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摘 要:本文主要介绍了氯碱企业电解槽运行情况,分析了电解槽工艺优化产生的经济效益。
关键词:电解槽 工艺优化 研究
永银化工烧碱装置设计生产能力10万吨NaoH/a装置,烧碱装置现运行4台日本旭化成零极距自然循环电解槽,每台电解槽上安装有162台单元槽,经过我公司与日本旭化成厂家沟通后,可以在每台电解槽上多增加6台单元槽,4台电解槽共增加24台单元槽,提高烧碱、液氯产量,还可以减少消耗,降低动力电、直流电消耗,产量超出设计能力,年生产能力约为11万吨NaoH/a,为公司创造更多的效益。该装置2011年6月开车,运行至今,到现在约运行三年时间,我公司的电解槽现运行状况:电流效率为95%左右,吨碱耗电约2200度左右。
我公司现对电解槽进行工艺优化。通过控制槽温、进槽盐水指标及采纳旭化成公司等技术等,进而达到吨碱耗电控制在2200度左右,年节约电费约600万,主要改造是对工艺操作优化,各种工艺指标控制在最优范围内,对电解槽的运行及时监控,保证电解槽的经济运行。我公司对电解槽进行了多方面的优化:电解槽的槽温与电耗有直接关系,以往电解槽槽温控制在84-85℃,我公司现在槽温控制在85.5-86.5℃;进电解槽的精制盐水各种指标控制好,我公司现在二次盐水精制过程是采用一套螯合树脂塔,3台螯合树脂塔串联(两台在线运行,一台再生、待机)运行,每台树脂塔运行48小时,ICP分析各项指标钙、镁、铁等杂质严格控制在20PPb以下,不准有超标现象,钙镁离子最高为16PPB,铁离子分析为未检出、铝离子分析为未检出、镍分析一次为3.6PPB、硅离子为未检出、钡离子分析最高位6PPB,硫酸根控制在6.7g/l以下;电槽开停机时段的保养到位,严格控制电槽的开停机,2013年我公司的燒碱装置停车两次(均为计划停车检修),日常的认真操作也保证了电解槽的安全稳定运行,操作工每班测量一次槽电压,每小时对电解槽巡检一次,各项数据每小时统计一次,发现异常立即处理,各个环节的精心操作保证了电解槽的良好运行,我厂一次盐水的各项工艺指标控制十分到位,凯膜过滤器出来的一次盐水各种指标控制非常严格,针对预处理器制定了严细的操作规程,确保预处理出水质量。
烧碱装置设计能力为年产10万吨烧碱项目,共有4台电解槽,每台电解槽上安装有162台单元槽,公司领导经过与电解槽厂家沟通后,可以在每台电解槽上多增加6台单元槽,4台电解槽共增加24台单元槽,提高烧碱、液氯产量,还可以减少消耗,降低动力电、直流电消耗,为公司创造更多的效益。烧碱装置新增24台单元槽后,每天多产烧碱11吨,多产液氯10吨,现在烧碱价格为1950元/吨,液氯价格为300元/吨,年运行按330天计算,1950元×11吨×330天=7078500元,300元×10吨×330天=990000元,7078500+990000=8068500元,年为公司多增加销售收入800多万。主要投入:购买24台单元槽及离子膜花费230万,每天多用直流电约为24000度,每天多用精盐水约为100,电费每度为0.54元,精盐水每m3成本为13.8元,24000度电×0.54元×330天=4276800元,100m3盐水×13.8元×330天=455400元,
8068500-2300000-455400-4276800=1036300元,一年能为公司创造效益100多万元。
我公司经过两个方面的优化:1、通过日常运行操作,通过对日常运行数据的分析比对,经过技术人员不断生产总结后,进行的工艺优化使我公司烧碱装置吨碱耗电在2200度,达到同行业先进水平,与同行业比较电解槽吨碱节约100度电,年节约电费约600万。2、通过与旭化成厂家不断的技术交流及沟通,借鉴同行业先进的运行经验,进而优化我公司的烧碱生产装置,增加离子膜单元槽,年为公司创效100多万元。
