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我国SO2的污染现状依然很严重,2010年全国工业SO2年排放量为2073万吨。十二五规划要求到2015年工业SO2年排放量减少到1866万吨,比2010年减少10%。面对这个新的挑战,需要对目前的脱硫工艺做进一步的优化和改善,提高SO2的脱除率。本实验选用鄂尔多斯半焦为载体,煤焦油做粘结剂,并添加一定的造孔剂及润滑剂等,采用定制的模型挤压成型,成功制备出具有一定抗压强度的蜂窝状半焦脱硫剂。以CuO为活性组分,CeO2为催化剂助剂,采用分步等体积浸渍法制备CeO2-CuO/SC(SC代表活性半焦)催化剂,并以模拟烟气为净化对象,对CeO2-CuO/SC的脱硫活性进行了评价。通过BET比表面积、SEM、XRD、FT-IR等手段对半焦脱硫剂进行了表征。最终结论如下:(1)BET比表面积及SEM分析表明,原半焦比表面积较小,表面平坦光滑,HNO3活化后表面开始变得粗糙并分布有一定的空隙,比表面积明显提高;高温增湿加氧处理后,比表面积能提高至458.62m2·g-1,孔容增至0.1980cm3·g-1,平均吸附孔径为20.3。FT-IR分析表明,经HNO3处理后,表面各基团的浓度都增加。XRD谱图分析表明,负载量过大,CuO不能很好的在载体表面分散,加入1%CeO2后,体相CuO的特征衍射峰基本消失,说明助剂CeO2可以改善活性组分的分散性,提高脱硫活性。(2)通过实验讨论了催化剂的煅烧温度、CeO2及CuO负载量对脱硫活性的影响。结果表明:煅烧温度500℃、CuO负载量为7%、CeO2负载量为1%时具有最好的脱硫活性。探讨了评价过程中各操作条件对脱硫活性的影响,结果表明:SO2进口浓度为5500mg·m-3、脱硫温度为80℃、空速为800h-1、水蒸气含量为8%、氧含量为5%是最佳评价条件。(3)采用氨水法对失活催化剂进行了再生性能的研究,再生三次后,脱硫活性仍高于未负载半焦,说明了CeO2-CuO/SC的可再生性。