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摘要:蒸汽在汽轮机中的流动是一个不断降压膨胀做功的过程,在这一过程中,过热蒸汽温度逐渐降低。防止水、汽进入而引起叶片腐蚀。
关键词:汽轮机组;次末级隔板、叶片;安全、防范
1、经过说明:
我们公司的#2机组在2013年9月15日7:50时出现振动超限现象,机头调速箱处振动是径向0.085mm,垂直0.042mm;#1瓦振动是径向0.072mm,垂直0.026mm。9月17日振动依旧,轴向位移出现0.06浮动前后摆动现象。9月18日9:12时解列,处理测速轴偏心。启机后轴向位移摆动浮动较小,但是振动依旧。9月26日23:33时解列,进行检修。揭气缸检查发现,次末级隔板去水环损坏,次末级叶片断裂两片,一组叶片变形围带开裂,所有次末级叶片进汽侧边缘部分磨损严重。
2、原因分析:
蒸汽在汽轮机中的流动是一个不断降压膨胀做功的过程,在这一过程中,过热蒸汽温度逐渐降低。在低压缸蒸汽开始凝结,越往末級叶片蒸汽湿度越大,叶片所承受的冲击力也就越大。因此在机组末两级隔板处设有蒸汽去湿装置,它可以从湿蒸汽中分离出水分,经过疏水孔排出,可以减少由于热应力集中而引起去水环和叶片的断裂。
由于我公司的汽轮机为抽汽式,使用范围是炼油、化工、轻纺等,应为长期使用热源的电厂,我们冬季供热,夏季就变成纯凝结发电的运行方式,夏季运行时后汽缸温度、压力较高,运行中流过叶片的蒸汽流速明显低于设计流速,导致湿蒸汽对叶片的冲击角度发生明显改变,加剧了随蒸汽流动的水滴对叶片和去水环的冲击。长期运行还会产生后汽缸发生变形。再由于运行方式的局限,在锅炉启、停炉时,汽轮机在很短的时间就要调整45000—5000KW的负荷(我们是集团公司自备电厂,而且机组容量小,不参与调峰)。这样对叶片和隔板等损害极大,加之去水环的材质为灰铸铁,它的特性是抗压强度和不锈性较好,缺点是抗拉强度、塑性和韧性较差。去水环在这样的条件下又要受水滴冲刷、腐蚀,这样就产生去水环的应力集中而发生开裂。
汽轮机的次末级叶片运行中处于湿蒸汽环境中,加之叶片叶顶的工作线速度为超音速,次末级叶片叶高808mm的末叶,其叶顶线速度为525m/s,因此,叶片在运行中受到极高的离心力、蒸汽作用力、激振力、腐蚀以及蒸汽所携带水滴冲刷的联合作用,工况复杂而恶劣。
随着去水环出现开裂、脱落对叶片也产生了摩碰,在去水环失去作用后,叶片进汽湿度大的状况并没有改变。叶片上附着的水膜在离心力的作用下被甩出后,无法被收集而排除汽缸外,只能是在冲击汽缸壁后在蒸汽的裹挟下随蒸汽流动,且水滴的流动方向与蒸汽流动方向不一致,水滴必然在叶片外侧进汽边强烈冲击叶片,导致叶片特别是叶片外侧,受到强烈的水滴冲击作用,使叶片运行中超负荷,超过叶片材料的许用应力。长时间运行必然导致叶片疲劳,强度降低,发生叶片扭曲变形和断裂。
综上所述,末级叶片损坏的原因主要是去湿装置导水槽拆除,导致末级蒸汽湿度超标,运行中真空显著偏低。使末级叶片受力发生改变,长期进汽量偏大使叶片过负荷,最终导致叶片疲劳扭曲,发生断裂。
3、防范措施:
因此,保持较高真空运行。在运行中应加强对机组末级蒸汽湿度的监视,并维持机组进汽量在设计范围内、进汽参数符合要求,以保证末级叶片安全运行。同时,还应做好开、停机以及增减负荷的规范操作,防止操作过快引起机组及叶片工况变化过快,导致热应力增加带来的损害。运行中要注意倾听机内声音,认真监视机组振动情况,发现有叶片断裂迹象时,应立即进行检查处理,防止事故扩大。停机时间较长时,应注意做好停机保养工作,防止水、汽进入而引起叶片腐蚀。
