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摘要:利用SIEMENS系列PLC对落地车床的电气改造,形成系统改造方案,根据落地车床的控制要求和特点,确定PLC的输入输出分配设计,并进行现场调试。
关键词:电气控制,PLC;落地车床;改造与调试
中图分类号:TG519.2
落地车床又叫大头车床是一种常见的机床,主要用于车削直径较大的重型机械零件。落地车床其原控制电路为继电器控制,触点多,且由于其主要电气控制元件都在固定位置的主控制柜内,所以从主控制柜到移动刀架平台的拖线多而长,易造成机床故障率高,维修人员维修任务较大,且存在着极大的安全隐患。针对这种情况,通过用PLC控制改造其继电器控制电路,将大部分控制系统单独配盘安装在移动刀架平台上,从而克服以上缺点,降低设备故障率,设备生产效率和安全性都有所提高。
一、改造基本原则
原机床的工艺加工方法不变,且不改变原控制系统电气操作方法;电气控制系统控制元件,包括按钮、行程开关、热继电器,接触器等全部更换,但其作用与原电气线路机同;弃用原配电柜,将主电机启动控制由原来的直接启动改造为星——三角降压启动,并将此主控制系统单独放在一固定配电柜内,从而优化主电机的启动过程;为减少拖线数量,将大部分控制系统单独配盘安装在移动刀架平台上,从而将移动拖线的数量减少,消除大量拖线产生的电气故障和安全隐患;将原来的继电器控制改为PLC控制,重新设计电气控制线路,编制PLC程序。
二、改造设计
(一)PLC的优点与选型
PLC与普通继电器相比具有可靠怀高,平均无故障时间长,体积小,重量轻,编程简单,组合灵活等特点,用它代替传统的电气元件,是实现机床“机电一体化”的重要手段和发展方向。改造选用SIEMENS S7-200系列PLC。
(二)主电路控制设计
落地车床一般由四台电动机控制:主电动机M1由接触器KM1、KM2、KM3、KM4控制,进给电机M2由KM5、KM6控制,快速移动电动机M3由接触器KM7、KM8控制,油泵电动机由接触器KM9控制,因主电动功率较大,原来采用的直接启动对线路电流冲击太大,所以将其启动控制设计为星——三角启动(见下图)。
(三)确定PLC输入输出点。
根据控制要求,机床所有的按钮、限位开关为PLc的输入控制点,PLC输出用于控制继电器,从而实现对各电机、电磁铁、电磁阀、状态指示灯等的动作控制。按此控制需求,共需输入点16个,输出点14个,故选择24输入16输出点的CPU 226型PLc。落地床的PLC I/O接线图(见下图)
三、PLC程序设计
四、机床控制原理分析
(一)液压泵电动机控制。
按下液压油泵电动机启动按钮SBD,I0.0常开触点闭合,Q0.0接通并自锁,从而控制接触器KM9动作,油泵电动机启运转,按下停止按钮SB1,I0.1常闭触点断开,Q0.0断开,KM9被释放,油泵电动机停转。
(二)主电动机运转控制。
主电机有正反两个运转方向,主电机原启动控制为直接启动,由于主电动机功率(37KW)较大,为避免直接启动对电源线路造成大的电流冲击,所以改造中将主电机的启动控制采用星型三角形控制,其控制原理和过程如下,按下正运启动SB2,PLC输入I0.2点获得输入信号,Q0.1 和Q1.2接通并自锁,中间继电器KA1、KA3动作,从而控制接触器KM1、KM3动作,主电动机在星型状态下正向启动运转,到达定时器设TO(8S)的延时时间后,TO常闭触点断开,常开触点闭合,从而Q1.2输出信号断开,其常闭触点复位闭合,进而输出点Q1.3得电,接触器KM3失电断开,KM4得电闭合,主电机完成了星型三角型转换,降压启动过程结束,进入正向稳速运转状态,按下主电动机的停止按钮SB3,Q0.2断开,KA1KM1、KA4、KM4被释放,主电动机停止运转。反向启动、运转和停止过程控制原理和正向一致。正向点动、反向点动只在星型阶段运行,不进行星型——三角型转换。
(三)刀架进给控制。
刀架进给控制分为横向进给控制和纵向进给控制,均由进给电机M2来驱动完成,其横向和纵向进给的转换由转换开关SA1来实现。先分析横向进给控制:将旋转开关SA1旋至定位上,此时就选择了横向进给,按下正向进给按钮SB7,PLC输入信号I0.7获得输入信号,输出点Q0.5获得输出信号,KM5得电闭合,电机M2得电正向运转,从而实现刀架的正向进给运动,当按下停止按钮SB8后,I1.0获得输入信号。其常闭触点断开,输出信号Q0.5断开,KM5失电断开,正向运转停止。其反向运转控制过程和正转控制原理一致。纵向进给控制过程及原理,将旋开关SA1旋至接通位置上,I1.6获得输入信号,此时就选择了纵向进给,Q1.4有信号输出,KA6得电吸合;电磁铁得电吸合,按下正向进给按钮SB7,PLC输入信号I0.7获得输入信号,输出点Q0.5获得输出信号,KM5得电闭合,电机M2得电压向运转,从而实现刀架的正向进给运动,其反向运转控制过程和正转控制原理一致。
四、结语
将机床将以上电气设计线路改造完成后,把设计好的PLC程序通过编程器输入到PLC后,按照以上的步骤进行调试,调试过程全部通过,完成满足机控制要求一次试车成功。此项改造后,大大降低了设备运行的故障率,提高了设备运行的稳定性和工作效率,降低了日常维护成本,因在程序中增加了必要的互锁保护,所以可避免因误操作而引起的事故,改造后的设备经实际使用表明效果非常好。
