论文部分内容阅读
[摘 要]分析某垃圾焚烧发电厂一次风机电机冷却风机运行烧毁的原因,并提出解决方法。
[关键词]一次风机冷却风机 变频器 轴承 定子线圈 参数 联锁 烧毁
中图分类号:TK228 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-171-02
情况简介:某发电厂有三台500t/d垃圾焚烧锅炉,锅炉送风采用一次风机从垃圾坑抽取空气,经过空气预热器加热后送入炉膛,保证垃圾焚烧时所提供的氧量;一次风机电机采用变频电机,电机外壳的散热是利用是单独冷却风机进行冷却,为防止一次风机电机因冷却风机停运造成过热烧毁,在一次风机电机与其冷却风机间采用联锁逻辑启停方式,确保一次风机正常运行,从而保证了锅炉的正常运行。
一、事件经过
3月20日11:08 发现#1炉一次风机冷却风扇不转,一次风机未停运,现场闻到焦臭味,冷却风机电源开关QA5未跳开,确认电机冷却风机故障后,停运一次风机,并断开冷却风机电源开关QA5,将变频器控制方式改为面板控制后,重新起动一次风机(从发现故障至重启一次风机的时间大概为3~4分钟),增加两台冷却风扇在外部对一次风机电机外壳吹风冷却,同时对冷却风机作更换处理。
13:35 #1炉一次风机冷却风扇更换工作结束,再次停运一次风机,将变频器控制方式由面板控制改为远控方式,重启一次风机运行。
测量冷却风扇电机线圈直流电阻∞,电机三相开路,绝缘电阻A、B相对地为0MΩ,C相对地∞,一体化风机扇叶仍可转动,解体电机轴承外部有积灰,定子线圈发黑烧毁,内部保护塑料架因高温严重变形,打开轴承(型号6002)油盖发现滚珠及弹夹基本上没有润滑脂。
二、原因分析
1、设备基本参数
一次风机电机型号:YPT355M-4,额定功率250KW,额定电流442A,佳木斯电机股份有限公司;
电机冷却风机型号:GP-355,电压380V,额定电流1.15A,1330rpm,F级绝缘,大连华溢电器设备厂。
冷却风机电源开关为ABB开关,型号为MS116-16.0,8~12A,带速断和热过载保护。
2、定子线圈烧毁的原因分析。
a、轴承缺油卡涩引起冷却风机电机过载烧坏。从解体的轴承来看,这种可能性是最大的。#1炉大修后在1月7日开机,风机运行至3月20日,运行时间只有72天,此风机是新更换上的,远远低于新风机的正常使用寿保命。
从轴承的润滑脂情况看,初步分析原因:①、电机轴承和润滑脂质量欠佳;②、风机从生产出厂到装上运行期间储存时间太长,造成油脂干化变质,已经不是“新的”风机了。所以新转机设备安装试运前应详细检查油脂并作更换处理。从以往的检修经验看,带油盖的轴承如果不对内部的润滑脂重新更换(为进口油脂)的话,一般运行不了半年。
b、电机铁芯质量问题。电机的效率、损耗(发热)与电机定子铁芯的质量有直接关系,如果铁芯硅钢片导磁率高,切割和叠装工艺良好,电机的发热会较少,否则会超出正常的范围。某些生产厂家往往由于价格和工艺技术不过关降低了硅钢片的质量,同样引起风机运行中发热严重而损坏线圈绝缘。同时过高的温度会烘烤电机的轴承,温度超过润滑脂的滴点使润滑脂熔化流干。
c、电机线圈导线的截面偏小。某些厂家为了降低生产成本,有可能会选择小一号的漆包线制作线圈和减少匝数,线圈在运行中的温度自然升高,也会破坏线圈的匝间处理和层间绝缘而损坏。
3、冷却风机电机烧坏,不能联跳变频器的原因分析
a、冷却风机与一次风机联锁逻辑。
一次风机电机是变频电机,电机外壳的散热是利用是单独风机进行冷却,为了保护变频器电机不因冷却风机(故障或非故障)跳開失去冷却风源过热损坏,风机控制回路与变频器控制回路是带顺序控制的,即先启动风机,后启动变频器,只要冷却风机跳开,变频器就会停运。当风机故障跳闸或人为跳开QA5时,其辅助常闭接点起动时间继电器KT2,延时断开变频器运行继电器KA4停运变频器,保护电机不因过热而烧毁(详看附图)。
由于当时冷却风机电源开关QA5未跳开,KM5仍处于吸合状态,自然不能联跳一次风机的变频器。