经过我们对事故的认真分析,有针对性的进行了系列检修。通过对以往运行记录及运行方式详细了解。针对机组的运行方式进行了恰当的调整,保证了机组的安全稳定地运行,杜绝了类似事故的发生。
关键词:汽轮机组;次末级隔板、叶片;安全、防范
1、经过说明:
我们公司的#2机组在2013年9月15日7:50时出现振动超限现象,机头调速箱处振动是径向0.085mm,垂直0.042mm;#1瓦振动是径向0.072mm,垂直0.026mm。9月17日振动依旧,轴向位移出现0.06浮动前后摆动现象。9月18日9:12时解列,处理测速轴偏心。启机后轴向位移摆动浮动较小,但是振动依旧。9月26日23:33时解列,进行检修。揭气缸检查发现,次末级隔板去水环损坏,次末级叶片断裂两片,一组叶片变形围带开裂,所有次末级叶片进汽侧边缘部分磨损严重。
2、原因分析:
蒸汽在汽轮机中的流动是一个不断降压膨胀做功的过程,在这一过程中,过热蒸汽温度逐渐降低。在低压缸蒸汽开始凝结,越往末級叶片蒸汽湿度越大,叶片所承受的冲击力也就越大。因此在机组末两级隔板处设有蒸汽去湿装置,它可以从湿蒸汽中分离出水分,经过疏水孔排出,可以减少由于热应力集中而引起去水环和叶片的断裂。
由于我公司的汽轮机为抽汽式,使用范围是炼油、化工、轻纺等,应为长期使用热源的电厂,我们冬季供热,夏季就变成纯凝结发电的运行方式,夏季运行时后汽缸温度、压力较高,运行中流过叶片的蒸汽流速明显低于设计流速,导致湿蒸汽对叶片的冲击角度发生明显改变,加剧了随蒸汽流动的水滴对叶片和去水环的冲击。长期运行还会产生后汽缸发生变形。再由于运行方式的局限,在锅炉启、停炉时,汽轮机在很短的时间就要调整45000—5000KW的负荷(我们是集团公司自备电厂,而且机组容量小,不参与调峰)。这样对叶片和隔板等损害极大,加之去水环的材质为灰铸铁,它的特性是抗压强度和不锈性较好,缺点是抗拉强度、塑性和韧性较差。去水环在这样的条件下又要受水滴冲刷、腐蚀,这样就产生去水环的应力集中而发生开裂。
汽轮机的次末级叶片运行中处于湿蒸汽环境中,加之叶片叶顶的工作线速度为超音速,次末级叶片叶高808mm的末叶,其叶顶线速度为525m/s,因此,叶片在运行中受到极高的离心力、蒸汽作用力、激振力、腐蚀以及蒸汽所携带水滴冲刷的联合作用,工况复杂而恶劣。
随着去水环出现开裂、脱落对叶片也产生了摩碰,在去水环失去作用后,叶片进汽湿度大的状况并没有改变。叶片上附着的水膜在离心力的作用下被甩出后,无法被收集而排除汽缸外,只能是在冲击汽缸壁后在蒸汽的裹挟下随蒸汽流动,且水滴的流动方向与蒸汽流动方向不一致,水滴必然在叶片外侧进汽边强烈冲击叶片,导致叶片特别是叶片外侧,受到强烈的水滴冲击作用,使叶片运行中超负荷,超过叶片材料的许用应力。长时间运行必然导致叶片疲劳,强度降低,发生叶片扭曲变形和断裂。
综上所述,末级叶片损坏的原因主要是去湿装置导水槽拆除,导致末级蒸汽湿度超标,运行中真空显著偏低。使末级叶片受力发生改变,长期进汽量偏大使叶片过负荷,最终导致叶片疲劳扭曲,发生断裂。
3、防范措施:
因此,保持较高真空运行。在运行中应加强对机组末级蒸汽湿度的监视,并维持机组进汽量在设计范围内、进汽参数符合要求,以保证末级叶片安全运行。同时,还应做好开、停机以及增减负荷的规范操作,防止操作过快引起机组及叶片工况变化过快,导致热应力增加带来的损害。运行中要注意倾听机内声音,认真监视机组振动情况,发现有叶片断裂迹象时,应立即进行检查处理,防止事故扩大。停机时间较长时,应注意做好停机保养工作,防止水、汽进入而引起叶片腐蚀。
经过我们对事故的认真分析,有针对性的进行了系列检修。通过对以往运行记录及运行方式详细了解。针对机组的运行方式进行了恰当的调整,保证了机组的安全稳定地运行,杜绝了类似事故的发生。