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摘 要:垦东103井位于垦东 1 井 291.6 °方位 1870.5m 处,构造位置垦东潜山披覆构造带北部垦东 1-30 井区。本文通过对施工过程进行分析,指出了浅层侧钻井施工时技术难点,论述了本井从固控使用、钻井液调整、钻具选择等方面采取的措施,为今后类似井施工提供宝贵的施工经验。
关键词:垦东103井;垦东;侧钻;大位移;大井斜;长裸眼;经验
一、基本情况
本井设计井深1550.0米,实际完钻井深1636.0m米,完钻层位中生界。本井于2011年7月24日15:40开始迁装,2011年7月25日07:10冲隔水,2011年7月26日07:00一开,2011年7月28日08:30二开,2011年7月30日0:40完钻,2011年8月09日21:30完井。钻井周期3.74天,建井周期16.24天。平均机械钻速42.31m/h。侧钻于2011年8月10日23:00一开,2011年8月28日6:00完钻,2011年8月09日21:30完井。钻井周期15.87天,建井周期33.94天。平均机械钻速26.73m/h。
本井井身结构如下:
隔水:Ф914.4mm×85.10m+Ф850/762.0mm×85.10m
一開:Ф444.5mm×404.00m+Ф339.7mm×403.13m
二开:Ф241.3mm×1636.00m
侧钻:Ф241.3mm×2454.00m+Ф177.8mm×2450.58m
二、钻井液调整
1、本井采用海水天然高分子防塌钻井液体系。泥浆密度严格遵守设计要求,开钻前按储备加重剂40吨,重泥浆1.35g/cm3 60m3,油保材料井壁抗压稳定剂2吨,在二开后进入油气层前逐渐加入井壁抗压稳定剂,确保油层保护措施到位。
2、本井中生界以上地层钻进速度快,因此二开使用泥浆开钻,加入足量搬土充分水化,保证结构力。馆陶组之前井段不控制失水,维持粘度30s,采用较大排量保证将井底岩屑携带出来。
3、钻进其间维护好泥浆性能,充分利用好平台三除一筛固控设备,有效清除泥浆有害固相,保证井下清洁,井壁稳定,为钻进、起下钻等施工提供有力保障,确保完钻电测一次到底。
4、在侧钻井中提高了钻井液的粘切,配制浓度较高的胶液钻井液维护性能,以降低因粘切过低对井壁的冲刷。大斜度定向井容易形成岩屑床,因此提高钻井液的流变性,增强钻井液的结构力,保证在空井状态下岩屑不堆积,减少井下异常。
5、侧钻井钻进时加强现有固控设备尤其是离心机的维护和使用,以便及时清除钻井液中的有害固相,保持低密度钻进;此外该区块下部井段钻时较快且岩屑极细,应加强钻井液循环和除砂器的使用,以便取全、取准地质资料。
6、因井斜大,又是裸眼侧钻。所以下套管前需加入足够的润滑剂和塑料小球,确保下套管一次到底,为施工安全提供了保障。
三、工程施工
1、本井距之前施工的垦东301井仅1500m,垦东301井油气显示非常好,因此本井的井控工作加强。首先严格按要求对封井器检验。钻开油气层前,钻井液密度及性能符合设计要求,储备足够的钻井液和加重料。对井控装置进行全面检查,人员岗位分工明确,钻开油气层前做四种工况防喷演习,做好一次井控工作;其次是施工过程中的控制,按照压力预测结果,搞好随钻分析,做好压力监测,采取有效的措施确保了施工的顺利进行。
2、根据上口井施工情况,本井对使用1只HAT127钻头进入中生界完钻很有信心。从完钻后钻头状态来看,该钻头在中生界的进尺上限应该在35m之内。由于中生界地层研磨性较强,铣齿钻头磨损较快,钻时不高。若中生界进尺超过40m,继续使用铣齿钻头的效益较差,建议及早起钻更换钻头,在时效上仍能节约一定时间。
