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[摘 要]该文主要介绍原煤回洗系统现状及存在问题,通过优化系统工艺、设备改造,达到降低事故发生率,提高洗煤效率,增加洗煤经济效益的目的。
中图分类号:N945.15 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)44-0398-01
一、原煤提升及回洗系统工艺
孙村煤矿洗选厂运行系统主要包括:原煤提升系统、原煤回洗系统、重介浅槽系统、洗煤生产系统、压滤处理系统。
原煤提升系统工艺流程:井下采掘工作面生产原煤,经皮带运往原煤上料井口,连接洗选厂4#主运皮带,皮带物料进入滚轴筛,由滚轴筛根据粒度大小分选出三部分产品:粒度在30mm以下的筛下原煤进入原煤仓,30-250mm的物料进入重介浅槽,根据密度(1.6g/cm3)分选出浅槽精煤和矸石,经过脱水、脱介后,浅槽精煤再次进入洗煤系统,继续分选,30-250mm及 250mm以上矸石产品,直接经皮带运到厂外处理。
当井下上炭量较大,超出系统处理能力,或其他生产环节发生故障,需要停车处理时,同时,不影响井下原煤提升,需要将提升原煤作卸落地处理,在生产条件允许的情况下,再运回系统继续生产。
原煤回洗系统工艺流程:上井原煤卸落地后,要通过回洗下料口,经过回洗刮板、皮带,进入洗煤系统继续分选。
原煤提升和回洗系统是洗煤系统有充足原料煤入洗的重要前提环节,在生产中具有举足轻重的地位,其系统能否顺利运行,是洗煤生产连续、高效运行的必要保障。
二、系统中存在的问题
1、主运皮带停车频繁,影响原煤提升量
4#皮带作为原煤提升系统的主要运输设备,其下连接诸多生产环节,生产不顺畅时,极易造成事故,经常出现皮带机头机尾卡堵、料大压皮带、卡固定筛、糊入料机尾下料溜槽、粘炭、设备故障等事故,直接造成主运皮带停止运行,相应停止井下提升,据统计,3月份4#皮带共停车处理事故393次,累计59小时38分钟,给生产带来极大不便,同时,减少了皮带运行时间,降低了原煤提升量,继而影响井下原煤生产,损失矿井经济效益,另外,造成原煤提升系统频繁开停车,加大了设备损耗,缩短了设备使用寿命,浪费了大量电能,也不利于设备安全运行以及人员安全操作,存在较大的安全隐患。
2、回洗系统放料方式缺点多
原煤卸落地后,需经过回洗皮带、刮板进入洗煤系统继续分选,但在实际生产过程中,存在原煤长时间堆积,物料积聚,形成大块结实物料,在带回洗过程中,需用铲车将物料推到下料口附近,下料时,出现下料困难、堵溜槽、来料不实、忽大忽小的现象,甚至造成原煤窜仓,洗选厂采用人工投料生产方式,职工劳动强度大,操作困难,带来较大的人身安全隐患。
回洗下料口放料不稳,相应带来洗煤入洗量忽大忽小,极易造成压刮板、堵溜槽等生产事故,影响洗煤系统正常生产,降低三产品旋流器、浮选系统分选效果,不利于洗煤合理控制产品指标,继而影响产品销售,降低洗煤经济效益。
三、改造方案
实施一、缓冲卸落地皮带、回洗刮板改造过程
1、系统内皮带、刮板机选型及考察阶段,要求选用皮带、刮板故障率低,工作效率高,并且安装尺寸能满足现场要求,最终决定选用1m宽皮带,0.6m宽刮板。
2、安装缓冲卸落地皮带、回洗刮板,并试运行,在4#皮带机尾47#与48#托辊支架之间增设一个下料溜槽,连接缓冲落地皮带(宽1m,长约30m),皮带支架高3.5m,4#皮带机尾走廊东侧南卸料场作为原煤缓冲卸落场地,在南卸料场增设一条回洗刮板机,连接洗煤系统入洗皮带机尾。将皮带、刮板及备用设备分别安装完成,一次带料试运行成功,极大的保障了系统生产的顺利进行。
实施二、回洗放料阀门改造
原回洗放料方式缺点多,给生产带来极大不便,在放料口安装电动阀门,减少职工劳动强度,合理控制放料大小,避免窜仓现象的发生,消除安全隐患,提高洗煤生产效率,增加洗煤经济效益。
五、系统改造应用报告
1、原煤提升系统运行取得的效果
(1)原煤回洗系统改造后,在其他生产系统出现皮带机头机尾卡堵、料大压皮带、卡固定筛、糊入料机尾下料溜槽、粘炭、设备故障等事故时,利用原煤提升缓冲卸落地技术方案,将上井原煤卸落地,不影响整个矿井原煤提升系统的正常运行,可降低因事故导致的主运系统停车时间60%以上,要包括原煤提升后继系统事故处理时间,延长了系统开车时间,提高了原煤提升量,对增加洗煤经济效益具有极大的促进意义。
(2)有效减少了因提升系统频繁开停车,减少了因电流冲击带来的设备损耗,延长了设备的使用寿命,降低了事故发生率,保证了生产系统的正常运行。
2、原煤回洗系统运行取得的效果
(1)原煤回洗放料口安装电动阀门后,放料更加均匀、稳定,减少了职工劳动强度,合理控制放料量大小,避免窜仓现象的发生,消除安全隐患,为洗煤正常生产和产品质量合格提供了有力保障。
