论文部分内容阅读
[摘要]本文着重分析了超临界机组凝结水精处理前置过滤器滤芯的污堵,针对污堵滤芯的污染物全分析,試验了一种新型的体外清洗新型技术,并对清洗前后前置过滤器的运行状况进行了对比分析,清洗对节约成本、延长运行反洗周期、在电厂生产过程中具有重大的实际意义。
[关键词]凝结水精处理;前置过滤器;滤芯;污堵;清洗
1、概述
大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司1×600MW超临界机组凝结水精处理系统设置2×50%前置过滤器+3×50%高速混床,系统设计精处理系统大旁路、流量前置过滤器旁路和高速混床旁路,系统设计水量1452t/h,系统设计压力4.0MPa,设计DN1700前置过滤器两台,每台过滤器内装PALL公司折叠滤芯192支,DN3200球形混床3台,体外高塔分离再生系统一套。#3机组精处理前置过滤器滤芯至今年3月已快满2年,按照厂家设计标准,前置过滤器滤元满2年需更换一次,根据现有情况来看,#3机组精处理前置过滤器滤元每运行几小时甚至30分钟后就失效需再生,且再生后不能达到厂家设计标准,滤元运行差压已超出厂家设计差压<0.08,根据#3机组大修后精处理水质运行报表数据,前置过滤器运行差压在前置过滤器旁路开启30-50%的情况下保持在0.11左右运行,2012年7月#3机组大修运行后,#3机组精处理前置过滤器滤元充当了机组启动滤元,这也加剧前置过滤器滤元的提前失效,从2012年10月开始,在机组负荷达到500MW以上时,前置过滤器压差过高,每次运行需要开旁路30%-50%,滤元差压在0.06-0.11之间运行,有时甚至才再生出来运行几分钟就出现必须开旁路的现象,铜、铁含量接近失效值,前置过滤滤芯污堵严重,反洗周期由原来的7到10天缩短到8小时左右。如果按照常规方式进行滤芯更换,约需要70万元,为了降低成本,决定对滤芯进行体外清洗。
2、污堵滤芯清洗
2.1污堵滤芯污染物成分分析
为了对污堵滤芯污堵物成分进行分析,以确保清洗的可行性,委托北京神州东宇环境工程有限公司对污堵滤芯进行了全分析,对现场提供的滤元所截留的沉积物进行了扫描电镜形貌及元素分析,分析结果如表一所示
表1 滤元截留物元素分析结果(质量百分比含量%)
滤元部位 外表面 中间层 内表面
上 Fe/86.4Si
/13.6 / 大颗粒物:Fe/31.4,Si/9.2,S/39.2,Ca/13.2,Zn/7.0。
下 Fe/88.4Si
/11.6 细颗粒物:Fe/87.0,Si/13.0;
大颗粒物:Fe/13.7,Si/5.3,S/40.9,Ca/17.9,Zn/5.0,Ba/17.1。 Fe/84.4
Si/15.6
通过对上表分析可知;滤元污堵物主要是氧化铁和硅化物,氧化铁约占80%~90%,硅化物(细砂)约占10%~15%。
2.2污堵滤芯清洗小型试验
第一步:在密闭式专用循环超声波复合清洗机内,使用有机溶剂(四氯化碳)做为萃取剂,对滤芯进行除油清洗,同时启动循环泵和超声波振子,微波萃取除油,1小时后,将萃取剂排放掉。第二步:使用5%盐酸清洗加0.5%氟化钠的混合清洗液在50℃左右将滤芯循环清洗12小时,滤芯上的氧化铁颗粒变小,但不能全部溶解,硅化物(细砂)去除效果不明显。滤芯颜色基本上还是没变化,是铁黑色,清洗效果不佳。第三步:将清洗后的1#滤芯放入超声波清洗装置中进行超声波清洗,清洗1小时后,滤芯颜色明显变白,滤芯上的小颗粒基本沉积在超声波清洗机下部,滤芯里小颗粒明显变小。第四步:将超声波清洗后的滤芯再次放入5%磷酸溶液中在60℃左右将滤芯循环清洗6小时,滤芯上的氧化铁颗粒基本溶解,颜色进一步变白,滤芯里的污染物基本呈现流动状态。第五部:将第二次清洗后的滤芯放入超声波仪内再次清洗,1小时候滤芯基本变白。和新滤芯对比基本上差不多,无污染物,污染物去除率达到99%。