b、冷却风机电源QA5不能跳闸的原因分析。
从处理情况分析,在处理过程中冷却风机电机线圈已经损坏开路(但仍有一定的接地电阻不至于金属性接地),电源开关QA5开关容量(8~12A)偏大起不到保护作用。冷却风机电机的额定电流为1.15A,小功率电机阻抗较大,起动电流一般为额定电流的6倍左右,约为1.15×6=6.9A(<8A),现电机的热过载保护最低只能设为8A,当电机由于轴承缺油引起电机逐渐过负荷到完全卡死的过程中,电机由额定电流1.15A上升到6.9A,仍然小于电源开关的最小热保护定值8A,开关不会动作。电机堵转后过载电流使线圈发热严重,直至损坏线圈的匝间绝缘、层间绝缘及对地绝缘。
从原厂家设计图(附图)看,冷却风扇电机的设计功率为5KW,电流为10A左右,设计的开关热过载保护8~12A是合适,但由于实际的供货电机冷却风机为1.1KW,与变频器厂家设计相差甚远,才出现电机烧坏开关仍不跳闸的问题。
三、建议
1、将原电源开关QA5换小至:1~2A的容量的合适范围。由于DCS上没有任何一次风机电机轴承和线圈温度的监视和报警,如果没能及时发现,最终的结果是一次风机电机因过热而烧毁,造成锅炉停运事故。
2、检查所有变频器电机的控制回路,联锁逻辑是否合理。
3、同时应对全厂的转机保护定值做一次全面检查核对,找出存在的隐患(如下表,仅作参考!应该也是台帐的一部分)。
四、结束语
从多年的检修经验看,轴承故障在电机故障率中所占比例最高,温度、振动问题次之。作为检修只要把这一问题很好解决,设备的故障率就会大大降低,所以我们有必要好好研究转机中轴承的正确使用,做好预知保养的计划并保证可靠落实,保证转机长期稳定运行。
参考文献:
[1] 陈华钢.电力设备异常运行及事故处理手册[M].北京:中国水利水电出版社,2009
[2] 陈佳斌.电力生产安全技术及管理[M].北京:中国水利水电出版社,2003
[3] 南海绿电再生能源有限公司 电气系统文件目录, 2012年
[4] 王超,罗虎.电力设备异常运行及事故处理[J].机电信息,2010(24):64,65
[关键词]一次风机冷却风机 变频器 轴承 定子线圈 参数 联锁 烧毁
中图分类号:TK228 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-171-02
情况简介:某发电厂有三台500t/d垃圾焚烧锅炉,锅炉送风采用一次风机从垃圾坑抽取空气,经过空气预热器加热后送入炉膛,保证垃圾焚烧时所提供的氧量;一次风机电机采用变频电机,电机外壳的散热是利用是单独冷却风机进行冷却,为防止一次风机电机因冷却风机停运造成过热烧毁,在一次风机电机与其冷却风机间采用联锁逻辑启停方式,确保一次风机正常运行,从而保证了锅炉的正常运行。
一、事件经过
3月20日11:08 发现#1炉一次风机冷却风扇不转,一次风机未停运,现场闻到焦臭味,冷却风机电源开关QA5未跳开,确认电机冷却风机故障后,停运一次风机,并断开冷却风机电源开关QA5,将变频器控制方式改为面板控制后,重新起动一次风机(从发现故障至重启一次风机的时间大概为3~4分钟),增加两台冷却风扇在外部对一次风机电机外壳吹风冷却,同时对冷却风机作更换处理。
13:35 #1炉一次风机冷却风扇更换工作结束,再次停运一次风机,将变频器控制方式由面板控制改为远控方式,重启一次风机运行。
测量冷却风扇电机线圈直流电阻∞,电机三相开路,绝缘电阻A、B相对地为0MΩ,C相对地∞,一体化风机扇叶仍可转动,解体电机轴承外部有积灰,定子线圈发黑烧毁,内部保护塑料架因高温严重变形,打开轴承(型号6002)油盖发现滚珠及弹夹基本上没有润滑脂。
二、原因分析
1、设备基本参数
一次风机电机型号:YPT355M-4,额定功率250KW,额定电流442A,佳木斯电机股份有限公司;
电机冷却风机型号:GP-355,电压380V,额定电流1.15A,1330rpm,F级绝缘,大连华溢电器设备厂。
冷却风机电源开关为ABB开关,型号为MS116-16.0,8~12A,带速断和热过载保护。
