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摘 要:分析单向阀弹簧断裂对高压氨泵安全运行的危害,制定相应的解决方法,解决氨泵长周期运行的问题。
关键词:高压液氨泵;单向阀;对策;导向
一、高压氨泵的简介
宁夏石化公司一化肥尿素装置使用的2台高压液氨泵是德国WORTHINGTON制造的VSE-H型7联立式柱塞泵。高压氨泵运行时,将由合成装置来的25℃、2.5Mpa的液氨升压到16.0Mpa后,送入高压系统进行合成尿素的反应。氨泵尿素装置一台关键设备,但该泵自2010年检修以来,单向阀弹簧频繁断裂,严重影响泵的安全稳定运行。
二、氨泵单向阀弹簧的使用现状
2010年冬季大检修后,氨泵弹簧的运行周期由6-9个月左右降到10天--1个月,与机动处讨论。联系合肥所进行试制攻关,同时联系进口备件厂商,查找原因,发现原进口弹簧制造厂家倒闭,进口代理商更换弹簧制造商造成弹簧使用周期下降。2011年6月合肥所制作了材质316和304的弹簧,分别运行了5天、4天,8月使用合肥所制作钛材弹簧2套,分别运行85天(丝径3.5mm)、3天(丝径3.2mm)。运行周期波动较大,经机动处、合肥所、部门讨论,对弹簧进行攻关,2012年5月更换合肥所新到钛材弹簧5套,运行周期1—2个月。
三、氨泵单向阀弹簧的危害分析
3.1弹簧断裂对单向阀的影响
柱塞泵单向阀工作原理是:柱塞运动吸液时,液缸内形成低压,进口阀芯由于内外液体压力差产生的作用力而打开,使液体进入液缸。柱塞排液运动时,进口阀芯在进口弹簧和内外压力差产生的作用力下迅速关闭,液体被加压,出口阀芯在内外压力作用下,压缩排液弹簧,打开出口阀芯,将液体排出。如图箭头所示。
1.进口阀隔套 2.进口阀阀座 3.进口阀阀芯 4.进口弹簧
5.出口阀阀座 6.出口阀阀芯 7.出口弹簧8.出口阀隔套
氨泵进出口单向阀的主要部件:阀芯、阀座、弹簧、隔套、O环,其中弹簧、阀座、阀芯对单向阀的运行周期长短影响较大。
单向阀正常运行状态时,弹簧将阀芯顶在阀座上,有两个作用:一是给单向阀阀芯一定的密封力作用;二是弹簧的一端需要进行固定。对于进口单向阀或出口单向阀,其提前开启或延迟关闭都会使液体倒流,使泵的进出口压力波动、泵转速大幅波动、造成流量大幅波动,引起泵的脉动发生波动,导致进出口管线剧烈振动。
3.2弹簧本身参数变化对设备运行的影响
弹簧的属性参数主要有节距、丝径、强度、刚度、弹性模量、有效圈数等几个主要参数。弹簧刚度大,则弹簧的弹力大,那么阀芯在全闭状态下,弹簧对阀芯的推力就相应变大,因此阀芯开启时,压力就要增加,在柱塞行程不变的情况下,压力不变,单向阀开启的行程就相应减少,造成单向阀延迟开启、提前关闭、开启不完全的现象,从而造成单向阀阻力增加、打量减少,导致泵的原有的流量脉动发生变化,泵的管线振动增大,甚至使泵做功效率下降较大,浪费能源,生产成本上升。无论进口单向阀或出口单向阀,提前开启和延迟关闭都会使液体倒流,使泵的进出口压力波动、流量大副波动、转速大幅波动,并且可能行程恶性循环,造成泵的脉动发生大副波动,导致进出口管线剧烈振动。另外弹簧过软,则对于阀芯在开启关闭过程中的缓冲作用减弱,单向阀阀芯行程增加,倒流现象产生的压力将使阀芯以很大速度撞向阀座,影响单向阀的寿命。
3.3运行过程中弹簧参数的变化对设备的运行的影响
