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【摘要】随着油田开发的不断深入,火驱开采技术应用到了低产能区块,在提高产能的同时,带来了诸多生产管理难题,针对这些诸多生产难题,在高3618区块先导试验生产中,摸索应用了相应的管理办法和新的工艺技术,逐步解决了生产难题,为今后油田进行火驱开发总结出了宝贵的生产管理经验。
【关键词】火驱 问题 管理 办法
为提高高3618区块剩余油开发潜力和经济效益,探索深层巨厚稠油油藏火驱经济适应性及技术可行性,在高3618块开展了火驱先导试验。火驱井组位于区块内采出程度最高、压力水平最低的区块中部。目前有火驱点火井8口,开井8口;火驱一线井组共有油井30口,开井27口;二线井组共有油井14口,开井10口。通过现场实践,针对火驱油井的摸索出了管理办法,指导今后的管理工作。
1 火驱油井受效后表现的生产特点:1.1 产气量明显上升
从高3618块井口产气量变化曲线中可以看出,火驱前的08年5月份日产气8349方,6月份上升到13191方,10年1月份达到了63029方,目前日产气高达11万方。
1.2 产出气组份发生明显变化
随着火驱时间的延长,产出气组份发生明显的变化,其中烷烃含量由70.5%下降到11.83%,N2含量由21.8%上升到77.07%,CO2由6.5%上升到9.32%,O2含量由0.76%上升到1.19%。
2 火驱油井受效后带来的管理问题2.1 套管气增加影响掺油效果
油井产气量上升导致套压升高,掺油困难,气大井所掺稀油有50%会随套管气携带进站,掺油效果变差,如高3-52-162井,产气量由34方/天上升到3200方/天,套压由0.05MPa上升到0.7 MPa。示功图显示为油稠泵漏,洗井、调掺、加药、灌稀油甚至检泵等日常维护工作量明显加大,同时油井产量也受到一定的影响,另外站内系统压力明显升高。
2.2 可燃组份降低:
火驱油井所产尾气中N2和C2O含量大幅上升,C4H等可燃气体含量急剧减少,部分井站最低达到5%。现场实践表明,C4H等可燃气体含量低于30%,将导致井口及站内加热炉无法燃烧,影响油井正常生产。目前几个火驱油井管理站自产气中可燃性烷烃的含量为10%~35%,每天仍有8.5万方的产出气经处理后放空,造成资源的浪费。
3 生产管理对策研究与应用
3.1 摸索实验新工艺解决气大导致油稠泵漏问题
根据油井受影响的不同情况,分别进行井口分离器放空装置、空心杆泵上掺油、空心泵泵下掺油、封堵气层等多种工艺试验,同时,在实际应用中进行不断的完善
3.2 采取多点独立放空,有效降低系统压力
随着油井产气量的不断增加,站内系统压力呈现上升的趋势,系统压力由火驱前0.04MPa上升到火驱后的0.12MPa。由于高3618块为低产低压区块,系统压力对油井影响十分明显。针对这一问题,采取了多点独立式放空模式。将24站的三个采油平台分别安装了硫化氢处理装置并进行独立放空,实现了增加有效放空点,日常管理过程中通过对各站放空量的动态调整,系统压力控制在0.03-0.05MPa。
3.3 摸索掺油新工艺提高掺油效果
(1)地面工艺改进,井口双定压阀方案,利用停产井管线进站,增加油井产气量进站通道。使361144、36192单井产液量提高3.5t/d。
(2)双管柱掺油,掺油与套管气回收分開,24站361182、360162、352162井,较好地解决了油稠、泵漏对油井产能的影响,检泵周期由310 d上升到475 d,洗井周期由113.5d上升到172d。
3.4 开展稀油替代品研究寻求替代掺油工艺的有效途径
(1)通过技术引进,可以不掺油的多流道液力反馈抽油泵,液力反馈泵下行程时可以形成液压反馈力辅助杆柱下行,实现了不掺稀油正常生产,高3-6-0175侧井自下入液力反馈泵生产以来生产状况较为稳定。b试验掺化学药剂替代掺稀油的降粘方式,在井口安装化学药剂储存罐,通过井口增压泵将药剂通过套管或空心杆打入井底,高3-6-0165井自使用空心杆掺化学药剂生产以来生产状况较为稳定。
3.5 摸索废气与纯气混烧保证加热炉正常燃烧
