈拉哈塘油田现场应用取得了显著效果。
1 哈拉哈塘油田油管堵塞以及通井工具遇阻情况
哈拉哈塘油田哈X1、哈X2、哈X3等井先后发生过油管结蜡严重导致普通通井工具在上提下放过程中遇阻的情况,此外还出现过油管因通井工具落井导致油井停喷的事故。从哈X1、哈X2等井修井作业期间取出的油管堵塞情况可以看出哈拉哈塘油田油井结蜡的严重性(见图1)。
1.1 哈X1井修井取出油管堵塞情况
哈X1于2012年9月开始修井作业,发现油管在4870-5117m段内完全堵塞,5117—6443m段管内壁大部分被堵塞,堵塞以黑色沥青质块状物以及灰黑色砾石状蜡块为主(图1),此类堵塞难以清除,地面用蒸汽吹扫清除也较困难。
1.2 哈X2井通井工具落井案例
哈X2井于2012年4月16日开始清蜡作业,作业前油2.5MPa,套0.7Mpa。工具串结构:钢丝绳帽(φ38mm×30cm)+钨钢加重杆(φ38m m×250c m)+机械震击器(φ38mm×220cm)+通井规(φ45mm×20cm)(总长度约5.2m,总重量约50kg,最大外径:φ45mm)。该井通井至6250m后上提至2900m时张力较正常值高50kg,上提至2450m时张力增多120kg,油压由2.5MPa下降至1.5MPa,直至上提至2404m处,油压落零,上提张力增大至510kg,工具遇卡。正注稀油解堵过程中,钢丝突然快速下行,至2439m时猛烈抖动一次,张力由245kg下降至121kg,继续上提钢丝至236m时发现通井工具及236m钢丝落井,油井停止自喷,影响产量60吨/天。1.3 其他通井遇阻情况
哈X3井2011年8月测压施工作业后,通井工具下放至4997m遇阻,两次下探无法通过,上提工具至井口发现通井规带出部分样品,现场判断为粉末状硬质油质;HAX4井2010年10月通井结束后,测压工具在上提至2400m处突然遇阻,张力由200kg增至400kg,井口油压由11MPa降至4.4MPa,检查油嘴无异常,重新启动掺稀泵井口油压为0MPa,油管堵塞;HAX5井2010年2月通井作业后,工具上提至713m遇阻;缓慢上提至584m张力异常增大,油压持续下降;继续提至558m时油压落零,提至539m时工具卡在油管内,后经过热洗和连续油管捞钢丝等措施恢复生产。
2 前期通井工具
普通通井工具的下缘为锋利圆弧面,在贴壁下放过程中容易将管壁稠油、油垢刮削下来,虽有导流槽但在稠油井和管内结蜡井中,但仍不足以使刮削物顺畅流动,反而加剧阻流现象,造成顶钻事故。
3 改进通井工具及工作原理
改进后的螺旋型通井规是在本體外开有宽距螺旋槽,本体上下端采用活动连接,该工具本体呈弧形、线型设计(图2),它具有结构简单、防阻防卡可靠、且能防止在通井过程清除油管内壁的脏物沉积。在正常的通井过程中,螺旋式通井规能降低通井、刮削时遇阻、遇卡、顶钻事故风险,减少重复起、下次数。最大程度减少了刮削和对杂物的推挤,使工具向下和向上通过堵塞段更顺畅,它具有以下特点:
(1)外形为椭圆形柱体,下放通井遇稠油时,截面螺旋槽高速旋转,可通过稠油缝隙下放避免遇阻;
(2)下放通井时受工具串重力及管柱流体运动,螺旋槽高速旋转,管内脏物、结蜡沉积物可通过本体上的宽螺距螺旋槽及导流口返出。
4 现场应用效果
螺旋型通井规于2012年8月在哈拉哈塘油田首次使用,共参与36井次,完成 32井次,因通井遇阻取消1井次,其它原因取消施工3井次,遇阻率为3%,事故率为0,通井效果与普通通井工具相比有了大幅提高。
该通井工具在哈拉哈塘油田的应用不仅杜绝了超深稠油井通井遇阻情况,而且大大提高了现场测试作业的安全性,保证了资料录取的顺利完成,使试井工作充分发挥了指导哈拉哈塘油田高效开发的向导作用,实现了试井作业 “0事故”目标。11月顺利完成了大部分部分油稠、结蜡周期短的井通井作业,有效保障了井筒畅通,同时也达到了增储上产的目的,平均单井日增油2吨以上,实现了稠油井安全生产平稳运行,促进了各项工作的顺利进行,产生经济效益58万元以上,经济效益显著。
参考文献
[1] 唐勇,刘练,王志敏.塔河油田深井试井工具串解卡方法[J].油气井测试,2012,21(2):44-45
[2] 李秀竹,李继新,杨丽娜,翟祥龙. 多功能通井规的设计与应用[J].石油矿场机械,2007,36(1):71-72
[3] 王花枝. 注水井通井工艺技术应用[J].内蒙古石油化工,2011,21:109
[4] 试井手册[M].北京:石油工业出版社,1992
作者简介
杨小华,男,助理工程师,1987 年生,毕业于西南石油大学资源勘查专业,本科学历,现在塔里木油田塔北勘探开发项目经理部从事油藏开发工作。
【关键词】螺旋型通井规 超深稠油井 应用
