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[摘 要] 本文通过针对一起35kV变电站越级跳闸事故现场调查、事故前后试验数据以及现场运行情况,综合分析了越级跳闸事故的主要原因得出了合理的结论。为避免以后类似事故的发生,文章提出了加强对安装和检修人员的技术培训,提高安装和检修人员的工作责任心,加强检修项目的监督和验收,把好质量关等相关的预防措施。
[关键词] 事故 越级跳闸 动作 预防措施
1.事故过程
2009年8月9日16:24:03.982,35kV武伯变电站10kV906太沙线保护ABC三相故障,Ⅰ段过流动作,分别为89.86A、89.20A、72.98A。16:24:05.161,电容器低电压动作,相电压为0.07V、0.00V、0.02V。16:24:05.071,10kV906太沙线保护重合闸动作,检查断路器在合闸位置。总保护动作,但装置无显示,具体时间不详。当时天气为雷雨天气。事后恢复送电一切正常。
2.事故原因分析
武伯变电站安装1台5000kVA主变,户外小型化布置,微机综合自动化系统,高频直流电源。#1总受电柜TA变比300/5,Ⅰ段电流整定值30A、时间整定为0S,Ⅲ段电流整定值7A、时间整定为1.0S,太沙线电容柜TA变比50/5,Ⅰ段电流整定值26A、时间整定为0S,Ⅲ段电流整定值7.5A、时间整定为0.5S,电压整定值为85V,时间为1S。
2.1 保护配合分析
经计算,在最大运行方式下,3kV5武伯变电站10kV出口侧三相短路电流为2.24kA,太沙线三相故障动作电流为0.89kA,大于太沙线Ⅰ段电流整定值(260A),考虑极端情况,加上配电线路的最大电流,其总和也不会超过#1总受电柜Ⅰ段电流整定值1800A,排除过流保护配合不当造成越级跳闸的可能。
2.2总受电柜动作时间分析
事件时间记录:
16:24:04.046,太沙线906关分;
16:24:05.125,#1总受电柜开关分;
16:24:05.118,太沙线906关合;
16:24:05.217,10KV电容器开关分。
分析记录可以知道:#1变开关在太沙线开关动作,约80MS后动作,与实际的继电保护定值不符;电容器柜动作时间在总受电柜开关跳闸后约1S;太沙线重合闸动作时间约在该线路断路器动作1S之后;总受电开关动作于太沙线跳闸后重合之前,看不出他的动作受什么影响,总受电柜开关动作原因尚不明确,其他开关动作均属正常。
2.3 总受电柜开关未动作的原因
武伯变电站备电源,但总受电柜开关的动作记录在记录库中找不到,“保护跳”灯不亮,告警灯亮,不代表总受电开关柜保护动作。
2.4 线路重合闸动作分析
因总受电柜开关保护动作在太沙線重合闸之前,可以认定总受电柜动作原因与线路重合闸无关。
2.5 二次接线检查
保护装置都是独立的,分属两面屏,认定在二次线上不会出问题。
3.分析结论
疑点落在10kV户外开关上。该开关为ZW10-12型,可以安装在站内也可安装在线路上,在开关进线套管上有内置作保护的套管TA位置,虽然在提出技术条件时,并没有要求配置内置TA,存在误装的可能。套管TA的脱扣电流一般为5A,电流脱扣时间一般设定为0.1S,无论从动作时间还是动作电流上。均与此次事故动作的情况相符。由于电流脱扣造成的保护动作,在保护装置中是不会有记录的,最后拆开10kV总受电开关端子箱看到从开关本体内孔到箱端子排上的电流线,检查是内置TA的电流线,那就是所预想到的TA,问题就在这里,问题找到了。
4.预防措施
(1)加强对安装和检修人员的技术培训,提高安装和检修人员的工作责任心,加强检修项目的监督和验收,把好质量关。
