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【摘 要】 本文简述连云港新浦磷矿危机矿山接替资源勘查项目,ZK202钻孔-400坑道钻探涌水地层、泥浆使用、堵涌等工作实践,总结了涌水地层岩心钻进、泥浆使用及堵涌方法,不仅解决了施工过程中埋钻、卡钻、烧钻及泥浆稀释等难题,而且缩短了施工周期,降低了施工成本,保证了钻探质量,在同类条件及地层施工中具有一定的借鉴、指导作用。
【关键词】 坑道钻探;涌水地层;泥浆使用;堵涌方法;措施
1.概况
连云港新浦磷矿ZK202钻孔,位于新浦区310国道南,解放东路西1000米,地下-400米的坑道里。矿区有多个断裂构造和许多裂隙发育,其中有一个较明显的覆盖断裂构造,岩层产状变化明显,受其影响,这一区域的地层变化较大,本区域的含磷岩矿埋深变化较大,并且岩层裂隙孔隙较发育,承压水量大,地势低,在-400米就有很大的涌水。近年来,随着矿产资源战略地位的提升和地质勘探技术的进步,连云港新浦磷矿危机矿山接替资源项目中,以控制7P磷矿体深部延展,增加开采后备资源储量的深部地质找矿工作被提上了议事日程。2007年4月,受连云港新浦磷矿委托,我队承接了该矿区的地质找矿钻探工作,ZK202钻孔便是其中关键一钻。
2. ZK202钻孔完成的技术经济指标
连云港新浦磷矿ZK202钻孔设计孔深为115米,实际钻进深度151.15米。本钻孔是该矿区钻探涌水量最大的钻孔之一,涌水压力达到0.3~0.5MPa,涌水量超过900吨/日,也是我队钻孔施工历史上中涌水量最大的钻孔。
该钻孔于2007年9月17日开孔,2007年10月3日终孔,历时16天。岩心采取率为83.66%,矿心采取率86%。综合测评为优质钻孔。
本钻孔在-400米的地下坑道内,场地小、空间有限、施工条件差、各种安全隐患多,多家施工队伍都不敢担此风险施工。我们在施工过程中,尽管由于封堵大量的涌水而延误了几天,但还是战胜了各种困难,较为顺利地完成了施工任务。不仅为我队创造了一定的经济效益,更重要的是赢得了业主的认可和社会的信誉。
3.地层及岩性情况
矿区地层为中、上元古代海州群锦屏组,它是区内海州式磷矿的赋存层位,本次勘查主要控制7P磷矿体深部延伸情况,以增加开采后备资源储量。7P矿体呈层状~似层状产出,倾角在38~43度,倾向SE;钻孔揭露地层自上而下分为0-19.45米段为碳酸盐斜长云母片岩(4.86~7.11m石英质大理岩,18.7~19.45m云母大理岩),有破碎带,涌水严重,19.46~128.35米白云二长片麻岩,128.36~141.83米白云质大理岩、细粒磷灰岩,-141.84~-151.15米斜長绿泥云母片岩;磷矿层很不稳定,极易被水冲刷,矿心采取率难以保证,成了此项目施工中最大的难点。受地质作用的影响,断裂构造比较发育,岩石较为破碎,局部裂隙发育,孔隙率大,因此钻穿隔水层后涌水压力和涌水量不断增大,透水性很强,涌水严重,根本谈不上保持正常泥浆钻进。
4.钻探设备、钻具和钻头选择
4.1设备
钻机:XY—4型,黄海机械厂生产;
泥浆泵:BW200,无锡探矿机械厂制造;
钻塔:自制7.5米钻塔(坑道内施工,受高度限制)。
4.2钻具
Φ50mm外丝钻杆,正循环Φ91mm双管单动、无泵局部反循环取芯钻具。
4.3钻头
白云二长片麻岩硬度大、研磨性弱,可钻性7~9级,钻头选择出刃面采用多条凹凸弧槽型,钻头参数为:8个水口,金刚石浓度75%,颗粒目数40-60目,钻头胎体材质为金属粉末热压烧结而成,硬度HRC15-20。
