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摘要:河北国华定洲发电有限责任公司的600MW机组锅炉在改用低热值煤后,按照原设计磨煤机五运一备的运行方式,已无法满足机组满负荷运行时所需燃煤量。介绍了通过对单台磨煤机磨盘、磨辊等主要部件的技术改造,增加了单台磨煤机的出力,降低了磨煤机的单耗,从而达到节能降耗的目的。此次技术改造是国内同类型磨煤机增加出力改造的成功实践。
关键词:磨煤机;增加出力;煤粉
作者简介:李国新(1973-),男,天津人,河北国华定洲发电有限责任公司综合生产部经理助理;季广辉(1983-),男,河北国华定洲发电有限责任公司安全技术部,点检工程师。(河北 定州 073000)
中图分类号:TK223.2 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)09-0116-05
河北国华定洲发电有限责任公司一期两台600MW机组锅炉为亚临界压力控制循环汽包炉,锅炉制粉系统采用冷一次风正压直吹式制粉系统,每台锅炉配六台ZGM113N型中速磨煤机(参数见表1),设计煤种为神府东胜烟煤,校核煤种为神木大柳塔烟煤,燃烧设计煤种时五台磨煤机运行一台备用。单台磨煤机额定出力为53.45 t/h,折算上中后期磨损,每台磨的平均出力在48~49t/h左右。当煤质较差时,投入五台磨煤机运行不能满足机组满负荷时所需煤量,必须启动第六台磨煤机才能达到总煤量需求,导致磨煤机电耗增加,同时制粉系统失去备用磨煤机,给机组安全稳定运行带来隐患。
一、改造方案及实施
1.改造方案的理论依据
ZGM113N型辊式磨煤机在运行过程中几何相似和动力相似是其气(气体、水蒸汽)固(风粉)两相流起主要作用的准则。
在理论模型中,磨辊一次研磨合格煤粉的产量与磨辊下通过的物料厚度、磨辊压入物料的速度、研磨压力和磨辊的宽度成正比。数学表示式如下:
Q= k×S×V×F×B(1)
Q—— 一次研磨合格煤粉的产量;
k——系数;
S——煤层厚度;
V——磨辊压入物料的速度;
F——研磨压力;
B——研磨面积。
由(1)式知,在磨煤机转速一定的情况下,煤层稳定时,研磨面积与磨煤机的出力成正比。在磨煤机转速不变的情况下,增加磨盘面积的同时再增加磨辊的宽度,可达到增加磨煤机的研磨面积的目的。
从(1)可知,增加研磨面积和研压速度可以有效增加磨煤机的出力,从而影响磨煤机磨煤机的出力另外两个参数。而研磨压力和料层厚度在原设计的强度参数下较难改变。通过对ZGM113N型磨煤机内部结构的研究,认为现有磨煤机机体内具有增加磨盘面积和磨辊宽度的空间。
2.主要改造参数的确定
(1)出力计算,见表1。
(2)热平衡计算,见表3。
从计算结果可知,改造后按照单台磨60.26t/h进行热平衡校核计算,目前的热风量和热风温度有裕度。
(3)研磨部件的尺寸确定。
根据锅炉燃煤量的需要,每台炉共改造两台磨,每台磨需要增加6t/h的出力,折算到磨煤机的基点出力上,需要增加7.31t/h的出力。磨煤机机壳外径为3800mm,原设计压架和磨辊辊架的框架尺寸下,磨辊辊套直径由1750mm,增加到1850mm,辊套宽度由585mm可以增加到615mm,磨盘衬板更换为与1850mm辊套相配型线衬瓦。通过上述尺寸的改变,磨盘转速一定的情况下,磨辊直径加大,外沿研磨区的研磨面积和研磨速度分别可增加6%左右,二者共同作用达到增加出力的目的。磨辊上只改动辊套的尺寸,辊芯辊架等结构件等零部件可通用,不需更换。辊套外形见图1,衬瓦外形见图2。
