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(大唐鲁北发电有限责任公司 251909)
摘 要:本文以某热电厂2×600MW机组引风机变频器改造为例,探讨了风机变频节能改造问题。变频切换工频运行动态试验结果表明,变频技术在节能降耗中优势显著,具有良好的直接与间接经济效益,值得在实践中进一步推广应用。
关键词:热电厂;风机;变频技术;节能改造
一、引风机变频调速方式特点
从实质上来说,对引风机进行变频调速,就是利用电力电子技术,来调整频率,使其能依据实际需求调整驱动发电机速度,从而实现风扇转速调整。变频调速技术已经被广泛的应用到异步电机中,且具有高电压、大容量变频技术发展趋势,优势非常明显。第一,速度快且稳定性高。逆变器自身具有比较高的转换效率,结合三相异步电动机的滑差与变急速运行,变速平滑度高。第二,电流控制。变频调速方法能够零速零电压启动,频率与电压间可以确立稳定的关系,这样变频器就可以按照 V/F 以及矢量控制方式来带动负载作业。对引风机进行变频调速技术改造,可以降低启动电流,并提高绕组承受能力,提高设备运行稳定性,降低后期维护难度。第三,自动控制。利用变频技术可以提高点对点硬线连接效果,实现了对燃烧过程的自动控制。通过高速通信连接变频器系统,可提高设备运行可靠性,降低设备维护难度。第四,可靠保护。变频改造后,设置的变频器本身具有欠电压、过电压、过温、断相、接地与短路保护,且还具有电动机过温保护,这样可以最大程度上来降低运行故障的影响,并能有效缩短故障处理所需时间。
二、引风机变频节能设计改造技术要点
(一)变频器
在改造过程中,为降低变频器出线侧输出电压高次谐波,一般选择在变频器输出端并联的电力电容器,但可能会导致输出端被电流冲击,而影响运行可靠性。针对此问题,可以选择串联电抗器,即在变频器输出端串联一个电感,同样可以达到降低谐波的效果。尽量不要在变频器输出端设置电磁开关来控制电机启停,一般除了设置一台具有多台电机拖动系统的变频器外,应由变频器来控制电机运行,或者根据需要利用键盘面板进行操作。
(二)负荷匹配
在不同负荷条件下,为确保风机获得最佳节能效果,在进行变频调速设计时,需要合理选择设备型号,保证其容量与实际负荷相匹配。包括风机与所配电机的匹配,一般应将裕量控制在10%以内。
(三)抗电磁干扰
电磁干扰会影响电机运行效率,为达到良好的變频调速设计效果,还要重视抗电磁干扰处理,例如选择硬件与软件相结合的抗干扰方法,以及根据实际生产需求选择屏蔽、隔离、滤波、接地等技术。
三、节能改造方案设计与实施
(一)系统概况
某热电厂2台600MW亚临界燃煤空冷汽轮发电机组,锅炉采用北京巴布科克·威尔科克斯有限公司技术设计制造的B&WB-2080/17.5-M型锅炉,为亚临界参数,一次中间再热、自然循环、平衡通风、锅炉房紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型汽包锅炉;汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂制造的ZKL600-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式直接空冷汽轮机;发电机采用哈尔滨电机有限责任公司生产的QFSN-600-2YHG型氢冷发电机。引风机为上海电机厂生产的静叶可调轴流风机,型号为YKK1000-8,额定电流332A,额定电压10k V,电机功率5 000kW。
(二)变频器控制方案
1、电气一次系统设计方案
本工程设计依系统要求,采用“一拖一自动旁路”电气回路设计,单套变频器带一台引风机工作,每台机组配置两套变频器。
图中QF1、QF2和QF3是三台断路器,可实现远方或就地合分操作。QF3和QF2具有电气闭锁,保证不能同时合闸。当变频器故障时,回路可以自动切换至QF3旁路,使电机可以在工频电源下正常工作,自动或手动断开QF1和QF2,隔离变频器,保证检修人员安全情况下进行检修。此种设计可以满足两种风机运行方式,即变频运行方式和工频运行方式。变频运行方式:主开关合闸,QF1、QF2闭合,QF3断开,并且变频器合闸;工频运行方式:主开关合闸,QF1、QF2断开,QF3闭合;
2、DCS 逻辑控制策略
(1)模拟量控制。引风机调节被控对象为锅炉炉膛压力,改造前通过PID 调节器计算指令驱动引风机静叶执行器,并且设计有指令偏置自适应回路,设定两侧风机指令偏置防止风机失速。改造后保留原静叶模拟控制回路,作为工频工况炉膛压力控制方案。增加变频器模拟量控制回路,当引风机变频运行时,根据炉膛压力与设定偏差,通过新的PID 调节器计算指令驱动变频器动作,改变风机出力,作为变频工况炉膛压力控制方案。工频和变频两种自动控制方式由运行人员选择,但是互相闭锁,不能同时投入两种自动状态,保持控制方式的独立性,防止相互耦合。变频运行时,限制风机静叶开度上限为75%,规程规定静叶固定保持在此开度,允许变频器投自动。
