论文部分内容阅读
论文阐述了延迟焦化工艺的基本原理及重要设备加热炉炉管的结焦、积灰机理,为节能改造提供了理论基础。针对装置存在的换热终温低,热量损失比较严重,焦化炉转油线温降大,对流室漏风,对流炉管积灰及单位面积对流炉管的处理量偏大等问题,提出了装置的节能改造方案。
根据测算结果主要改造措施有:加热炉辐射室底部新增加8根炉管,中间增设一堵炉墙;对原有换热流程重新进行优化和调整;分馏塔改动8层塔盘,重新调整了分馏塔开孔率,新增加2层舌型塔盘;利用原常减压装置至焦化装置管线,采用部分热进料。
改造后对装置进行了标定,装置加工能力达到48.3万吨/年,产品质量满足指标要求,换热终温提高了20℃,炉膛温度由原来的860℃降为800℃,加热炉排烟温度由改造前的213℃降低到179℃,炉膛内增加了隔断墙,东西辐射温度干扰较少,东西分支火焰可以相对独立调整操作;分馏塔更换新型塔盘,同改造前数值相比,分馏塔上部负荷明显增大。装置能耗为31.6kg标油/t原料,与改造前相比能耗降低了4.4kg标油/t原料。