(4)选定的耐磨材质和主要指标。ZGM113N型磨煤机增加出力后对耐磨材质提出了更高的要求。在中速辊式磨煤机中,辊套、衬板、导向板、导向块、防磨板等件为易磨损件,其中,辊套因承受周期性压缩载荷,煤料的磨粒磨损和一定小能量的反复冲击,磨损最为严重。因此,辊套不但要有致密的要求,材质还有硬度、淬透性和塑性等的要求。经过大量的优选试验,主要备选材料有镍硬Ⅳ号耐磨铸铁、Cr2021高铬铸铁材质、Cr26耐磨铸铁、Cr2021 +Nb变质耐磨铸铁、Cr26+Nb变质耐磨铸铁和Cr15系多元合金加复合变质耐磨铸铁等。这些主要材质热处理后的硬度HRC≥60;冲击韧性≥7J/cm2;金相组织均为共晶碳化物+弥散分布二次碳化物+马氏体+残余奥氏体;都有很好的耐磨性能。
1)各主要材质的金相照片(见图3-图5)。
2)生产试验和铸造工艺的确定。
为确定合理的铸造工艺,进行了大量的对比试验和工艺参数的探索,试验了辊套的多冒口等形式,最后确定了单冒口倾斜浇注的铸造工艺,取得了用射线探伤检测评四级以上照片的好效果。
3)磨损效果简介。
采用高铬铸铁耐磨材质生产ZGM磨的耐磨产品,磨损寿命一般在12000~16000小时,寿命较高的达20000小时以上。Cr2021+Nb变质耐磨铸铁在煤质Ke值大于7.85的条件下,实际磨损量平均千小时小于5mm,可以满足差煤质的要求。
(5)新型拉杆连接套研制。对压架进行有限元计算,对拉杆进行强度计算和应力分析,确保运行的可靠性。因磨辊辊套直径将由1750mm增加到1850mm,磨辊压架的位置在垂直方向相应升高小于50mm,而拉杆加载装置的上行程会相应减少,磨煤机正常运行时煤层厚度一般不超过50mm,为了降低改造成本,使用原拉杆并研制新型拉杆连接套(见图6)。
1)压架距离机壳顶部距离为70mm,加载油缸全部伸出长度可达312mm,零接触时伸出长度为228mm,行程为312-228=84mm。
2)现行程要求为70mm,加载缸全部伸出长度应为312-70=242mm。
3)磨辊辊套直径增加100mm,半径对应为50mm,倾斜角度为15°,拉杆长度应增加48mm,结合现场实际测量结果,改造前零接触时加载缸伸出长度为228mm,改造后零接触时加载缸伸出长度应为228+48=276mm,改造后增加长度应为312-276=36mm。因此拉杆连接套需重新设计以满足正常运行要求。技术要求:调质处理,HB=187-229,发蓝、尖角倒钝,光坯探伤,材质选用#45钢,每台磨安装3件。
(6)重新校核设计旋转喷嘴。磨煤机采用旋转喷嘴技术,有效降低磨煤机的阻力和通风电耗。旋转喷嘴(见图7)具有如下特点。
气流在穿过旋转风环时使气流通过旋转环形道产生均匀的速度分布,沿环形通道的气流低速区不必得到速度补偿而减小总速度值,从而降低了气流穿过整个旋转环形通道的压降。动环叶片在旋转时减少了空气流的流通面积,使具有均匀速度分布的空气气流加速穿过每个喷口。穿过后气流减速并离开环形通道时压降能够减小。叶片角反向设置,旋转所产生的鼓风效应将空气气流向上进入逆环流区,使空气气流向上进入环形通道进口的流线更均匀,能使研磨区的压降减小。在环形通道进口下方采用导流流线设计,减小由于磨煤机进风区的尖角或阶梯变化产生的涡流,消除涡流的干扰有助于使气流更均匀地向上流入通道,喷嘴磨损更加均匀。进口通道垂直设计减少了磨煤机零部件诸如磨辊和机壳内壁的磨蚀,方便安装与维修。叶片角度的增加,使得环形风道水平分速度降低,减少了磨煤机正常工作之外的能量消耗,在煤粉悬浮中可以更好地利用垂直分速度。叶片长度的减少使得摩擦损失以及零件重量减轻,减少了铸造缺陷存在的可能性。材料采用低合金铸钢ZG50Mn2,寿命大幅提高。