作者简介:李志孟(1988年-),男,工作单位:河南永银化工有限公司,助理工程师,主要从事氯碱企业生产管理工作。
关键词:电解槽 工艺优化 研究
永银化工烧碱装置设计生产能力10万吨NaoH/a装置,烧碱装置现运行4台日本旭化成零极距自然循环电解槽,每台电解槽上安装有162台单元槽,经过我公司与日本旭化成厂家沟通后,可以在每台电解槽上多增加6台单元槽,4台电解槽共增加24台单元槽,提高烧碱、液氯产量,还可以减少消耗,降低动力电、直流电消耗,产量超出设计能力,年生产能力约为11万吨NaoH/a,为公司创造更多的效益。该装置2011年6月开车,运行至今,到现在约运行三年时间,我公司的电解槽现运行状况:电流效率为95%左右,吨碱耗电约2200度左右。
我公司现对电解槽进行工艺优化。通过控制槽温、进槽盐水指标及采纳旭化成公司等技术等,进而达到吨碱耗电控制在2200度左右,年节约电费约600万,主要改造是对工艺操作优化,各种工艺指标控制在最优范围内,对电解槽的运行及时监控,保证电解槽的经济运行。我公司对电解槽进行了多方面的优化:电解槽的槽温与电耗有直接关系,以往电解槽槽温控制在84-85℃,我公司现在槽温控制在85.5-86.5℃;进电解槽的精制盐水各种指标控制好,我公司现在二次盐水精制过程是采用一套螯合树脂塔,3台螯合树脂塔串联(两台在线运行,一台再生、待机)运行,每台树脂塔运行48小时,ICP分析各项指标钙、镁、铁等杂质严格控制在20PPb以下,不准有超标现象,钙镁离子最高为16PPB,铁离子分析为未检出、铝离子分析为未检出、镍分析一次为3.6PPB、硅离子为未检出、钡离子分析最高位6PPB,硫酸根控制在6.7g/l以下;电槽开停机时段的保养到位,严格控制电槽的开停机,2013年我公司的燒碱装置停车两次(均为计划停车检修),日常的认真操作也保证了电解槽的安全稳定运行,操作工每班测量一次槽电压,每小时对电解槽巡检一次,各项数据每小时统计一次,发现异常立即处理,各个环节的精心操作保证了电解槽的良好运行,我厂一次盐水的各项工艺指标控制十分到位,凯膜过滤器出来的一次盐水各种指标控制非常严格,针对预处理器制定了严细的操作规程,确保预处理出水质量。
烧碱装置设计能力为年产10万吨烧碱项目,共有4台电解槽,每台电解槽上安装有162台单元槽,公司领导经过与电解槽厂家沟通后,可以在每台电解槽上多增加6台单元槽,4台电解槽共增加24台单元槽,提高烧碱、液氯产量,还可以减少消耗,降低动力电、直流电消耗,为公司创造更多的效益。烧碱装置新增24台单元槽后,每天多产烧碱11吨,多产液氯10吨,现在烧碱价格为1950元/吨,液氯价格为300元/吨,年运行按330天计算,1950元×11吨×330天=7078500元,300元×10吨×330天=990000元,7078500+990000=8068500元,年为公司多增加销售收入800多万。主要投入:购买24台单元槽及离子膜花费230万,每天多用直流电约为24000度,每天多用精盐水约为100,电费每度为0.54元,精盐水每m3成本为13.8元,24000度电×0.54元×330天=4276800元,100m3盐水×13.8元×330天=455400元,
8068500-2300000-455400-4276800=1036300元,一年能为公司创造效益100多万元。
我公司经过两个方面的优化:1、通过日常运行操作,通过对日常运行数据的分析比对,经过技术人员不断生产总结后,进行的工艺优化使我公司烧碱装置吨碱耗电在2200度,达到同行业先进水平,与同行业比较电解槽吨碱节约100度电,年节约电费约600万。2、通过与旭化成厂家不断的技术交流及沟通,借鉴同行业先进的运行经验,进而优化我公司的烧碱生产装置,增加离子膜单元槽,年为公司创效100多万元。
作者简介:李志孟(1988年-),男,工作单位:河南永银化工有限公司,助理工程师,主要从事氯碱企业生产管理工作。