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【摘 要】通过对副井绞车出现大故障现象判断分析,总结出了可控硅故障判断方法、解决办法、提出了确保绞车正常运行日常维护措施。
【关键词】可控硅;故障;分析;方法
某集团某煤矿副井绞车主电机采用额定功率为1100KW直流电动机,而直流控制系统运行好坏除调节柜、PLC柜外,最关键是1#2#两台整流柜,整流柜中可控硅在绞车频繁运行中工作强度大、出现故障率高、故障真正原因难查找。近一年来,绞车在运行中突然出现了三次大故障,故障现象分别是:①绞车能正常运行,只是间断停车,停车时电机有嗡嗡响声;②绞车能正常下放,但上提时电机以及整个绞车房二层基础有很大震动感;③安全回路正常但绞车上提下放均不能正常运行。这些故障经过细致认真检查分析均由可控硅故障引起。
1.整流柜结构和工作原理
1.1整流柜结构
整流柜主要由可控硅、阻容吸收、过电压吸收、电压电流检测元件以及保护电路等组成。
1.2整流柜工作原理
原理图如上图。整流柜采用三相桥式、串联12脉动整流电路。同时可以通过电流表、电压表,以监测、显示输入交流电压、输出直流电压和直流电流值。为了吸收瞬时过电压,在可控硅和硅整流器的正负极间并联阻容吸收回路,可有效的保护可控硅和整流器不受损失。除了过压保护,还有热保护措施。在运行中强迫风冷作为冷却方式,如果可控硅过热则实施安全制动。
触发脉冲相位控制:
在如图可控整流电路中,调节触发装置 GT 输出脉冲的相位,即可很方便地改变可控整流器 VT 输出瞬时电压 ud的波形,以及输出平均电压 Ud的数值。
如果把整流装置内阻移到装置外边,看成是其负载电路电阻的一部分,那么,整流电压便可以用其理想空载瞬时值ud0和平均值 Ud0 来表示,相当于用图示的等效电路代替实际的整流电路。
2.可控硅故障分析及处理
2.1绞车突然间断停车,电机有嗡嗡响声
因为绞车能正常运行,只是突然间断停车且电机有异常声响,所以一开始就怀疑主电机出项问题,但对电机遥测均正常,后又发现突然停车时1#整流柜A组可控硅运行指示灯有两个不灭,但复位后灭掉,绞车又能正常开车,初步判断1整流柜某可控硅有故障,但检测1#整流柜六组可控硅阻值均在范围要求内,更进一步细致检测发现第一组可控硅阻值稍微偏大,于是对此拆开发现可控硅正负极与散热片接触处有拉弧痕迹,但可控硅没有彻底击穿,仅在运行且电流过大又出现拉弧时出现跳闸停车、电机有嗡嗡响声现象,经更换新可控硅运行一切正常。
2.2绞车下放运行正常,上提时电机及基础严重震动
首先仍然怀疑主电机有问题,经遥测电机正常,又对电机基础检查也正常,基础螺栓均正常。后又上提仍出现电机及周围基础严重震动,且发现1#整流柜A组六个指示灯全不灭,复位后仍然不灭,只有切断电源后才全部灭掉且仍能再开车,这样又初步判断某可控硅有故障。用数字万用表检测:20兆欧档检测仅第二组可控硅阻值为0.03,其余均为3.4左右。第二组可控硅阻值过小,是击穿非击穿现象,在有第二组可控硅参与运行时一半脉冲出现异常,致使电机运行电流不正常,经更换新可控硅运行正常。
2.3安全回路正常,但绞车不能运行
整个控制回路一切显示正常,就是绞车启动不起来。推闸主令控制器手把、拉速度主令控制器手把绞车仍不启动,但发现1#整流柜A组指示灯全亮不灭、2#整流柜B组指示灯全亮不灭,复位后也不灭,只有切断电源后才灭。用切换柜切换仅有2#。
整流柜即半载半速方式运行正常,初步断定1#整流柜内有多组可控硅故障引起,但不能把六组可控硅全拆开量那组有问题,根据六组连接情况,决定仅把A组脉冲可控硅与B组脉冲可控硅连接竖立十二根短铜排拆掉,就柜内测量可控硅阻值,经测量第二组、四组、六组可控硅全部彻底击穿,更换此三组可控硅后,全载全速方式下运行正常。
3.结语
通过对绞车近一年内出现大故障现象分析得知:故障都是由可控硅出现各种故障所引起。但可控硅故障在控制系统中又不能显示出来,有的故障现象从表面上看又与可控硅无关。把故障现象与全面考虑、细致观察、精确测量、大胆判断紧密结合起来,快速处理绞车各种难查的故障。建议有规律对可控硅除尘,紧固有关螺丝,检查保护可控硅的电阻、电容等其他设备,条件允许情况下用示波器多测可控硅运行曲线,用万用表多测可控硅阻值,发现异常及时解决。
