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[摘 要]工作面切眼刷扩,帮部常规采用锚网支护。鉴于1541(1)切眼扩刷后,30天内综采设备会安装完毕,进入采煤程序后,要对回采侧帮部支护进行拆除,故切眼扩刷,对于回采侧帮部支护有效时间要求不超过2个月,综合分析我矿1541(1)切眼地质条件及掘进后帮顶移近量情况,因此提出采用“单体液压支柱垂直于顶底板加压至20Mpa,配合塘材棍、条笆”抗帮抗顶、支护帮部的设想,确保回采前帮部及顶底板位移量较小,切眼尺寸满足综采设备安装及安全需要。
[关键词]采矿工程 切眼扩刷 单体抗帮 节支降耗
中图分类号:TD265 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)41-0008-01
淮南矿业集团潘一矿1541(1)工作面所采11-2煤,煤层厚0.2~2.7m,平均1.52m。根据煤层地质条件及综采设备装备技术水平,该工作面选用ZZ7000-13/26液压支架。原切眼施工规格:宽×高=5000×2800mm,扩刷后断面规格:宽×高=7100×2800mm,即扩刷断面规格:宽×高=2100×2800mm。
1煤层围岩特征
1.1煤层赋存情况
本面位于潘一矿东三采区四区段,潘集背斜转折端附近,走向变化大,煤层赋存稳定,工作面中部煤层倾角缓,东、西部煤层倾角大,煤层产状为113~220°∠4~12°, 11-2煤:黑色,块状为主,含少量粉末状, 半亮型,厚0.2~2.7m,平均1.52m。
1.2煤层顶、底板岩性
老顶:中细砂岩(0~10.8/5.8m),灰白色,中细粒结构,局部夹较多细砂岩薄层水平层理,岩芯较完整,较坚硬。
直接顶:砂质泥岩(0~8.9/4.5m),灰~深灰色,砂泥质结构为主,见植化碎片; 11-3煤(0~0.7/0.4m),黑色。
直接底:砂质泥岩(1.9~4.2/3.1m),灰~深灰色,砂泥质结构,局部见少量植化碎片;炭质泥岩(0~0.9/0.5m),灰黑色,局部发育;11-1煤(0~0.5/0.3m),黑色。
老底:中砂岩(3.1~8.1/4.3m),灰白色,中粒结构,裂隙较发育,见方解石。
2 切眼扩刷帮部支护施工工艺发展
2.1过去切眼扩刷帮部支护施工工艺
潘一矿11-2煤工作面切眼扩刷,帮部通常采用锚网支护,即采用高强锚杆配合M5钢带、10#金属网进行支护。
2.2切眼扩刷帮部支护施工工艺改进
综合分析1541(1)切眼的顶底板岩性和掘进后巷道矿压显現情况,大胆地提出“帮部采用DWB31.5单体液压支柱配合条笆、塘柴棍进行支护”的设想,并经矿论证后,现场应用实施。
3切眼扩刷帮部支护施工参数对比
3.1锚网支护参数
1)锚杆规格:Φ22×2200mm高强锚杆。
2)M5-178钢带规格:L=2000mm。
3)金属网规格:10#铁丝编制,3000×1200mm。
4)锚杆间、排距:1000×900mm。
5)金属网间搭接不小于200mm,采用14#铁丝双股扭结连网,联网间距不大于200mm。
6)垫板:锚杆配套150×150×8mm的A3钢垫板。
7)锚杆螺丝扭距不小于180N.m,帮部锚杆锚固力不小于60KN。
8)锚固剂:Z2560型树脂锚固剂,锚杆每根配用2支。
3.2单体液压支柱支护参数
1)单体液压支柱规格:DWB31.5。
2)条笆规格:800×1800mm。
3)塘柴棍规格:φ50mm,L=1200mm。
4)单体液压支柱排距:1000mm。
5)塘柴棍间距:400mm。
6)笆片间搭接不小于100mm,采用14#铁丝双股扭结联网,联网间距不大于200mm。
通过切眼安设的4组矿压观测站观测数据统计显示,自切眼扩刷开始,至综采工作面设备安装结束,历时2个月,该巷道两帮移近量小于100mm,顶底板移近量小于100mm,顶板离层量为0。该工作面综采设备的顺利安装结束,说明该巷道顶帮支护安全可靠,该支护方式是满足使用要求的。
