论文部分内容阅读
[摘 要]针对油气润滑系统在轧钢生产线上的应用,提出了管理和改进措施,提高了油气润滑系统的运行效果。
[关键词]油气润滑,管理,改进,措施
中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)38-0095-01
油气润滑具有管道简洁,润滑效能高,介质消耗低,对环境影响小,适用于高温高速、重载等恶劣工况,机电一体化程度高,监控手段完善等诸多优点,在工业生产线上应用广泛。2011年,棒材厂二轧车间在轧机轴承的润滑上引进了油气润滑技术。
一、油气润滑系统在现场运行的原始状况
虽然油气润滑技术与过去的传统润滑方式相比具有诸多优势,但对生产线而言,在实际运行中,如果管理维护不当,亦不会取得较好效果,仍会有因润滑不到位而出现轴承烧损的情况。二轧车间在最初使用的一年多内,因对该润滑系统认识不到位,时有轴承烧损情况发生。此后,通过对油气润滑设备加强管理,在实践中不断学习和改进,最终取得了良好使用效果。
二、提高油气润滑系统效果的管理措施
2.1 明确设备的重要性,重视设备维护使用人员责任心的培养。
油气润滑设备效能的发挥与轧机轴承的使用寿命息息相关,轴承使用寿命高,轧辊装配量少;反之,则轧辊频频更换拆装,工人劳动量大,工作无秩序。维护好设备不仅对生产准备工段、轧钢工段的工作有益,而且对整条生产线、对车间产量指标的完成具有重要意义。因此,车间特别注重对管理使用人员责任心的培养,提高对设备重要性认识。不仅要求分管设备的生产准备工段维护好设备,更要求轧钢工段注意保护使用设备,避免对机上配管造成损坏,换辊时注意管头清洁,及时上报异常信息等。
2.2 抓好油气润滑设备的点检与维护。
油气润滑设备在实际的运行过程中,润滑效果取决于两个重要因素:无堵塞、无泄漏。由于现场环境差,粉尘、油泥等大量存在,如果油管拆装操作过程中对管道造成污染,杂质堵塞分配器或油气分配不均,就会导致轴承因润滑不到位而燒损。末端油气管管径小、管壁薄,轻微碰撞或挤压都会造成管子变形或泄漏,如果不能及时发现,也会导致管内过油量少,轴承供油润滑不到位。以上两种情况在现场不可能完全避免,因此,只有抓好点检,及时发现这些问题,才是解决之道。在点检上,生产准备工段分区域专人负责,每天两次上线对油气设备进行检查,有选择地对二级分配器或末端配管打开查看,确保供油正常。
确定易损件的维修周期,定期对设备进行维护修理。如油箱每年清理一次,气源处理元件、滤芯每年更换,油路过滤器、油气混合块、一级二级分配器定期清洗或更换等。
由于点检维护到位,2013年至今,无一例因润滑不到位而出现的轴承烧损故障。
三、提高油气润滑系统效果的改进措施
在最初使用油气润滑的一年里,轴承烧损情况时有发生。经分析研究,发现轧机轴承座上的供油孔存在缺陷,油孔位置不合适。有两种情况:
A、650轧机轴承的原始供油孔位于轴承座外侧,在立轧机上则处于轧机下方。油管从下向上供油,在重力作用下,容易造成四列轴承上部供油不好;轧机设备庞大,下方是数米深的冲渣沟,油管拆装检查需操作者钻到机架下面,危险性较大。供油管如果出现松动或破损,则不能及时发现,致使轴承缺油损坏。(下图左)
B、450轧辊装配在四列圆柱滚子轴承外侧装配有单列定位轴承,在立轧机传动侧,该轴承的供油孔处于半露状态,供油状况不好,有时润滑不到位。(下图右)
基于上述两种情况,我们对粗轧立轧机的轴承座油孔进行了改造,将轧机非传动端的轴承座油孔改到轴承座内侧,使油气从轴承的上侧供入,在重力作用下,向轴承下方流动,保证了轴承的润滑效果。(下图左)
其次,将450立轧传动侧轴承座上的三个供油孔保留两个,改到单列轴承上方端盖上一个,保证了油气从单列轴承上方供入,供油顺畅。(下图右)
四、实施效果
通过对油气润滑系统加强管理,并且在实践中不断学习和改进,2013年以来实现了轴承无烧损,达到了降本增效的目的。对比往年,每年减少粗轧650轧机轴承消耗12套,减少中轧430轧机轴承消耗15套,节约采购成本25.5万元。轧机换辊停机时间减少,平均每月减少热停工时10小时,月增产700吨。
