低碳钢板坯高拉速实践及数值模拟研究

来源 :第十八届(2014年)全国炼钢学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenming000
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以首钢京唐No.3连铸机高拉速浇铸低碳钢板坯试验为背景,首先考察拉速变化对典型工艺参数的影响,并由此建立流动、传热及摩擦力数学模型,深入探讨高拉速生产过程中相关工艺控制技术.结果表明,FC结晶器以及下倾角20度水口的使用有利于高拉速过程中的液面控制;通过改善二冷水量,并结合射钉试验,验证得出高拉速时的凝固终点仍位于铸机长度以内,板坯综合凝固系数约为28mm/min1/2,而宽面铜板热面最高温度超过350℃;采用一种粘度较低、摩擦力较小的保护渣,并且在2.0m/min以上时保护渣耗量均小于0.3kg/m2,但没有漏钢事故发生,建议开发非正弦振动模式.
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围绕越来越大的经济和环保压力,攀钢针对半钢炼钢热量紧缺、初期渣形成慢的特点积极开展低CO2排放的转炉炼钢工艺技术相关研究,通过理论分析,半钢炼钢转炉采用“全留渣”及“留渣加白云石”工艺可行.现场应用后,转炉各种辅料消耗降至40.29kg/t钢,以2013年全年钢产量900万吨计算,相当于减少标准煤用量5049t,减排3433t碳粉尘、12585t的CO2、379t的SO2、189t的NOX,社会效
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