通过高246块所产纯气与3618块所产火驱尾气混合的方式,使天然气供气系统中可燃气体含量提高到35%以上,同时使用159与219供气管网将混合气再次分配。3.6 实施尾气提纯提高尾气利用率
通过摸索得出结论;处于不同部位、不同受效阶段的油井其产出气组份有所不同,高3618块每天有8万方的产出气经处理后放空,造成资源的浪费。通过引入上海华西化工科技有限公司低压高效提浓甲烷的技术,拟建日处理能力10万方尾气甲烷提纯站一座,将原尾气可燃气组分由10%左右提升至25%左右,达到目前燃气设备正常使用的要求。
4 经济效益分析4.1 经济效益
火驱地面工艺及采油工艺共投入现场应用8项,总计28井次,资金投入765万元,累计增油8905.4t,节省稀油3728.1t。实现创效2030万元,投入产出比为1∶2.65。
4.2 社会效益
高3618块火驱配套技术成功试验,不但解决了火驱生产过程中暴露的问题,使区块产量大幅度提高,为火驱先导试验的顺利进行提供了技术支持,而且形成了一套涉及内容广、适用性好、处理效果优的配套技术,为类似区块火驱试验提供了可借鉴的经验。
5 结论及存在问题
通过配套技术的实施,火驱开发过程中,存在的油井产气量上升导致套压升高,掺油困难,油稠泵漏,集气系统压力升高,集气系统可燃烧气体纯度降低影响用气等问题相应的得到了解决。但是还存在着需要进一步摸索解决的问题。如;高3-52-162井,产气量由34m3/d上升到3200m3/d,套压由0.05MPa上升到0.7 MPa。示功图显示为油稠泵漏,洗井、调掺、加药、灌稀油甚至检泵等日常维护工作量明显加大,同时油井产量也受到一定的影响,部分油井一周就需要洗井一次,提高了工人劳动强度,提高采油成本,影响了油井正常生产,这些问题都需要在今后的火驱开发中不断摸索解决。
参考文献
[1] 于云琦编著 采油工程[M]. 出版地:北京.出版社:石油工业出版社. 出版年:2006 .页数:561
[2] 刘文章.难动用储量开发采油工艺技术.出版地:北京.出版社:石油工业出版社.出版年2005.页数:369
作者简介
作者姓名:孟庆华,出生1961年9月,性别:男,籍贯:山东济南市人,职称:高级技师,学历:中专,专业:企业管理,工种:采油工。
【关键词】火驱 问题 管理 办法
为提高高3618区块剩余油开发潜力和经济效益,探索深层巨厚稠油油藏火驱经济适应性及技术可行性,在高3618块开展了火驱先导试验。火驱井组位于区块内采出程度最高、压力水平最低的区块中部。目前有火驱点火井8口,开井8口;火驱一线井组共有油井30口,开井27口;二线井组共有油井14口,开井10口。通过现场实践,针对火驱油井的摸索出了管理办法,指导今后的管理工作。
1 火驱油井受效后表现的生产特点:1.1 产气量明显上升
从高3618块井口产气量变化曲线中可以看出,火驱前的08年5月份日产气8349方,6月份上升到13191方,10年1月份达到了63029方,目前日产气高达11万方。
1.2 产出气组份发生明显变化
随着火驱时间的延长,产出气组份发生明显的变化,其中烷烃含量由70.5%下降到11.83%,N2含量由21.8%上升到77.07%,CO2由6.5%上升到9.32%,O2含量由0.76%上升到1.19%。
2 火驱油井受效后带来的管理问题2.1 套管气增加影响掺油效果
油井产气量上升导致套压升高,掺油困难,气大井所掺稀油有50%会随套管气携带进站,掺油效果变差,如高3-52-162井,产气量由34方/天上升到3200方/天,套压由0.05MPa上升到0.7 MPa。示功图显示为油稠泵漏,洗井、调掺、加药、灌稀油甚至检泵等日常维护工作量明显加大,同时油井产量也受到一定的影响,另外站内系统压力明显升高。
2.2 可燃组份降低:
火驱油井所产尾气中N2和C2O含量大幅上升,C4H等可燃气体含量急剧减少,部分井站最低达到5%。现场实践表明,C4H等可燃气体含量低于30%,将导致井口及站内加热炉无法燃烧,影响油井正常生产。目前几个火驱油井管理站自产气中可燃性烷烃的含量为10%~35%,每天仍有8.5万方的产出气经处理后放空,造成资源的浪费。