由于磨煤机出力增加,磨煤机入口一次风流量相应增加约10%。一次风量增加,通风阻力会相应提高。但在几个因素影响下,通风阻力提高幅度较少。
研磨出力增加,煤粉在磨内循环研磨次数减少,煤粉容易携带提升。
旋转喷嘴使得磨盘边缘涡流区向上推移,加上合适的喷嘴流速,使得磨阻减少。改造前磨煤机设计最大通风阻力为6.41kPa,改造后最大通风阻力为6.54kPa。旋转喷嘴环的喉口流速需重新校核,满负荷时控制在75m/s,使得磨煤机出力增加后,通风阻力保持稳定。通过目前的运行状况分析,一次风机压头具有较大的裕度,可以适用改造出力增加的需要。
(7)新型静环研制。动静环的存在,主要是为了将二者结合在一起,完成一次风的导向。目前的设计中,动静环的尺寸存在不合理的因素,主要表现在动静环的尺寸过大,使得一次风在通过喷嘴完成导向时,被迫通过较长的通风孔道;完成导向后,继续通过静环区域。这种运行过程将产生一些不良后果,如通风阻力增大。一次风在通过动静环结合形成的通风孔道区域完成导向时,孔道的长度只须能够满足完全的导向,过长的孔道长度无助于均匀的旋转风场的形成,只会增加通风阻力,形成紊流。一次风在通过动静环结合形成的通风孔道区域完成导向后,继续通过静环高于动环的部分,由于摩擦阻力的存在,在一次风通过喷嘴环后形成的旋转风环的外层,将产生比较严重的紊流。该紊流的存在,一方面不利于均匀的旋转一次风场的形成,影响煤粉在一次风的输送下通过分离器分离的效果;另一方面,还将加速静环的磨损,降低静环的使用寿命。
为了与新喷嘴环匹配并有效减少静环和辊架防磨板的磨损问题,研制了新型静环(见图8),经校核计算静环总体高度为440mm,技术要求:未注铸造圆角R5,铸件未注加工圆角R1,加工棱边倒钝,铸件进行着色探伤试验。
磨环及喷嘴环部分需要更换,包括旋转喷嘴环、静环、磨环托盘、衬板及相应的附件和联接件等,保证下部与传动盘的接口尺寸一致,上部与辊套、衬板的尺寸吻合。
(8)主电机及减速机功率校核。磨煤机主电动机功率为650kW,额定电流为78A,改造前磨煤机的平均电流在50A左右,主电机的容量足够,配套SXJ160主减速机轴功率570kW容量满足。
(9)绞轴装置连接件校核。针对辊套增加尺寸后重新校核绞轴装置连接件强度要求,更换高强度连接件:由原来的GB5783 M24*80 8.8级的六角头全螺纹螺栓更换为GB5783 M24*80 10.9级的六角头全螺纹螺栓,增加了运行的可靠性。
(10)加载压力调整。变加载可以实现磨煤机加载力的大小随磨机出力要求而改变。采用变加载技术使磨机的出力范围由过去的40%~100%扩大到25%~100%,提高了磨机的低负荷性能,满足了机组的调峰需要。磨煤机增加出力后,提高加载力至14MPa,修订磨煤机出力与加载力曲线(见图10、图11),以减少研磨区的滑动摩擦,同时也提高对物料的破碎能力。
3.改造方案的实施
减速机的轴功率和主电动机配套,减速机轴功率亦有裕度,均无需更换。磨煤机联轴器、机座密封、机座、传动盘与刮板、压架、铰轴、机壳、分离器、加载油缸和本体附件等均无需更换。磨煤机加载油量、润滑油量/油压、密封风量/风压等一致,因此其辅助设备稀油站/高压油站/密封风机等均可通用,无需更换。
表4所述部件由北京电力设备总厂制造完成后,河北国华定洲发电有限责任公司对13磨煤机、15磨煤机、23磨煤机、25磨煤机实施改造,由于前期准备工作充分考虑了安装、运行、检修期间存在的问题,均按计划顺利完成安装、调试。