(2)“变切工”逻辑。当变频器故障或跳闸不能维持正常运行时,必须由程序立即自动切换至旁路工频运行,联锁断开 QF1 和QF2,然后自动合闸 QF3,同时自动将该侧的引风机入口调节挡板执行器指令降至负荷对应开度,对应关系见表1。在切换过程的时间内不会发生引风机停运信号,完成变切工动作;若在规定时间内没有完成,则判定为变切工失败,断开高压主开关,如果负荷在50%以上还要发生引风机RB。
引风机高压主开关合闸信号和变频器运行记忆信号(QF1合闸、QF2合闸、与变频器运行三个信号),作为自动变切工允许条件。另外,QF3 合闸、变切工失败、变频器远程停止、高压主开关分闸、工频运行信号,任一条件满足作为变频器运行记忆的复位条件。可以产生自动变切工的条件包括:①变频器重故障;②QF1分闸;③QF2分闸;④变频器未运行。
(三)变频切换工频运行动态试验结果
经过变频切换工频运行动态试验验证,“变切工”逻辑正确,变频器运行稳定,在变频器故障等极端工况下,引风机能自动维持机组安全运行。而且,风机耗电量降低明显。
四、节能效果分析
(一)直接经济效益
自设备调试完毕后,系统一直稳定投运,经统计,平均节约厂用电率0.25%左右,节能效果明显。如果按照年发电任务量50亿k W·h,上网电价0.37元计算,5 000 000 000k W·h×0.25%×0.37 元=462.5 万元,即每年可以节约用电成本462.5万元,一年即可收回设备投资。
(二)间接经济效益
通过采用变频转速调节取代挡板机构调节,减小了节流损失和执行机构的磨损,延长了执行挡板的使用寿命。由于变频器具有优良的特性,降低了风机启动负荷冲击,减轻了风机的振动,有效提高了风机和电机的使用寿命。变频器调节特性优于静叶挡板调节装置,能更好地控制锅炉爐膛压力,有利于炉膛燃烧安全稳定。
参考文献:
[1]张影. 变频技术在电厂泵与风机系统中应用的节能探讨[J]. 民营科技,2016,03:38.
[2]刘智光. 包钢热电厂风机变频改造关键技术研究[J]. 包钢科技,2016,03:72-75.
摘 要:本文以某热电厂2×600MW机组引风机变频器改造为例,探讨了风机变频节能改造问题。变频切换工频运行动态试验结果表明,变频技术在节能降耗中优势显著,具有良好的直接与间接经济效益,值得在实践中进一步推广应用。
关键词:热电厂;风机;变频技术;节能改造
一、引风机变频调速方式特点
从实质上来说,对引风机进行变频调速,就是利用电力电子技术,来调整频率,使其能依据实际需求调整驱动发电机速度,从而实现风扇转速调整。变频调速技术已经被广泛的应用到异步电机中,且具有高电压、大容量变频技术发展趋势,优势非常明显。第一,速度快且稳定性高。逆变器自身具有比较高的转换效率,结合三相异步电动机的滑差与变急速运行,变速平滑度高。第二,电流控制。变频调速方法能够零速零电压启动,频率与电压间可以确立稳定的关系,这样变频器就可以按照 V/F 以及矢量控制方式来带动负载作业。对引风机进行变频调速技术改造,可以降低启动电流,并提高绕组承受能力,提高设备运行稳定性,降低后期维护难度。第三,自动控制。利用变频技术可以提高点对点硬线连接效果,实现了对燃烧过程的自动控制。通过高速通信连接变频器系统,可提高设备运行可靠性,降低设备维护难度。第四,可靠保护。变频改造后,设置的变频器本身具有欠电压、过电压、过温、断相、接地与短路保护,且还具有电动机过温保护,这样可以最大程度上来降低运行故障的影响,并能有效缩短故障处理所需时间。
二、引风机变频节能设计改造技术要点
(一)变频器
在改造过程中,为降低变频器出线侧输出电压高次谐波,一般选择在变频器输出端并联的电力电容器,但可能会导致输出端被电流冲击,而影响运行可靠性。针对此问题,可以选择串联电抗器,即在变频器输出端串联一个电感,同样可以达到降低谐波的效果。尽量不要在变频器输出端设置电磁开关来控制电机启停,一般除了设置一台具有多台电机拖动系统的变频器外,应由变频器来控制电机运行,或者根据需要利用键盘面板进行操作。
(二)负荷匹配
在不同负荷条件下,为确保风机获得最佳节能效果,在进行变频调速设计时,需要合理选择设备型号,保证其容量与实际负荷相匹配。包括风机与所配电机的匹配,一般应将裕量控制在10%以内。
(三)抗电磁干扰