油气润滑效能的提高,换辊和轧辊装配量减少,减轻了工人劳动强度;现场工作有序,保持了文明生产,为争创星级生产现场提供支持。
[关键词]油气润滑,管理,改进,措施
中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)38-0095-01
油气润滑具有管道简洁,润滑效能高,介质消耗低,对环境影响小,适用于高温高速、重载等恶劣工况,机电一体化程度高,监控手段完善等诸多优点,在工业生产线上应用广泛。2011年,棒材厂二轧车间在轧机轴承的润滑上引进了油气润滑技术。
一、油气润滑系统在现场运行的原始状况
虽然油气润滑技术与过去的传统润滑方式相比具有诸多优势,但对生产线而言,在实际运行中,如果管理维护不当,亦不会取得较好效果,仍会有因润滑不到位而出现轴承烧损的情况。二轧车间在最初使用的一年多内,因对该润滑系统认识不到位,时有轴承烧损情况发生。此后,通过对油气润滑设备加强管理,在实践中不断学习和改进,最终取得了良好使用效果。
二、提高油气润滑系统效果的管理措施
2.1 明确设备的重要性,重视设备维护使用人员责任心的培养。
油气润滑设备效能的发挥与轧机轴承的使用寿命息息相关,轴承使用寿命高,轧辊装配量少;反之,则轧辊频频更换拆装,工人劳动量大,工作无秩序。维护好设备不仅对生产准备工段、轧钢工段的工作有益,而且对整条生产线、对车间产量指标的完成具有重要意义。因此,车间特别注重对管理使用人员责任心的培养,提高对设备重要性认识。不仅要求分管设备的生产准备工段维护好设备,更要求轧钢工段注意保护使用设备,避免对机上配管造成损坏,换辊时注意管头清洁,及时上报异常信息等。
2.2 抓好油气润滑设备的点检与维护。
油气润滑设备在实际的运行过程中,润滑效果取决于两个重要因素:无堵塞、无泄漏。由于现场环境差,粉尘、油泥等大量存在,如果油管拆装操作过程中对管道造成污染,杂质堵塞分配器或油气分配不均,就会导致轴承因润滑不到位而燒损。末端油气管管径小、管壁薄,轻微碰撞或挤压都会造成管子变形或泄漏,如果不能及时发现,也会导致管内过油量少,轴承供油润滑不到位。以上两种情况在现场不可能完全避免,因此,只有抓好点检,及时发现这些问题,才是解决之道。在点检上,生产准备工段分区域专人负责,每天两次上线对油气设备进行检查,有选择地对二级分配器或末端配管打开查看,确保供油正常。
确定易损件的维修周期,定期对设备进行维护修理。如油箱每年清理一次,气源处理元件、滤芯每年更换,油路过滤器、油气混合块、一级二级分配器定期清洗或更换等。
由于点检维护到位,2013年至今,无一例因润滑不到位而出现的轴承烧损故障。
三、提高油气润滑系统效果的改进措施
在最初使用油气润滑的一年里,轴承烧损情况时有发生。经分析研究,发现轧机轴承座上的供油孔存在缺陷,油孔位置不合适。有两种情况:
A、650轧机轴承的原始供油孔位于轴承座外侧,在立轧机上则处于轧机下方。油管从下向上供油,在重力作用下,容易造成四列轴承上部供油不好;轧机设备庞大,下方是数米深的冲渣沟,油管拆装检查需操作者钻到机架下面,危险性较大。供油管如果出现松动或破损,则不能及时发现,致使轴承缺油损坏。(下图左)
B、450轧辊装配在四列圆柱滚子轴承外侧装配有单列定位轴承,在立轧机传动侧,该轴承的供油孔处于半露状态,供油状况不好,有时润滑不到位。(下图右)
基于上述两种情况,我们对粗轧立轧机的轴承座油孔进行了改造,将轧机非传动端的轴承座油孔改到轴承座内侧,使油气从轴承的上侧供入,在重力作用下,向轴承下方流动,保证了轴承的润滑效果。(下图左)
其次,将450立轧传动侧轴承座上的三个供油孔保留两个,改到单列轴承上方端盖上一个,保证了油气从单列轴承上方供入,供油顺畅。(下图右)
四、实施效果
通过对油气润滑系统加强管理,并且在实践中不断学习和改进,2013年以来实现了轴承无烧损,达到了降本增效的目的。对比往年,每年减少粗轧650轧机轴承消耗12套,减少中轧430轧机轴承消耗15套,节约采购成本25.5万元。轧机换辊停机时间减少,平均每月减少热停工时10小时,月增产700吨。
油气润滑效能的提高,换辊和轧辊装配量减少,减轻了工人劳动强度;现场工作有序,保持了文明生产,为争创星级生产现场提供支持。