二、性能测试及经济性分析
1.性能测试
(1)试验1。对23磨煤机进行了增加出力改造后试验,磨煤机改造后最大出力达到61.5t/h,比改造前出力52t/h增加了9.5t/h,达到了同比增加6t/h的设计要求,磨煤机出力提高18%。磨煤机增加出力改造后最大出力下通风阻力为5.2kPa,满足最大出力时通风阻力小于6.54 kPa的设计要求。磨煤机增加出力改造后运行平稳,各参数正常(见表5、表6),提高了制粉系统运行可靠性,降低了磨煤机单耗。
(2)试验2。为了检验磨煤机增加出力后的效果,委托河北电力研究院对15磨煤机、25磨煤机进行最大出力性能试验。试验结论:1号锅炉15磨煤机可以在61.5t/h出力下运行,2号锅炉25磨煤机可以在61.55t/h出力下运行,15磨煤机和25磨煤机在其出力为61.5t/h时的通风阻力均为5.2kPa左右。相关参数见图12、表7、表8。
2.经济性分析
(1)磨煤机增加出力改造及维护费用分析。单台磨煤机增加出力改造一次性投入费用为95.45万元,比改造前费用83.85万元增加11.6万元。磨煤机进入大修期后辊套、衬瓦、喷嘴动环均进行补焊修复,价格相差2.6万元左右,磨环托盘、静环、辊架等根据实际磨损情况进行选择性更换,但台磨煤机大修费用均为8万元,由此可见磨煤机增加出力改造前后大修费用基本持平。但由于磨煤机增加出力后磨辊辊套、衬瓦寿命同比增加4000h,同时采用新型静环可有效减少静环和辊架防磨板的磨损问题,延长部件使用寿命,同比检修费用和备件费用可以节约1/4,检修周期内单台节约费用约为23万元。
(2)磨煤机增加出力改造后经济性分析。
1)磨煤机改造前为降低制粉单耗,在不影响机组升负荷的前提下机组440~450MW以上升负荷启动第五套磨煤机,磨煤机增加出力改造后,由于磨出力可以达到61.5t/h,现要求机组负荷在470MW保持四台磨煤机运行,当煤量达到200 t/h以上时,再启动第五台磨煤机,比原来提高30MW启动备用磨煤机。
2)2号机组2009年2月磨煤机单耗为10.01 kWH/t,3月磨煤机单耗为9.91 kWh/t,5月磨煤机单耗为8.95 kW/t,6月磨煤机单耗为9.05 kWh/t,磨煤机增加出力改造后单耗明显低于改造前。
3)磨煤机增加出力改造后两台机组相同负荷下磨煤机运行情况对比:1号、2号机组同在500MW左右负荷情况下,同比功率下降214.3kWh,按照年利用小时5500小时计算,节电117.9万kWh,折合费用41.3万元,考虑检修周期内同比单台节约检修费用和备件费用约为23万元,1.8年左右可以收回改造投资。
三、结束语
通过对磨煤机内部的局部改造,增加了磨煤机的出力。本项目改造部件少,其他非改造部件通用性强,改造实施方便。改造部件作为常规的易损件,可以通过备品—备件的形式提供,大大降低了改造费用。本次改造托盘的同时将原设计830mm的静环高度降低到440mm,有效减少静环和辊架防磨板的磨损。磨煤机出力增加,减少备用磨煤机的运行次数和时间,降低了单位电耗。从实验结果和运行情况分析,本次改造达到了预期的目的。
本项目实现了ZGM113N型磨煤机增加出力,各项性能指标优于设计值,有力地保障了发电机组的安全稳定运行,是同型号磨煤机增加出力改造的成功实践。在设计制造过程中,充分考虑了磨煤机新技术的开发和运行机组的磨煤机存在的问题,使得新型静环、新型拉杆连接套等创新技术在项目中成功实施,收到了显著的成果。
参考文献:
[1]DL/T5145-2002,火力发电厂制粉系统设计计算技术规定[S].