2、定子线圈烧毁的原因分析。
a、轴承缺油卡涩引起冷却风机电机过载烧坏。从解体的轴承来看,这种可能性是最大的。#1炉大修后在1月7日开机,风机运行至3月20日,运行时间只有72天,此风机是新更换上的,远远低于新风机的正常使用寿保命。
从轴承的润滑脂情况看,初步分析原因:①、电机轴承和润滑脂质量欠佳;②、风机从生产出厂到装上运行期间储存时间太长,造成油脂干化变质,已经不是“新的”风机了。所以新转机设备安装试运前应详细检查油脂并作更换处理。从以往的检修经验看,带油盖的轴承如果不对内部的润滑脂重新更换(为进口油脂)的话,一般运行不了半年。
b、电机铁芯质量问题。电机的效率、损耗(发热)与电机定子铁芯的质量有直接关系,如果铁芯硅钢片导磁率高,切割和叠装工艺良好,电机的发热会较少,否则会超出正常的范围。某些生产厂家往往由于价格和工艺技术不过关降低了硅钢片的质量,同样引起风机运行中发热严重而损坏线圈绝缘。同时过高的温度会烘烤电机的轴承,温度超过润滑脂的滴点使润滑脂熔化流干。
c、电机线圈导线的截面偏小。某些厂家为了降低生产成本,有可能会选择小一号的漆包线制作线圈和减少匝数,线圈在运行中的温度自然升高,也会破坏线圈的匝间处理和层间绝缘而损坏。
3、冷却风机电机烧坏,不能联跳变频器的原因分析
a、冷却风机与一次风机联锁逻辑。
一次风机电机是变频电机,电机外壳的散热是利用是单独风机进行冷却,为了保护变频器电机不因冷却风机(故障或非故障)跳開失去冷却风源过热损坏,风机控制回路与变频器控制回路是带顺序控制的,即先启动风机,后启动变频器,只要冷却风机跳开,变频器就会停运。当风机故障跳闸或人为跳开QA5时,其辅助常闭接点起动时间继电器KT2,延时断开变频器运行继电器KA4停运变频器,保护电机不因过热而烧毁(详看附图)。
由于当时冷却风机电源开关QA5未跳开,KM5仍处于吸合状态,自然不能联跳一次风机的变频器。
b、冷却风机电源QA5不能跳闸的原因分析。
从处理情况分析,在处理过程中冷却风机电机线圈已经损坏开路(但仍有一定的接地电阻不至于金属性接地),电源开关QA5开关容量(8~12A)偏大起不到保护作用。冷却风机电机的额定电流为1.15A,小功率电机阻抗较大,起动电流一般为额定电流的6倍左右,约为1.15×6=6.9A(<8A),现电机的热过载保护最低只能设为8A,当电机由于轴承缺油引起电机逐渐过负荷到完全卡死的过程中,电机由额定电流1.15A上升到6.9A,仍然小于电源开关的最小热保护定值8A,开关不会动作。电机堵转后过载电流使线圈发热严重,直至损坏线圈的匝间绝缘、层间绝缘及对地绝缘。
从原厂家设计图(附图)看,冷却风扇电机的设计功率为5KW,电流为10A左右,设计的开关热过载保护8~12A是合适,但由于实际的供货电机冷却风机为1.1KW,与变频器厂家设计相差甚远,才出现电机烧坏开关仍不跳闸的问题。
三、建议
1、将原电源开关QA5换小至:1~2A的容量的合适范围。由于DCS上没有任何一次风机电机轴承和线圈温度的监视和报警,如果没能及时发现,最终的结果是一次风机电机因过热而烧毁,造成锅炉停运事故。
2、检查所有变频器电机的控制回路,联锁逻辑是否合理。
3、同时应对全厂的转机保护定值做一次全面检查核对,找出存在的隐患(如下表,仅作参考!应该也是台帐的一部分)。
四、结束语
从多年的检修经验看,轴承故障在电机故障率中所占比例最高,温度、振动问题次之。作为检修只要把这一问题很好解决,设备的故障率就会大大降低,所以我们有必要好好研究转机中轴承的正确使用,做好预知保养的计划并保证可靠落实,保证转机长期稳定运行。
参考文献:
[1] 陈华钢.电力设备异常运行及事故处理手册[M].北京:中国水利水电出版社,2009
[2] 陈佳斌.电力生产安全技术及管理[M].北京:中国水利水电出版社,2003
[3] 南海绿电再生能源有限公司 电气系统文件目录, 2012年
[4] 王超,罗虎.电力设备异常运行及事故处理[J].机电信息,2010(24):64,65