云母片岩、白云质大理岩,岩石硬度较高、研磨性适中,可钻性4~6级,钻头出刃面采用多条凹凸弧槽型,钻头参数为:8个水口,金刚石浓度75%,颗粒目数60-80目,钻头胎体材质为金属粉末热压烧结而成,硬度HRC25~30,见矿后采用台阶式钻头,里面伸出10mm左右,防止冲洗液冲刷岩心,同时改变钻进参数为小泵量、低钻速、增大适量钻压,解决了矿心采取率问题。
5.钻进工艺
5.1孔身结构
开孔地层碳酸盐斜长云母片岩,Φ130mm钻头开孔钻进至孔深2m,下Φ127mm孔口管2.2m;孔深2~20m孔段,孔径由Φ130mm改至Φ110mm,钻进至20m,在2~20m段下Φ108mm套管,改至Φ,91mm正常钻进。
5.2冲洗液
使用了陶土粉、重晶石粉、CMC冲洗液。冲洗液的配方:陶土粉+水+0.1~0.2%碱+0.2%CMC+重晶石粉;冲洗液制作:陶土粉经搅拌机充分搅拌,分散后加入CMC、再加重晶石粉或水泥,放入泥浆池中,现场目测泥浆混合均匀、手感有一定的润滑性,密度为1.10~1.4kg/L,粘度26-32S。
5.3钻进参数
第一阶段:孔深为0~17m孔段,采用顶涌钻进。转速350~500r/min,在确保钻孔和设备安全的前提下,提高钻速;孔底钻头压力控制在6~8kN为安全经济钻压;泵量选择60~80L/min,在钻进过程中还应视泵压表的反应来控制泵量,泵压要大于涌水压力。在8~17米孔段,由于涌水量大于30m3/h,无法施工,而采用“双液注浆泵”进行水泥封堵后,用Φ110mm钻具扫孔至17m后钻进到20m,下Φ108mm套管隔水,改至Φ91mm钻具正常钻进。
第二阶段:孔深为20~80m孔段,此孔段为白云二长片麻岩,由于20米以上已采用套管隔离,孔内涌水量﹤2m3/h,地层比较完整,采用顶涌钻进,转速控制在400~600r/min;孔底钻头压力控制在8~12kn;泵量选择60L/min。
第三阶段:孔深为80~151.15m孔段,此时的钻压控制在8~10kN,转速350~500r/min,泵量选择60L/min。要时刻注意钻进参数的变化。 在孔深80m以后的钻进过程中,操作者要精力集中,不得有任何疏忽。主要是见矿后要立即采用专用台阶式孕镶钻头,钻头内环超前10mm左右,防止冲洗液冲刷岩心,同时改变钻进参数,小泵量、低钻速、增大适量钻压,解决了磷矿心采取率问题。
5.4钻遇问题及处理措施
5.4.1涌水地层处理措施
涌水地层主要是层间水有一定的压力,即所谓的地下承压水。钻孔钻穿隔水层至下部的含水层后,必然会打破层间水的压力平衡,钻孔与破碎地层相通,由于压差的作用,下部的水就存在向上的顶力。解决的方法是:
1、小涌水量(泥浆密度为1.10~1.4kg/L能控制住涌水),在较完整性地层,采用顶涌处理措施,注意泥浆泵送水性能正常,经常检查、保养好,专人看管,发现问题及时处理。注意水泵压力和钻具的工作状况。根据孔底沉渣情况,如果孔底沉渣超过50cm,钻进回次后提钻前用优秀质泥浆冲孔,把孔内岩粉带上来,保证下钻到底。
在-450米以上的松散、破碎岩层段下套管护壁,以下则采用加重晶石粉的泥浆钻进。加重晶石粉来提高泥浆密度,平衡地下水压力,其调整主要是根据泥浆消耗的量来定,钻进时:孔内泥浆减少,需调小泥浆密度;孔内泥浆增多,需调大泥浆密度;孔内泥浆或减或,需及时调小或调大密度。同时在泥浆中加入适量的增粘降失剂(CMC)。
2、中涌水量(泥浆密度达到1.4kg/L时控制不住涌水)采用水泥加水玻璃封堵。在封孔堵涌之前,要进行水泥浆与水玻璃量的配比实验,根据实验结果确定水泥浆与水玻璃量的配比和凝固时间;检查水泵、管道,保证水泵性能完好和管道畅通。