[2]殷庆栋,刘斌杰,等.2010-086定洲发电有限公司15、25磨煤机最大出力试验报告[R].石家庄:河北省电力研究院,2010.
[3]黄勇,等.新一代中速磨煤机研制报告[R].北京:北京电力设备总厂,2009.
[4]DL/T904-2004,火力发电厂技术经济指标计算方法[S].
[5]DL/T467-2004,电站磨煤机及制粉系统性能试验[S].
(责任编辑:刘辉)
关键词:磨煤机;增加出力;煤粉
作者简介:李国新(1973-),男,天津人,河北国华定洲发电有限责任公司综合生产部经理助理;季广辉(1983-),男,河北国华定洲发电有限责任公司安全技术部,点检工程师。(河北 定州 073000)
中图分类号:TK223.2 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)09-0116-05
河北国华定洲发电有限责任公司一期两台600MW机组锅炉为亚临界压力控制循环汽包炉,锅炉制粉系统采用冷一次风正压直吹式制粉系统,每台锅炉配六台ZGM113N型中速磨煤机(参数见表1),设计煤种为神府东胜烟煤,校核煤种为神木大柳塔烟煤,燃烧设计煤种时五台磨煤机运行一台备用。单台磨煤机额定出力为53.45 t/h,折算上中后期磨损,每台磨的平均出力在48~49t/h左右。当煤质较差时,投入五台磨煤机运行不能满足机组满负荷时所需煤量,必须启动第六台磨煤机才能达到总煤量需求,导致磨煤机电耗增加,同时制粉系统失去备用磨煤机,给机组安全稳定运行带来隐患。
一、改造方案及实施
1.改造方案的理论依据
ZGM113N型辊式磨煤机在运行过程中几何相似和动力相似是其气(气体、水蒸汽)固(风粉)两相流起主要作用的准则。
在理论模型中,磨辊一次研磨合格煤粉的产量与磨辊下通过的物料厚度、磨辊压入物料的速度、研磨压力和磨辊的宽度成正比。数学表示式如下:
Q= k×S×V×F×B(1)
Q—— 一次研磨合格煤粉的产量;
k——系数;
S——煤层厚度;
V——磨辊压入物料的速度;
F——研磨压力;
B——研磨面积。
由(1)式知,在磨煤机转速一定的情况下,煤层稳定时,研磨面积与磨煤机的出力成正比。在磨煤机转速不变的情况下,增加磨盘面积的同时再增加磨辊的宽度,可达到增加磨煤机的研磨面积的目的。
从(1)可知,增加研磨面积和研压速度可以有效增加磨煤机的出力,从而影响磨煤机磨煤机的出力另外两个参数。而研磨压力和料层厚度在原设计的强度参数下较难改变。通过对ZGM113N型磨煤机内部结构的研究,认为现有磨煤机机体内具有增加磨盘面积和磨辊宽度的空间。
2.主要改造参数的确定
(1)出力计算,见表1。
(2)热平衡计算,见表3。
从计算结果可知,改造后按照单台磨60.26t/h进行热平衡校核计算,目前的热风量和热风温度有裕度。
(3)研磨部件的尺寸确定。
根据锅炉燃煤量的需要,每台炉共改造两台磨,每台磨需要增加6t/h的出力,折算到磨煤机的基点出力上,需要增加7.31t/h的出力。磨煤机机壳外径为3800mm,原设计压架和磨辊辊架的框架尺寸下,磨辊辊套直径由1750mm,增加到1850mm,辊套宽度由585mm可以增加到615mm,磨盘衬板更换为与1850mm辊套相配型线衬瓦。通过上述尺寸的改变,磨盘转速一定的情况下,磨辊直径加大,外沿研磨区的研磨面积和研磨速度分别可增加6%左右,二者共同作用达到增加出力的目的。磨辊上只改动辊套的尺寸,辊芯辊架等结构件等零部件可通用,不需更换。辊套外形见图1,衬瓦外形见图2。
