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近年来,随着水平井技术已发展成为一项常规技术,水平井在国内各油田也得到了广泛的应用。在中石油大规模推广水平井的背景下,青海油田公司对涩北三大气田也开始采用水平井技术,截至2008年底共完钻水平井45口,总体效果较好,但也面临气产量不足、出水等问题。涩北二号气田作为2009年产能建设及水平井实施的重点,除了目的层选择、井位部署外,水平段长度是难以确定的一个问题。本文通过文献调研,使用理论研究与计算机模拟相结合的方法,结合气田实际,首先对已钻水平井开采效果进行了评价,并与直井进行对比,分析了进行水平井长度优化的必要性;然后从产量的角度考虑,利用气藏渗流与水平井筒流动耦合模型,考虑井筒摩擦压降,初步进行了水平段长度的优化计算,同时,运用气藏数值模拟方法模拟了涩北二号气田水平段长度与产能及开采动态的关系,探讨了涩北二号气田水平段合理长度的范围;最后,从经济效益的角度,将水平井收益与成本之差最大的点即最大利润点作为水平段长度的最优值,并进行了实例计算。最终结果表明,涩北二号气田的水平井长度在400~600m是合适的,最好不要超过600m,但不局限于这个范围,具体设计水平井时,应首先从目的层优选、井位部署、水平段方向等多方面加以论证,然后运用多种方法论证水平段长度。在钻井实施时严格控制水平井井眼轨迹,特别是由于水平段跟端对产能的作用较大,应重点加强入靶时的控制,保证水平段长度的有效性。在进行前面研究的同时,使用VB编制了气藏水平井优化设计软件,功能主要有产能公式计算、IPR曲线预测、产能影响因素敏感性分析、水平井成本统计回归、水平段最优长度计算等,软件现场应用效果良好,但仍需考虑更多的方法并根据现场实际进一步改进。