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[摘 要]陕西渭河发电有限公司,2017年#6机组通流高背压供热改造后,再热汽温不能达到设计温度(537℃),长期处于480℃~510℃之间运行,汽温偏低解决方案。
[关键词]改造;再热汽温;偏低;
中图分类号:TP381 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)10-0047-01
一、设备介绍
1. #6汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界一次中间再热、单轴、双缸双排汽,反动凝汽式汽轮机。因周边供热取暖需求,2017年将其进行通流高背压供热改造,这是全国首台汽轮机通流部分改造和高背压供热改造项目,也是西北地区第一台高背压供热改造的300MW湿冷机组。机组铭牌,改造前N300-16.7/537/537,改造后C300/240-16.67/0.5/537/537,高压叶片由12级增加到14级,中压叶片由九级增加到12级。纯凝工况低压转子由2×7级变为2×6级。
2.#6锅炉DG-1025/18.2Ⅱ6炉膛前墙及两侧墙靠水冷壁向火侧布置有壁式再热器,再热器分三级:由壁式再热器与布置在烟道内的中间及高温再热器组成。燃烧器采用超低NOx燃烧技术的直流摆动式低氮燃烧器,燃烧器可以上下摆动,改变炉膛火焰中心高度调节再热汽温度,同时设计有减温水调节。每台燃烧器从下向上由A、B、C、D、E、F层一次风和间隔布置的AA、AB、BC、CD、DE、EF、OFA二次风和最上端四层SOFA二次风组成逆向切圆燃烧。制粉系统,由甲、乙、丙、丁四套中间储仓式乏气送粉组成,甲、乙、丙、丁排粉机,对应一次风喷嘴为F、E、D、C、B、A六层24台给粉机,运行方式基本为F、E、D、C上层火嘴来保证再热汽温。
二、分析
1. 通流改造后,汽轮机高压缸做功能力增大,焓降增大,但再热器受热面面积未相应增加,燃料量与燃料特性也未做相应的校核,高压缸的排汽温度比改造前降低了30℃左右,也就是说,再热器入口温度比改造前低了30℃左右。这是造成再热器出口温度低的直接原因。
从表中发现:改造前负荷300MW满负荷还是深度调峰至150MW时,无论主汽温度高或低,高压缸排汽进入再热器的蒸汽汽温保持在330℃左右,再热器进出口有200℃左右的温升。改造后,高压缸排汽进入再热器的蒸汽汽温保持在295℃左右,再热器进出口同样有200℃左右的温升。可见,改造后比改造前进入再热器的蒸汽温度低了30℃左右,再熱器进出口有200℃的温升,那么改造后再热器入口的蒸汽温度在290℃到300℃之间,锅炉方面,再热器受热面面积未增加,燃料量及燃料特性未改造。再热器入口温度加上200℃的温升决定了再热器的出口温度只能维持在500℃左右水平运行。再次,改造后再热器的压力比改造前低了0.2MPa左右,蒸汽压力低,比热容小对热偏差敏感,吸收同样热量时,甲乙侧汽温容易出现偏差。
2. 负荷变化幅度大,变化速度快:负荷的增加与减小,是由网调AGC控制,变化率6MW/min,锅炉燃烧调整滞后于负荷的变化,以及协调系统的惯性大、调节迟缓,燃料放热量滞后于蒸汽所需的吸热量,打破了吸热与放热的平衡关系。再者,网调调整负荷幅度深,摆动大,造成蒸汽流量和风量的波动大,再热汽温下降。
3. 风量的调整迟于负荷的变化量,锅炉的燃烧设计为低氮燃烧器,燃烧采取燃烧区缺氧燃烧,降低燃烧区的炉膛温度,有利于控制NOx的生成。在加负荷过程中,风量的调整自动位或手动位,调整均滞后于负荷的变化,这样会使燃烧区域更加缺风,负荷增加快时氧量能低至零,严重缺风。后果就是燃烧推后至烟道燃烧,汽温上升,随着风量增大,燃料又在燃烧区域燃烧,烟温降低,再热器的对流换热快速下降,致使再热汽温波动大并降低。负荷减小时,风量的调整同样滞后于负荷的变化,燃料量减少,氧量过剩,燃料在燃烧区域充分燃烧,炉膛温度升高,壁再吸收辐射热增大,但是中间及高温再热器在烟道吸收的对流热减少的更大,影响再热器汽温降低。
