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[摘 要]找出同步电动机频繁损坏的根本原因,不仅排除掉设备运行问题,而且减少对生产系统带来巨大安全质量问题。分析同步电动机运行中的故障征象显得格外重要,针对故障特征提出了改进同步电动机故障对策。
[关键词]同步机 运行分析 控制技术
中图分类号:TM764 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)15-0298-01
一、常見故障
1、同步电动机送电后,不能启动。
(1)电源电压达不到设备启动电压。电源电压过低启动转矩降低,而负载转矩一定,所以电动机无法启动。只需提高电源电压,使得启动转矩大于负载转矩,电动机方能够正常工作。
(2)电动机设备存在缺陷。检修人员检查电动机定子、转子绕组是否发生短路,焊接部位是否出现开焊情况等等,以上这些问题会导致电动机在启动时不能建立稳定的磁场强度,不能满足电动机启动条件;对电动机轴承是否出现磨损、端盖是否松动,然而轴承磨损和端盖松动容易导致转子下沉,转子与定子铁心出现摩擦,使得电动机无法启动;对于定子、转子绕组故障使用摇表逐点测量,根据现场情况处理;对轴承和端盖松动情况,每次在设备启动前,应仔细检查转子有无卡涩,对于过于磨损的轴承及时跟换,一般来说电机的使用寿命在15年左右。
2、励磁系统设计缺陷。
励磁系统起动回路在设计时存在缺陷,使同步电动机经常处在启动时有振荡情况。在启动电动机时,转子线圈运动切割磁感线,产生正弦波电流,正弦波的正半波和负半波通过ZQ和KQ/RF形成闭合回路,产生+if、-if。因为负载信号是没有规律的,所以形成+if与-if输出信号也是不同的。电动机定子因电流信号不稳定导致产生振荡。同时也会因电流信号导致定子转矩受到波动。造成设备发出巨大的噪声。这种声音从设备运行开始伴随到结束才消失。投励环节设计存在缺陷,同样会出现无法工作的情况,需要多次重启才能达到效果。由于控制系统插件采用的是集成电路技术,集成电路元器件损坏和温度漂移以及稳定性较差,使得无法准确测量电动机电压。主要是由于检测感应信号的稳压管12WY和三极管3BG性能不稳定,还有对电容器5C的充放电时间不确定;在同步机进入亚同步时,该投励触发时却没有发出信号,往往造成电动机无法启动。以上情况均是励磁设备设计不到位,频繁造成电动机重启原因,使得电动机使用寿命缩减。励磁装置没有设计振荡保护装置,导致电动机使用时不够稳定。当电动机处于低振荡,设备无法运转,也可能出现运转情况,启动时间相对正常时间要长,同样还是对设备会造成损伤。
3、阻尼绕组故障
同步电动机转子的阻尼绕组供同步电动机启动用,同时可以消除因负载变化产生的转矩振荡。在启动电动机时,阻尼绕组运动切割磁感线,产生电流,使得启动转矩大于负载转矩,这个过程中由于电流过大,使得线圈产生大量热量。一般情况下,电动机启动时间较短,线圈在启动后散热较快,但是在启动时间较长时,线圈产生大量热量,可能造成阻尼脱焊、变形甚至断裂等情况,均会使得设备无法运转。阻尼脱焊情况下,采取重新焊接方式,注意一般选用银铜焊条将焊缝补满;当阻尼断裂的情况时,选用与阻尼相同材料的焊条进行焊接。
二、技术改造后的效果
1、同步电动机励磁装置改造后,在振荡转矩过程中稳定、缓和、高效,完全消除了采用老式励磁屏在电机异步暂态过程中所存在的脉振,满足了带载起动及再整步的要求;其投励按照“准角强励整步”的原则设计,具有强励磁整步的功能,电机拉入同步的过程稳定、缓和、高效,很好的保护了电压对设备的损害,同时提升了设备稳定运行的功能;其先进完善可靠的带励失步、失励失步保护系统,也保证了同步电动机在发生带励失步和失励失步时,效率增高,稳定电压,提升了设备稳定运行的功能,很好的保护了电压对设备的损害。利用电磁装置改造后, 6KV高压同步电动机发生故障情况明显低于改造之前、大大减轻检修人员和维护人员工作压力。
2、由于采用了先进的电脑控制技术,所有控制过程能够对数据采集分析,面板采用新型薄膜按键,能够直观反馈出电动机正常使用信号及故障问题,当电动机信号出现振荡,通过跳闸保护设备、励磁出现振荡、显示电动机是否处于正常运行状态;对电动机的重要组成部分也能够实现信号监控,通过数据采集分析判断是否正常运转。可以不要对设备停止运行或者降低功率,不损伤电机的情况下实现在线更换的功能,使整个操作简单便利,稳定性高,极大方便维护人员相关检修效率。
3、由于交流电网上的主要負荷是异步电机和配电变压器等感性负载,它们都需要从电网吸收无功功率。根据同步电机的性质(容性负载),如使其工作在过励状态,将滞后的无功功率发送给电网,可改善系统电网的功率因数。选用的LZK3型励磁装置设置了闭环恒功率因数调节,通过功率因数变送器,将主机运行时的功率因数转换为标准电信号,经过输入/输出板处理后给电脑系统采样参数与设定数值进行比较后,使用软件实现PID调节,这样不管电机负载如何变化,励磁装置都能自动跟踪调节,保持恒功率因数运行,减少电机的定、转子、整流变压器的损耗,与老式励磁装置相比真正意义上实现了同步电动机的最佳经济运行。
参考文献:
[1] 《半导体变流技术》 莫正康 机械工业出版社 1990.7.
