论文部分内容阅读
摘 要:科学技术是第一生产力。线损管理是供电企业管理重要内容,线损率是衡量电网规划设计、生产、管理的重要指标,关系到供电企业的经济效益。由于供电企业抄表差错、统计时间不同期、用户窃电等行为导致线损率居高不下。因此,为了准确了解供电企业的电力损耗,采用同期线损系统,可以实现线损有效的管理。本文主要分析了同期线损的概念以及影响因素和排查关键。
关键词:同期线损;故障排查;关键技术
引言
电网线损率主要通过关口电量和电力用户的抄表发行量得出,目前线损率主要是技术线损和管理线损。
1同期线损异常原因
线损涉及到电力规划、设计、建设以及生产、运营管理等各个环节,主要是由电网架构、电网运行方式、技术装备等造成的。
1.1技术因数
电力工程的规模大、范围广,电能从发电厂到用户手中,可能需要经过几千米,电力传输过程中会出现一定的线损。电力电缆的电力损耗主要是由于线路电阻造成的,影响到线路电阻的因素有导线材料、长度以及横截面积,不同材料的导线电阻率不同,则造成的线损率也不同。同一种材料,导线长度越长,横截面积越小则导线电阻越大,线路电阻越大,则线路损耗越大。其次,电力设备在运行过程中,存在空载运行和超负荷运行,这进一步加剧线路损耗。在电阻一定的条件下,负荷电流越大,则电阻损耗越大。在传输因数一定的条件下,电网电压等级越高,则电流越小,线路电阻一定的情况下,导线损耗越大。此外,由于电力设备运行环境比较恶劣,受到高温、严寒等自然因素的影响,电力设备的绝缘性能下降,从而进一步增加电力设备的损耗。
1.2电力传输、供配电过程中的技术损耗
如果供电电源与电力用户的距离比较远,电力传输过程中,末端电压下降,供电电压无法达到实际用户的需求,这样进一步增加了电力损耗,这与电网设计规划有关。近年来,随着分布式电源的发展,供电电源与用户距离较远这个问题已经可以有效解决。其次,电压等级升降过程中,也会损耗部分电能。此外,在电力销售环节,由于电能表的剂量不准确,无法真实反映用户的用电量,则会增加线损。
1.3管理因素造成的线路损耗
供电关口计量装置不准确,无法真实反映电网关口电能,从而导致线损率计算不准确。其次,为了真实反映电力用户的用电量,电网公司实行一户一电表,用户电能表的数量比较多,电能表计量准确性直接关系到供电公司的经济效益。由于用户的电能表比较多,供电公司无法对电表进行有效的管理,一些电力用户的电表可能已经存在损坏计量不准确的现象,但是供电公司维修不及时,从而导致线损率不准确。此外,一些电力用户为了个人利益,私自改造电能表,让电能表转动的比较慢,无法真实反应用户用量。
2同期线损故障排查关键技术
2.1故障现象
L省公司调度部门2017年4月份发现,S市H线从1月份开始出现了负线损情况,检查线路运行情况,发现线路的输送参数、潮流方向没有太大关联。由于影响线损的因素很多,为了进一步分析S市66kVH线线损原因,计量中心技术人員基于输电线路各项参数建立了数学模型,对线路运行方式存在的线路故障进行分析,排除了计量装置不准确因素。通过上述输电线路损耗模型图可以发现,输电线路通过母线与电压互感器相连,电压互感器二次出线连接到二次端子箱,端子箱安装在室外,端子箱内的二次电缆从电缆沟直接到电网的控制室电能表屏,与电能表相连。按照电能计量装置管理规程要求,计量装置必须按照计量点配置电能计量专用电压和电流二次绕组,不能直接接入电能计量无关的设备上。因此,S市H线线损率负值可能是由于互感器本身质量不合格,互感器二次端子箱接线异常情况导致电能质量下降,电能计量表屏端子排接线异常,电能计量装置中的计量分辨率差异等因素造成的,需要对这些因素一一进行排查。发电站内的母线电压作是线路计量装置,通过监控系统发现站内运行的其他线路损耗在正常范围内,可以确定线路互感器没有质量问题。然后采集变电站终端以及电能的时间信息,与北京时间进行对比,发现变电站的计量装置运行时间和北京时间的误差范围在规定的范围内,所以计量装置的计量误差在规定的范围内。
2.2现场排查