3、清洗滤芯、安装及清洗前后的运行对比分析
3.1滤芯清洗
按照上述小型试验方法,将滤芯放入大规模清洗装置中进行离线清洗,按照四步清洗的工艺流程对滤芯进行清洗,一次100根,400根滤芯经过10天左右时间基本清洗完毕。进行回装投运。
3.2滤芯回装后的预处理
对回装后的滤芯,配置0.3%的碱液进行浸泡12小时,然后进行循环反洗,反洗到反洗水比电导小于1us/cm,投运前置过滤器。
3.3清洗前后滤芯运行差压及运行时间对比
在清洗前,前置过滤器运行差压见清洗前附图1,运行周期基本上在8小时左右,清洗后运行周期延长到10天,运行差压见清洗后附图2,运行差压一直小于0.03MPa,具有明显的效果,和新更换的进口滤芯相比效果相差不多,铁去除率也相差不大,不存在滤芯清洗损坏问题。
清洗前附图1
清洗前附图2
从图1可看出过滤器运行差压从初始0.05,差压迅速上升至0.18左右,最高运行差压达到0.197,过滤器旁路阀动作频繁触发(50%~100%)见图2;
清洗后附图3
清洗后附图4
从图3、4可看出,过滤器滤芯清洗后运行最大压差0.024MPa,最小压差0.005Mpa,旁路阀全关,过滤器运行稳定,差压维持在0.024。
4、结论
通过化学离线清洗与超声波结合式的组合清洗工艺,滤芯能达到很好的清洗效果,清洗后的滤芯运行周期明显延长,清洗后的滤芯对铁及悬浮物的去除率与新滤芯相比无明显差别,在节约投资、安全生产运行上具有很好的实际意义,值得推广。
参考文献
[1]李锐,何世德,张占梅,周高飞.凝结水精处理现状及新技术应用研究[J].水处理技术,2009,(02).
[2]王金玲,王仓仓.660MW超超临界机组凝结水精处理系统运行的改进[J].清洗世界,2010,(10).
[3]陈孝和.中压凝结水处理设备的问题及改进[J].电站辅机,1996,(03).
作者简介
曾汉东,主要从事电厂化学工作,大唐华银金竹山火力发电分公司设备管理部化学设备点检工程师。
[关键词]凝结水精处理;前置过滤器;滤芯;污堵;清洗
1、概述
大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司1×600MW超临界机组凝结水精处理系统设置2×50%前置过滤器+3×50%高速混床,系统设计精处理系统大旁路、流量前置过滤器旁路和高速混床旁路,系统设计水量1452t/h,系统设计压力4.0MPa,设计DN1700前置过滤器两台,每台过滤器内装PALL公司折叠滤芯192支,DN3200球形混床3台,体外高塔分离再生系统一套。#3机组精处理前置过滤器滤芯至今年3月已快满2年,按照厂家设计标准,前置过滤器滤元满2年需更换一次,根据现有情况来看,#3机组精处理前置过滤器滤元每运行几小时甚至30分钟后就失效需再生,且再生后不能达到厂家设计标准,滤元运行差压已超出厂家设计差压<0.08,根据#3机组大修后精处理水质运行报表数据,前置过滤器运行差压在前置过滤器旁路开启30-50%的情况下保持在0.11左右运行,2012年7月#3机组大修运行后,#3机组精处理前置过滤器滤元充当了机组启动滤元,这也加剧前置过滤器滤元的提前失效,从2012年10月开始,在机组负荷达到500MW以上时,前置过滤器压差过高,每次运行需要开旁路30%-50%,滤元差压在0.06-0.11之间运行,有时甚至才再生出来运行几分钟就出现必须开旁路的现象,铜、铁含量接近失效值,前置过滤滤芯污堵严重,反洗周期由原来的7到10天缩短到8小时左右。如果按照常规方式进行滤芯更换,约需要70万元,为了降低成本,决定对滤芯进行体外清洗。
2、污堵滤芯清洗
2.1污堵滤芯污染物成分分析