4. 就地观察炉内的燃烧情况,炉膛出口处,乙侧的火焰明亮,甲侧火焰发暗。火焰中心明显偏向炉膛乙侧,形成烟气走廊,这样就产生了烟气偏差。
三、方案
锅炉方面不会再做改造,只能从运行调整方面寻找解决的方案途径,见如下结论。
1. 保证过热器汽温在535℃~540℃运行,提高高压缸的排汽温度,这一措施在运行中已经做到了保持540℃运行。
2. 燃烧器的摆角摆至最高位,提高火焰中心。
3. 减少制粉系统的故障率,保证上层给粉机运行,提高火焰中心。
4. 随着电负荷的变化,及时调整主汽压力。
240MW以上,主汽压力16.6MPa。
200MW到240MW,主汽压力13MPa到15MPa。
150MW到200MW,主汽压力12MPa到13MPa。
5. 保持氧量在1.5%到2.2%之间,加负荷时,先增加风量,再增加给粉量,保证不缺风运行,这个过程是提高炉内温度的过程,汽温随着放热量的增大而上升,减小汽温的波动。减负荷时先减小风量,再减少给粉量,推迟着火。提高炉膛出口烟温,中高再热器的对流吸热量增大,提高再热汽温。
6. 尤其在减负荷时,首先降压运行,负荷降至200MW时,将主汽压力降至12.5MPa到13MPa。保持甲乙制粉系统运行,保持D、E、F上三层给粉机运行,及时停止丙制粉系统运行。主汽压力降低,汽机调门开大,蒸汽量增大,必然要增大燃料量,炉膛的放热量增强,有利于汽温稳定和升高。
7. 对于燃烧器是否有偏斜要在#6炉大修时做检查,并建议做空气动力场试验,解决再热器运行中甲乙两侧汽温偏差大的问题。运行中观察火嘴F层,运行#1,#3角给粉机的投停,对甲侧汽温影响大。F层#2,#4角给粉机的投停对乙侧汽温影响大,当出现汽温偏差大时可适当地投停F层#1,#3或#2,#4给粉机运行,同时适当开大OFA及FF的二次风挡板开度,充分利用消旋风的作用,消除烟气走廊有利于消除甲乙侧偏差。
四、效果
通过上述方案的实践调整,再热汽温可以达到525℃到530℃以上。
参考文献
[1]陕西渭河发电有限公司《汽轮机运行规程》、《锅炉运行规程》。
[关键词]改造;再热汽温;偏低;
中图分类号:TP381 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)10-0047-01
一、设备介绍
1. #6汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界一次中间再热、单轴、双缸双排汽,反动凝汽式汽轮机。因周边供热取暖需求,2017年将其进行通流高背压供热改造,这是全国首台汽轮机通流部分改造和高背压供热改造项目,也是西北地区第一台高背压供热改造的300MW湿冷机组。机组铭牌,改造前N300-16.7/537/537,改造后C300/240-16.67/0.5/537/537,高压叶片由12级增加到14级,中压叶片由九级增加到12级。纯凝工况低压转子由2×7级变为2×6级。
2.#6锅炉DG-1025/18.2Ⅱ6炉膛前墙及两侧墙靠水冷壁向火侧布置有壁式再热器,再热器分三级:由壁式再热器与布置在烟道内的中间及高温再热器组成。燃烧器采用超低NOx燃烧技术的直流摆动式低氮燃烧器,燃烧器可以上下摆动,改变炉膛火焰中心高度调节再热汽温度,同时设计有减温水调节。每台燃烧器从下向上由A、B、C、D、E、F层一次风和间隔布置的AA、AB、BC、CD、DE、EF、OFA二次风和最上端四层SOFA二次风组成逆向切圆燃烧。制粉系统,由甲、乙、丙、丁四套中间储仓式乏气送粉组成,甲、乙、丙、丁排粉机,对应一次风喷嘴为F、E、D、C、B、A六层24台给粉机,运行方式基本为F、E、D、C上层火嘴来保证再热汽温。
二、分析
1. 通流改造后,汽轮机高压缸做功能力增大,焓降增大,但再热器受热面面积未相应增加,燃料量与燃料特性也未做相应的校核,高压缸的排汽温度比改造前降低了30℃左右,也就是说,再热器入口温度比改造前低了30℃左右。这是造成再热器出口温度低的直接原因。
