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[摘 要]由于含油污泥成分复杂、杂质较多,原有离心机过滤器难以满足现在含油污泥处理工艺的需要,生产运行使用中维护困难,浪费人力物力等问题。本文重点介绍了含油污泥离心机进口过滤器在原有基础上的改进,及改进后的应用效果。
[关键词]含油污泥;离心机;过滤器;改进措施;效益
中图分类号:R82 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)17-0127-01
引言
某含油污泥处理站自2013年10月建成投产以来,全厂所有的含油污水處理站、原油处理站的300多台不同规格的容器清淤、落地污油、污泥,集中到含油污泥处理站进行回收处理。近年来,各站清淤时,污泥中含有聚合物和杂质的成分日益增多,污泥处理站离心机运行负负荷逐渐增加,因此提高含油污泥离心机的运行时率,提高含油污泥处理量是迫在眉睫的工作。由于含油污泥内成分复杂、杂质较多,导致含油污泥离心机进口过滤器频繁堵塞,影响了含油污泥离心机的正常运行,因此对需离心机进口过滤器进行改进。
一、现状及存在问题
1.1含油污泥离心机进口过滤器结构原理
过滤器结构为桶式网状结构,直径500mm,高度1200mm,液体从桶式过滤网的上部进口进入,杂质截留在桶式过滤网内,过滤网清堵、清洗时需将过滤器的上部法兰打开,将桶式过滤网从上部取出进行清堵、清洗。
1.2含油污泥离心机进口过滤器存在问题及危害
由于含油污泥液化后杂质较多,导致离心机进口过滤器堵塞频次增加,离心机进口过滤器的清堵、清洗操作过程比较繁琐,一人无法完成。
离心机进口过滤器的桶式过滤网规格较大,过滤网口朝上,导致杂质进入过滤器后,过滤网的重量在50~70kg,清理过滤器时,2~3人配合才能完成,清理一次过滤网影响离心机的运转时间2~3小时,平均5~7天需要清理一次。每月因过滤清堵需停运离心机12~16小时;一台离心机进口安装一个过滤器,清理或检修过滤器时,必须将离心机停运。离心机进口过滤器堵塞,增加了離心机的启停次数,造成人力、物力的消耗,增加了员工的劳动强度。
二、含油污泥离心机进口过滤器的改进
2.1改进思路
在不改变过滤器过滤面积及过滤效果的前提下,由原来1个过滤器内安装1个桶式过滤网(见图1),革新为1个过滤器内安装多个桶式过滤网(见图2),液体流向由原来的由内而外,改为由外而内,过滤器的外形尺寸不变,保证过滤效果不变,方便维修时拆卸安装过滤网。过滤器由原来每台离心机进口安装1个,改为每台离心机进口并联安装2个,1备1运,方便过滤器检修,减少离心机停运次数。
2.2含油污泥离心机进口过滤器的具体改进内容。
距离过滤器底部钢板150mm处焊接一规格10mm厚钢板,制作一隔板,焊接在过滤器内,隔板上开4个Φ100mm的孔,孔上设有旋转卡扣,改进后的桶式过滤网,Φ100mm、高度750mm,反向安装在隔板上,可手动旋紧、旋开,在隔板的上、下各安装1个DN50的快速排污阀。
工作过程:流体从每个桶状过滤网的外部向桶内流入,通过隔板后流向出口,杂质截留在桶式过滤网的外部。清理过滤器时,关闭过滤器的进、出口阀门,打开快速排污阀,拆卸上部法兰后,用手将
桶式过滤网旋转拆下、取出清理,残留在过滤器内的杂质用水冲洗,从排污阀排出。
每台过滤器的进口并联安装2台改进后的过滤器,1运1备,检修其中的1个过滤器,另1个过滤器运行,解决了因清理过滤器造成启停离心机的问题,提高了离心机运转时率。
三、应用效果
改进后的过滤器安装在含油污泥离心机进口,每个离心机进口安装2个(见图3),过去清洗过滤器由2~3人,用时2小时才能完成的工作量,现在1人0.5小时即可完成,提高了工作效率,减轻了员工的劳动强度,方便了生产管理。
四、结论与认识