4、结论
在顶板稳定性较好的地质条件下,切眼扩刷采用单体液压支柱帮部支护工艺(在下文中简称为前者)相对于帮部锚网支护扩刷工艺(在下文中简称为后者),有以下优点:
4.1减少施工时间,提高工效,节约工时
前者中,两人配合施工单体液压支柱,平均合计用时15分钟(运单体4分钟+挖柱窝2分钟+立柱3分钟+注液4分钟+挂防倒绳2分钟)。故切眼扩刷中,帮部支护施工单体液压支柱共需人工2×(200×15÷60)=100个。
后者中,两人配合施工帮部锚杆,使用ZQS-35/1.4S型风动钻机施工帮部锚杆眼,注入2支Z2560型树脂锚固剂,等待,并人工紧固螺帽,以施工一根合格的帮部高强锚杆,平均合计用时24分钟(运料2分钟+打眼7分钟+注锚固剂1分钟+等待8分钟+紧固螺帽3分钟+工序转换3分钟)。故切眼扩刷中,帮部支护施工锚杆共需人工2×(666×24÷60)≈533个。
4.2降低劳动强度,提高施工安全性
施工单体液压支柱相较施工高强锚杆,会省力很多,大大降低工人的劳动强度,降低工伤事故的发生概率,提高施工安全性。
4.3经济效益
1)定额材料费(即支护材料)共节约37556.2元。
2)人工工资共节约433×240=103920元(每工按240元结算)。
故不算减少的11个工作日的井下电费、机电设备的维护费用等,采用单体液压支柱支护帮部,较锚杆支护帮部,共节约141476.2元。
4.4对综采初采期间的影响
帮部锚杆支护方式,锚杆深入工作面煤壁,综采初采前需要拆除锚杆垫板及金属网,且煤机割煤割到锚杆时易造成煤机损坏、误伤人员等事故,有较大的安全隐患。
帮部单体液压支柱支护方式,回采时,只需回收单体和条笆,回收材料用时大幅减少,且没有安全威胁,不会损坏煤机,提高了综采出煤效率。
4.5通过淮南矿业集团潘一煤矿1541(1)切眼扩刷实践证明,切眼扩刷中,采用单体液压支柱支护帮部,完全满足支护安全及综采设备安装要求,且采用该帮部支护方式,大大减少了施工时间,提高了工效,节约了工时,降低了劳动强度,提高了施工安全性,取得了较为可观的经济、安全双效益,且提前11天交付安装综采设备,为矿井综采面的顺利接替创造了有利条件,值得在以后的工作面切眼扩刷工程中推广应用。
[关键词]采矿工程 切眼扩刷 单体抗帮 节支降耗
中图分类号:TD265 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)41-0008-01
淮南矿业集团潘一矿1541(1)工作面所采11-2煤,煤层厚0.2~2.7m,平均1.52m。根据煤层地质条件及综采设备装备技术水平,该工作面选用ZZ7000-13/26液压支架。原切眼施工规格:宽×高=5000×2800mm,扩刷后断面规格:宽×高=7100×2800mm,即扩刷断面规格:宽×高=2100×2800mm。
1煤层围岩特征
1.1煤层赋存情况
本面位于潘一矿东三采区四区段,潘集背斜转折端附近,走向变化大,煤层赋存稳定,工作面中部煤层倾角缓,东、西部煤层倾角大,煤层产状为113~220°∠4~12°, 11-2煤:黑色,块状为主,含少量粉末状, 半亮型,厚0.2~2.7m,平均1.52m。
1.2煤层顶、底板岩性
老顶:中细砂岩(0~10.8/5.8m),灰白色,中细粒结构,局部夹较多细砂岩薄层水平层理,岩芯较完整,较坚硬。
直接顶:砂质泥岩(0~8.9/4.5m),灰~深灰色,砂泥质结构为主,见植化碎片; 11-3煤(0~0.7/0.4m),黑色。
直接底:砂质泥岩(1.9~4.2/3.1m),灰~深灰色,砂泥质结构,局部见少量植化碎片;炭质泥岩(0~0.9/0.5m),灰黑色,局部发育;11-1煤(0~0.5/0.3m),黑色。
老底:中砂岩(3.1~8.1/4.3m),灰白色,中粒结构,裂隙较发育,见方解石。
2 切眼扩刷帮部支护施工工艺发展