为了进一步了解变电站线损率异常的原因,2017年6月L省计量中心联合S市供电公司技术人员对S市66kV变电站内的H线线损率进行排查。通过检测变电站的江居227关口计量装置,发现虎镇线70038开关的电能表误差范围在±0.1%,电压互感器二次压降值为0.09%,电能表和电压互感器的二次回路电流和电压也在标准的范围内。因此,可以排除虎镇线70038开关计量装置存在的问题。2017年5月L省计量中心联合S市供电公司技术人员检测S市66kV变电站内的开关电能表和电压表,发现变电站内的开关电表的误差在0.04%,电压误差在0.08%,电流和电压都负荷电力运行标准。电力技术人员在观察电能表和记录数据的时候,发现电能表的A相出现了一次跳动,技术检测人员以为是电能表在现场接线松动造成的,检查接线连续观察一段时间后发现A相电压降低了0.2,并维持了15分钟左右,随后持续出现这样的情况。
结语
造成线损不合格的因素非常复杂,在同期线损故障排查过程中,发现造成线损异常的原因往往不是计量装置本体误差的超差。在处理此类隐性故障时,单纯简单地检测电能表误差不能较快定位故障点;应根据具体问题仔细分析,综合考虑线路运行状况、负荷大小、电能计量装置、电能量采集装置、时钟误差、二次回路及附属装置等,才能较快地处理。本文对现场发现的一个典型案例进行了深入地论证和计算分析,可对今后同期线损问题排查过程提供参考。
参考文献:
[1]卢兴远,徐和平,杜新纲,等.DL/T448-2016电能计量装置技术管理规程[S].北京:中国电力出版社,2017.
[2]杨湘江,于海波,彭楚宁,等.DL/T1664-2016电能计量装置现场检测规范[S].北京:中国电力出版社,2017.
[3]乔立春.一例同期线损系统110kV输电线路线损电量异常分析[J].科技风,2017(13):221.
[4]郭占伟,魏晓强,肖志刚,等.电压切换回路故障分析[J].继电器,2006,34(22):81-83.
[5]曹志辉,张斌.继电保护防跳回路的对比分析[J].电工技术,2011(3):1-2.
[6]袁建香,周永佳,冷学道,等.电能表现场校验仪及PT压降综合测试仪的设计[J].电测与仪表,2015,52(9):19-23.
[7]毕志周,曹敏,吕宏.减小电压互感器二次回路压降的方法研究[J].云南电力技术,2000(3):19-21.
关键词:同期线损;故障排查;关键技术
引言
电网线损率主要通过关口电量和电力用户的抄表发行量得出,目前线损率主要是技术线损和管理线损。
1同期线损异常原因
线损涉及到电力规划、设计、建设以及生产、运营管理等各个环节,主要是由电网架构、电网运行方式、技术装备等造成的。
1.1技术因数
电力工程的规模大、范围广,电能从发电厂到用户手中,可能需要经过几千米,电力传输过程中会出现一定的线损。电力电缆的电力损耗主要是由于线路电阻造成的,影响到线路电阻的因素有导线材料、长度以及横截面积,不同材料的导线电阻率不同,则造成的线损率也不同。同一种材料,导线长度越长,横截面积越小则导线电阻越大,线路电阻越大,则线路损耗越大。其次,电力设备在运行过程中,存在空载运行和超负荷运行,这进一步加剧线路损耗。在电阻一定的条件下,负荷电流越大,则电阻损耗越大。在传输因数一定的条件下,电网电压等级越高,则电流越小,线路电阻一定的情况下,导线损耗越大。此外,由于电力设备运行环境比较恶劣,受到高温、严寒等自然因素的影响,电力设备的绝缘性能下降,从而进一步增加电力设备的损耗。
1.2电力传输、供配电过程中的技术损耗
如果供电电源与电力用户的距离比较远,电力传输过程中,末端电压下降,供电电压无法达到实际用户的需求,这样进一步增加了电力损耗,这与电网设计规划有关。近年来,随着分布式电源的发展,供电电源与用户距离较远这个问题已经可以有效解决。其次,电压等级升降过程中,也会损耗部分电能。此外,在电力销售环节,由于电能表的剂量不准确,无法真实反映用户的用电量,则会增加线损。
1.3管理因素造成的线路损耗