(2)运行状况更加合理、可靠,保障了系统生产的正常进行,使用室外闲置土地面积,节约了宝贵的车间现场空间,改善作业面貌,对老厂改造如何利用厂房空间提供了可靠参考,对于老厂改造具有极大意义。
中图分类号:N945.15 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)44-0398-01
一、原煤提升及回洗系统工艺
孙村煤矿洗选厂运行系统主要包括:原煤提升系统、原煤回洗系统、重介浅槽系统、洗煤生产系统、压滤处理系统。
原煤提升系统工艺流程:井下采掘工作面生产原煤,经皮带运往原煤上料井口,连接洗选厂4#主运皮带,皮带物料进入滚轴筛,由滚轴筛根据粒度大小分选出三部分产品:粒度在30mm以下的筛下原煤进入原煤仓,30-250mm的物料进入重介浅槽,根据密度(1.6g/cm3)分选出浅槽精煤和矸石,经过脱水、脱介后,浅槽精煤再次进入洗煤系统,继续分选,30-250mm及 250mm以上矸石产品,直接经皮带运到厂外处理。
当井下上炭量较大,超出系统处理能力,或其他生产环节发生故障,需要停车处理时,同时,不影响井下原煤提升,需要将提升原煤作卸落地处理,在生产条件允许的情况下,再运回系统继续生产。
原煤回洗系统工艺流程:上井原煤卸落地后,要通过回洗下料口,经过回洗刮板、皮带,进入洗煤系统继续分选。
原煤提升和回洗系统是洗煤系统有充足原料煤入洗的重要前提环节,在生产中具有举足轻重的地位,其系统能否顺利运行,是洗煤生产连续、高效运行的必要保障。
二、系统中存在的问题
1、主运皮带停车频繁,影响原煤提升量
4#皮带作为原煤提升系统的主要运输设备,其下连接诸多生产环节,生产不顺畅时,极易造成事故,经常出现皮带机头机尾卡堵、料大压皮带、卡固定筛、糊入料机尾下料溜槽、粘炭、设备故障等事故,直接造成主运皮带停止运行,相应停止井下提升,据统计,3月份4#皮带共停车处理事故393次,累计59小时38分钟,给生产带来极大不便,同时,减少了皮带运行时间,降低了原煤提升量,继而影响井下原煤生产,损失矿井经济效益,另外,造成原煤提升系统频繁开停车,加大了设备损耗,缩短了设备使用寿命,浪费了大量电能,也不利于设备安全运行以及人员安全操作,存在较大的安全隐患。
2、回洗系统放料方式缺点多
原煤卸落地后,需经过回洗皮带、刮板进入洗煤系统继续分选,但在实际生产过程中,存在原煤长时间堆积,物料积聚,形成大块结实物料,在带回洗过程中,需用铲车将物料推到下料口附近,下料时,出现下料困难、堵溜槽、来料不实、忽大忽小的现象,甚至造成原煤窜仓,洗选厂采用人工投料生产方式,职工劳动强度大,操作困难,带来较大的人身安全隐患。
回洗下料口放料不稳,相应带来洗煤入洗量忽大忽小,极易造成压刮板、堵溜槽等生产事故,影响洗煤系统正常生产,降低三产品旋流器、浮选系统分选效果,不利于洗煤合理控制产品指标,继而影响产品销售,降低洗煤经济效益。
三、改造方案
实施一、缓冲卸落地皮带、回洗刮板改造过程
1、系统内皮带、刮板机选型及考察阶段,要求选用皮带、刮板故障率低,工作效率高,并且安装尺寸能满足现场要求,最终决定选用1m宽皮带,0.6m宽刮板。
2、安装缓冲卸落地皮带、回洗刮板,并试运行,在4#皮带机尾47#与48#托辊支架之间增设一个下料溜槽,连接缓冲落地皮带(宽1m,长约30m),皮带支架高3.5m,4#皮带机尾走廊东侧南卸料场作为原煤缓冲卸落场地,在南卸料场增设一条回洗刮板机,连接洗煤系统入洗皮带机尾。将皮带、刮板及备用设备分别安装完成,一次带料试运行成功,极大的保障了系统生产的顺利进行。
实施二、回洗放料阀门改造
原回洗放料方式缺点多,给生产带来极大不便,在放料口安装电动阀门,减少职工劳动强度,合理控制放料大小,避免窜仓现象的发生,消除安全隐患,提高洗煤生产效率,增加洗煤经济效益。
五、系统改造应用报告
1、原煤提升系统运行取得的效果
(1)原煤回洗系统改造后,在其他生产系统出现皮带机头机尾卡堵、料大压皮带、卡固定筛、糊入料机尾下料溜槽、粘炭、设备故障等事故时,利用原煤提升缓冲卸落地技术方案,将上井原煤卸落地,不影响整个矿井原煤提升系统的正常运行,可降低因事故导致的主运系统停车时间60%以上,要包括原煤提升后继系统事故处理时间,延长了系统开车时间,提高了原煤提升量,对增加洗煤经济效益具有极大的促进意义。
(2)有效减少了因提升系统频繁开停车,减少了因电流冲击带来的设备损耗,延长了设备的使用寿命,降低了事故发生率,保证了生产系统的正常运行。
2、原煤回洗系统运行取得的效果
(1)原煤回洗放料口安装电动阀门后,放料更加均匀、稳定,减少了职工劳动强度,合理控制放料量大小,避免窜仓现象的发生,消除安全隐患,为洗煤正常生产和产品质量合格提供了有力保障。
(2)运行状况更加合理、可靠,保障了系统生产的正常进行,使用室外闲置土地面积,节约了宝贵的车间现场空间,改善作业面貌,对老厂改造如何利用厂房空间提供了可靠参考,对于老厂改造具有极大意义。