高炉烘炉消除铸钢冷却壁铸造内应力的新工艺应用

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为消除高炉冷却壁铸造内应力对壁体工作的破坏性影响,首创性提出了利用高炉烘炉过程来实现既烘干水分保护耐材,同时又消除内应力的新思路.采用马钢1号高炉第5代炉役铸钢冷却壁同制作工艺同材质同批浇铸的实验冷却壁,使用8种处理工艺,机械力学性能及X射线应力测试、金相微观组织分析等方法,在实验室进行了系列热态模拟实验.取得的优化工艺条件在1号高炉烘炉中进行了工业应用.结果表明,新烘炉工艺可使ZG冷却壁内应力由出厂铸态的212N/mm<2>消除到5.8N/mm<2>.有效消除率达到97%以上,同时壁体的机械力学性能也得到明显提高.
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通过开发和应用高拉速抛物线锥度结晶器,有杉结晶器电磁搅拌和高精度板簧振动装置等先进技术,对二冷配水进行重新设计,并对拉矫机、冷床等出坯系统和计算机自动化系统进行相应改造,成功实现了对原有铸机的高效化改造.投产后很快达到了设计指标,产量、质量及其他各项经济技术指标达到一个崭新的水平.
为改善内燃式热风炉送风过程冷风在蓄热室中分配不均的情况,充分利用热风炉蓄热格子砖的加热面积,提高热风炉的送风温度,本文对一单进风道的内燃式热风炉,在送风期蓄热室中的原始流场和在炉箅子支柱空腔中加气流导向板后的流场进行了模型实验和数值模拟计算.对比了气流导向板的不同形状对流场的影响,以获得气流导向板合适的形状和安装位置.模型实验结果与数值模拟结果相符.
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对铸坯表面温度进行测量发现,在3个二冷喷嘴下方和铸坯两侧边角附近存在5个较低温度区,铸坯的中心裂纹和三角区裂纹位置绝大多数发生在与表面较低温区相对应的下方铸坯内部.铸坯中心裂纹和三角区裂纹形成的机理为:由于沿宽度方向冷却的不均匀,铸坯内部也存在较低温度区域和与之相邻的较高温度区域.在凝固最后阶段,当较低温度区已基本凝固或接近完成凝固时,相邻的较高温度区尚有部分钢液未凝固,未凝固钢液膨胀将较低温度区
本文对中薄板连铸机生产的24个钢种共取样65块,进行了硫印、低倍检验和夹杂分析,发现大部分铸坯存在B0.5级的中心偏析、0.5级的中间裂纹和三角区裂纹,少量的铸坯也存在着较为严重的中间裂纹和针孔气泡,并分析了其产生的原因.
本文介绍了PD重轨钢连铸坯的生产情况,经转炉—炉外精炼—大方坯连铸生产的PD连铸坯经过轧制后,符合GB2585—81标准的要求.
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