电磁干扰会影响电机运行效率,为达到良好的變频调速设计效果,还要重视抗电磁干扰处理,例如选择硬件与软件相结合的抗干扰方法,以及根据实际生产需求选择屏蔽、隔离、滤波、接地等技术。
三、节能改造方案设计与实施
(一)系统概况
某热电厂2台600MW亚临界燃煤空冷汽轮发电机组,锅炉采用北京巴布科克·威尔科克斯有限公司技术设计制造的B&WB-2080/17.5-M型锅炉,为亚临界参数,一次中间再热、自然循环、平衡通风、锅炉房紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型汽包锅炉;汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂制造的ZKL600-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式直接空冷汽轮机;发电机采用哈尔滨电机有限责任公司生产的QFSN-600-2YHG型氢冷发电机。引风机为上海电机厂生产的静叶可调轴流风机,型号为YKK1000-8,额定电流332A,额定电压10k V,电机功率5 000kW。
(二)变频器控制方案
1、电气一次系统设计方案
本工程设计依系统要求,采用“一拖一自动旁路”电气回路设计,单套变频器带一台引风机工作,每台机组配置两套变频器。
图中QF1、QF2和QF3是三台断路器,可实现远方或就地合分操作。QF3和QF2具有电气闭锁,保证不能同时合闸。当变频器故障时,回路可以自动切换至QF3旁路,使电机可以在工频电源下正常工作,自动或手动断开QF1和QF2,隔离变频器,保证检修人员安全情况下进行检修。此种设计可以满足两种风机运行方式,即变频运行方式和工频运行方式。变频运行方式:主开关合闸,QF1、QF2闭合,QF3断开,并且变频器合闸;工频运行方式:主开关合闸,QF1、QF2断开,QF3闭合;
2、DCS 逻辑控制策略
(1)模拟量控制。引风机调节被控对象为锅炉炉膛压力,改造前通过PID 调节器计算指令驱动引风机静叶执行器,并且设计有指令偏置自适应回路,设定两侧风机指令偏置防止风机失速。改造后保留原静叶模拟控制回路,作为工频工况炉膛压力控制方案。增加变频器模拟量控制回路,当引风机变频运行时,根据炉膛压力与设定偏差,通过新的PID 调节器计算指令驱动变频器动作,改变风机出力,作为变频工况炉膛压力控制方案。工频和变频两种自动控制方式由运行人员选择,但是互相闭锁,不能同时投入两种自动状态,保持控制方式的独立性,防止相互耦合。变频运行时,限制风机静叶开度上限为75%,规程规定静叶固定保持在此开度,允许变频器投自动。
(2)“变切工”逻辑。当变频器故障或跳闸不能维持正常运行时,必须由程序立即自动切换至旁路工频运行,联锁断开 QF1 和QF2,然后自动合闸 QF3,同时自动将该侧的引风机入口调节挡板执行器指令降至负荷对应开度,对应关系见表1。在切换过程的时间内不会发生引风机停运信号,完成变切工动作;若在规定时间内没有完成,则判定为变切工失败,断开高压主开关,如果负荷在50%以上还要发生引风机RB。
引风机高压主开关合闸信号和变频器运行记忆信号(QF1合闸、QF2合闸、与变频器运行三个信号),作为自动变切工允许条件。另外,QF3 合闸、变切工失败、变频器远程停止、高压主开关分闸、工频运行信号,任一条件满足作为变频器运行记忆的复位条件。可以产生自动变切工的条件包括:①变频器重故障;②QF1分闸;③QF2分闸;④变频器未运行。
(三)变频切换工频运行动态试验结果
经过变频切换工频运行动态试验验证,“变切工”逻辑正确,变频器运行稳定,在变频器故障等极端工况下,引风机能自动维持机组安全运行。而且,风机耗电量降低明显。
四、节能效果分析
(一)直接经济效益
自设备调试完毕后,系统一直稳定投运,经统计,平均节约厂用电率0.25%左右,节能效果明显。如果按照年发电任务量50亿k W·h,上网电价0.37元计算,5 000 000 000k W·h×0.25%×0.37 元=462.5 万元,即每年可以节约用电成本462.5万元,一年即可收回设备投资。
(二)间接经济效益
通过采用变频转速调节取代挡板机构调节,减小了节流损失和执行机构的磨损,延长了执行挡板的使用寿命。由于变频器具有优良的特性,降低了风机启动负荷冲击,减轻了风机的振动,有效提高了风机和电机的使用寿命。变频器调节特性优于静叶挡板调节装置,能更好地控制锅炉爐膛压力,有利于炉膛燃烧安全稳定。
参考文献:
[1]张影. 变频技术在电厂泵与风机系统中应用的节能探讨[J]. 民营科技,2016,03:38.
[2]刘智光. 包钢热电厂风机变频改造关键技术研究[J]. 包钢科技,2016,03:72-75.