(4)选定的耐磨材质和主要指标。ZGM113N型磨煤机增加出力后对耐磨材质提出了更高的要求。在中速辊式磨煤机中,辊套、衬板、导向板、导向块、防磨板等件为易磨损件,其中,辊套因承受周期性压缩载荷,煤料的磨粒磨损和一定小能量的反复冲击,磨损最为严重。因此,辊套不但要有致密的要求,材质还有硬度、淬透性和塑性等的要求。经过大量的优选试验,主要备选材料有镍硬Ⅳ号耐磨铸铁、Cr2021高铬铸铁材质、Cr26耐磨铸铁、Cr2021 +Nb变质耐磨铸铁、Cr26+Nb变质耐磨铸铁和Cr15系多元合金加复合变质耐磨铸铁等。这些主要材质热处理后的硬度HRC≥60;冲击韧性≥7J/cm2;金相组织均为共晶碳化物+弥散分布二次碳化物+马氏体+残余奥氏体;都有很好的耐磨性能。
1)各主要材质的金相照片(见图3-图5)。
2)生产试验和铸造工艺的确定。
为确定合理的铸造工艺,进行了大量的对比试验和工艺参数的探索,试验了辊套的多冒口等形式,最后确定了单冒口倾斜浇注的铸造工艺,取得了用射线探伤检测评四级以上照片的好效果。
3)磨损效果简介。
采用高铬铸铁耐磨材质生产ZGM磨的耐磨产品,磨损寿命一般在12000~16000小时,寿命较高的达20000小时以上。Cr2021+Nb变质耐磨铸铁在煤质Ke值大于7.85的条件下,实际磨损量平均千小时小于5mm,可以满足差煤质的要求。
(5)新型拉杆连接套研制。对压架进行有限元计算,对拉杆进行强度计算和应力分析,确保运行的可靠性。因磨辊辊套直径将由1750mm增加到1850mm,磨辊压架的位置在垂直方向相应升高小于50mm,而拉杆加载装置的上行程会相应减少,磨煤机正常运行时煤层厚度一般不超过50mm,为了降低改造成本,使用原拉杆并研制新型拉杆连接套(见图6)。
1)压架距离机壳顶部距离为70mm,加载油缸全部伸出长度可达312mm,零接触时伸出长度为228mm,行程为312-228=84mm。
2)现行程要求为70mm,加载缸全部伸出长度应为312-70=242mm。
3)磨辊辊套直径增加100mm,半径对应为50mm,倾斜角度为15°,拉杆长度应增加48mm,结合现场实际测量结果,改造前零接触时加载缸伸出长度为228mm,改造后零接触时加载缸伸出长度应为228+48=276mm,改造后增加长度应为312-276=36mm。因此拉杆连接套需重新设计以满足正常运行要求。技术要求:调质处理,HB=187-229,发蓝、尖角倒钝,光坯探伤,材质选用#45钢,每台磨安装3件。
(6)重新校核设计旋转喷嘴。磨煤机采用旋转喷嘴技术,有效降低磨煤机的阻力和通风电耗。旋转喷嘴(见图7)具有如下特点。
气流在穿过旋转风环时使气流通过旋转环形道产生均匀的速度分布,沿环形通道的气流低速区不必得到速度补偿而减小总速度值,从而降低了气流穿过整个旋转环形通道的压降。动环叶片在旋转时减少了空气流的流通面积,使具有均匀速度分布的空气气流加速穿过每个喷口。穿过后气流减速并离开环形通道时压降能够减小。叶片角反向设置,旋转所产生的鼓风效应将空气气流向上进入逆环流区,使空气气流向上进入环形通道进口的流线更均匀,能使研磨区的压降减小。在环形通道进口下方采用导流流线设计,减小由于磨煤机进风区的尖角或阶梯变化产生的涡流,消除涡流的干扰有助于使气流更均匀地向上流入通道,喷嘴磨损更加均匀。进口通道垂直设计减少了磨煤机零部件诸如磨辊和机壳内壁的磨蚀,方便安装与维修。叶片角度的增加,使得环形风道水平分速度降低,减少了磨煤机正常工作之外的能量消耗,在煤粉悬浮中可以更好地利用垂直分速度。叶片长度的减少使得摩擦损失以及零件重量减轻,减少了铸造缺陷存在的可能性。材料采用低合金铸钢ZG50Mn2,寿命大幅提高。
