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[摘 要]在层流冷却区域,由于高温、水淋等影响,辊道常见的故障是因轴承损坏而研死,对带钢表面质量影响较大。通过对辊道的润滑系统提升改造以及辊道润滑结构改造,从根本上解决了润滑的制约因素,保证了层流冷却辊道的顺利运行。
[关键词]层冷辊道 润滑 油脂 密封
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)17-342-01
一、概述
层流冷却装置位于末架精轧机F6和1#卷取机之间,用来将带钢由终轧温度(850- 950℃)按一定冷却制度迅速冷却到卷取温度(550- 650℃),从而达到提高带钢机械性能的目的。层流冷却辊道可分成两段。第一段为内冷辊道,有36根辊子;第二段为层流冷却装置外冷辊道,有224根辊子。辊道功能是将精轧机出来的带钢送进卷取机,其正常运行直接影响带钢的表面质量。
二、现状分析及问题提出
层流冷却辊道轴承润滑点共520个,采用集中干油润滑。此前,辊道润滑系统是2007引进的北京中冶华润的ZDRH- 2000系统。由于安装及环境影响,使干油润滑系统无法达到预期效果:
1.辊道两端轴承润滑的其中一端润滑不锈钢管支路是从辊道底部穿过,经过长时间的冷却水喷淋等原因导致支路泄漏甚至断裂,使润滑油无法到达轴承,使轴承烧坏。辊道底部的支路无法确保通顺,而系统显示润滑正常,因此润滑支路必须进行改造。
2.润滑系统安置时间长久,主控柜内部的继电器和重力变送器等元件老化,经常导致加油泵空转或是加油过量造成润滑脂溢出、润滑点控制阀芯不动作等故障。繁多的继电器线路只能由专业人员更换维护,浪费了大量人工费和备件费,因而系统需要提升。
3.内水冷辊道区域由于环境温度高,冷却水量大,内冷辊道回水系统不畅,骨架密封与轴套磨出间隙后,冷却水经常浸入到轴承座内,造成油脂流失致使轴承损坏。如何隔绝水和润滑脂
三、改造造内容
1.润滑系统提升
根据层冷区域的环境及集中干油润滑需要,我们引进北京中冶华润的ZDRH- 3000智能润滑系统。设备采用SIEMENS S7- 200(300)系列可编程控制器作为主要控制元件,为设备润滑的智能化控制提供了最恰当的解决方法,可网络接挂与上位机计算机进行连接以实时监控,使得润滑状态一目了然;现场给油分配直接受可编程控制器的控制,每点每次给油量大小,给油循环时间的长短都能自动控制,且能方便地进行调整;流量传感器实时检测每个润滑点的运行状态,如有故障及时报警,且能准确判断出故障点所在,便于操作人员的维护与维修。
2.合理分布干油支路
干油分配箱由轧线的操作侧区域改造为均分在轧线操作侧和传动侧,这样每个分配箱控制同端的辊道润滑,每根辊道的润滑由哪个分配箱哪个分配器给油一目了然,并且给日常点检提高了方便。
3. 对轴承密封进行改造
3.1 将骨架密封材质改为氟橡胶材质,轴承定位套材质改为耐磨性、自润滑的材质,使密封及套的耐磨性增强,使其正常使用周期增加。
3.2 将冷却水回水装置进行了改进:改造前如图一,原辊道冷却水水罩压盖回水采用密封式管路回水,回水罩内经常存有大量的水,罩内冷却水经过轴承密封进入到轴承内。为保证回水畅通,如图二所示,将回水罩与轴承座連接处开口,并且将轴承定位环加长,使回水远离轴承,这样冷却回水直接流出,保证回水罩内不存有冷却水。同
改造后辊道冷却水水罩压盖(图二)
另外,由于管路压力高,辊道转速快,在保证油质清洁度的前提下,选择相对较合适的1#脲基脂,以保证润滑效果。
润滑设备提升优化后,层流辊道的润滑通畅,保证了辊道的长时间正常运行。新系统操作简单明了,由于集成度的提高及元器件的精简,使得日常维护量大大减小。系统优化提升后,运行稳定、可靠,给油量调整方便,故障点容易查找,维护量小,大大减少人工劳动强度,避免环境污染和油脂浪费,延长设备使用寿命,减少维护量,提高综合效益。另外,新系统设备控制润滑点数量较大(最多可达1000点),扩展方便,可将卷曲入口辊道及卷曲设备的润滑扩展到系统中。