哈拉哈塘油田是塔里木油田公司碳酸盐岩上产的主力,也是完成“新疆大庆”规划中原油上产的重点区块。区内主力产层为奥陶系碳酸盐岩,油藏具有超深(平均深度大于6500m),油稠(地面粘度最高达到621 mPa.s以上)的特点,原油性质分布差异性较大:原油密度由西南向东北变稠,西南部为中、轻质油分布区,东北部为中-重质油。随着哈拉哈塘油田的进一步开发,清蜡、试井施工等作业日渐增多,而通井又是保持井筒畅通以及各测试作业前必不可少的工序,普通通井工具在现场应用受到很大局限,经过改进后的螺旋型通井工具在哈拉哈塘油田现场应用取得了显著效果。
1 哈拉哈塘油田油管堵塞以及通井工具遇阻情况
哈拉哈塘油田哈X1、哈X2、哈X3等井先后发生过油管结蜡严重导致普通通井工具在上提下放过程中遇阻的情况,此外还出现过油管因通井工具落井导致油井停喷的事故。从哈X1、哈X2等井修井作业期间取出的油管堵塞情况可以看出哈拉哈塘油田油井结蜡的严重性(见图1)。
1.1 哈X1井修井取出油管堵塞情况
哈X1于2012年9月开始修井作业,发现油管在4870-5117m段内完全堵塞,5117—6443m段管内壁大部分被堵塞,堵塞以黑色沥青质块状物以及灰黑色砾石状蜡块为主(图1),此类堵塞难以清除,地面用蒸汽吹扫清除也较困难。
1.2 哈X2井通井工具落井案例
哈X2井于2012年4月16日开始清蜡作业,作业前油2.5MPa,套0.7Mpa。工具串结构:钢丝绳帽(φ38mm×30cm)+钨钢加重杆(φ38m m×250c m)+机械震击器(φ38mm×220cm)+通井规(φ45mm×20cm)(总长度约5.2m,总重量约50kg,最大外径:φ45mm)。该井通井至6250m后上提至2900m时张力较正常值高50kg,上提至2450m时张力增多120kg,油压由2.5MPa下降至1.5MPa,直至上提至2404m处,油压落零,上提张力增大至510kg,工具遇卡。正注稀油解堵过程中,钢丝突然快速下行,至2439m时猛烈抖动一次,张力由245kg下降至121kg,继续上提钢丝至236m时发现通井工具及236m钢丝落井,油井停止自喷,影响产量60吨/天。1.3 其他通井遇阻情况
哈X3井2011年8月测压施工作业后,通井工具下放至4997m遇阻,两次下探无法通过,上提工具至井口发现通井规带出部分样品,现场判断为粉末状硬质油质;HAX4井2010年10月通井结束后,测压工具在上提至2400m处突然遇阻,张力由200kg增至400kg,井口油压由11MPa降至4.4MPa,检查油嘴无异常,重新启动掺稀泵井口油压为0MPa,油管堵塞;HAX5井2010年2月通井作业后,工具上提至713m遇阻;缓慢上提至584m张力异常增大,油压持续下降;继续提至558m时油压落零,提至539m时工具卡在油管内,后经过热洗和连续油管捞钢丝等措施恢复生产。
2 前期通井工具
普通通井工具的下缘为锋利圆弧面,在贴壁下放过程中容易将管壁稠油、油垢刮削下来,虽有导流槽但在稠油井和管内结蜡井中,但仍不足以使刮削物顺畅流动,反而加剧阻流现象,造成顶钻事故。
3 改进通井工具及工作原理
改进后的螺旋型通井规是在本體外开有宽距螺旋槽,本体上下端采用活动连接,该工具本体呈弧形、线型设计(图2),它具有结构简单、防阻防卡可靠、且能防止在通井过程清除油管内壁的脏物沉积。在正常的通井过程中,螺旋式通井规能降低通井、刮削时遇阻、遇卡、顶钻事故风险,减少重复起、下次数。最大程度减少了刮削和对杂物的推挤,使工具向下和向上通过堵塞段更顺畅,它具有以下特点:
(1)外形为椭圆形柱体,下放通井遇稠油时,截面螺旋槽高速旋转,可通过稠油缝隙下放避免遇阻;
(2)下放通井时受工具串重力及管柱流体运动,螺旋槽高速旋转,管内脏物、结蜡沉积物可通过本体上的宽螺距螺旋槽及导流口返出。
4 现场应用效果
螺旋型通井规于2012年8月在哈拉哈塘油田首次使用,共参与36井次,完成 32井次,因通井遇阻取消1井次,其它原因取消施工3井次,遇阻率为3%,事故率为0,通井效果与普通通井工具相比有了大幅提高。
该通井工具在哈拉哈塘油田的应用不仅杜绝了超深稠油井通井遇阻情况,而且大大提高了现场测试作业的安全性,保证了资料录取的顺利完成,使试井工作充分发挥了指导哈拉哈塘油田高效开发的向导作用,实现了试井作业 “0事故”目标。11月顺利完成了大部分部分油稠、结蜡周期短的井通井作业,有效保障了井筒畅通,同时也达到了增储上产的目的,平均单井日增油2吨以上,实现了稠油井安全生产平稳运行,促进了各项工作的顺利进行,产生经济效益58万元以上,经济效益显著。
参考文献
[1] 唐勇,刘练,王志敏.塔河油田深井试井工具串解卡方法[J].油气井测试,2012,21(2):44-45
[2] 李秀竹,李继新,杨丽娜,翟祥龙. 多功能通井规的设计与应用[J].石油矿场机械,2007,36(1):71-72
[3] 王花枝. 注水井通井工艺技术应用[J].内蒙古石油化工,2011,21:109
[4] 试井手册[M].北京:石油工业出版社,1992
作者简介
杨小华,男,助理工程师,1987 年生,毕业于西南石油大学资源勘查专业,本科学历,现在塔里木油田塔北勘探开发项目经理部从事油藏开发工作。