由于磨煤机出力增加,磨煤机入口一次风流量相应增加约10%。一次风量增加,通风阻力会相应提高。但在几个因素影响下,通风阻力提高幅度较少。
研磨出力增加,煤粉在磨内循环研磨次数减少,煤粉容易携带提升。
旋转喷嘴使得磨盘边缘涡流区向上推移,加上合适的喷嘴流速,使得磨阻减少。改造前磨煤机设计最大通风阻力为6.41kPa,改造后最大通风阻力为6.54kPa。旋转喷嘴环的喉口流速需重新校核,满负荷时控制在75m/s,使得磨煤机出力增加后,通风阻力保持稳定。通过目前的运行状况分析,一次风机压头具有较大的裕度,可以适用改造出力增加的需要。
(7)新型静环研制。动静环的存在,主要是为了将二者结合在一起,完成一次风的导向。目前的设计中,动静环的尺寸存在不合理的因素,主要表现在动静环的尺寸过大,使得一次风在通过喷嘴完成导向时,被迫通过较长的通风孔道;完成导向后,继续通过静环区域。这种运行过程将产生一些不良后果,如通风阻力增大。一次风在通过动静环结合形成的通风孔道区域完成导向时,孔道的长度只须能够满足完全的导向,过长的孔道长度无助于均匀的旋转风场的形成,只会增加通风阻力,形成紊流。一次风在通过动静环结合形成的通风孔道区域完成导向后,继续通过静环高于动环的部分,由于摩擦阻力的存在,在一次风通过喷嘴环后形成的旋转风环的外层,将产生比较严重的紊流。该紊流的存在,一方面不利于均匀的旋转一次风场的形成,影响煤粉在一次风的输送下通过分离器分离的效果;另一方面,还将加速静环的磨损,降低静环的使用寿命。
为了与新喷嘴环匹配并有效减少静环和辊架防磨板的磨损问题,研制了新型静环(见图8),经校核计算静环总体高度为440mm,技术要求:未注铸造圆角R5,铸件未注加工圆角R1,加工棱边倒钝,铸件进行着色探伤试验。
磨环及喷嘴环部分需要更换,包括旋转喷嘴环、静环、磨环托盘、衬板及相应的附件和联接件等,保证下部与传动盘的接口尺寸一致,上部与辊套、衬板的尺寸吻合。
(8)主电机及减速机功率校核。磨煤机主电动机功率为650kW,额定电流为78A,改造前磨煤机的平均电流在50A左右,主电机的容量足够,配套SXJ160主减速机轴功率570kW容量满足。
(9)绞轴装置连接件校核。针对辊套增加尺寸后重新校核绞轴装置连接件强度要求,更换高强度连接件:由原来的GB5783 M24*80 8.8级的六角头全螺纹螺栓更换为GB5783 M24*80 10.9级的六角头全螺纹螺栓,增加了运行的可靠性。
(10)加载压力调整。变加载可以实现磨煤机加载力的大小随磨机出力要求而改变。采用变加载技术使磨机的出力范围由过去的40%~100%扩大到25%~100%,提高了磨机的低负荷性能,满足了机组的调峰需要。磨煤机增加出力后,提高加载力至14MPa,修订磨煤机出力与加载力曲线(见图10、图11),以减少研磨区的滑动摩擦,同时也提高对物料的破碎能力。
3.改造方案的实施
减速机的轴功率和主电动机配套,减速机轴功率亦有裕度,均无需更换。磨煤机联轴器、机座密封、机座、传动盘与刮板、压架、铰轴、机壳、分离器、加载油缸和本体附件等均无需更换。磨煤机加载油量、润滑油量/油压、密封风量/风压等一致,因此其辅助设备稀油站/高压油站/密封风机等均可通用,无需更换。
表4所述部件由北京电力设备总厂制造完成后,河北国华定洲发电有限责任公司对13磨煤机、15磨煤机、23磨煤机、25磨煤机实施改造,由于前期准备工作充分考虑了安装、运行、检修期间存在的问题,均按计划顺利完成安装、调试。
二、性能测试及经济性分析