(2)明确设计技术要求,减少两种安装可能。
(3)正对此类接线安装的变电站要马上就下整改。
(4)运行人员要加强设备的运行维护检查,继电保护人员要加强对设备的联跳进行试验。
[关键词] 事故 越级跳闸 动作 预防措施
1.事故过程
2009年8月9日16:24:03.982,35kV武伯变电站10kV906太沙线保护ABC三相故障,Ⅰ段过流动作,分别为89.86A、89.20A、72.98A。16:24:05.161,电容器低电压动作,相电压为0.07V、0.00V、0.02V。16:24:05.071,10kV906太沙线保护重合闸动作,检查断路器在合闸位置。总保护动作,但装置无显示,具体时间不详。当时天气为雷雨天气。事后恢复送电一切正常。
2.事故原因分析
武伯变电站安装1台5000kVA主变,户外小型化布置,微机综合自动化系统,高频直流电源。#1总受电柜TA变比300/5,Ⅰ段电流整定值30A、时间整定为0S,Ⅲ段电流整定值7A、时间整定为1.0S,太沙线电容柜TA变比50/5,Ⅰ段电流整定值26A、时间整定为0S,Ⅲ段电流整定值7.5A、时间整定为0.5S,电压整定值为85V,时间为1S。
2.1 保护配合分析
经计算,在最大运行方式下,3kV5武伯变电站10kV出口侧三相短路电流为2.24kA,太沙线三相故障动作电流为0.89kA,大于太沙线Ⅰ段电流整定值(260A),考虑极端情况,加上配电线路的最大电流,其总和也不会超过#1总受电柜Ⅰ段电流整定值1800A,排除过流保护配合不当造成越级跳闸的可能。
2.2总受电柜动作时间分析
事件时间记录:
16:24:04.046,太沙线906关分;
16:24:05.125,#1总受电柜开关分;
16:24:05.118,太沙线906关合;
16:24:05.217,10KV电容器开关分。
分析记录可以知道:#1变开关在太沙线开关动作,约80MS后动作,与实际的继电保护定值不符;电容器柜动作时间在总受电柜开关跳闸后约1S;太沙线重合闸动作时间约在该线路断路器动作1S之后;总受电开关动作于太沙线跳闸后重合之前,看不出他的动作受什么影响,总受电柜开关动作原因尚不明确,其他开关动作均属正常。
2.3 总受电柜开关未动作的原因
武伯变电站备电源,但总受电柜开关的动作记录在记录库中找不到,“保护跳”灯不亮,告警灯亮,不代表总受电开关柜保护动作。
2.4 线路重合闸动作分析
因总受电柜开关保护动作在太沙線重合闸之前,可以认定总受电柜动作原因与线路重合闸无关。
2.5 二次接线检查
保护装置都是独立的,分属两面屏,认定在二次线上不会出问题。
3.分析结论
疑点落在10kV户外开关上。该开关为ZW10-12型,可以安装在站内也可安装在线路上,在开关进线套管上有内置作保护的套管TA位置,虽然在提出技术条件时,并没有要求配置内置TA,存在误装的可能。套管TA的脱扣电流一般为5A,电流脱扣时间一般设定为0.1S,无论从动作时间还是动作电流上。均与此次事故动作的情况相符。由于电流脱扣造成的保护动作,在保护装置中是不会有记录的,最后拆开10kV总受电开关端子箱看到从开关本体内孔到箱端子排上的电流线,检查是内置TA的电流线,那就是所预想到的TA,问题就在这里,问题找到了。
4.预防措施
(1)加强对安装和检修人员的技术培训,提高安装和检修人员的工作责任心,加强检修项目的监督和验收,把好质量关。
(2)明确设计技术要求,减少两种安装可能。
(3)正对此类接线安装的变电站要马上就下整改。
(4)运行人员要加强设备的运行维护检查,继电保护人员要加强对设备的联跳进行试验。