侧钻井设计为大斜度、大位移、长裸眼的侧钻井,因此优选适用的钻头和动力钻具是安全优质施工的前提条件。本井选用了钻井院生产的P273M钻头和立林1° 197mm单弯马达,同时在距钻头300m位置增加一个欠尺寸扶正器修整井壁,减少了短起下次数,并且一趟完钻,重新侧钻的纯钻时间仅61.44小时,为本地区今后的施工积累了经验。
3、在二开钻进中继续采用较大的排量,井底得到较好冲洗,保证了快速钻进,但是井径不如垦东301井规则。分析原因,一是地层多发育疏松砂体,二是钻具结构中使用的300m扶正器的震动对疏松砂岩的破坏。300m扶正器的使用可以修整井壁,减少起下钻次数,但是在良好砂体发育的浅井中使用,往往会撞坏井壁,破坏原已形成的泥饼,造成井径扩大。另外300m扶正器的使用对井斜控制也产生一定影响。因此,要实现减少起下钻的目的,还是应该从泥浆性能的调整上做文章。
4、本地区存在多套砂岩,全井地层岩性均较软,因此在稳斜段降斜严重。主要原因是钻进速度过快,钻压跟不上。在砂岩段需快速下放钻具,确保钻压能够加到钻头上,尽量让井眼平滑,减少后期起下钻、电测、下套管的复杂情况。
四、经验与认识
1、重点井施工前做好充分的准备工作,彻底检修在用设备并做好备件的储备。
2、本井从601m的浅层进行侧钻,因此必须要将原井浆全部置换出来才能进行侧钻施工。直井段裸眼经过长期浸泡,钻井液性能的急剧变化,造成井壁坍塌,侧钻失败。
3、简易定向钻具结构不利于将来通井,尽管能顺利钻完进尺,但施工过程中,稳斜段降斜比较明显,需要不断增斜纠正井斜方位,轨迹控制不是很好,前期增斜段狗腿度也明显高于设计,不推荐简化钻铤及扶正器的组合。加强技术沟通,遵从钻具从繁至简的原则,调整好钻具组合,不能单纯为钻进考虑,还要考虑后续通井、电测等作业的施工,从而保证施工安全,节约建井周期。
4、对浅层侧钻井的风险应当引起重视,必须采取有效措施保护松软易塌的上部井段。
关键词:垦东103井;垦东;侧钻;大位移;大井斜;长裸眼;经验
一、基本情况
本井设计井深1550.0米,实际完钻井深1636.0m米,完钻层位中生界。本井于2011年7月24日15:40开始迁装,2011年7月25日07:10冲隔水,2011年7月26日07:00一开,2011年7月28日08:30二开,2011年7月30日0:40完钻,2011年8月09日21:30完井。钻井周期3.74天,建井周期16.24天。平均机械钻速42.31m/h。侧钻于2011年8月10日23:00一开,2011年8月28日6:00完钻,2011年8月09日21:30完井。钻井周期15.87天,建井周期33.94天。平均机械钻速26.73m/h。
本井井身结构如下:
隔水:Ф914.4mm×85.10m+Ф850/762.0mm×85.10m
一開:Ф444.5mm×404.00m+Ф339.7mm×403.13m
二开:Ф241.3mm×1636.00m
侧钻:Ф241.3mm×2454.00m+Ф177.8mm×2450.58m
二、钻井液调整
1、本井采用海水天然高分子防塌钻井液体系。泥浆密度严格遵守设计要求,开钻前按储备加重剂40吨,重泥浆1.35g/cm3 60m3,油保材料井壁抗压稳定剂2吨,在二开后进入油气层前逐渐加入井壁抗压稳定剂,确保油层保护措施到位。
2、本井中生界以上地层钻进速度快,因此二开使用泥浆开钻,加入足量搬土充分水化,保证结构力。馆陶组之前井段不控制失水,维持粘度30s,采用较大排量保证将井底岩屑携带出来。
