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自上世纪八十年代以来,新奥法支护在我国煤矿巷道中得到了全面推广应用,并经过近30年的发展形成了以锚杆为主体的各种支护结构,如煤巷锚网支护、锚带网索支护;岩巷锚喷支护、锚网喷支护、锚网喷索支护等,对保证巷道的有效使用发挥了重要作用。但是,新奥法支护在软岩巷道却遇到了很大的困难,除软岩自身的因素外,锚杆索在软岩内锚固点不易形成是关键因素之一,影响了锚杆索的支护强度,造成软岩巷道围岩变形得不到有效控制,导致巷道支护失效而发生破坏。本文综合运用工程地质调查、实验室力学性质测试与物相分析、现场地应力实测、理论分析和现场观测等方法和手段,分析了清水营煤矿软岩巷道围岩失稳破坏特征、软岩锚注前后特性,提出了锚网喷索+锚注联合支护技术,并获得良好的技术经济效益。获得了如下研究成果:(1)清水营煤矿+786m水平井底车场具有明显的软岩特征:其所在层位的岩性为粉砂岩,厚度为14.8m,试验其抗压强度仅为1.59MPa;化验其膨胀性矿物成份含量分别为:伊利石含29.3%,绿泥石含30.7%;实测的最大水平应力为23.74MPa,竖向自重应力为16.37MPa,两者比值为最大水平应力是竖向自重应力的1.45倍。(2)以清水营煤矿+786m水平井底车场为工程背景进行锚注支护数值分析,结果表明:巷道开挖至未支护时,围岩变形破坏严重,采用锚注支护后,锚杆起到一定作用,但随着时间推移仍发生了较大的变形破坏,进行锚注加强支护后,在巷道周围形成了一个厚壁承载拱,在同样的竖向压力作用下,巷道变形较小,证明锚注支护够对巷道围岩进行有效控制。并将软岩按水灰比0.8的水泥浆与粉砂岩颗粒制作力学模型,进行锚注特性试验得出;锚注前试件的抗压强度峰值为11.585MPa,锚注后试件的抗压强度可达22.22MPa,可见软岩锚注后其自承能力比锚注前提高了1.92倍。(3)通过对清水营煤矿+786m水平井底车场的变形原因进行分析,根据车场巷道的软岩性状、物相成份及地应力特点,针对性了提出了锚网喷索+锚注联合支护设计方案,并在车场巷道中进行工程实践,实践证明:锚注后明显改善了围岩的力学性质,提高了围岩了自承能力,巷道围岩得到了较好的控制。通过近100天的监测结果可以看出:巷道拱部下沉量21mm,帮部移近量25mm,且喷层未出现任何开裂现象;锚注后声波测试速度比注浆前提高了16%~45%,弹性模量提高了34%~110%;经过钻孔窥视,注浆后孔内光滑密实,表明浆液有效的充填了围岩内的松动裂隙,使松动破坏的围岩重新胶结在了一起,提高了其密实性和完整性,这对软岩的有效控制和长期稳定起到了重要作用。本文的研究成果经在+786m水平井底车场应用试验后达到了预期目的。证明软岩巷道采用“锚网喷索+锚注”支护是一种有效的方法之一,目前该方法已在+786m水平井底车场所有软岩巷道和硐室中得到了全面推广应用,同时对其它矿井的软岩巷道支护也具有良好的借鉴意义。