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摘 要:在高含硫气田试气阶段,会产生大量的试气污水,临时贮存在现场防渗钢筋混凝土池内,其成分十分复杂,主要有酸压试气放喷返排的残酸,还溶解有硫化物、烃类物质。为减少酸性污水对污水处理回注设施的冲击,降低回注负荷,本文就高含硫气田试气污水的特性以及处理达标外排技术进行探索,对处理效益进行了分析。
关键词:高含硫气田;试气污水;处理;达标外排;
中图分类号:TE983 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2014)-07-00-01
一、试气污水现状调查
污水的来源、成分及污染物分析;高含硫气井在钻固井结束后,进行酸压试气投产,试气求产要放喷返排大量污水,返排的残酸压进入站场防渗污水池,其成分主要有HCL、铁离子稳定剂、缓蚀剂、助排剂、高粘胍胶、活性剂、硫化氢及少量反应沉淀物杂质,稍有刺激性气味。
二、环境风险分析
试气污水不仅含有油类,还溶进了钾、钠、钙、镁各种盐类及悬浮物、硫化氢和难降解的有机物,CODcr值高达4735.1mg.L-1。普光地区地处风化带裂隙水和构造裂隙,河流分布较多,降雨丰沛,具有大气降水、浅层地下水及地表水“三水”转化迅速的特点。含硫污水一旦失控,会进入河道,汇入后河,污染地表水及地下水,不仅危害到周边居民饮用水安全,恶化水质,破坏周围生态环境,造成巨大的经济损失。
三、试气污水处理技术研究及应用
(一)污水处理技术研究:污水处理技术思路:试气污水处理和渣泥清理同时进行,从而彻底消除污水对环境污染的隐患。对污水采用高效脱硫剂脱硫处理,加硫酸铝、聚合氯化铝、片碱、聚丙烯酰胺等混凝处理,特效氧化剂深度降解处理,吸附过滤达标净化水就地排放,以降低含硫污水转运风险,减少处理回注成本及地层水容。对产生的泥渣压滤成饼,泥饼在进行深度处理、固化调理等方法,达标的泥饼按照要求堆放或填埋处理。
含硫试气污水处理主要设备见表5。
表5 含硫试气污水处理设备表
(二)污水处理技术应用:分别对其他集气站5300m3试气污水进行了现场深化处理,净化水达标外排,污泥固化达标后转运到堆渣场存放或就地封存。
对现场污水取样试验确定的合理配方比例,按照现场情况的污水总量确定各种药剂的实际用量。将所有需要处理的污水集中于污水池中,在配药装置中加入污水处理药剂,用污水泵进行充分搅拌均匀,待药剂完全溶解后,均匀布洒到池中,用污水泵在池中反复搅拌使其充分反映,然后等待,让悬浮物和絮凝物在重力作用下沉降到底部。将预处理后的试气污水抽到处理罐中进行二次处理。将絮凝物加药分层、破胶,然后用泥浆泵把污水处理后的絮凝物打入压滤机内压滤,然后按设计的固化计量加入固化剂,利用挖掘机搅拌混合均匀,侯凝固化。按米字型取样法对固化物进行取样,并按有关检测标准进行样品处理,测定其有害物质的浸出量,包括进出液PH值、色度及石油类含量等。确认固化后的有害物质浸出浓度达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级污水排放标准。
四、效益分析评价
(一)经济效果
根据该集气站污水处理费用折算,试气污水处理每方药剂费用96.79元/方,污泥固化處理每方药剂费用147.16元/方。
现场试气污水采取污水污泥一体化处理方法,净化水达标后现场排放,污泥固化后达标封存。处理工艺简单,周期短,使用设备及人力少,达到了短、平、快的效果,处理单价费用低,具有较好的经济效益。
(二)环境效果
试气污水经现场处理后达到污水综合排放标准GB8978-1996一级标准,实现达标外排,避免污水转运处理污染环境风险,降低赵家坝污水站污水处理设施的冲击。具体监测结果见表8。
表8试气污水处理监测结果表 (单位:mg/L,pH无量纲)
五、结论
在试气投产初期,为解决各集气站点分面广,交通不便,而站场试气污水亟需处理的难题,采用将污水污泥一体化处理技术,先进行预处理脱硫,经混凝破稳、固液分离后,再次深度处理吸附过滤达标外排,污泥氧化固化调整达标封存的工艺方法是有效可行的,不仅解决生产难道,促进站场投产,具有较好的社会经济效益和环境效果。
参考文献:
[1]王爱军.油田污泥无害化及资源化处理技术探讨[J].化工环保, 2011, 31(5): 427-431
[2]刘明礼.电解法处理高含硫气田水[J].油气田环境保,1995,5(2):8-10