供电关口计量装置不准确,无法真实反映电网关口电能,从而导致线损率计算不准确。其次,为了真实反映电力用户的用电量,电网公司实行一户一电表,用户电能表的数量比较多,电能表计量准确性直接关系到供电公司的经济效益。由于用户的电能表比较多,供电公司无法对电表进行有效的管理,一些电力用户的电表可能已经存在损坏计量不准确的现象,但是供电公司维修不及时,从而导致线损率不准确。此外,一些电力用户为了个人利益,私自改造电能表,让电能表转动的比较慢,无法真实反应用户用量。
2同期线损故障排查关键技术
2.1故障现象
L省公司调度部门2017年4月份发现,S市H线从1月份开始出现了负线损情况,检查线路运行情况,发现线路的输送参数、潮流方向没有太大关联。由于影响线损的因素很多,为了进一步分析S市66kVH线线损原因,计量中心技术人員基于输电线路各项参数建立了数学模型,对线路运行方式存在的线路故障进行分析,排除了计量装置不准确因素。通过上述输电线路损耗模型图可以发现,输电线路通过母线与电压互感器相连,电压互感器二次出线连接到二次端子箱,端子箱安装在室外,端子箱内的二次电缆从电缆沟直接到电网的控制室电能表屏,与电能表相连。按照电能计量装置管理规程要求,计量装置必须按照计量点配置电能计量专用电压和电流二次绕组,不能直接接入电能计量无关的设备上。因此,S市H线线损率负值可能是由于互感器本身质量不合格,互感器二次端子箱接线异常情况导致电能质量下降,电能计量表屏端子排接线异常,电能计量装置中的计量分辨率差异等因素造成的,需要对这些因素一一进行排查。发电站内的母线电压作是线路计量装置,通过监控系统发现站内运行的其他线路损耗在正常范围内,可以确定线路互感器没有质量问题。然后采集变电站终端以及电能的时间信息,与北京时间进行对比,发现变电站的计量装置运行时间和北京时间的误差范围在规定的范围内,所以计量装置的计量误差在规定的范围内。
2.2现场排查
为了进一步了解变电站线损率异常的原因,2017年6月L省计量中心联合S市供电公司技术人员对S市66kV变电站内的H线线损率进行排查。通过检测变电站的江居227关口计量装置,发现虎镇线70038开关的电能表误差范围在±0.1%,电压互感器二次压降值为0.09%,电能表和电压互感器的二次回路电流和电压也在标准的范围内。因此,可以排除虎镇线70038开关计量装置存在的问题。2017年5月L省计量中心联合S市供电公司技术人员检测S市66kV变电站内的开关电能表和电压表,发现变电站内的开关电表的误差在0.04%,电压误差在0.08%,电流和电压都负荷电力运行标准。电力技术人员在观察电能表和记录数据的时候,发现电能表的A相出现了一次跳动,技术检测人员以为是电能表在现场接线松动造成的,检查接线连续观察一段时间后发现A相电压降低了0.2,并维持了15分钟左右,随后持续出现这样的情况。
结语
造成线损不合格的因素非常复杂,在同期线损故障排查过程中,发现造成线损异常的原因往往不是计量装置本体误差的超差。在处理此类隐性故障时,单纯简单地检测电能表误差不能较快定位故障点;应根据具体问题仔细分析,综合考虑线路运行状况、负荷大小、电能计量装置、电能量采集装置、时钟误差、二次回路及附属装置等,才能较快地处理。本文对现场发现的一个典型案例进行了深入地论证和计算分析,可对今后同期线损问题排查过程提供参考。
参考文献:
[1]卢兴远,徐和平,杜新纲,等.DL/T448-2016电能计量装置技术管理规程[S].北京:中国电力出版社,2017.
[2]杨湘江,于海波,彭楚宁,等.DL/T1664-2016电能计量装置现场检测规范[S].北京:中国电力出版社,2017.
[3]乔立春.一例同期线损系统110kV输电线路线损电量异常分析[J].科技风,2017(13):221.
[4]郭占伟,魏晓强,肖志刚,等.电压切换回路故障分析[J].继电器,2006,34(22):81-83.
[5]曹志辉,张斌.继电保护防跳回路的对比分析[J].电工技术,2011(3):1-2.
[6]袁建香,周永佳,冷学道,等.电能表现场校验仪及PT压降综合测试仪的设计[J].电测与仪表,2015,52(9):19-23.
[7]毕志周,曹敏,吕宏.减小电压互感器二次回路压降的方法研究[J].云南电力技术,2000(3):19-21.