为了对污堵滤芯污堵物成分进行分析,以确保清洗的可行性,委托北京神州东宇环境工程有限公司对污堵滤芯进行了全分析,对现场提供的滤元所截留的沉积物进行了扫描电镜形貌及元素分析,分析结果如表一所示
表1 滤元截留物元素分析结果(质量百分比含量%)
滤元部位 外表面 中间层 内表面
上 Fe/86.4Si
/13.6 / 大颗粒物:Fe/31.4,Si/9.2,S/39.2,Ca/13.2,Zn/7.0。
下 Fe/88.4Si
/11.6 细颗粒物:Fe/87.0,Si/13.0;
大颗粒物:Fe/13.7,Si/5.3,S/40.9,Ca/17.9,Zn/5.0,Ba/17.1。 Fe/84.4
Si/15.6
通过对上表分析可知;滤元污堵物主要是氧化铁和硅化物,氧化铁约占80%~90%,硅化物(细砂)约占10%~15%。
2.2污堵滤芯清洗小型试验
第一步:在密闭式专用循环超声波复合清洗机内,使用有机溶剂(四氯化碳)做为萃取剂,对滤芯进行除油清洗,同时启动循环泵和超声波振子,微波萃取除油,1小时后,将萃取剂排放掉。第二步:使用5%盐酸清洗加0.5%氟化钠的混合清洗液在50℃左右将滤芯循环清洗12小时,滤芯上的氧化铁颗粒变小,但不能全部溶解,硅化物(细砂)去除效果不明显。滤芯颜色基本上还是没变化,是铁黑色,清洗效果不佳。第三步:将清洗后的1#滤芯放入超声波清洗装置中进行超声波清洗,清洗1小时后,滤芯颜色明显变白,滤芯上的小颗粒基本沉积在超声波清洗机下部,滤芯里小颗粒明显变小。第四步:将超声波清洗后的滤芯再次放入5%磷酸溶液中在60℃左右将滤芯循环清洗6小时,滤芯上的氧化铁颗粒基本溶解,颜色进一步变白,滤芯里的污染物基本呈现流动状态。第五部:将第二次清洗后的滤芯放入超声波仪内再次清洗,1小时候滤芯基本变白。和新滤芯对比基本上差不多,无污染物,污染物去除率达到99%。
3、清洗滤芯、安装及清洗前后的运行对比分析
3.1滤芯清洗
按照上述小型试验方法,将滤芯放入大规模清洗装置中进行离线清洗,按照四步清洗的工艺流程对滤芯进行清洗,一次100根,400根滤芯经过10天左右时间基本清洗完毕。进行回装投运。
3.2滤芯回装后的预处理
对回装后的滤芯,配置0.3%的碱液进行浸泡12小时,然后进行循环反洗,反洗到反洗水比电导小于1us/cm,投运前置过滤器。
3.3清洗前后滤芯运行差压及运行时间对比
在清洗前,前置过滤器运行差压见清洗前附图1,运行周期基本上在8小时左右,清洗后运行周期延长到10天,运行差压见清洗后附图2,运行差压一直小于0.03MPa,具有明显的效果,和新更换的进口滤芯相比效果相差不多,铁去除率也相差不大,不存在滤芯清洗损坏问题。
清洗前附图1
清洗前附图2
从图1可看出过滤器运行差压从初始0.05,差压迅速上升至0.18左右,最高运行差压达到0.197,过滤器旁路阀动作频繁触发(50%~100%)见图2;
清洗后附图3
清洗后附图4
从图3、4可看出,过滤器滤芯清洗后运行最大压差0.024MPa,最小压差0.005Mpa,旁路阀全关,过滤器运行稳定,差压维持在0.024。
4、结论
通过化学离线清洗与超声波结合式的组合清洗工艺,滤芯能达到很好的清洗效果,清洗后的滤芯运行周期明显延长,清洗后的滤芯对铁及悬浮物的去除率与新滤芯相比无明显差别,在节约投资、安全生产运行上具有很好的实际意义,值得推广。
参考文献
[1]李锐,何世德,张占梅,周高飞.凝结水精处理现状及新技术应用研究[J].水处理技术,2009,(02).
[2]王金玲,王仓仓.660MW超超临界机组凝结水精处理系统运行的改进[J].清洗世界,2010,(10).
[3]陈孝和.中压凝结水处理设备的问题及改进[J].电站辅机,1996,(03).
作者简介
曾汉东,主要从事电厂化学工作,大唐华银金竹山火力发电分公司设备管理部化学设备点检工程师。