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【摘 要】变电站站用电系统可以为变电站的良好运行提供重要的保障,也是保证电网稳定运行的重要基础。变电站站用电系统一般由通信电源、生产照明电源等多个部分共同组成。在电力系统供电可靠性不断提高的环境下,已经成为变电站事故处理的必要条件。在对现有变电站运行方式进行仔细的研究和分析后,对变电站站用电系统进行了针对性的改进,使变电站站用电系统经过改进,可以进一步得到优化,满足变电站的实际需要,提高系统的运行安全,使变电站可以在良好的环境中发展和完善。
【关键词】变电站;站用电系统;改进措施
交流站用电系统是500千伏变电站正常运行非常重要的组成部分,随着国家电网“五通”规定及“十八项反措”要求的实施,对站用电系统的运行及维护又提出了新的要求,不合理的设计或未按要求开展维护工作,极有可能危及变电站正常运行,造成设备故障
某500千伏变电站目前站用电系统运行方式为:1号站用变带400伏Ⅰ段站用电母线,2号站用变带400伏Ⅱ站用电母线。将扩建0号站用变作为备用站用变,待0号站用变启用后,运行方式如图1所示。
该原设计方案中,站用电系统正常运行方式为:1号站用变通过1ZKK带400伏Ⅰ段负荷,2号站用变通过2ZKK带400伏Ⅱ负荷,0号站用变高压侧300开关分位,低压侧0ZKK隔离开关合位,3ZKK、4ZKK分位。备自投采用进线备自投方式:
1.400伏Ⅰ段母线失压时,备自投装置动作跳开1ZKK,合3ZKK和300开关,投入0号站用变;
2.400伏Ⅱ段母线失压时,备自投装置动作跳开2ZKK,合4ZKK和300开关,投入0号站用变。
此设计方案实际运行中会有如下问题:1.按照国网公司对500千伏变电站站用电的常规运行方式,0号站用变正常运行方式为空载状态,即高低压侧开关为合位,空充备用母线,实际上该变电站专用规程也是如此,设计与常规运行方式不符。2.0号站用变长期处于停用状態,根据《国家电网变电运维管理规定(实行)》第八十二条第五点:“变电站内的备用站用变(一次侧不带电)每半年应启动试验1次,每次带电运行不少于24小时。”和《国家电网公司变电检修管理规定(试行)第22分册 站用变检修细则》第1.3.2 检修周期 d)“停运6个月以上重新投运前的设备,应进行例行试验。”按这两条规定执行会增加不必要的工作量。(也可根据《国家电网变电运维管理规定(实行)》定期切换的要求每季度对站用变备自投试验时,将0号站用变运行24小时以上,但这也无形中造成了运维人员的工作量、操作风险及运行压力。)
综上所述,对该变电站站用电系统及备自投方式提出改进措施:
一、改进站用电运行方式及备自投方式
1.将站用电正常运行方式改为:1号站用变通过1ZKK带400伏Ⅰ段负荷,2号站用变通过2ZKK带400伏Ⅱ负荷,0号站用变300开关及0ZKK合位(即为空载状态,空充400伏备用母线),分段开关3ZKK、4ZKK分位。
2.备自投方式改为分段开关自投(备自投装置设方式3)。即1)400伏Ⅰ段母线失压时,备自投装置动作跳开1ZKK,合3ZKK,0号站用变带400伏Ⅰ段负荷;2)400伏Ⅱ段母线失压时,备自投装置动作跳开2ZKK,合4ZKK,0号站用变带400伏Ⅱ段负荷。同时应投入合闸后加速,用于400伏母线故障时备自投动作合闸于故障加速跳。
二、完善站用电系统备自投定期切换试验
若按上述建议站用电系统恢复正常运行方式后,应每季度开展一次站用电备自投定期切换试验工作,具体如下:
1.400伏Ⅰ段母线失压,备自投动作:
拉开1号站用变高压侧110开关,检查备自投应正确动作,即先跳开1ZKK,再自动合上3ZKK,400伏Ⅰ段负荷倒至0号站用变供。试验结束后应先合上1号站用变高压侧110开关,再拉开3ZKK,最后合上1ZKK,恢复400伏Ⅰ段负荷由1号站用变供。
