同心智能配水器在尕斯油田的应用与探讨

来源 :中国石油和化工标准与质量 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lele5126596
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】首先针对现役配水器在使用过程中出现的找不准、调不稳、工作强度大、劳动效率低等问题进行讨论分析,积极引进新工艺新技术,探讨现役配水器与TPC-300同心智能配水器在测调技术上的差别,以及数据的真实可靠性。
  【关键词】配水器 测调技术 尕斯油田
  1 同心智能配水器
  针对目前投捞调配过程中存在的找不准、调不稳、工作强度大、劳动效率低等问题,采油一厂积极引进新工艺新技术,在尕斯中浅层细分层注水井中试验TPC-300同心智能配水器。
  2 同心智能配水器工作原理
  TPC-300同心智能配水测调系统主要用于油田分层注水井注水量的测量、调配工作。主要由地面控制系统、井下测调仪器和可调同心工作筒三部分组成。如图1。
  测调原理:井下测调仪器通过支撑臂和调节头在井下完成和可调同心工作筒的可靠对接,并通过单芯电缆接受地面监控器的控制及向地面监控器进行数据传输。地面操作人员通过地面监控器来控制井下测调仪器和监视当前配水情况。井下测调仪器可以根据地面监控器发出的控制信息进行相应的张臂、收臂;以及增大或者减小可调配水器出水口开度等动作。并同时不间断的向地面监控器发送当前的流量、压力、和温度等参数的测量值,将调节结果实时传送到地面监控器中。地面监控器将测调结果以实时曲线和数字的形式显示出来,方便地面测调人员直观的进行观察和判断。地面测调人员也可以根据当前的流量值随时对测调动作做出干预的操作。
  同心配水工作筒水流出口为两个对称的大小可调的窄长型椭圆出口,在保证最大注入量的情况下,实现水流量调节的高分辨率,实现细分精细化注水。如图2。
  同心配水工作筒的水量调节是通过专用调节器转动工作筒中心位置的同心活动筒,来改变注水流通面积,从而实现注水大小的调节。同心活动筒的关键部位为陶瓷。在关死后,同心活动筒下部为”凸”型密封圈密封,可做到完全关死,无渗漏。专用同心智能测调仪和同心配水工作筒在井下的对接也是同心对接。在大斜度井和井壁沾污严重的井中,也可进行正常对接,实现测调同步进行。仪器转速较慢,配合窄长型水流出口,可以适应各种低注入量配注的精度要求。调节器有两个定位爪和一套调节头。定位抓实现仪器定位和固定仪器自身,调节头实现水量大小的调节功能。定位爪可张收,从而实现仪器在井下工作时,可随意进行上下各层单独操作。如图3。
  根据图4分析,2012年6月1日跃更765现场调配成功,调配后,一、二、四、五个层段吸水全部合格,三配水嘴全部打开,由于地层的客观原因吸水未能达到配注。
  4.2 现场应用效果分析
  (1)现场调配无需投捞,提高了工作效率和降低了劳动强度。比如:对跃更765井5段配注的井,若使用桥式偏心配水器,反复下仪器最少需要10次,要完成调配需要2~3天的时间。应用同心智能配注工艺调配只需下1次仪器,3小时即可完成。如此带来的效益非常可观,降低了测试成本和人工成本,而且减少了频繁开关井带来的不良后果,和投捞测试占井时间。通过该配注工艺的应用,不但产生了较好的社会效益,也节约了成本,具有较好的推广前景。
  (2)井下测调仪器采用电缆传输,采用磁定位精确定位配水器位置,误差≤0.4米,有利于针对薄夹层进行分层注水。
  (3)井下测调仪器与同心配水器工作筒对接成功率达到100%,提高了投捞调配成功率。
  (4)井下测调仪器通过电缆将数据传输给地面仪器,操作过程更加直观,调配精度更高,提高分层注水合格率。
  参考文献
  [1] 侯守探. 常规偏心分层注水改进技术研究[J].石油天然气学报,2007(02)
  [2] 张百双. 注水井智能调配技术研究[D]. 大庆石油学院,2010
其他文献
【摘要】新疆阿图什与喀什交界处的恰克马克河河床与河岸高差为38m,坡度为90度。管线需翻过陡峭的河岸后到达喀什清管站,该地段施工难度大,特别是施工作业带清理、削方降坡危险性大,通过两种削方降坡方案的比较,选择满足施工需求且成本较低的施工方案。  【关键词】油气田长输管道山区陡坡削方降坡  1 引言  南疆天然气利民工程是为南疆各族人民送气造福的重要民生工程,按照塔里木油田公司及南疆天然气利民工程项