【关键词】可控硅;故障;分析;方法
某集团某煤矿副井绞车主电机采用额定功率为1100KW直流电动机,而直流控制系统运行好坏除调节柜、PLC柜外,最关键是1#2#两台整流柜,整流柜中可控硅在绞车频繁运行中工作强度大、出现故障率高、故障真正原因难查找。近一年来,绞车在运行中突然出现了三次大故障,故障现象分别是:①绞车能正常运行,只是间断停车,停车时电机有嗡嗡响声;②绞车能正常下放,但上提时电机以及整个绞车房二层基础有很大震动感;③安全回路正常但绞车上提下放均不能正常运行。这些故障经过细致认真检查分析均由可控硅故障引起。
1.整流柜结构和工作原理
1.1整流柜结构
整流柜主要由可控硅、阻容吸收、过电压吸收、电压电流检测元件以及保护电路等组成。
1.2整流柜工作原理
原理图如上图。整流柜采用三相桥式、串联12脉动整流电路。同时可以通过电流表、电压表,以监测、显示输入交流电压、输出直流电压和直流电流值。为了吸收瞬时过电压,在可控硅和硅整流器的正负极间并联阻容吸收回路,可有效的保护可控硅和整流器不受损失。除了过压保护,还有热保护措施。在运行中强迫风冷作为冷却方式,如果可控硅过热则实施安全制动。
触发脉冲相位控制:
在如图可控整流电路中,调节触发装置 GT 输出脉冲的相位,即可很方便地改变可控整流器 VT 输出瞬时电压 ud的波形,以及输出平均电压 Ud的数值。
如果把整流装置内阻移到装置外边,看成是其负载电路电阻的一部分,那么,整流电压便可以用其理想空载瞬时值ud0和平均值 Ud0 来表示,相当于用图示的等效电路代替实际的整流电路。
2.可控硅故障分析及处理
2.1绞车突然间断停车,电机有嗡嗡响声
因为绞车能正常运行,只是突然间断停车且电机有异常声响,所以一开始就怀疑主电机出项问题,但对电机遥测均正常,后又发现突然停车时1#整流柜A组可控硅运行指示灯有两个不灭,但复位后灭掉,绞车又能正常开车,初步判断1整流柜某可控硅有故障,但检测1#整流柜六组可控硅阻值均在范围要求内,更进一步细致检测发现第一组可控硅阻值稍微偏大,于是对此拆开发现可控硅正负极与散热片接触处有拉弧痕迹,但可控硅没有彻底击穿,仅在运行且电流过大又出现拉弧时出现跳闸停车、电机有嗡嗡响声现象,经更换新可控硅运行一切正常。
2.2绞车下放运行正常,上提时电机及基础严重震动
首先仍然怀疑主电机有问题,经遥测电机正常,又对电机基础检查也正常,基础螺栓均正常。后又上提仍出现电机及周围基础严重震动,且发现1#整流柜A组六个指示灯全不灭,复位后仍然不灭,只有切断电源后才全部灭掉且仍能再开车,这样又初步判断某可控硅有故障。用数字万用表检测:20兆欧档检测仅第二组可控硅阻值为0.03,其余均为3.4左右。第二组可控硅阻值过小,是击穿非击穿现象,在有第二组可控硅参与运行时一半脉冲出现异常,致使电机运行电流不正常,经更换新可控硅运行正常。
2.3安全回路正常,但绞车不能运行
整个控制回路一切显示正常,就是绞车启动不起来。推闸主令控制器手把、拉速度主令控制器手把绞车仍不启动,但发现1#整流柜A组指示灯全亮不灭、2#整流柜B组指示灯全亮不灭,复位后也不灭,只有切断电源后才灭。用切换柜切换仅有2#。
整流柜即半载半速方式运行正常,初步断定1#整流柜内有多组可控硅故障引起,但不能把六组可控硅全拆开量那组有问题,根据六组连接情况,决定仅把A组脉冲可控硅与B组脉冲可控硅连接竖立十二根短铜排拆掉,就柜内测量可控硅阻值,经测量第二组、四组、六组可控硅全部彻底击穿,更换此三组可控硅后,全载全速方式下运行正常。
3.结语
通过对绞车近一年内出现大故障现象分析得知:故障都是由可控硅出现各种故障所引起。但可控硅故障在控制系统中又不能显示出来,有的故障现象从表面上看又与可控硅无关。把故障现象与全面考虑、细致观察、精确测量、大胆判断紧密结合起来,快速处理绞车各种难查的故障。建议有规律对可控硅除尘,紧固有关螺丝,检查保护可控硅的电阻、电容等其他设备,条件允许情况下用示波器多测可控硅运行曲线,用万用表多测可控硅阻值,发现异常及时解决。