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[摘 要]针对现有光杆密封装置存在盘根密封效果不好,填料以及光杆易磨损等问题,根据抽油机盘根密封减磨降阻的需要,选择适度弹性、硬度、密实性及耐磨、耐寒、耐油等性能的材料进行试用,从中优化选择试用材料功能,组合成了新型密封填料;对容装填料盘根盒的不合理结构进行了改进,对其缺失的功能进行了补充;研制了抽油机光杆现场磨抛机,对已经磨损的抽油机光杆表面的粗细不均、凹凸缺陷在光杆不拆卸的情况下进行磨抛处理。现场试验表明,该组合装置设计合理,在全油田237口抽油机井应用,能延长光杆和填料的使用寿命,具有良好的推广应用前景。
[关键词]平行对中紧度自调式盘根盒;盘根填料;光杆修复
中图分类号:TE35 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)22-0003-01
1 问题的提出
近年来,油田抽油机井盘根冒水难以治理是采油生产的难题,主要表现在盘根材料不耐用、盘根使用周期短、紧盘根的次数频率增加、采油树刷不上防腐漆、配件锈蚀、井场泥泞或结冰、环境受到污染等问题,给采油井管理带来了难度。为解决此类问题,通过规范盘根管理方法,建立有效操作方法,减轻工人劳动强度,提高油井管理水平。
2 改進思路及方案实施
2.1 新型盘根填料的应用
新型盘根填料主要由圆柱形橡胶条、锦纶纤维棉、锦纶纤维蜡布组合而成。
2.1.1 圆柱形橡胶条
填料之所以设计成圆柱形状,是因为填料外圆受力点面积小而易发生变形的原因。在填料腔体内,受圆周360°外力挤压下发生形变,储存了弹性能量,当光杆表面微凹处与填料滑动摩擦时,储存的弹性能量跟进释放,瞬间密实凹面,阻止井液从凹面窜入盘根盒内。
2.1.2 锦纶纤维棉
选择锦纶纤维及面料做盘根填料是因为其具有较强的耐磨性,耐用性及密实性。一根锦纶纤维强度等同于相同粗度的钢筋强力居所有纤维之首。
2.1.3 锦纶纤维面料浸蜡
盘根盒内始终处于挤压状态,液态的机油、半液态的黄油等润滑脂在压力驱动下被挤出盘根盒,填料之间呈干燥状态。为了盘根内有润滑,将耐高温锦纶布料浸在低分子高温蜡液中煮5min后拿出来在室温下凝固,其表面及布中即可形成固体润滑材料。
2.1.4 填料的组合工艺方法
将氯丁胶均匀涂抹在圆形橡胶条表面上,适当凉置,用手轻轻接触胶膜表面,不粘手为止,一张锦纶棉剪成10㎝宽条,均匀缠绕粘在胶条周围。待粘牢后,用密封胶带缠紧锦纶棉周围。将其穿进锦纶布做成的布袋并把布袋封口。最后将布袋放进低分子蜡液中浸煮5min后拿出,蜡液在表面凝固后整个填料制作完成。
2.2 盘根盒的改进
为减少盘根的磨损,减轻工人的劳动强度,提高工作效率,研制了平行对中紧度自调式盘根盒,由压帽、支撑盒体、下盘根盒、上弹簧压盖、下弹簧压盖、底座、底座压盖、锁帽和固定模块等组成。支撑盒体的上半部分作为上盘根盒,下半部分作为下盘根盒压帽。底座、底座压盖与下盘根盒组成平移对中装置。
该盘根盒存在以下优点:①平移对中装置中,卸松锁紧压盖,可水平360°平移盘根盘,插入固定模块固定盘根盒,上紧压盖,取出固定模块,实现对中,彻底解决了盘根盒与光杆偏磨的问题。②采用上下两个盘根盒,下盘根盒起到降低液体压力的作用,上盘根盒起到密封作用。液体经过下盘根盒,压力降低(几乎为零),这样上盘根盒无需太紧即可实现密封作用,从而减慢了填料磨损,延长了加盘根周期。③用弹簧压盖代替了老式的压盖,不但能压紧填料,还能在填料磨损后,自动弹开,实现自动调节盘根松紧度的作用,减少了紧盘根次数。④如果在加上盘根时,清蜡闸门不严,下盘根盒亦可起密封作用。
针对光杆与盘根盒偏磨的问题,要实现盘根盒水平360°平移,调整盘根盒对中;针对手动紧盘根松紧不合适问题,要实现弹簧自动调节盘根松紧度;针对盘根磨损快,加盘根周期短的问题,要实现上下两个盘根盒进行密封。