【摘要】套损井的大量出现,给油田长期稳产带来了极大影响。通过分析青海油田套损井的分布区域、井型、形态等方面,研究套损现象发生的特征规律,分析青海油田套管损坏的主要影响因素,针对性的提出了预防套管损坏的有效措施,为今后的综合治理提供了建议。  【关键词】套管损坏 因素分析 预防措施  油气田井下油套管损伤(包括电化学腐蚀及机械损伤等)是油气勘探、开发中最为普遍的现象,油套管损伤会给油气生产、环境保护
【摘要】青海油田红柳泉油田因区块注水井点不完善,导致地层压力亏空,油田递减较快。油田采油速度低等问题。红柳泉油田自2007年取得储层新认识后,先后开展了多次储层预测、评价和再认识工作,通过近3年的研究显示,储层纵向上不接替,横向上不连片。一般很少有16+17小层与23小层同时产油的井,除了红114井区外绝大部分区块储层平面展布规律掌握困难,整体开发经网部署较为困难,油田目前试点开展老井转注,建立有
【摘要】扶余油田井网比较密,油层发育东西向裂缝,蒸汽吞吐施工中汽窜现象时有发生,尤其是二轮以后的吞吐,随着注汽量的不断增加汽窜几率明显增大。集团注汽就是将若干个同层位井组合在一起,同时作业、注汽、焖井、放喷、采油的一种蒸汽吞吐方式。在扶余油田采用集团组合式蒸汽吞吐试验,目的就是要抑制和利用汽窜,提高蒸汽热效率,进一步提高蒸汽吞吐阶段原油采收率。  【关键词】集团注汽 平面组合 汽窜 调剖 热效率
【摘要】在油田的生产过程中,为了保证原有的高产和稳产,通常会采取注水的方式。因此,注水系统在对油田生产来说有着非常重要的作用。由于开发时间的原因,青海油田逐渐进入高含水开发时期,注水量不断增多,相应的能耗也越来越大。本文系统地总结了青海油田注水过程中的能耗情况,并以此为根据提出了相应的解决措施。  【关键词】青海油田 注水系统 能耗 解决措施  通常为了保持地层压力、提高原油采收率和采油速度会采取
【摘要】随着油田高压注水的进行和油田开发时间的增长,油水井套损问题日趋严重,直接影响油田长期稳定。如何正确分析油田套损成因及规律,已经成为我们当前工作的重要部分。本文以M油田为例,分析了低渗透油田套损成因,并提出相应的治理对策,为减缓油田套损速度提供坚实的理论基础。  【关键词】套损 地应力 注采关系 异常高压层  1 低渗透油田套损成因认识1.1 与高压注水有关  高压注水易引起套损主要有三方面
摘要:教学方法的优化与教学效率、质量之间具有十分密切的关系,是技能型、创新型人才队伍得以培养、壮大的关键。由于我国高职高专职业院校起步晚,相对于发达国家而言发展缓慢,在教学体系的构建上还存在不完善之处。同时随着社会的发展,社会对人才提出了更高的要求,面对这种新的挑战以及自身教育能力不足的现状,高职高专在教学过程中对自身的教学方法进行优化是十分紧迫和必要的。本文首先从教学理论体系、结构体系两方面,对
【摘要】海拉尔油田套损井逐年增多,造成注水开发井网不完善,直接影响了油田注采结构调整和注水开发效果。结合海拉尔油田实际情况,简要分析套损原因,提出套损井预防及治理措施并加以探讨,为形成海拉尔套损井综合防治措施提供依据。  【关键词】套损 预防 治理  随着海拉尔油田开采时间的延长,特别是高压注水、重复压裂、酸化等措施的不断应用,套管的工作环境不断恶化,套损井逐年增多,造成注水井网不完善,直接影响了
【摘要】本文通过大量的文献调研和现场调研的基础上,为了能够准确认识花土沟油田目前的注水开发效果,本文优选出影响水驱开发效果的评价指标,对每个评价指标进行计算,参考花土沟油田水驱效果综合评价体系,系统全面的评价出花土沟油田Ⅲ层系的水驱开发效果。  【关键词】油田开发 水驱效果 评价体系 花土沟油田  1 油田基本情况  花土沟油田位于柴达木盆地西部,油田地面为山地地形,沟壑纵横,地形复杂,海拔305
【摘要】目前萨尔图油田北部开发区X区块厚油层已经进入特高含水期,剩余油的分布愈来愈零散,针对这种情况,建立剩余油潜力评价数学模型,确定平均潜力值0.34为剩余油挖潜潜力区,划分3个潜力区域分别为A、B、C,平均潜力值为0.35、0.37和0.4。对各个潜力区,分别实施了13种高含水期挖潜措施方案的预测,其中见效最好的是细分注水+调剖+反堵,其次是调剖+压裂、细分注水+调剖+反堵和调堵。其中,潜力C