3 生产管理对策研究与应用
3.1 摸索实验新工艺解决气大导致油稠泵漏问题
根据油井受影响的不同情况,分别进行井口分离器放空装置、空心杆泵上掺油、空心泵泵下掺油、封堵气层等多种工艺试验,同时,在实际应用中进行不断的完善
3.2 采取多点独立放空,有效降低系统压力
随着油井产气量的不断增加,站内系统压力呈现上升的趋势,系统压力由火驱前0.04MPa上升到火驱后的0.12MPa。由于高3618块为低产低压区块,系统压力对油井影响十分明显。针对这一问题,采取了多点独立式放空模式。将24站的三个采油平台分别安装了硫化氢处理装置并进行独立放空,实现了增加有效放空点,日常管理过程中通过对各站放空量的动态调整,系统压力控制在0.03-0.05MPa。
3.3 摸索掺油新工艺提高掺油效果
(1)地面工艺改进,井口双定压阀方案,利用停产井管线进站,增加油井产气量进站通道。使361144、36192单井产液量提高3.5t/d。
(2)双管柱掺油,掺油与套管气回收分開,24站361182、360162、352162井,较好地解决了油稠、泵漏对油井产能的影响,检泵周期由310 d上升到475 d,洗井周期由113.5d上升到172d。
3.4 开展稀油替代品研究寻求替代掺油工艺的有效途径
(1)通过技术引进,可以不掺油的多流道液力反馈抽油泵,液力反馈泵下行程时可以形成液压反馈力辅助杆柱下行,实现了不掺稀油正常生产,高3-6-0175侧井自下入液力反馈泵生产以来生产状况较为稳定。b试验掺化学药剂替代掺稀油的降粘方式,在井口安装化学药剂储存罐,通过井口增压泵将药剂通过套管或空心杆打入井底,高3-6-0165井自使用空心杆掺化学药剂生产以来生产状况较为稳定。
3.5 摸索废气与纯气混烧保证加热炉正常燃烧
通过高246块所产纯气与3618块所产火驱尾气混合的方式,使天然气供气系统中可燃气体含量提高到35%以上,同时使用159与219供气管网将混合气再次分配。3.6 实施尾气提纯提高尾气利用率
通过摸索得出结论;处于不同部位、不同受效阶段的油井其产出气组份有所不同,高3618块每天有8万方的产出气经处理后放空,造成资源的浪费。通过引入上海华西化工科技有限公司低压高效提浓甲烷的技术,拟建日处理能力10万方尾气甲烷提纯站一座,将原尾气可燃气组分由10%左右提升至25%左右,达到目前燃气设备正常使用的要求。
4 经济效益分析4.1 经济效益
火驱地面工艺及采油工艺共投入现场应用8项,总计28井次,资金投入765万元,累计增油8905.4t,节省稀油3728.1t。实现创效2030万元,投入产出比为1∶2.65。
4.2 社会效益
高3618块火驱配套技术成功试验,不但解决了火驱生产过程中暴露的问题,使区块产量大幅度提高,为火驱先导试验的顺利进行提供了技术支持,而且形成了一套涉及内容广、适用性好、处理效果优的配套技术,为类似区块火驱试验提供了可借鉴的经验。
5 结论及存在问题
通过配套技术的实施,火驱开发过程中,存在的油井产气量上升导致套压升高,掺油困难,油稠泵漏,集气系统压力升高,集气系统可燃烧气体纯度降低影响用气等问题相应的得到了解决。但是还存在着需要进一步摸索解决的问题。如;高3-52-162井,产气量由34m3/d上升到3200m3/d,套压由0.05MPa上升到0.7 MPa。示功图显示为油稠泵漏,洗井、调掺、加药、灌稀油甚至检泵等日常维护工作量明显加大,同时油井产量也受到一定的影响,部分油井一周就需要洗井一次,提高了工人劳动强度,提高采油成本,影响了油井正常生产,这些问题都需要在今后的火驱开发中不断摸索解决。
参考文献
[1] 于云琦编著 采油工程[M]. 出版地:北京.出版社:石油工业出版社. 出版年:2006 .页数:561
[2] 刘文章.难动用储量开发采油工艺技术.出版地:北京.出版社:石油工业出版社.出版年2005.页数:369
作者简介
作者姓名:孟庆华,出生1961年9月,性别:男,籍贯:山东济南市人,职称:高级技师,学历:中专,专业:企业管理,工种:采油工。