[2] 《电机学》 刘介才 机械工业出版社 1991.3.
[3] 《同步电动机可控硅励磁装置说明》 友明科技有限公司 2001
[关键词]同步机 运行分析 控制技术
中图分类号:TM764 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)15-0298-01
一、常見故障
1、同步电动机送电后,不能启动。
(1)电源电压达不到设备启动电压。电源电压过低启动转矩降低,而负载转矩一定,所以电动机无法启动。只需提高电源电压,使得启动转矩大于负载转矩,电动机方能够正常工作。
(2)电动机设备存在缺陷。检修人员检查电动机定子、转子绕组是否发生短路,焊接部位是否出现开焊情况等等,以上这些问题会导致电动机在启动时不能建立稳定的磁场强度,不能满足电动机启动条件;对电动机轴承是否出现磨损、端盖是否松动,然而轴承磨损和端盖松动容易导致转子下沉,转子与定子铁心出现摩擦,使得电动机无法启动;对于定子、转子绕组故障使用摇表逐点测量,根据现场情况处理;对轴承和端盖松动情况,每次在设备启动前,应仔细检查转子有无卡涩,对于过于磨损的轴承及时跟换,一般来说电机的使用寿命在15年左右。
2、励磁系统设计缺陷。
励磁系统起动回路在设计时存在缺陷,使同步电动机经常处在启动时有振荡情况。在启动电动机时,转子线圈运动切割磁感线,产生正弦波电流,正弦波的正半波和负半波通过ZQ和KQ/RF形成闭合回路,产生+if、-if。因为负载信号是没有规律的,所以形成+if与-if输出信号也是不同的。电动机定子因电流信号不稳定导致产生振荡。同时也会因电流信号导致定子转矩受到波动。造成设备发出巨大的噪声。这种声音从设备运行开始伴随到结束才消失。投励环节设计存在缺陷,同样会出现无法工作的情况,需要多次重启才能达到效果。由于控制系统插件采用的是集成电路技术,集成电路元器件损坏和温度漂移以及稳定性较差,使得无法准确测量电动机电压。主要是由于检测感应信号的稳压管12WY和三极管3BG性能不稳定,还有对电容器5C的充放电时间不确定;在同步机进入亚同步时,该投励触发时却没有发出信号,往往造成电动机无法启动。以上情况均是励磁设备设计不到位,频繁造成电动机重启原因,使得电动机使用寿命缩减。励磁装置没有设计振荡保护装置,导致电动机使用时不够稳定。当电动机处于低振荡,设备无法运转,也可能出现运转情况,启动时间相对正常时间要长,同样还是对设备会造成损伤。
3、阻尼绕组故障
同步电动机转子的阻尼绕组供同步电动机启动用,同时可以消除因负载变化产生的转矩振荡。在启动电动机时,阻尼绕组运动切割磁感线,产生电流,使得启动转矩大于负载转矩,这个过程中由于电流过大,使得线圈产生大量热量。一般情况下,电动机启动时间较短,线圈在启动后散热较快,但是在启动时间较长时,线圈产生大量热量,可能造成阻尼脱焊、变形甚至断裂等情况,均会使得设备无法运转。阻尼脱焊情况下,采取重新焊接方式,注意一般选用银铜焊条将焊缝补满;当阻尼断裂的情况时,选用与阻尼相同材料的焊条进行焊接。
二、技术改造后的效果
1、同步电动机励磁装置改造后,在振荡转矩过程中稳定、缓和、高效,完全消除了采用老式励磁屏在电机异步暂态过程中所存在的脉振,满足了带载起动及再整步的要求;其投励按照“准角强励整步”的原则设计,具有强励磁整步的功能,电机拉入同步的过程稳定、缓和、高效,很好的保护了电压对设备的损害,同时提升了设备稳定运行的功能;其先进完善可靠的带励失步、失励失步保护系统,也保证了同步电动机在发生带励失步和失励失步时,效率增高,稳定电压,提升了设备稳定运行的功能,很好的保护了电压对设备的损害。利用电磁装置改造后, 6KV高压同步电动机发生故障情况明显低于改造之前、大大减轻检修人员和维护人员工作压力。
2、由于采用了先进的电脑控制技术,所有控制过程能够对数据采集分析,面板采用新型薄膜按键,能够直观反馈出电动机正常使用信号及故障问题,当电动机信号出现振荡,通过跳闸保护设备、励磁出现振荡、显示电动机是否处于正常运行状态;对电动机的重要组成部分也能够实现信号监控,通过数据采集分析判断是否正常运转。可以不要对设备停止运行或者降低功率,不损伤电机的情况下实现在线更换的功能,使整个操作简单便利,稳定性高,极大方便维护人员相关检修效率。
3、由于交流电网上的主要負荷是异步电机和配电变压器等感性负载,它们都需要从电网吸收无功功率。根据同步电机的性质(容性负载),如使其工作在过励状态,将滞后的无功功率发送给电网,可改善系统电网的功率因数。选用的LZK3型励磁装置设置了闭环恒功率因数调节,通过功率因数变送器,将主机运行时的功率因数转换为标准电信号,经过输入/输出板处理后给电脑系统采样参数与设定数值进行比较后,使用软件实现PID调节,这样不管电机负载如何变化,励磁装置都能自动跟踪调节,保持恒功率因数运行,减少电机的定、转子、整流变压器的损耗,与老式励磁装置相比真正意义上实现了同步电动机的最佳经济运行。
参考文献:
[1] 《半导体变流技术》 莫正康 机械工业出版社 1990.7.
[2] 《电机学》 刘介才 机械工业出版社 1991.3.
[3] 《同步电动机可控硅励磁装置说明》 友明科技有限公司 2001