1.性能测试
(1)试验1。对23磨煤机进行了增加出力改造后试验,磨煤机改造后最大出力达到61.5t/h,比改造前出力52t/h增加了9.5t/h,达到了同比增加6t/h的设计要求,磨煤机出力提高18%。磨煤机增加出力改造后最大出力下通风阻力为5.2kPa,满足最大出力时通风阻力小于6.54 kPa的设计要求。磨煤机增加出力改造后运行平稳,各参数正常(见表5、表6),提高了制粉系统运行可靠性,降低了磨煤机单耗。
(2)试验2。为了检验磨煤机增加出力后的效果,委托河北电力研究院对15磨煤机、25磨煤机进行最大出力性能试验。试验结论:1号锅炉15磨煤机可以在61.5t/h出力下运行,2号锅炉25磨煤机可以在61.55t/h出力下运行,15磨煤机和25磨煤机在其出力为61.5t/h时的通风阻力均为5.2kPa左右。相关参数见图12、表7、表8。
2.经济性分析
(1)磨煤机增加出力改造及维护费用分析。单台磨煤机增加出力改造一次性投入费用为95.45万元,比改造前费用83.85万元增加11.6万元。磨煤机进入大修期后辊套、衬瓦、喷嘴动环均进行补焊修复,价格相差2.6万元左右,磨环托盘、静环、辊架等根据实际磨损情况进行选择性更换,但台磨煤机大修费用均为8万元,由此可见磨煤机增加出力改造前后大修费用基本持平。但由于磨煤机增加出力后磨辊辊套、衬瓦寿命同比增加4000h,同时采用新型静环可有效减少静环和辊架防磨板的磨损问题,延长部件使用寿命,同比检修费用和备件费用可以节约1/4,检修周期内单台节约费用约为23万元。
(2)磨煤机增加出力改造后经济性分析。
1)磨煤机改造前为降低制粉单耗,在不影响机组升负荷的前提下机组440~450MW以上升负荷启动第五套磨煤机,磨煤机增加出力改造后,由于磨出力可以达到61.5t/h,现要求机组负荷在470MW保持四台磨煤机运行,当煤量达到200 t/h以上时,再启动第五台磨煤机,比原来提高30MW启动备用磨煤机。
2)2号机组2009年2月磨煤机单耗为10.01 kWH/t,3月磨煤机单耗为9.91 kWh/t,5月磨煤机单耗为8.95 kW/t,6月磨煤机单耗为9.05 kWh/t,磨煤机增加出力改造后单耗明显低于改造前。
3)磨煤机增加出力改造后两台机组相同负荷下磨煤机运行情况对比:1号、2号机组同在500MW左右负荷情况下,同比功率下降214.3kWh,按照年利用小时5500小时计算,节电117.9万kWh,折合费用41.3万元,考虑检修周期内同比单台节约检修费用和备件费用约为23万元,1.8年左右可以收回改造投资。
三、结束语
通过对磨煤机内部的局部改造,增加了磨煤机的出力。本项目改造部件少,其他非改造部件通用性强,改造实施方便。改造部件作为常规的易损件,可以通过备品—备件的形式提供,大大降低了改造费用。本次改造托盘的同时将原设计830mm的静环高度降低到440mm,有效减少静环和辊架防磨板的磨损。磨煤机出力增加,减少备用磨煤机的运行次数和时间,降低了单位电耗。从实验结果和运行情况分析,本次改造达到了预期的目的。
本项目实现了ZGM113N型磨煤机增加出力,各项性能指标优于设计值,有力地保障了发电机组的安全稳定运行,是同型号磨煤机增加出力改造的成功实践。在设计制造过程中,充分考虑了磨煤机新技术的开发和运行机组的磨煤机存在的问题,使得新型静环、新型拉杆连接套等创新技术在项目中成功实施,收到了显著的成果。
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(责任编辑:刘辉)