3、钻进其间维护好泥浆性能,充分利用好平台三除一筛固控设备,有效清除泥浆有害固相,保证井下清洁,井壁稳定,为钻进、起下钻等施工提供有力保障,确保完钻电测一次到底。
4、在侧钻井中提高了钻井液的粘切,配制浓度较高的胶液钻井液维护性能,以降低因粘切过低对井壁的冲刷。大斜度定向井容易形成岩屑床,因此提高钻井液的流变性,增强钻井液的结构力,保证在空井状态下岩屑不堆积,减少井下异常。
5、侧钻井钻进时加强现有固控设备尤其是离心机的维护和使用,以便及时清除钻井液中的有害固相,保持低密度钻进;此外该区块下部井段钻时较快且岩屑极细,应加强钻井液循环和除砂器的使用,以便取全、取准地质资料。
6、因井斜大,又是裸眼侧钻。所以下套管前需加入足够的润滑剂和塑料小球,确保下套管一次到底,为施工安全提供了保障。
三、工程施工
1、本井距之前施工的垦东301井仅1500m,垦东301井油气显示非常好,因此本井的井控工作加强。首先严格按要求对封井器检验。钻开油气层前,钻井液密度及性能符合设计要求,储备足够的钻井液和加重料。对井控装置进行全面检查,人员岗位分工明确,钻开油气层前做四种工况防喷演习,做好一次井控工作;其次是施工过程中的控制,按照压力预测结果,搞好随钻分析,做好压力监测,采取有效的措施确保了施工的顺利进行。
2、根据上口井施工情况,本井对使用1只HAT127钻头进入中生界完钻很有信心。从完钻后钻头状态来看,该钻头在中生界的进尺上限应该在35m之内。由于中生界地层研磨性较强,铣齿钻头磨损较快,钻时不高。若中生界进尺超过40m,继续使用铣齿钻头的效益较差,建议及早起钻更换钻头,在时效上仍能节约一定时间。
侧钻井设计为大斜度、大位移、长裸眼的侧钻井,因此优选适用的钻头和动力钻具是安全优质施工的前提条件。本井选用了钻井院生产的P273M钻头和立林1° 197mm单弯马达,同时在距钻头300m位置增加一个欠尺寸扶正器修整井壁,减少了短起下次数,并且一趟完钻,重新侧钻的纯钻时间仅61.44小时,为本地区今后的施工积累了经验。
3、在二开钻进中继续采用较大的排量,井底得到较好冲洗,保证了快速钻进,但是井径不如垦东301井规则。分析原因,一是地层多发育疏松砂体,二是钻具结构中使用的300m扶正器的震动对疏松砂岩的破坏。300m扶正器的使用可以修整井壁,减少起下钻次数,但是在良好砂体发育的浅井中使用,往往会撞坏井壁,破坏原已形成的泥饼,造成井径扩大。另外300m扶正器的使用对井斜控制也产生一定影响。因此,要实现减少起下钻的目的,还是应该从泥浆性能的调整上做文章。
4、本地区存在多套砂岩,全井地层岩性均较软,因此在稳斜段降斜严重。主要原因是钻进速度过快,钻压跟不上。在砂岩段需快速下放钻具,确保钻压能够加到钻头上,尽量让井眼平滑,减少后期起下钻、电测、下套管的复杂情况。
四、经验与认识
1、重点井施工前做好充分的准备工作,彻底检修在用设备并做好备件的储备。
2、本井从601m的浅层进行侧钻,因此必须要将原井浆全部置换出来才能进行侧钻施工。直井段裸眼经过长期浸泡,钻井液性能的急剧变化,造成井壁坍塌,侧钻失败。
3、简易定向钻具结构不利于将来通井,尽管能顺利钻完进尺,但施工过程中,稳斜段降斜比较明显,需要不断增斜纠正井斜方位,轨迹控制不是很好,前期增斜段狗腿度也明显高于设计,不推荐简化钻铤及扶正器的组合。加强技术沟通,遵从钻具从繁至简的原则,调整好钻具组合,不能单纯为钻进考虑,还要考虑后续通井、电测等作业的施工,从而保证施工安全,节约建井周期。
4、对浅层侧钻井的风险应当引起重视,必须采取有效措施保护松软易塌的上部井段。