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摘 要:气田处理过程中产生的天然气轻烃凝液,需要脱除里面的轻组分,以利于安全运输和增加附加值。通过对青海油田天然气轻烃凝液组分的分析研究,提出了轻烃稳定的工艺方案,采用HYSYS软件对流程进行模拟计算,优选800kPa压力下精馏比较经济合理。介绍了该橇装装置的工艺过程,现场运行情况和设计特点。
关键词:天然气轻烃凝液 橇装装置 稳定轻烃
气田在开采后的处理过程中产生了大量的天然气轻烃凝液[1],其组成为氮气、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷以上的烃类等。这部分天然气轻烃凝液不可直接作为产品,需要进行稳定处理,可通过精制得到稳定轻烃产品。稳定轻烃产品按蒸汽压范围分为两种牌号,其代号分别为1号和2号。1号产品作为石油化工原料,其雷氏饱和蒸汽压在74~200KPa。2号产品可作石油化工原料也可用作车用汽油调和原料,其雷氏饱和蒸汽压在夏天时<74 kPa,冬天时<88 kPa[2,3]。
一、目前现状
青海油田某气田原有轻烃稳定装置是采用闪蒸的方式进行,装置的操作温度偏高,得到的稳定轻烃产品产量低,而且产品不达标。采用新的装置能极大的提高产量。
表1为青海油田某气田天然气轻烃凝液混合物料组成表(日产量:20000kg/d;压力500kPa~800 kPa;一股物料温度:-5~-10℃;一股物料温度:5~10℃);质量分率。
通过对三种方案用HYSYS软件[4,5]分别进行模拟分析计算,将计算结果进行比较。见表2
分析表明:随着操作压力的增加,塔底热负荷随之增加,而收率变化不大,与闪蒸条件下的轻烃产品604kg/h相比,目前模拟条件下的产量高出138kg/h。考虑到下游的操作压力最大达到600 kPa,装置的系统压降以及输送管道的压降,选择800 kPa压力下的精馏方案。
二、工艺流程简述
如图1所示,轻烃稳定柱(TW-101)有两路进料。进料1来自青海油田原天然气处理装置,进料温度5~10℃,塔中进料;进料2来自新增中压处理装置,进料温度-10℃左右,塔顶进料。
轻烃稳定柱塔顶无单独塔顶冷凝器,进料2作为稳定柱精馏段的冷源。稳定柱的操作压力由压力控制阀维持在一个稳定的范围。
塔底设再沸器,为稳定柱的操作提供热源,加热方式为电加热。电加热器采用可控硅控制,塔底温度维持在一个稳定的范围。
塔底输出为1号稳定轻烃,经产品空冷器(AC-101)冷却到40℃与来自轻烃稳定柱的塔顶干气在轻烃换热器(E-101)中换热。在轻烃换热器中,干气被加热至35℃后返回上游业主方压缩机入口分离器。塔底1号稳定轻烃降温至35℃左右后输送到站内自有的液烃储罐中。
三、装置运行效果
目前橇装式轻烃稳定装置已在青海油田某气田顺利投运。目前运行的数据通HYSYS模拟计算的数据完全吻合。
关键技术:
1.主体工艺和配置成熟稳定
本套装置采用成熟的精馏工艺,操作弹性大,运行稳定。轻烃换热器采用管壳式换热器,耦合换热,高效稳定;轻烃稳定塔采用国内知名品牌的核心部件,装置可靠性高。
2.细节优化节能优势明显
本套装置在设备选型、能量回收、压降利用等细节上充分发挥灵活性,将工艺流程和先进控制系统匹配得当。
3.自动化设施先进可靠
装置核心部件及控制仪表采用成熟产品,技术性能先进可靠;PLC系统实现工艺点的压力、温度、液位和流量等的自动控制和远传;较高自动化控制系统,实现无人值守;
4.三维设计突出人性化设计
利用三维设计手段提升橇装化工艺,实现全部工艺设备、管阀、控制仪表等的成套橇装化;装置整体布局优化紧凑合理,流程简捷,操作安全便捷。
四、結论
通过对青海油田天然气轻烃凝液组成的研究,提出了三种可选方案。通过对三种方案的分析研究,最终选定800 kPa下的精馏工艺。通过HYSYS软件模拟计算,结果表明:采用该工艺不仅能到合格的稳定轻烃产品,而且产量较高。目前橇装式轻烃稳定装置已经在青海油田某气田顺利投产。根据投产情况:该橇已达到轻烃稳定工艺计算的要求,并具有集成化程度高,占地面积少等特点;不仅回收了能源,还创造了经济效益。该工艺的研究对国内其他气田的轻烃凝液稳定具有一定的借鉴意义,极易在其他气田进行推广应用。
参考文献
[1]王遇冬 天然气处理原理与工艺[M] 北京:中国石化出版社,2006.
[2]GB8017-1987 石油产品蒸汽压测定法(雷德法).
[3]GB 9053-1998 稳定轻烃.
[4]李士富 韩志杰 基本负荷型天然气液化HYSYS软件计算(一)J 石油与天然气化工 第38卷第4期 271-274,283.
[5]俞永尧应用HYSYS软件建立分馏系统模型及其仿真研究中国石油大学(华东)毕业设计(论文).
