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[摘 要]本文探讨分析了如果降低计配站的运行成本费用,并针对这些问题提出具体的有针对性的分析,制定了解决方法。
[关键词]现状调查、原因分析
中图分类号:S216 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0353-01
一、现状调查
宝力格油田宝一、二、三计集油干线压力频繁升高,造成单井生产运行困难。最严重的为宝二计,其采用的是三管伴热集油工艺,集油干线规格为114*4,日产液量目前为630方左右,在运行中管压最高达到1.5MPa,接近了分离器设计压力(1.6MPa),压力升高后,造成的后果:一是分离器压油困难,单井量油时间大幅度增加。二是干线压力高,相应也造成单井井口压力偏高,电流上升,影响到单井的安全生产。
2010年作业区采用的是化学降粘方法,分别在宝一、二、三计集油干线内添加集输用降粘剂,型号为HYZ-1。化学降粘方法,效果虽不错,但运行成本偏高,为了维持计配站正常的生产压力,经过多次优化调节后,平均月加药量为7吨,费用为5.8万元。
在集油管线中添加降粘剂,主要目的就是降低计配站生产汇管压力,首先对加药情况做了调查。分析调查可以看出:生产汇管压力高是造成运行费用高的主要问题。
二、原因分析
针对运行费用高的问题运用头脑风暴法进行分析,对造成这一结果的各种原因反复进行了讨论,经汇总归类,绘制了关系树图。
从树图中可以了解到影响运行费用高的各个问题的末端因素如下:
(1)原油流动性差;(2)集油干线细;(3)混合液回站温度低(4)加药量过多;⑸药剂漏失量大。
三、对策实施
实施一:宝0计、宝4计伴热线串联
宝一联站外热网系统干压0.95Mpa,循环水量176方/小时。循环水量过大,严重超出了热水泵的设计排量,不但造成设备疲劳运行,而且还造成热水泵电耗过高。
宝四计油井少,伴热回水温度高,可达60℃;另外,宝零计油井较多,离宝一联距离近,回水温度高,也达60℃以上,造成能源的极大浪费;同时较远计配站单井伴热水易偏流,伴热效率低。
根据上述情况,将宝4计伴热回水与宝0计伴热去水串连,从而降低了热水循环量,提高了伴热水压力,达到了节能降耗的目的,也相应提高了较远单井的伴热效率。
实施二:单井热网调整
根据单井回油温度,我们对站外热网携带的79口采油井的三管伴热进行了调整,主要目的是防止偏流,造成能源的分配不均。
通过上述措施的实施,热水循环量下降了64方/小时,系统干压上升了0.2MPa,各计配站的单井回油温度较以前有了大幅度提高,使偏远井的回油温度得到了改善,并且降低了热水泵电能及加热炉燃料消耗(表1)。
四、效果评价
(一)经济效益:
1、节约化学药剂费
实施后,不添加药剂即可满足生产需求,年可节约药剂费5.8万元/月*12月=69.6万元。
2、节约动力费
宝0计、宝四计串联后,循环水量下降,热水泵运行电流也相应下降,较以前下降了5A,平均每年节约动力费:
1.732*380*5*0.86/1000*24*0.6*365=1.5万元。
3、节约燃油
与去年同期对比,年降低燃油消耗2.8t。每吨油按照3800元计算,年获效益2.8*3800=1.1万元。
4、支出成本
宝0、4计串联共计发生施工改造費0.5万元。
综上,合计年创效益69.6+1.5+1.1-0.5=71.7万元
(二)社会效益:
1、热水泵长期以来一直超负荷运行。串联之后,循环水量下降,降低了热水泵负荷,减少了热水泵的故障发生,确保了安全生产。
2、混合液回站温度增加,降低了单井井口压力,确保了单井的正常生产。
3、停止加药后,减少了加药员工的劳动强度。
[关键词]现状调查、原因分析
中图分类号:S216 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0353-01
一、现状调查
宝力格油田宝一、二、三计集油干线压力频繁升高,造成单井生产运行困难。最严重的为宝二计,其采用的是三管伴热集油工艺,集油干线规格为114*4,日产液量目前为630方左右,在运行中管压最高达到1.5MPa,接近了分离器设计压力(1.6MPa),压力升高后,造成的后果:一是分离器压油困难,单井量油时间大幅度增加。二是干线压力高,相应也造成单井井口压力偏高,电流上升,影响到单井的安全生产。
2010年作业区采用的是化学降粘方法,分别在宝一、二、三计集油干线内添加集输用降粘剂,型号为HYZ-1。化学降粘方法,效果虽不错,但运行成本偏高,为了维持计配站正常的生产压力,经过多次优化调节后,平均月加药量为7吨,费用为5.8万元。
在集油管线中添加降粘剂,主要目的就是降低计配站生产汇管压力,首先对加药情况做了调查。分析调查可以看出:生产汇管压力高是造成运行费用高的主要问题。
二、原因分析
针对运行费用高的问题运用头脑风暴法进行分析,对造成这一结果的各种原因反复进行了讨论,经汇总归类,绘制了关系树图。
从树图中可以了解到影响运行费用高的各个问题的末端因素如下:
(1)原油流动性差;(2)集油干线细;(3)混合液回站温度低(4)加药量过多;⑸药剂漏失量大。
三、对策实施
实施一:宝0计、宝4计伴热线串联
宝一联站外热网系统干压0.95Mpa,循环水量176方/小时。循环水量过大,严重超出了热水泵的设计排量,不但造成设备疲劳运行,而且还造成热水泵电耗过高。
宝四计油井少,伴热回水温度高,可达60℃;另外,宝零计油井较多,离宝一联距离近,回水温度高,也达60℃以上,造成能源的极大浪费;同时较远计配站单井伴热水易偏流,伴热效率低。
根据上述情况,将宝4计伴热回水与宝0计伴热去水串连,从而降低了热水循环量,提高了伴热水压力,达到了节能降耗的目的,也相应提高了较远单井的伴热效率。
实施二:单井热网调整
根据单井回油温度,我们对站外热网携带的79口采油井的三管伴热进行了调整,主要目的是防止偏流,造成能源的分配不均。
通过上述措施的实施,热水循环量下降了64方/小时,系统干压上升了0.2MPa,各计配站的单井回油温度较以前有了大幅度提高,使偏远井的回油温度得到了改善,并且降低了热水泵电能及加热炉燃料消耗(表1)。
四、效果评价
(一)经济效益:
1、节约化学药剂费
实施后,不添加药剂即可满足生产需求,年可节约药剂费5.8万元/月*12月=69.6万元。
2、节约动力费
宝0计、宝四计串联后,循环水量下降,热水泵运行电流也相应下降,较以前下降了5A,平均每年节约动力费:
1.732*380*5*0.86/1000*24*0.6*365=1.5万元。
3、节约燃油
与去年同期对比,年降低燃油消耗2.8t。每吨油按照3800元计算,年获效益2.8*3800=1.1万元。
4、支出成本
宝0、4计串联共计发生施工改造費0.5万元。
综上,合计年创效益69.6+1.5+1.1-0.5=71.7万元
(二)社会效益:
1、热水泵长期以来一直超负荷运行。串联之后,循环水量下降,降低了热水泵负荷,减少了热水泵的故障发生,确保了安全生产。
2、混合液回站温度增加,降低了单井井口压力,确保了单井的正常生产。
3、停止加药后,减少了加药员工的劳动强度。