参考文献:
[1]大连重工起重集团.1500mm宽带生产线层流辊道产品安装、调试及使用说明书
[2]成大先.机械设计手册化学工业出版社
[关键词]层冷辊道 润滑 油脂 密封
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)17-342-01
一、概述
层流冷却装置位于末架精轧机F6和1#卷取机之间,用来将带钢由终轧温度(850- 950℃)按一定冷却制度迅速冷却到卷取温度(550- 650℃),从而达到提高带钢机械性能的目的。层流冷却辊道可分成两段。第一段为内冷辊道,有36根辊子;第二段为层流冷却装置外冷辊道,有224根辊子。辊道功能是将精轧机出来的带钢送进卷取机,其正常运行直接影响带钢的表面质量。
二、现状分析及问题提出
层流冷却辊道轴承润滑点共520个,采用集中干油润滑。此前,辊道润滑系统是2007引进的北京中冶华润的ZDRH- 2000系统。由于安装及环境影响,使干油润滑系统无法达到预期效果:
1.辊道两端轴承润滑的其中一端润滑不锈钢管支路是从辊道底部穿过,经过长时间的冷却水喷淋等原因导致支路泄漏甚至断裂,使润滑油无法到达轴承,使轴承烧坏。辊道底部的支路无法确保通顺,而系统显示润滑正常,因此润滑支路必须进行改造。
2.润滑系统安置时间长久,主控柜内部的继电器和重力变送器等元件老化,经常导致加油泵空转或是加油过量造成润滑脂溢出、润滑点控制阀芯不动作等故障。繁多的继电器线路只能由专业人员更换维护,浪费了大量人工费和备件费,因而系统需要提升。
3.内水冷辊道区域由于环境温度高,冷却水量大,内冷辊道回水系统不畅,骨架密封与轴套磨出间隙后,冷却水经常浸入到轴承座内,造成油脂流失致使轴承损坏。如何隔绝水和润滑脂
三、改造造内容
1.润滑系统提升
根据层冷区域的环境及集中干油润滑需要,我们引进北京中冶华润的ZDRH- 3000智能润滑系统。设备采用SIEMENS S7- 200(300)系列可编程控制器作为主要控制元件,为设备润滑的智能化控制提供了最恰当的解决方法,可网络接挂与上位机计算机进行连接以实时监控,使得润滑状态一目了然;现场给油分配直接受可编程控制器的控制,每点每次给油量大小,给油循环时间的长短都能自动控制,且能方便地进行调整;流量传感器实时检测每个润滑点的运行状态,如有故障及时报警,且能准确判断出故障点所在,便于操作人员的维护与维修。
2.合理分布干油支路
干油分配箱由轧线的操作侧区域改造为均分在轧线操作侧和传动侧,这样每个分配箱控制同端的辊道润滑,每根辊道的润滑由哪个分配箱哪个分配器给油一目了然,并且给日常点检提高了方便。
3. 对轴承密封进行改造
3.1 将骨架密封材质改为氟橡胶材质,轴承定位套材质改为耐磨性、自润滑的材质,使密封及套的耐磨性增强,使其正常使用周期增加。
3.2 将冷却水回水装置进行了改进:改造前如图一,原辊道冷却水水罩压盖回水采用密封式管路回水,回水罩内经常存有大量的水,罩内冷却水经过轴承密封进入到轴承内。为保证回水畅通,如图二所示,将回水罩与轴承座連接处开口,并且将轴承定位环加长,使回水远离轴承,这样冷却回水直接流出,保证回水罩内不存有冷却水。同
改造后辊道冷却水水罩压盖(图二)
另外,由于管路压力高,辊道转速快,在保证油质清洁度的前提下,选择相对较合适的1#脲基脂,以保证润滑效果。
润滑设备提升优化后,层流辊道的润滑通畅,保证了辊道的长时间正常运行。新系统操作简单明了,由于集成度的提高及元器件的精简,使得日常维护量大大减小。系统优化提升后,运行稳定、可靠,给油量调整方便,故障点容易查找,维护量小,大大减少人工劳动强度,避免环境污染和油脂浪费,延长设备使用寿命,减少维护量,提高综合效益。另外,新系统设备控制润滑点数量较大(最多可达1000点),扩展方便,可将卷曲入口辊道及卷曲设备的润滑扩展到系统中。
参考文献:
[1]大连重工起重集团.1500mm宽带生产线层流辊道产品安装、调试及使用说明书
[2]成大先.机械设计手册化学工业出版社