从表中发现:改造前负荷300MW满负荷还是深度调峰至150MW时,无论主汽温度高或低,高压缸排汽进入再热器的蒸汽汽温保持在330℃左右,再热器进出口有200℃左右的温升。改造后,高压缸排汽进入再热器的蒸汽汽温保持在295℃左右,再热器进出口同样有200℃左右的温升。可见,改造后比改造前进入再热器的蒸汽温度低了30℃左右,再熱器进出口有200℃的温升,那么改造后再热器入口的蒸汽温度在290℃到300℃之间,锅炉方面,再热器受热面面积未增加,燃料量及燃料特性未改造。再热器入口温度加上200℃的温升决定了再热器的出口温度只能维持在500℃左右水平运行。再次,改造后再热器的压力比改造前低了0.2MPa左右,蒸汽压力低,比热容小对热偏差敏感,吸收同样热量时,甲乙侧汽温容易出现偏差。
2. 负荷变化幅度大,变化速度快:负荷的增加与减小,是由网调AGC控制,变化率6MW/min,锅炉燃烧调整滞后于负荷的变化,以及协调系统的惯性大、调节迟缓,燃料放热量滞后于蒸汽所需的吸热量,打破了吸热与放热的平衡关系。再者,网调调整负荷幅度深,摆动大,造成蒸汽流量和风量的波动大,再热汽温下降。
3. 风量的调整迟于负荷的变化量,锅炉的燃烧设计为低氮燃烧器,燃烧采取燃烧区缺氧燃烧,降低燃烧区的炉膛温度,有利于控制NOx的生成。在加负荷过程中,风量的调整自动位或手动位,调整均滞后于负荷的变化,这样会使燃烧区域更加缺风,负荷增加快时氧量能低至零,严重缺风。后果就是燃烧推后至烟道燃烧,汽温上升,随着风量增大,燃料又在燃烧区域燃烧,烟温降低,再热器的对流换热快速下降,致使再热汽温波动大并降低。负荷减小时,风量的调整同样滞后于负荷的变化,燃料量减少,氧量过剩,燃料在燃烧区域充分燃烧,炉膛温度升高,壁再吸收辐射热增大,但是中间及高温再热器在烟道吸收的对流热减少的更大,影响再热器汽温降低。
4. 就地观察炉内的燃烧情况,炉膛出口处,乙侧的火焰明亮,甲侧火焰发暗。火焰中心明显偏向炉膛乙侧,形成烟气走廊,这样就产生了烟气偏差。
三、方案
锅炉方面不会再做改造,只能从运行调整方面寻找解决的方案途径,见如下结论。
1. 保证过热器汽温在535℃~540℃运行,提高高压缸的排汽温度,这一措施在运行中已经做到了保持540℃运行。
2. 燃烧器的摆角摆至最高位,提高火焰中心。
3. 减少制粉系统的故障率,保证上层给粉机运行,提高火焰中心。
4. 随着电负荷的变化,及时调整主汽压力。
240MW以上,主汽压力16.6MPa。
200MW到240MW,主汽压力13MPa到15MPa。
150MW到200MW,主汽压力12MPa到13MPa。
5. 保持氧量在1.5%到2.2%之间,加负荷时,先增加风量,再增加给粉量,保证不缺风运行,这个过程是提高炉内温度的过程,汽温随着放热量的增大而上升,减小汽温的波动。减负荷时先减小风量,再减少给粉量,推迟着火。提高炉膛出口烟温,中高再热器的对流吸热量增大,提高再热汽温。
6. 尤其在减负荷时,首先降压运行,负荷降至200MW时,将主汽压力降至12.5MPa到13MPa。保持甲乙制粉系统运行,保持D、E、F上三层给粉机运行,及时停止丙制粉系统运行。主汽压力降低,汽机调门开大,蒸汽量增大,必然要增大燃料量,炉膛的放热量增强,有利于汽温稳定和升高。
7. 对于燃烧器是否有偏斜要在#6炉大修时做检查,并建议做空气动力场试验,解决再热器运行中甲乙两侧汽温偏差大的问题。运行中观察火嘴F层,运行#1,#3角给粉机的投停,对甲侧汽温影响大。F层#2,#4角给粉机的投停对乙侧汽温影响大,当出现汽温偏差大时可适当地投停F层#1,#3或#2,#4给粉机运行,同时适当开大OFA及FF的二次风挡板开度,充分利用消旋风的作用,消除烟气走廊有利于消除甲乙侧偏差。
四、效果
通过上述方案的实践调整,再热汽温可以达到525℃到530℃以上。
参考文献
[1]陕西渭河发电有限公司《汽轮机运行规程》、《锅炉运行规程》。