2.400伏Ⅱ段母线失压,备自投动作:
拉开2号站用变高压侧120开关,检查备自投应正确动作,即先跳开2ZKK,再自动合上4ZKK,400伏Ⅱ段负荷倒至0号站用变供。试验结束后应先合上2号站用变高压侧120开关,再拉开4ZKK,最后合上2ZKK,恢复400伏Ⅱ段负荷由2号站用变供。
三、防止400伏母线带电并列误操作的改进措施
为了防止0号站用变400伏母线与400伏Ⅰ、Ⅱ段母线带电误并列,建议采用强制措施有效避免异电源并列。以400伏Ⅰ段母线与0号站用变400伏母线为例:备自投动作过程中,装置已存在确认1ZKK跳位,且400伏Ⅰ母无压后经延时合上3ZKK的逻辑判断,此功能满足不发生母线带电并列(图2)。
但在手动切换时1ZKK与3ZKK无任何闭锁功能,故存在两段母线带电并列的风险。建议在3ZKK合闸控制回路内串入1ZKK开关的常闭节点,以判断3ZKK合闸时,1ZKK是否已断开,同理在1ZKK合闸控制回路内串入3ZKK开关常闭节点,以实现开关位置作为闭锁条件来保证两段母线不发生误并列(图3)。
400伏Ⅱ段母线与0号站用变400伏母线同理。
结论:综上所述,随着电力设备的不断增加,变电站综合自动化程度有所提升,因此,保证用电系统安全性变得更加重要。然而,在目前站用电系统基础管理中,变电站在运行还存在很多的弊端和问题。现有的技术已经不能对设备进行准确的检测,因此安全运行已经成为变电站系统改进的主要方向,只有进行针对性的改进和优化,才能使变电站在良好的环境中运行,降低安全事故的发生几率,满足人们的正常用电需要。
参考文献:
[1]陈强,潘建亚.特高压变电站站用电系统设计与运维[J].电力学报,2017,32(01):128-134.
[2]严天勇,朱艳芬.变电站站用电系统安全性分析[J].低碳世界,2017,05(17):130-131.
[3]吴霄,张宏宇,王璐璐.变电站站用电系统存在问题及改进措施[J].四川电力技术,2018,01(03):116-135.
作者简介:
席钰佳,男,1981年3月,浙江嘉兴,汉,国网浙江省电力公司检修分公司,本科,工程师,研究方向:变电运维。
(作者单位:国网浙江省电力公司检修分公司)
【关键词】变电站;站用电系统;改进措施
交流站用电系统是500千伏变电站正常运行非常重要的组成部分,随着国家电网“五通”规定及“十八项反措”要求的实施,对站用电系统的运行及维护又提出了新的要求,不合理的设计或未按要求开展维护工作,极有可能危及变电站正常运行,造成设备故障
某500千伏变电站目前站用电系统运行方式为:1号站用变带400伏Ⅰ段站用电母线,2号站用变带400伏Ⅱ站用电母线。将扩建0号站用变作为备用站用变,待0号站用变启用后,运行方式如图1所示。
该原设计方案中,站用电系统正常运行方式为:1号站用变通过1ZKK带400伏Ⅰ段负荷,2号站用变通过2ZKK带400伏Ⅱ负荷,0号站用变高压侧300开关分位,低压侧0ZKK隔离开关合位,3ZKK、4ZKK分位。备自投采用进线备自投方式:
1.400伏Ⅰ段母线失压时,备自投装置动作跳开1ZKK,合3ZKK和300开关,投入0号站用变;
2.400伏Ⅱ段母线失压时,备自投装置动作跳开2ZKK,合4ZKK和300开关,投入0号站用变。
此设计方案实际运行中会有如下问题:1.按照国网公司对500千伏变电站站用电的常规运行方式,0号站用变正常运行方式为空载状态,即高低压侧开关为合位,空充备用母线,实际上该变电站专用规程也是如此,设计与常规运行方式不符。2.0号站用变长期处于停用状態,根据《国家电网变电运维管理规定(实行)》第八十二条第五点:“变电站内的备用站用变(一次侧不带电)每半年应启动试验1次,每次带电运行不少于24小时。”和《国家电网公司变电检修管理规定(试行)第22分册 站用变检修细则》第1.3.2 检修周期 d)“停运6个月以上重新投运前的设备,应进行例行试验。”按这两条规定执行会增加不必要的工作量。(也可根据《国家电网变电运维管理规定(实行)》定期切换的要求每季度对站用变备自投试验时,将0号站用变运行24小时以上,但这也无形中造成了运维人员的工作量、操作风险及运行压力。)