平行对中紧度自调式盘根盒达到的指标:①上下盘根盒深度都为140mm(填料弹性传递最佳距离),盘根盒内径55mm(弹性压缩最佳直径);②下盘根盒底部外径106mm,底座上部内径126mm,盘根盒水平移动最大距离10mm(光杆与盘根盒偏移小于10mm);③弹簧材质65Mn,内经32mm,最大弹力800KN,最大压缩量23mm,疲劳次数105以上。
2.3 光杆修复的改进
为减少抽油机井盘根盒内光杆与填料的摩擦,研制光杆修复技术,由定位底座、整机底盘、高速电动机、同步皮带轮、蜗杆、涡轮、公转变速盘、主动齿轮、被动齿轮、主磨动力轴、环带式砂布、微量进给控制器等组成。两台高速电动机分别固定在底座两端,一台为公转电动机,启动后带动蜗杆旋转,使磨带与抽油机光杆切线方向运动。另一台自传电动机,启动后带动公转变速盘内齿轮及主磨动力轴自转,带动环形砂带与光杆磨削。同行程光杆不等直径差值误差≧0.02.mm。
3 实施效果
抽油机井口密封技术的改进,从2012年起采取边试验边改进,边推广边改进的方式,每年都有新的进展,应用的范围有六个老区采油厂,七个外围采油厂;应用2543井次。适用的井类有聚驱油井、三元复合驱油井、高含水油井、二氧化碳驱油井、低温高含水油井。聚驱油井平均延长盘根使用时间39天,三元复合驱油井平均延长43天,二氧化碳驱油井平均延长27天,低温高含水油井平均延长19天。紧盘根周期平均延长4天。节省盘根填料5000多套,节约资金25万元;节约抽油机光杆247根,节约资金49万元;累计节约资金74万元。
4 结论与认识
4.1 针对抽油机井口难治理的问题,分别从盘根的填料、盘根盒结构以及光杆修复等几个方面形成“组合拳”式的改进。
4.2 通过对填料、盘根盒及光杆技术的改进,对高含水井液的盘根有延长3倍密封周期的效果,目前油田正在推广应用。
4.3 综合几大方面的改进降低了填料及盘根盒的的磨损速度,延长了光杆的使用寿命,降低了工人的劳动强度,减轻了环境污染的危害。
参考文献
[1] 浅谈抽油机光杆磨损原因及处理措施,胡国龙,中国石油和化工标准与质量.
[2] 抽油机光杆磨损分析,谢陆,科协论坛.
[3] 抽油机井口漏失问题分析及处理,侯中强,石油和化工设备.
[4] 井下作业中抽油机井口密封装置的研究,蒋玉明,中国新技术新产品.
[5] 浅谈抽油机井口漏油的原因及其对策,彭海涛,中国石油和化工标准与质量.
[关键词]平行对中紧度自调式盘根盒;盘根填料;光杆修复
中图分类号:TE35 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)22-0003-01
1 问题的提出
近年来,油田抽油机井盘根冒水难以治理是采油生产的难题,主要表现在盘根材料不耐用、盘根使用周期短、紧盘根的次数频率增加、采油树刷不上防腐漆、配件锈蚀、井场泥泞或结冰、环境受到污染等问题,给采油井管理带来了难度。为解决此类问题,通过规范盘根管理方法,建立有效操作方法,减轻工人劳动强度,提高油井管理水平。
2 改進思路及方案实施
2.1 新型盘根填料的应用
新型盘根填料主要由圆柱形橡胶条、锦纶纤维棉、锦纶纤维蜡布组合而成。
2.1.1 圆柱形橡胶条
填料之所以设计成圆柱形状,是因为填料外圆受力点面积小而易发生变形的原因。在填料腔体内,受圆周360°外力挤压下发生形变,储存了弹性能量,当光杆表面微凹处与填料滑动摩擦时,储存的弹性能量跟进释放,瞬间密实凹面,阻止井液从凹面窜入盘根盒内。
2.1.2 锦纶纤维棉
选择锦纶纤维及面料做盘根填料是因为其具有较强的耐磨性,耐用性及密实性。一根锦纶纤维强度等同于相同粗度的钢筋强力居所有纤维之首。
2.1.3 锦纶纤维面料浸蜡
盘根盒内始终处于挤压状态,液态的机油、半液态的黄油等润滑脂在压力驱动下被挤出盘根盒,填料之间呈干燥状态。为了盘根内有润滑,将耐高温锦纶布料浸在低分子高温蜡液中煮5min后拿出来在室温下凝固,其表面及布中即可形成固体润滑材料。
2.1.4 填料的组合工艺方法