本文研究结果说明,不管遇到什么问题,只要认真分析、找出问题的根源,就能找到解决问题的方法,此项成果,改变了传统过滤器的过滤方式,解决了原有含油污泥离心机进口过滤器检修过程中存在的不足,提高了工作效率。
[关键词]含油污泥;离心机;过滤器;改进措施;效益
中图分类号:R82 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)17-0127-01
引言
某含油污泥处理站自2013年10月建成投产以来,全厂所有的含油污水處理站、原油处理站的300多台不同规格的容器清淤、落地污油、污泥,集中到含油污泥处理站进行回收处理。近年来,各站清淤时,污泥中含有聚合物和杂质的成分日益增多,污泥处理站离心机运行负负荷逐渐增加,因此提高含油污泥离心机的运行时率,提高含油污泥处理量是迫在眉睫的工作。由于含油污泥内成分复杂、杂质较多,导致含油污泥离心机进口过滤器频繁堵塞,影响了含油污泥离心机的正常运行,因此对需离心机进口过滤器进行改进。
一、现状及存在问题
1.1含油污泥离心机进口过滤器结构原理
过滤器结构为桶式网状结构,直径500mm,高度1200mm,液体从桶式过滤网的上部进口进入,杂质截留在桶式过滤网内,过滤网清堵、清洗时需将过滤器的上部法兰打开,将桶式过滤网从上部取出进行清堵、清洗。
1.2含油污泥离心机进口过滤器存在问题及危害
由于含油污泥液化后杂质较多,导致离心机进口过滤器堵塞频次增加,离心机进口过滤器的清堵、清洗操作过程比较繁琐,一人无法完成。
离心机进口过滤器的桶式过滤网规格较大,过滤网口朝上,导致杂质进入过滤器后,过滤网的重量在50~70kg,清理过滤器时,2~3人配合才能完成,清理一次过滤网影响离心机的运转时间2~3小时,平均5~7天需要清理一次。每月因过滤清堵需停运离心机12~16小时;一台离心机进口安装一个过滤器,清理或检修过滤器时,必须将离心机停运。离心机进口过滤器堵塞,增加了離心机的启停次数,造成人力、物力的消耗,增加了员工的劳动强度。
二、含油污泥离心机进口过滤器的改进
2.1改进思路
在不改变过滤器过滤面积及过滤效果的前提下,由原来1个过滤器内安装1个桶式过滤网(见图1),革新为1个过滤器内安装多个桶式过滤网(见图2),液体流向由原来的由内而外,改为由外而内,过滤器的外形尺寸不变,保证过滤效果不变,方便维修时拆卸安装过滤网。过滤器由原来每台离心机进口安装1个,改为每台离心机进口并联安装2个,1备1运,方便过滤器检修,减少离心机停运次数。
2.2含油污泥离心机进口过滤器的具体改进内容。
距离过滤器底部钢板150mm处焊接一规格10mm厚钢板,制作一隔板,焊接在过滤器内,隔板上开4个Φ100mm的孔,孔上设有旋转卡扣,改进后的桶式过滤网,Φ100mm、高度750mm,反向安装在隔板上,可手动旋紧、旋开,在隔板的上、下各安装1个DN50的快速排污阀。
工作过程:流体从每个桶状过滤网的外部向桶内流入,通过隔板后流向出口,杂质截留在桶式过滤网的外部。清理过滤器时,关闭过滤器的进、出口阀门,打开快速排污阀,拆卸上部法兰后,用手将
桶式过滤网旋转拆下、取出清理,残留在过滤器内的杂质用水冲洗,从排污阀排出。
每台过滤器的进口并联安装2台改进后的过滤器,1运1备,检修其中的1个过滤器,另1个过滤器运行,解决了因清理过滤器造成启停离心机的问题,提高了离心机运转时率。
三、应用效果
改进后的过滤器安装在含油污泥离心机进口,每个离心机进口安装2个(见图3),过去清洗过滤器由2~3人,用时2小时才能完成的工作量,现在1人0.5小时即可完成,提高了工作效率,减轻了员工的劳动强度,方便了生产管理。
四、结论与认识
本文研究结果说明,不管遇到什么问题,只要认真分析、找出问题的根源,就能找到解决问题的方法,此项成果,改变了传统过滤器的过滤方式,解决了原有含油污泥离心机进口过滤器检修过程中存在的不足,提高了工作效率。