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北部弯盆地下第三系的涠洲油田为复杂的多层系断块油藏,其中具代表性的涠洲12-1油田为陆相辫状河三角洲沉积多油层断块复杂油田,开发目的层埋深从2200m到3000m,各层孔隙度及渗透率相差较大。由于地层坍塌压力高,而造成钻井事故率高,近年来采用高比重油基泥浆后钻井事故率大大降低。
但是,在钻井、完井及修井过程中,涠洲12-1油田储层受到了一定程度的损害,尤其是低压低渗层,主要为部分新井在完井后由于油层损害而供液不足,不能正常生产。另外有些井在采油过程中也出现产能大幅度下降以至不能正常生产,实施修井作业后有的井基本无产能而不能生产,严重影响数千万元的单井钻井、修井投资回收和油田的产量任务的完成。
本课题主要研究影响油井产能关键因素,通过诊断出储层本身具有的潜在损害机理损害因素,评价目前钻井、完井、修井及生产等各个过程中,对储层的主要损害机理、损害类型、损害深度;用系列流动实验评价工作液的损害程度,不同压差条件下的反排解除程度,重点分析了钻井液的液相侵入产生的乳化堵塞对低压、低渗油层产能的影响。同时,通过对开发井的实际作业历史及开发动态进行综合分析与诊断,研究各阶段,各环节储层损害原因和实际的堵塞机理。
进而,根据本油田的实际情况,提出了钻井、完井、修井及生产等各阶段具体的储层损害预防及治理可行措施。主要包括研究提出了可操作的提高钻井液暂堵性能思路,污染物返排解除方法,确定不同物性储层负压射孔的方案,设计了防漏的一次性不压井管柱完井工艺,以及提出使用防漏压井液工艺和高饱和油藏需要及时注水或注气保压开发等防治措施。
这一研究成果部分已在该油田得到采纳应用。在钻井工程方面,已通过更换钻杆降低泥浆与地层间的压力差来降低滤失量。在完井方面,WZ12-1-A8井采用TCP射孔和Y接头电泵举升的一次性管柱进行补孔作业已取得成功,使该井从无产能变为高产井。相对低渗的低压层新钻的WZ12-1-B20井也采用了防漏的一次性不压井管柱完井工艺,结果也得成功;WZ12-1-A10井经过增压(20MPa)后解堵成功,可正常注水。总之,本研究成果已为该油田新开发井的顺利投产、老井修井效果的提高,减少修井工作量提供了技术支持,对该地区同类的涠洲油田有效开发具有重要的借鉴意义。