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摘 要:该文介绍了全息干板自动处理设控制系统构成和实现方式,该系统通过建立多种通讯接口,实现了对全息干板自动化学处理和数据信息管理,取得了提高科研工作效率、减少环境污染等良好效果。
关键词:工控机 PLC 温控仪
中图分类号:TP69 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)05(a)-0075-01
全息干板自动处理设备是应用于全息元件化学处理的非标设备,可以根据工作需要,设置多种运行程序,自动对工件进行化学处理。在化学处理过程中,上位机管理软件自动记录元件的参数,并存入数据库,可供查询、显示、及打印。
1 控制系统总体构成
根据工艺要求,将控制系统分为三个部分:温控单元、运动控制单元以及监控管理单元。温控单元由九个恒温槽组成,可设定置不同温度,并配有可自动开关的槽门,配合工件自动处理;运动控制单元为两轴直角坐标机械手,根据用户设定程序完成工件自动运行处理过程;监控单元由工业计算机、通讯板卡、管理软件等组成。通讯板卡配有485及232接口。
2 温度控制单元
该单元由内外槽结构组成,外槽有制冷管、加热管、温度传感器、循环水泵组成;同时装有进水阀、放水阀、液位计;主要功能是通过高精度温控仪来控制水温达到恒温目的。内槽内装有搅拌电机及自吸泵,使内槽水温均匀。通过外槽温控在一定时间后达到内外槽温度一致。
采用温控表控制可控硅导通角,从而对加热管进行加热,铂电阻传感器采样温度值反馈给温控表,形成PID闭环控制。如低于液位,水泵自动加水,同时关加热,加水到高水位止。控系统对化学恒温槽设备要求的接口有两部分:一是数字I/O部分,二是485总线部分。
3 运动控制单元
该单元为两轴直角坐标式机械手,两轴分别为水平运动的X轴和竖直运动的Z轴。X轴采用进口导轨,齿条和导轨一体的齿轮齿条传动,由日本三菱伺服电机通过高刚度减速器驱动;Z轴进口滚珠丝杠传动,具有良好的低速稳定性和高速动态响应,也是由三菱伺服电机驱动。控制部分由三菱Q系列PLC(包括CPU模块、两轴定位模块QD75M2、串口模块、I/O模块)和三菱触摸屏构成。两轴定位模块通过SSCENT总线与X轴和Z轴伺服驱动器相连,完成对X轴和Z轴两个方向的绝对系统定位控制;串口模块与上位计算机通过232串口线相连,上位计算机可根据工艺设定不同程序,并将设定好的程序参数保存在PLC中,从而完成镀膜的自动控制,触摸屏与PLC的CPU自带的232口连,主要完成位置,速度,加速度等运动参数的示教编程及运动参数显示
4 监控单元
该单元为一套工业计算机系统,配有485及232接口,485接口与恒温槽单元连接。232接口与运动控制单元连接。计算机内管理软件由VC编程来实现,可将全息元件参数信息记录到ACESS数据库中,并可通过管理软件,查询、显示及异机打印。可对九个恒温槽的温度、程序运行轨迹、微动速度,微动行程等设定;可对设定好的程序存储、调用、删除等;可手动控制恒温槽门及搅拌动作和自动启动程序;可显示报警及设备运行状态。
5 通讯协议
机械手控制器PLC内分配数据寄存器D50-D65,分别存储恒温槽的槽号及结束命令,机械手按照D51-D65内存储的槽号顺序运动,直至遇到结束命令停止;分配数据寄存器D71-D85,分别存储光学元件在恒温槽液体内时间;分配中间继电器M121-M135,分别存储光学元件是否在恒温槽液体内微动。上位机VC软件内通过调用PLC控件提供的接口函数访问PLC内数据寄存器和继电器,从而控制机械手运动。访问PLC内数据寄存器的接口函数如 m_qj71c24.SetDevice("D51",9),访问PLC内中间继电器的接口函数如m_qj71c24.SetDevice("m121",1)。
每个恒温槽都由一个温控仪组成,温控仪提供MODBUS通讯协议,在VC内,严格按照温控仪提供的通讯协议编程,可分别对九个恒温槽进行温度设定、温度查询等。
6 结语
本文所述控制系统已于2010年6月成功应用于洛阳613全息干板自动处理备上,该设备对提高全息元件的工艺定量化和重复性、提高全息元件研制质量、提高科研工作效率、减少环境污染、节约多种资源等具有重要作用。
参考文献
[1] 三菱Q系列定位模块使用手册[M].三菱电机株式会社,2004.
[2] 三菱通用PLC.三菱电机株式会社,2001.
[3] 三菱人机界面使用手册[M].三菱电机株式会社,2000.