作者简介:尹东霞(1982-),女,河南南阳人,工程师,硕士,主要从事石油化工和油气田设备及装置的研究设计工作。
关键词:天然气轻烃凝液 橇装装置 稳定轻烃
气田在开采后的处理过程中产生了大量的天然气轻烃凝液[1],其组成为氮气、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷以上的烃类等。这部分天然气轻烃凝液不可直接作为产品,需要进行稳定处理,可通过精制得到稳定轻烃产品。稳定轻烃产品按蒸汽压范围分为两种牌号,其代号分别为1号和2号。1号产品作为石油化工原料,其雷氏饱和蒸汽压在74~200KPa。2号产品可作石油化工原料也可用作车用汽油调和原料,其雷氏饱和蒸汽压在夏天时<74 kPa,冬天时<88 kPa[2,3]。
一、目前现状
青海油田某气田原有轻烃稳定装置是采用闪蒸的方式进行,装置的操作温度偏高,得到的稳定轻烃产品产量低,而且产品不达标。采用新的装置能极大的提高产量。
表1为青海油田某气田天然气轻烃凝液混合物料组成表(日产量:20000kg/d;压力500kPa~800 kPa;一股物料温度:-5~-10℃;一股物料温度:5~10℃);质量分率。
通过对三种方案用HYSYS软件[4,5]分别进行模拟分析计算,将计算结果进行比较。见表2
分析表明:随着操作压力的增加,塔底热负荷随之增加,而收率变化不大,与闪蒸条件下的轻烃产品604kg/h相比,目前模拟条件下的产量高出138kg/h。考虑到下游的操作压力最大达到600 kPa,装置的系统压降以及输送管道的压降,选择800 kPa压力下的精馏方案。
二、工艺流程简述
如图1所示,轻烃稳定柱(TW-101)有两路进料。进料1来自青海油田原天然气处理装置,进料温度5~10℃,塔中进料;进料2来自新增中压处理装置,进料温度-10℃左右,塔顶进料。
轻烃稳定柱塔顶无单独塔顶冷凝器,进料2作为稳定柱精馏段的冷源。稳定柱的操作压力由压力控制阀维持在一个稳定的范围。
塔底设再沸器,为稳定柱的操作提供热源,加热方式为电加热。电加热器采用可控硅控制,塔底温度维持在一个稳定的范围。
塔底输出为1号稳定轻烃,经产品空冷器(AC-101)冷却到40℃与来自轻烃稳定柱的塔顶干气在轻烃换热器(E-101)中换热。在轻烃换热器中,干气被加热至35℃后返回上游业主方压缩机入口分离器。塔底1号稳定轻烃降温至35℃左右后输送到站内自有的液烃储罐中。
三、装置运行效果
目前橇装式轻烃稳定装置已在青海油田某气田顺利投运。目前运行的数据通HYSYS模拟计算的数据完全吻合。
关键技术:
1.主体工艺和配置成熟稳定
本套装置采用成熟的精馏工艺,操作弹性大,运行稳定。轻烃换热器采用管壳式换热器,耦合换热,高效稳定;轻烃稳定塔采用国内知名品牌的核心部件,装置可靠性高。
2.细节优化节能优势明显
本套装置在设备选型、能量回收、压降利用等细节上充分发挥灵活性,将工艺流程和先进控制系统匹配得当。
3.自动化设施先进可靠
装置核心部件及控制仪表采用成熟产品,技术性能先进可靠;PLC系统实现工艺点的压力、温度、液位和流量等的自动控制和远传;较高自动化控制系统,实现无人值守;
4.三维设计突出人性化设计
利用三维设计手段提升橇装化工艺,实现全部工艺设备、管阀、控制仪表等的成套橇装化;装置整体布局优化紧凑合理,流程简捷,操作安全便捷。
四、結论
通过对青海油田天然气轻烃凝液组成的研究,提出了三种可选方案。通过对三种方案的分析研究,最终选定800 kPa下的精馏工艺。通过HYSYS软件模拟计算,结果表明:采用该工艺不仅能到合格的稳定轻烃产品,而且产量较高。目前橇装式轻烃稳定装置已经在青海油田某气田顺利投产。根据投产情况:该橇已达到轻烃稳定工艺计算的要求,并具有集成化程度高,占地面积少等特点;不仅回收了能源,还创造了经济效益。该工艺的研究对国内其他气田的轻烃凝液稳定具有一定的借鉴意义,极易在其他气田进行推广应用。
参考文献
[1]王遇冬 天然气处理原理与工艺[M] 北京:中国石化出版社,2006.
[2]GB8017-1987 石油产品蒸汽压测定法(雷德法).
[3]GB 9053-1998 稳定轻烃.
[4]李士富 韩志杰 基本负荷型天然气液化HYSYS软件计算(一)J 石油与天然气化工 第38卷第4期 271-274,283.
[5]俞永尧应用HYSYS软件建立分馏系统模型及其仿真研究中国石油大学(华东)毕业设计(论文).
作者简介:尹东霞(1982-),女,河南南阳人,工程师,硕士,主要从事石油化工和油气田设备及装置的研究设计工作。