关键词:电气控制,PLC;落地车床;改造与调试
中图分类号:TG519.2
落地车床又叫大头车床是一种常见的机床,主要用于车削直径较大的重型机械零件。落地车床其原控制电路为继电器控制,触点多,且由于其主要电气控制元件都在固定位置的主控制柜内,所以从主控制柜到移动刀架平台的拖线多而长,易造成机床故障率高,维修人员维修任务较大,且存在着极大的安全隐患。针对这种情况,通过用PLC控制改造其继电器控制电路,将大部分控制系统单独配盘安装在移动刀架平台上,从而克服以上缺点,降低设备故障率,设备生产效率和安全性都有所提高。
一、改造基本原则
原机床的工艺加工方法不变,且不改变原控制系统电气操作方法;电气控制系统控制元件,包括按钮、行程开关、热继电器,接触器等全部更换,但其作用与原电气线路机同;弃用原配电柜,将主电机启动控制由原来的直接启动改造为星——三角降压启动,并将此主控制系统单独放在一固定配电柜内,从而优化主电机的启动过程;为减少拖线数量,将大部分控制系统单独配盘安装在移动刀架平台上,从而将移动拖线的数量减少,消除大量拖线产生的电气故障和安全隐患;将原来的继电器控制改为PLC控制,重新设计电气控制线路,编制PLC程序。
二、改造设计
(一)PLC的优点与选型
PLC与普通继电器相比具有可靠怀高,平均无故障时间长,体积小,重量轻,编程简单,组合灵活等特点,用它代替传统的电气元件,是实现机床“机电一体化”的重要手段和发展方向。改造选用SIEMENS S7-200系列PLC。
(二)主电路控制设计
落地车床一般由四台电动机控制:主电动机M1由接触器KM1、KM2、KM3、KM4控制,进给电机M2由KM5、KM6控制,快速移动电动机M3由接触器KM7、KM8控制,油泵电动机由接触器KM9控制,因主电动功率较大,原来采用的直接启动对线路电流冲击太大,所以将其启动控制设计为星——三角启动(见下图)。
(三)确定PLC输入输出点。
根据控制要求,机床所有的按钮、限位开关为PLc的输入控制点,PLC输出用于控制继电器,从而实现对各电机、电磁铁、电磁阀、状态指示灯等的动作控制。按此控制需求,共需输入点16个,输出点14个,故选择24输入16输出点的CPU 226型PLc。落地床的PLC I/O接线图(见下图)
三、PLC程序设计
四、机床控制原理分析
(一)液压泵电动机控制。
按下液压油泵电动机启动按钮SBD,I0.0常开触点闭合,Q0.0接通并自锁,从而控制接触器KM9动作,油泵电动机启运转,按下停止按钮SB1,I0.1常闭触点断开,Q0.0断开,KM9被释放,油泵电动机停转。
(二)主电动机运转控制。
主电机有正反两个运转方向,主电机原启动控制为直接启动,由于主电动机功率(37KW)较大,为避免直接启动对电源线路造成大的电流冲击,所以改造中将主电机的启动控制采用星型三角形控制,其控制原理和过程如下,按下正运启动SB2,PLC输入I0.2点获得输入信号,Q0.1 和Q1.2接通并自锁,中间继电器KA1、KA3动作,从而控制接触器KM1、KM3动作,主电动机在星型状态下正向启动运转,到达定时器设TO(8S)的延时时间后,TO常闭触点断开,常开触点闭合,从而Q1.2输出信号断开,其常闭触点复位闭合,进而输出点Q1.3得电,接触器KM3失电断开,KM4得电闭合,主电机完成了星型三角型转换,降压启动过程结束,进入正向稳速运转状态,按下主电动机的停止按钮SB3,Q0.2断开,KA1KM1、KA4、KM4被释放,主电动机停止运转。反向启动、运转和停止过程控制原理和正向一致。正向点动、反向点动只在星型阶段运行,不进行星型——三角型转换。
(三)刀架进给控制。
刀架进给控制分为横向进给控制和纵向进给控制,均由进给电机M2来驱动完成,其横向和纵向进给的转换由转换开关SA1来实现。先分析横向进给控制:将旋转开关SA1旋至定位上,此时就选择了横向进给,按下正向进给按钮SB7,PLC输入信号I0.7获得输入信号,输出点Q0.5获得输出信号,KM5得电闭合,电机M2得电正向运转,从而实现刀架的正向进给运动,当按下停止按钮SB8后,I1.0获得输入信号。其常闭触点断开,输出信号Q0.5断开,KM5失电断开,正向运转停止。其反向运转控制过程和正转控制原理一致。纵向进给控制过程及原理,将旋开关SA1旋至接通位置上,I1.6获得输入信号,此时就选择了纵向进给,Q1.4有信号输出,KA6得电吸合;电磁铁得电吸合,按下正向进给按钮SB7,PLC输入信号I0.7获得输入信号,输出点Q0.5获得输出信号,KM5得电闭合,电机M2得电压向运转,从而实现刀架的正向进给运动,其反向运转控制过程和正转控制原理一致。
四、结语
将机床将以上电气设计线路改造完成后,把设计好的PLC程序通过编程器输入到PLC后,按照以上的步骤进行调试,调试过程全部通过,完成满足机控制要求一次试车成功。此项改造后,大大降低了设备运行的故障率,提高了设备运行的稳定性和工作效率,降低了日常维护成本,因在程序中增加了必要的互锁保护,所以可避免因误操作而引起的事故,改造后的设备经实际使用表明效果非常好。