在使用过程中,经监测发现,原进口弹簧与国产弹簧运行时,单向阀压盖的加速度,使用前后弹簧的参数都有较大的分别,进口弹簧参数稳定,国产弹簧经使用后参数有较大的变化。弹簧的长度发生变化,弹簧给予单向阀的予推力就会下降,单向阀阀芯的开启、闭合将会延迟,泵的运行情况就会有较大的影响。实际的运行状况是,原进口弹簧只有在弹簧发生断裂时才会出现转速波动、进出口压力波动,单向阀加速度上涨的现象,平时运行非常稳定;国产弹簧在运行初期,运行稳定,时间在1-2周,随后出现进出口压力波动、转速波动、单向阀加速度波动的现象,可能会造成进出口管线振动。在单向阀弹簧断裂后,都会有较大的撞击声音。
另在2011年底,使用原进口弹簧(使用后保存下来完好的弹簧)运行了5个月,说明单向阀其他部件没有问题。
四、针对上述弹簧对设备运行的影响分析,主要采取以下措施:
4.1使用多种材料制作弹簧,择优选用。根据不同材料制作弹簧使用,发现316、304、铬镍钢、TC4等几种材料制作的弹簧使用周期差别较大,其中TC4材料弹簧的使用时间最长,在1个月左右,最终确定使用TC4材料制作弹簧。
4.2由于受单向阀行程与尺寸的限制,弹簧使用过程中发现,弹簧的节距对弹簧的疲劳破坏次数有较大的影响,对弹簧的节距进行放大,国产弹簧节距尺寸有1mm左右的变化,对弹簧的受力均匀性不利。
4.3弹簧丝径的大小反应了弹簧抗剪切力的大小,在一定程度上影响疲劳破坏次数,经反复调整,将入口弹簧丝径放大至3.6mm。
通过以上措施,氨泵运行周期由初始出现的一周左右延长至目前的1-2个月,运行时间还是偏少,虽然对运转状况有所改善,没有达到理想的效果。
后续还需要继续进行攻关,主要从以下几个方面着手:1.与公司机动处、弹簧制作厂家协商,对弹簧及弹簧座进行改造,延长运行周期;2.通过采购部门联系原泵生产厂家,咨询同类型泵的运行情况,确定采购弹簧制造商。
关键词:高压液氨泵;单向阀;对策;导向
一、高压氨泵的简介
宁夏石化公司一化肥尿素装置使用的2台高压液氨泵是德国WORTHINGTON制造的VSE-H型7联立式柱塞泵。高压氨泵运行时,将由合成装置来的25℃、2.5Mpa的液氨升压到16.0Mpa后,送入高压系统进行合成尿素的反应。氨泵尿素装置一台关键设备,但该泵自2010年检修以来,单向阀弹簧频繁断裂,严重影响泵的安全稳定运行。
二、氨泵单向阀弹簧的使用现状
2010年冬季大检修后,氨泵弹簧的运行周期由6-9个月左右降到10天--1个月,与机动处讨论。联系合肥所进行试制攻关,同时联系进口备件厂商,查找原因,发现原进口弹簧制造厂家倒闭,进口代理商更换弹簧制造商造成弹簧使用周期下降。2011年6月合肥所制作了材质316和304的弹簧,分别运行了5天、4天,8月使用合肥所制作钛材弹簧2套,分别运行85天(丝径3.5mm)、3天(丝径3.2mm)。运行周期波动较大,经机动处、合肥所、部门讨论,对弹簧进行攻关,2012年5月更换合肥所新到钛材弹簧5套,运行周期1—2个月。
三、氨泵单向阀弹簧的危害分析
3.1弹簧断裂对单向阀的影响
柱塞泵单向阀工作原理是:柱塞运动吸液时,液缸内形成低压,进口阀芯由于内外液体压力差产生的作用力而打开,使液体进入液缸。柱塞排液运动时,进口阀芯在进口弹簧和内外压力差产生的作用力下迅速关闭,液体被加压,出口阀芯在内外压力作用下,压缩排液弹簧,打开出口阀芯,将液体排出。如图箭头所示。
1.进口阀隔套 2.进口阀阀座 3.进口阀阀芯 4.进口弹簧