将氯丁胶均匀涂抹在圆形橡胶条表面上,适当凉置,用手轻轻接触胶膜表面,不粘手为止,一张锦纶棉剪成10㎝宽条,均匀缠绕粘在胶条周围。待粘牢后,用密封胶带缠紧锦纶棉周围。将其穿进锦纶布做成的布袋并把布袋封口。最后将布袋放进低分子蜡液中浸煮5min后拿出,蜡液在表面凝固后整个填料制作完成。
2.2 盘根盒的改进
为减少盘根的磨损,减轻工人的劳动强度,提高工作效率,研制了平行对中紧度自调式盘根盒,由压帽、支撑盒体、下盘根盒、上弹簧压盖、下弹簧压盖、底座、底座压盖、锁帽和固定模块等组成。支撑盒体的上半部分作为上盘根盒,下半部分作为下盘根盒压帽。底座、底座压盖与下盘根盒组成平移对中装置。
该盘根盒存在以下优点:①平移对中装置中,卸松锁紧压盖,可水平360°平移盘根盘,插入固定模块固定盘根盒,上紧压盖,取出固定模块,实现对中,彻底解决了盘根盒与光杆偏磨的问题。②采用上下两个盘根盒,下盘根盒起到降低液体压力的作用,上盘根盒起到密封作用。液体经过下盘根盒,压力降低(几乎为零),这样上盘根盒无需太紧即可实现密封作用,从而减慢了填料磨损,延长了加盘根周期。③用弹簧压盖代替了老式的压盖,不但能压紧填料,还能在填料磨损后,自动弹开,实现自动调节盘根松紧度的作用,减少了紧盘根次数。④如果在加上盘根时,清蜡闸门不严,下盘根盒亦可起密封作用。
针对光杆与盘根盒偏磨的问题,要实现盘根盒水平360°平移,调整盘根盒对中;针对手动紧盘根松紧不合适问题,要实现弹簧自动调节盘根松紧度;针对盘根磨损快,加盘根周期短的问题,要实现上下两个盘根盒进行密封。
平行对中紧度自调式盘根盒达到的指标:①上下盘根盒深度都为140mm(填料弹性传递最佳距离),盘根盒内径55mm(弹性压缩最佳直径);②下盘根盒底部外径106mm,底座上部内径126mm,盘根盒水平移动最大距离10mm(光杆与盘根盒偏移小于10mm);③弹簧材质65Mn,内经32mm,最大弹力800KN,最大压缩量23mm,疲劳次数105以上。
2.3 光杆修复的改进
为减少抽油机井盘根盒内光杆与填料的摩擦,研制光杆修复技术,由定位底座、整机底盘、高速电动机、同步皮带轮、蜗杆、涡轮、公转变速盘、主动齿轮、被动齿轮、主磨动力轴、环带式砂布、微量进给控制器等组成。两台高速电动机分别固定在底座两端,一台为公转电动机,启动后带动蜗杆旋转,使磨带与抽油机光杆切线方向运动。另一台自传电动机,启动后带动公转变速盘内齿轮及主磨动力轴自转,带动环形砂带与光杆磨削。同行程光杆不等直径差值误差≧0.02.mm。
3 实施效果
抽油机井口密封技术的改进,从2012年起采取边试验边改进,边推广边改进的方式,每年都有新的进展,应用的范围有六个老区采油厂,七个外围采油厂;应用2543井次。适用的井类有聚驱油井、三元复合驱油井、高含水油井、二氧化碳驱油井、低温高含水油井。聚驱油井平均延长盘根使用时间39天,三元复合驱油井平均延长43天,二氧化碳驱油井平均延长27天,低温高含水油井平均延长19天。紧盘根周期平均延长4天。节省盘根填料5000多套,节约资金25万元;节约抽油机光杆247根,节约资金49万元;累计节约资金74万元。
4 结论与认识
4.1 针对抽油机井口难治理的问题,分别从盘根的填料、盘根盒结构以及光杆修复等几个方面形成“组合拳”式的改进。
4.2 通过对填料、盘根盒及光杆技术的改进,对高含水井液的盘根有延长3倍密封周期的效果,目前油田正在推广应用。
4.3 综合几大方面的改进降低了填料及盘根盒的的磨损速度,延长了光杆的使用寿命,降低了工人的劳动强度,减轻了环境污染的危害。
参考文献
[1] 浅谈抽油机光杆磨损原因及处理措施,胡国龙,中国石油和化工标准与质量.
[2] 抽油机光杆磨损分析,谢陆,科协论坛.
[3] 抽油机井口漏失问题分析及处理,侯中强,石油和化工设备.
[4] 井下作业中抽油机井口密封装置的研究,蒋玉明,中国新技术新产品.
[5] 浅谈抽油机井口漏油的原因及其对策,彭海涛,中国石油和化工标准与质量.