综上所述,对该变电站站用电系统及备自投方式提出改进措施:
一、改进站用电运行方式及备自投方式
1.将站用电正常运行方式改为:1号站用变通过1ZKK带400伏Ⅰ段负荷,2号站用变通过2ZKK带400伏Ⅱ负荷,0号站用变300开关及0ZKK合位(即为空载状态,空充400伏备用母线),分段开关3ZKK、4ZKK分位。
2.备自投方式改为分段开关自投(备自投装置设方式3)。即1)400伏Ⅰ段母线失压时,备自投装置动作跳开1ZKK,合3ZKK,0号站用变带400伏Ⅰ段负荷;2)400伏Ⅱ段母线失压时,备自投装置动作跳开2ZKK,合4ZKK,0号站用变带400伏Ⅱ段负荷。同时应投入合闸后加速,用于400伏母线故障时备自投动作合闸于故障加速跳。
二、完善站用电系统备自投定期切换试验
若按上述建议站用电系统恢复正常运行方式后,应每季度开展一次站用电备自投定期切换试验工作,具体如下:
1.400伏Ⅰ段母线失压,备自投动作:
拉开1号站用变高压侧110开关,检查备自投应正确动作,即先跳开1ZKK,再自动合上3ZKK,400伏Ⅰ段负荷倒至0号站用变供。试验结束后应先合上1号站用变高压侧110开关,再拉开3ZKK,最后合上1ZKK,恢复400伏Ⅰ段负荷由1号站用变供。
2.400伏Ⅱ段母线失压,备自投动作:
拉开2号站用变高压侧120开关,检查备自投应正确动作,即先跳开2ZKK,再自动合上4ZKK,400伏Ⅱ段负荷倒至0号站用变供。试验结束后应先合上2号站用变高压侧120开关,再拉开4ZKK,最后合上2ZKK,恢复400伏Ⅱ段负荷由2号站用变供。
三、防止400伏母线带电并列误操作的改进措施
为了防止0号站用变400伏母线与400伏Ⅰ、Ⅱ段母线带电误并列,建议采用强制措施有效避免异电源并列。以400伏Ⅰ段母线与0号站用变400伏母线为例:备自投动作过程中,装置已存在确认1ZKK跳位,且400伏Ⅰ母无压后经延时合上3ZKK的逻辑判断,此功能满足不发生母线带电并列(图2)。
但在手动切换时1ZKK与3ZKK无任何闭锁功能,故存在两段母线带电并列的风险。建议在3ZKK合闸控制回路内串入1ZKK开关的常闭节点,以判断3ZKK合闸时,1ZKK是否已断开,同理在1ZKK合闸控制回路内串入3ZKK开关常闭节点,以实现开关位置作为闭锁条件来保证两段母线不发生误并列(图3)。
400伏Ⅱ段母线与0号站用变400伏母线同理。
结论:综上所述,随着电力设备的不断增加,变电站综合自动化程度有所提升,因此,保证用电系统安全性变得更加重要。然而,在目前站用电系统基础管理中,变电站在运行还存在很多的弊端和问题。现有的技术已经不能对设备进行准确的检测,因此安全运行已经成为变电站系统改进的主要方向,只有进行针对性的改进和优化,才能使变电站在良好的环境中运行,降低安全事故的发生几率,满足人们的正常用电需要。
参考文献:
[1]陈强,潘建亚.特高压变电站站用电系统设计与运维[J].电力学报,2017,32(01):128-134.
[2]严天勇,朱艳芬.变电站站用电系统安全性分析[J].低碳世界,2017,05(17):130-131.
[3]吴霄,张宏宇,王璐璐.变电站站用电系统存在问题及改进措施[J].四川电力技术,2018,01(03):116-135.
作者简介:
席钰佳,男,1981年3月,浙江嘉兴,汉,国网浙江省电力公司检修分公司,本科,工程师,研究方向:变电运维。
(作者单位:国网浙江省电力公司检修分公司)