[3]屈撑囤.沈哲,杨帆,等.油气田含硫污水处理技术研究进展[J].油田化学,2009,4(26):453-457
[4]李定宁.高含硫污水处理脱硫新工艺的应用[J].低渗透油气田,2009(3):139-142
关键词:高含硫气田;试气污水;处理;达标外排;
中图分类号:TE983 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2014)-07-00-01
一、试气污水现状调查
污水的来源、成分及污染物分析;高含硫气井在钻固井结束后,进行酸压试气投产,试气求产要放喷返排大量污水,返排的残酸压进入站场防渗污水池,其成分主要有HCL、铁离子稳定剂、缓蚀剂、助排剂、高粘胍胶、活性剂、硫化氢及少量反应沉淀物杂质,稍有刺激性气味。
二、环境风险分析
试气污水不仅含有油类,还溶进了钾、钠、钙、镁各种盐类及悬浮物、硫化氢和难降解的有机物,CODcr值高达4735.1mg.L-1。普光地区地处风化带裂隙水和构造裂隙,河流分布较多,降雨丰沛,具有大气降水、浅层地下水及地表水“三水”转化迅速的特点。含硫污水一旦失控,会进入河道,汇入后河,污染地表水及地下水,不仅危害到周边居民饮用水安全,恶化水质,破坏周围生态环境,造成巨大的经济损失。
三、试气污水处理技术研究及应用
(一)污水处理技术研究:污水处理技术思路:试气污水处理和渣泥清理同时进行,从而彻底消除污水对环境污染的隐患。对污水采用高效脱硫剂脱硫处理,加硫酸铝、聚合氯化铝、片碱、聚丙烯酰胺等混凝处理,特效氧化剂深度降解处理,吸附过滤达标净化水就地排放,以降低含硫污水转运风险,减少处理回注成本及地层水容。对产生的泥渣压滤成饼,泥饼在进行深度处理、固化调理等方法,达标的泥饼按照要求堆放或填埋处理。
含硫试气污水处理主要设备见表5。
表5 含硫试气污水处理设备表
(二)污水处理技术应用:分别对其他集气站5300m3试气污水进行了现场深化处理,净化水达标外排,污泥固化达标后转运到堆渣场存放或就地封存。
对现场污水取样试验确定的合理配方比例,按照现场情况的污水总量确定各种药剂的实际用量。将所有需要处理的污水集中于污水池中,在配药装置中加入污水处理药剂,用污水泵进行充分搅拌均匀,待药剂完全溶解后,均匀布洒到池中,用污水泵在池中反复搅拌使其充分反映,然后等待,让悬浮物和絮凝物在重力作用下沉降到底部。将预处理后的试气污水抽到处理罐中进行二次处理。将絮凝物加药分层、破胶,然后用泥浆泵把污水处理后的絮凝物打入压滤机内压滤,然后按设计的固化计量加入固化剂,利用挖掘机搅拌混合均匀,侯凝固化。按米字型取样法对固化物进行取样,并按有关检测标准进行样品处理,测定其有害物质的浸出量,包括进出液PH值、色度及石油类含量等。确认固化后的有害物质浸出浓度达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级污水排放标准。
四、效益分析评价
(一)经济效果
根据该集气站污水处理费用折算,试气污水处理每方药剂费用96.79元/方,污泥固化處理每方药剂费用147.16元/方。
现场试气污水采取污水污泥一体化处理方法,净化水达标后现场排放,污泥固化后达标封存。处理工艺简单,周期短,使用设备及人力少,达到了短、平、快的效果,处理单价费用低,具有较好的经济效益。
(二)环境效果
试气污水经现场处理后达到污水综合排放标准GB8978-1996一级标准,实现达标外排,避免污水转运处理污染环境风险,降低赵家坝污水站污水处理设施的冲击。具体监测结果见表8。
表8试气污水处理监测结果表 (单位:mg/L,pH无量纲)
五、结论
在试气投产初期,为解决各集气站点分面广,交通不便,而站场试气污水亟需处理的难题,采用将污水污泥一体化处理技术,先进行预处理脱硫,经混凝破稳、固液分离后,再次深度处理吸附过滤达标外排,污泥氧化固化调整达标封存的工艺方法是有效可行的,不仅解决生产难道,促进站场投产,具有较好的社会经济效益和环境效果。
参考文献:
[1]王爱军.油田污泥无害化及资源化处理技术探讨[J].化工环保, 2011, 31(5): 427-431
[2]刘明礼.电解法处理高含硫气田水[J].油气田环境保,1995,5(2):8-10
[3]屈撑囤.沈哲,杨帆,等.油气田含硫污水处理技术研究进展[J].油田化学,2009,4(26):453-457
[4]李定宁.高含硫污水处理脱硫新工艺的应用[J].低渗透油气田,2009(3):139-142