5.出口阀阀座 6.出口阀阀芯 7.出口弹簧8.出口阀隔套
氨泵进出口单向阀的主要部件:阀芯、阀座、弹簧、隔套、O环,其中弹簧、阀座、阀芯对单向阀的运行周期长短影响较大。
单向阀正常运行状态时,弹簧将阀芯顶在阀座上,有两个作用:一是给单向阀阀芯一定的密封力作用;二是弹簧的一端需要进行固定。对于进口单向阀或出口单向阀,其提前开启或延迟关闭都会使液体倒流,使泵的进出口压力波动、泵转速大幅波动、造成流量大幅波动,引起泵的脉动发生波动,导致进出口管线剧烈振动。
3.2弹簧本身参数变化对设备运行的影响
弹簧的属性参数主要有节距、丝径、强度、刚度、弹性模量、有效圈数等几个主要参数。弹簧刚度大,则弹簧的弹力大,那么阀芯在全闭状态下,弹簧对阀芯的推力就相应变大,因此阀芯开启时,压力就要增加,在柱塞行程不变的情况下,压力不变,单向阀开启的行程就相应减少,造成单向阀延迟开启、提前关闭、开启不完全的现象,从而造成单向阀阻力增加、打量减少,导致泵的原有的流量脉动发生变化,泵的管线振动增大,甚至使泵做功效率下降较大,浪费能源,生产成本上升。无论进口单向阀或出口单向阀,提前开启和延迟关闭都会使液体倒流,使泵的进出口压力波动、流量大副波动、转速大幅波动,并且可能行程恶性循环,造成泵的脉动发生大副波动,导致进出口管线剧烈振动。另外弹簧过软,则对于阀芯在开启关闭过程中的缓冲作用减弱,单向阀阀芯行程增加,倒流现象产生的压力将使阀芯以很大速度撞向阀座,影响单向阀的寿命。
3.3运行过程中弹簧参数的变化对设备的运行的影响
在使用过程中,经监测发现,原进口弹簧与国产弹簧运行时,单向阀压盖的加速度,使用前后弹簧的参数都有较大的分别,进口弹簧参数稳定,国产弹簧经使用后参数有较大的变化。弹簧的长度发生变化,弹簧给予单向阀的予推力就会下降,单向阀阀芯的开启、闭合将会延迟,泵的运行情况就会有较大的影响。实际的运行状况是,原进口弹簧只有在弹簧发生断裂时才会出现转速波动、进出口压力波动,单向阀加速度上涨的现象,平时运行非常稳定;国产弹簧在运行初期,运行稳定,时间在1-2周,随后出现进出口压力波动、转速波动、单向阀加速度波动的现象,可能会造成进出口管线振动。在单向阀弹簧断裂后,都会有较大的撞击声音。
另在2011年底,使用原进口弹簧(使用后保存下来完好的弹簧)运行了5个月,说明单向阀其他部件没有问题。
四、针对上述弹簧对设备运行的影响分析,主要采取以下措施:
4.1使用多种材料制作弹簧,择优选用。根据不同材料制作弹簧使用,发现316、304、铬镍钢、TC4等几种材料制作的弹簧使用周期差别较大,其中TC4材料弹簧的使用时间最长,在1个月左右,最终确定使用TC4材料制作弹簧。
4.2由于受单向阀行程与尺寸的限制,弹簧使用过程中发现,弹簧的节距对弹簧的疲劳破坏次数有较大的影响,对弹簧的节距进行放大,国产弹簧节距尺寸有1mm左右的变化,对弹簧的受力均匀性不利。
4.3弹簧丝径的大小反应了弹簧抗剪切力的大小,在一定程度上影响疲劳破坏次数,经反复调整,将入口弹簧丝径放大至3.6mm。
通过以上措施,氨泵运行周期由初始出现的一周左右延长至目前的1-2个月,运行时间还是偏少,虽然对运转状况有所改善,没有达到理想的效果。
后续还需要继续进行攻关,主要从以下几个方面着手:1.与公司机动处、弹簧制作厂家协商,对弹簧及弹簧座进行改造,延长运行周期;2.通过采购部门联系原泵生产厂家,咨询同类型泵的运行情况,确定采购弹簧制造商。