2.1过去切眼扩刷帮部支护施工工艺
潘一矿11-2煤工作面切眼扩刷,帮部通常采用锚网支护,即采用高强锚杆配合M5钢带、10#金属网进行支护。
2.2切眼扩刷帮部支护施工工艺改进
综合分析1541(1)切眼的顶底板岩性和掘进后巷道矿压显現情况,大胆地提出“帮部采用DWB31.5单体液压支柱配合条笆、塘柴棍进行支护”的设想,并经矿论证后,现场应用实施。
3切眼扩刷帮部支护施工参数对比
3.1锚网支护参数
1)锚杆规格:Φ22×2200mm高强锚杆。
2)M5-178钢带规格:L=2000mm。
3)金属网规格:10#铁丝编制,3000×1200mm。
4)锚杆间、排距:1000×900mm。
5)金属网间搭接不小于200mm,采用14#铁丝双股扭结连网,联网间距不大于200mm。
6)垫板:锚杆配套150×150×8mm的A3钢垫板。
7)锚杆螺丝扭距不小于180N.m,帮部锚杆锚固力不小于60KN。
8)锚固剂:Z2560型树脂锚固剂,锚杆每根配用2支。
3.2单体液压支柱支护参数
1)单体液压支柱规格:DWB31.5。
2)条笆规格:800×1800mm。
3)塘柴棍规格:φ50mm,L=1200mm。
4)单体液压支柱排距:1000mm。
5)塘柴棍间距:400mm。
6)笆片间搭接不小于100mm,采用14#铁丝双股扭结联网,联网间距不大于200mm。
通过切眼安设的4组矿压观测站观测数据统计显示,自切眼扩刷开始,至综采工作面设备安装结束,历时2个月,该巷道两帮移近量小于100mm,顶底板移近量小于100mm,顶板离层量为0。该工作面综采设备的顺利安装结束,说明该巷道顶帮支护安全可靠,该支护方式是满足使用要求的。
4、结论
在顶板稳定性较好的地质条件下,切眼扩刷采用单体液压支柱帮部支护工艺(在下文中简称为前者)相对于帮部锚网支护扩刷工艺(在下文中简称为后者),有以下优点:
4.1减少施工时间,提高工效,节约工时
前者中,两人配合施工单体液压支柱,平均合计用时15分钟(运单体4分钟+挖柱窝2分钟+立柱3分钟+注液4分钟+挂防倒绳2分钟)。故切眼扩刷中,帮部支护施工单体液压支柱共需人工2×(200×15÷60)=100个。
后者中,两人配合施工帮部锚杆,使用ZQS-35/1.4S型风动钻机施工帮部锚杆眼,注入2支Z2560型树脂锚固剂,等待,并人工紧固螺帽,以施工一根合格的帮部高强锚杆,平均合计用时24分钟(运料2分钟+打眼7分钟+注锚固剂1分钟+等待8分钟+紧固螺帽3分钟+工序转换3分钟)。故切眼扩刷中,帮部支护施工锚杆共需人工2×(666×24÷60)≈533个。
4.2降低劳动强度,提高施工安全性
施工单体液压支柱相较施工高强锚杆,会省力很多,大大降低工人的劳动强度,降低工伤事故的发生概率,提高施工安全性。
4.3经济效益
1)定额材料费(即支护材料)共节约37556.2元。
2)人工工资共节约433×240=103920元(每工按240元结算)。
故不算减少的11个工作日的井下电费、机电设备的维护费用等,采用单体液压支柱支护帮部,较锚杆支护帮部,共节约141476.2元。
4.4对综采初采期间的影响
帮部锚杆支护方式,锚杆深入工作面煤壁,综采初采前需要拆除锚杆垫板及金属网,且煤机割煤割到锚杆时易造成煤机损坏、误伤人员等事故,有较大的安全隐患。
帮部单体液压支柱支护方式,回采时,只需回收单体和条笆,回收材料用时大幅减少,且没有安全威胁,不会损坏煤机,提高了综采出煤效率。
4.5通过淮南矿业集团潘一煤矿1541(1)切眼扩刷实践证明,切眼扩刷中,采用单体液压支柱支护帮部,完全满足支护安全及综采设备安装要求,且采用该帮部支护方式,大大减少了施工时间,提高了工效,节约了工时,降低了劳动强度,提高了施工安全性,取得了较为可观的经济、安全双效益,且提前11天交付安装综采设备,为矿井综采面的顺利接替创造了有利条件,值得在以后的工作面切眼扩刷工程中推广应用。