[4] 三菱通用交流伺服系统[M].三菱电机株式会社,2000.
关键词:工控机 PLC 温控仪
中图分类号:TP69 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)05(a)-0075-01
全息干板自动处理设备是应用于全息元件化学处理的非标设备,可以根据工作需要,设置多种运行程序,自动对工件进行化学处理。在化学处理过程中,上位机管理软件自动记录元件的参数,并存入数据库,可供查询、显示、及打印。
1 控制系统总体构成
根据工艺要求,将控制系统分为三个部分:温控单元、运动控制单元以及监控管理单元。温控单元由九个恒温槽组成,可设定置不同温度,并配有可自动开关的槽门,配合工件自动处理;运动控制单元为两轴直角坐标机械手,根据用户设定程序完成工件自动运行处理过程;监控单元由工业计算机、通讯板卡、管理软件等组成。通讯板卡配有485及232接口。
2 温度控制单元
该单元由内外槽结构组成,外槽有制冷管、加热管、温度传感器、循环水泵组成;同时装有进水阀、放水阀、液位计;主要功能是通过高精度温控仪来控制水温达到恒温目的。内槽内装有搅拌电机及自吸泵,使内槽水温均匀。通过外槽温控在一定时间后达到内外槽温度一致。
采用温控表控制可控硅导通角,从而对加热管进行加热,铂电阻传感器采样温度值反馈给温控表,形成PID闭环控制。如低于液位,水泵自动加水,同时关加热,加水到高水位止。控系统对化学恒温槽设备要求的接口有两部分:一是数字I/O部分,二是485总线部分。
3 运动控制单元
该单元为两轴直角坐标式机械手,两轴分别为水平运动的X轴和竖直运动的Z轴。X轴采用进口导轨,齿条和导轨一体的齿轮齿条传动,由日本三菱伺服电机通过高刚度减速器驱动;Z轴进口滚珠丝杠传动,具有良好的低速稳定性和高速动态响应,也是由三菱伺服电机驱动。控制部分由三菱Q系列PLC(包括CPU模块、两轴定位模块QD75M2、串口模块、I/O模块)和三菱触摸屏构成。两轴定位模块通过SSCENT总线与X轴和Z轴伺服驱动器相连,完成对X轴和Z轴两个方向的绝对系统定位控制;串口模块与上位计算机通过232串口线相连,上位计算机可根据工艺设定不同程序,并将设定好的程序参数保存在PLC中,从而完成镀膜的自动控制,触摸屏与PLC的CPU自带的232口连,主要完成位置,速度,加速度等运动参数的示教编程及运动参数显示
4 监控单元
该单元为一套工业计算机系统,配有485及232接口,485接口与恒温槽单元连接。232接口与运动控制单元连接。计算机内管理软件由VC编程来实现,可将全息元件参数信息记录到ACESS数据库中,并可通过管理软件,查询、显示及异机打印。可对九个恒温槽的温度、程序运行轨迹、微动速度,微动行程等设定;可对设定好的程序存储、调用、删除等;可手动控制恒温槽门及搅拌动作和自动启动程序;可显示报警及设备运行状态。
5 通讯协议
机械手控制器PLC内分配数据寄存器D50-D65,分别存储恒温槽的槽号及结束命令,机械手按照D51-D65内存储的槽号顺序运动,直至遇到结束命令停止;分配数据寄存器D71-D85,分别存储光学元件在恒温槽液体内时间;分配中间继电器M121-M135,分别存储光学元件是否在恒温槽液体内微动。上位机VC软件内通过调用PLC控件提供的接口函数访问PLC内数据寄存器和继电器,从而控制机械手运动。访问PLC内数据寄存器的接口函数如 m_qj71c24.SetDevice("D51",9),访问PLC内中间继电器的接口函数如m_qj71c24.SetDevice("m121",1)。
每个恒温槽都由一个温控仪组成,温控仪提供MODBUS通讯协议,在VC内,严格按照温控仪提供的通讯协议编程,可分别对九个恒温槽进行温度设定、温度查询等。
6 结语
本文所述控制系统已于2010年6月成功应用于洛阳613全息干板自动处理备上,该设备对提高全息元件的工艺定量化和重复性、提高全息元件研制质量、提高科研工作效率、减少环境污染、节约多种资源等具有重要作用。
参考文献
[1] 三菱Q系列定位模块使用手册[M].三菱电机株式会社,2004.
[2] 三菱通用PLC.三菱电机株式会社,2001.
[3] 三菱人机界面使用手册[M].三菱电机株式会社,2000.
[4] 三菱通用交流伺服系统[M].三菱电机株式会社,2000.