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摘 要:作为煤矿立井提运设备的关键部分—— 素有“矿井咽喉”之称的现有摇台已逐步无法满足现场使用要求。由于设计功能单一,鲜有专著和理论进行研究改进,极易出现卡罐,矿车掉道和效率低下的安全生产事故。在下放重物时,通过需要信号工二次操作,进行二次打点,且维护困难和多次对罐,严重影响了矿山生产效率和经济效益。因此,有必要对现有摇台系统进行研究和改进。
关键词:摇台 托罐器 分离控制
中图分类号:TD531 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)02(a)-0117-01
在煤矿副井提升过程中,罐笼下放到位(下放重物)时,须打开托罐器将罐笼轨道与大巷水平轨道结合起来,才能将载有重物的矿车、平板车推出。但由于在下放重物时,使得主提升绳伸长量过大,导致井上下不能同时进出车,对罐时间加大,极大地影响了生产效率。针对这一情况,我矿专业技术人员对操车系统相关电控和液压系统进行改造,实现了摇台与托罐器分离控制,解决了这一提升难题,从而提高了我矿生产时的提升效率。
1 提升及操车系统使用概况
我矿副井采用四绳摩擦式提升机,主提升钢丝绳绳径为Φ48 mm,提升高度为608.8 m,井筒布置采用1.5 t双层双车非标罐笼,操车系统为山东量子厂家生产制造。原有操车系统对摇台和托罐器采取同起、同落的控制方式。我矿副井提升系统安全闭锁现状:马头门阻车器与摇台、阻车器与信号闭锁:阻车器不闭合、摇台起不到位,安全门关不严,信号发不到井口信号硐室,则不能从井口发送到绞车房,不能开车。具体控制过程如下:罐笼下放到位后,摇台下放与罐笼内轨道衔接,托罐器抬起将罐笼拖住,安全门打开,推出矿车、平板车。
2 问题的提出
我矿副井在下放重车,尤其是大型液压支架时,由于下放物体重量过大,导致首绳伸长量过大,下放到位后,罐笼往往处于过放位置,当打开安全门时,摇台和托罐器同时伸出,托罐器无法伸出到位,很难托住罐笼,甚至被卡在罐体上,造成罐笼被卡现象。现场在处理罐笼被卡时,施工过程很复杂,影响了大量生产时间。
3 改造思路及原理
3.1 改造目的
在实现副井摇台与托罐器分离控制的前提下,尽量简化信号系统,方便信号工操作,节约提升时间,减少维护工作量。
3.2 改造思路
针对托罐器很难托住罐笼,极易造成罐笼被卡等现象,经过分析与讨论,并结合《岗位精确流程标准操作规范》(提升人员时,托罐器中的托爪必须收回;提升物料、设备时,托罐器中的托爪必须伸出到位),对其进行改进,在改进后,摇台增加油缸,可实现摇台与托罐器分离控制。当上、下物料时,托罐器提前伸出,罐笼到位后自行托住罐笼,司机打停点,安全门打开,摇台落到位,然后推车,从而完成了在提升重物时托罐器与摇台分离控制。(见图1,2)
3.3 工作原理
通过表1,将改造前、后操车效果进行对比分析。
4 结语
摇台与托罐器分离控制,在信号系统上进行了简化,方便了信号工操作,节约了提升人员、物料(尤其是重物)的时间,提高了我矿安全生产的效率。
参考文献
[1] 国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2006.
[2] 王延林,张继伟,李淑娟.超化煤矿副井提升槽车系统技术改造[J].煤矿机械:2005(6):103-104.
[3] 王毅民,李克清.錢家营矿业分公司主副井提升能力分析及改进方案[J].开滦科技,2004(4):32-35.
关键词:摇台 托罐器 分离控制
中图分类号:TD531 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)02(a)-0117-01
在煤矿副井提升过程中,罐笼下放到位(下放重物)时,须打开托罐器将罐笼轨道与大巷水平轨道结合起来,才能将载有重物的矿车、平板车推出。但由于在下放重物时,使得主提升绳伸长量过大,导致井上下不能同时进出车,对罐时间加大,极大地影响了生产效率。针对这一情况,我矿专业技术人员对操车系统相关电控和液压系统进行改造,实现了摇台与托罐器分离控制,解决了这一提升难题,从而提高了我矿生产时的提升效率。
1 提升及操车系统使用概况
我矿副井采用四绳摩擦式提升机,主提升钢丝绳绳径为Φ48 mm,提升高度为608.8 m,井筒布置采用1.5 t双层双车非标罐笼,操车系统为山东量子厂家生产制造。原有操车系统对摇台和托罐器采取同起、同落的控制方式。我矿副井提升系统安全闭锁现状:马头门阻车器与摇台、阻车器与信号闭锁:阻车器不闭合、摇台起不到位,安全门关不严,信号发不到井口信号硐室,则不能从井口发送到绞车房,不能开车。具体控制过程如下:罐笼下放到位后,摇台下放与罐笼内轨道衔接,托罐器抬起将罐笼拖住,安全门打开,推出矿车、平板车。
2 问题的提出
我矿副井在下放重车,尤其是大型液压支架时,由于下放物体重量过大,导致首绳伸长量过大,下放到位后,罐笼往往处于过放位置,当打开安全门时,摇台和托罐器同时伸出,托罐器无法伸出到位,很难托住罐笼,甚至被卡在罐体上,造成罐笼被卡现象。现场在处理罐笼被卡时,施工过程很复杂,影响了大量生产时间。
3 改造思路及原理
3.1 改造目的
在实现副井摇台与托罐器分离控制的前提下,尽量简化信号系统,方便信号工操作,节约提升时间,减少维护工作量。
3.2 改造思路
针对托罐器很难托住罐笼,极易造成罐笼被卡等现象,经过分析与讨论,并结合《岗位精确流程标准操作规范》(提升人员时,托罐器中的托爪必须收回;提升物料、设备时,托罐器中的托爪必须伸出到位),对其进行改进,在改进后,摇台增加油缸,可实现摇台与托罐器分离控制。当上、下物料时,托罐器提前伸出,罐笼到位后自行托住罐笼,司机打停点,安全门打开,摇台落到位,然后推车,从而完成了在提升重物时托罐器与摇台分离控制。(见图1,2)
3.3 工作原理
通过表1,将改造前、后操车效果进行对比分析。
4 结语
摇台与托罐器分离控制,在信号系统上进行了简化,方便了信号工操作,节约了提升人员、物料(尤其是重物)的时间,提高了我矿安全生产的效率。
参考文献
[1] 国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2006.
[2] 王延林,张继伟,李淑娟.超化煤矿副井提升槽车系统技术改造[J].煤矿机械:2005(6):103-104.
[3] 王毅民,李克清.錢家营矿业分公司主副井提升能力分析及改进方案[J].开滦科技,2004(4):32-35.