下钻杆到底,用清水冲孔到底后提离孔底1-2m;用搅拌机桶按试验好的配比配置水泥浆,并加入水玻璃。加量:按水泥重量的4%~8%(速凝剂为50%溶液),以配比实验数据为准;把配置好的水泥浆用泵通过钻杆送入孔内涌水地层孔段,边送边提钻具,送浆的过程中要抓紧时间,防止钻具被凝固到孔内;钻具提出来后要抓紧时间用清水清理钻具和水泵管道;封孔停待时间则以地面配比实验的时间+孔内特殊情况时间(一般增加4小时),到时间后即可进行通孔施工。
3、大涌水量时(水泥封堵被稀释掉,钻具下不下去)采用“双液注浆泵”进行封堵:原理是采用可同时实现两种液体的吸排泵,泵出的两种液体在钻孔内混合后能迅速凝固,在涌水处瞬时形成封闭堵水。水泥漿与水玻璃的配比是水泥浆:水玻璃=1:0.7~1,这个配比的混合液在喷出来后很短时间内就形成初凝。
注浆方法:加工一根2.5米长的短管,一头焊三个阀门(准备二接头注浆,一阀门泄水,泄水阀可选择大一些)且全部打开,将管子另一头下到孔里,留高出孔口地面0.5米不最佳,将三个阀门同时打开通水,在孔口管子四周用“双液注浆泵”注浆封堵,等待一段时间后,确保能将短管牢固固定在孔口。
此时,将注浆泵的二根高压管接到管子头阀门上,关掉其他泄水阀门,用注浆泵往孔内压混合浆液,此孔我们压了50多包水泥浆下去,堵住了涌水,且堵涌的效果非常好,保证了我们该钻孔顺利完成。
5.4.2钻杆易断处理措施
此孔钻杆折断事故时有发生,主要原因是在软层,涌水、透水性很强地层钻探,钻孔扩径严重,又无法保持使用到性能稳定的泥浆,故钻杆不能得到有效润滑,对钻具的磨损极大,钻孔形成大肚子,造成钻杆折断。在大肚子孔段,是钻杆频繁断裂的位置,在过去的钻探施工中,我们也经常碰到此类事故,遇地层条件较好的钻孔断钻具,下公锥很容易打捞起来,但一旦遇到这样的复杂地层,很容易造成孔内复杂化,很难处理好,即便处理成功,也必定是劳民伤财。因此,孔内断钻具造成的钻孔报废事故往往居于高位。
我们采取的措施是:下套管到隔水层、水泥封孔堵涌、钻杆摸黄油,减少回次钻进时间,增加钻杆黄油保养的频率,以减少摩擦来防止钻杆折断,从而保证了钻孔顺利完成。
5.4.3孔壁掉块卡钻处理措施
钻孔经常出现掉块:经分析,本钻孔软层松散、破碎带裂隙发育,出现掉块也很正常,钻进中孔内也不稳定,经常掉块卡钻,下钻时也要扫孔才能下钻,辅助时间特别多。还由于不能保持性能正常的泥浆钻进,使用清水钻进则不能很好地携带出孔内悬浮岩粉,另一方面,由于钻具的敲打和碰击孔壁岩石,造成钻具自身磨损的加快、孔内掉块等隐患。
对该处的处理方法是:一是控制提下钻速度,防止由于提下钻的负压抽吸作用,井底压力产生变化,孔底压力失衡造成的孔壁掉块或坍塌,提完钻具后立即将性能优良的泥浆往孔内回灌,保持孔内地层压力平衡;二是时刻注意孔内沉渣情况,一旦发现沉渣增多,就必须调配好泥浆冲孔,确保孔底干净,同时平稳提下钻,减少钻具的抽吸和泥浆的激荡作用对钻孔的破坏;三是采用全孔泥浆施工,调配好泥浆性能。四是严重情况采用水泥封孔。
6.结语
通过ZK202钻孔的施工,我们克服了工期较紧、坑道受高度施工场地小、环境差的限制、涌水量大等各种各样的施工困难。经过精心组织,结合钻探施工实际,制定出了合理的钻进参数,并通过对钻头改进、顶涌钻进、加重泥浆使用、水泥封孔、“双液注浆泵” 固壁等技术,解决了大涌水对施工造成的困难,圆满地完成了任务,取得了良好的钻探和地质效果,不仅给坑道钻探施工积累了宝贵的经验,同时对以后的坑道施工具有借鉴、指导作用。
【关键词】 坑道钻探;涌水地层;泥浆使用;堵涌方法;措施
1.概况
连云港新浦磷矿ZK202钻孔,位于新浦区310国道南,解放东路西1000米,地下-400米的坑道里。矿区有多个断裂构造和许多裂隙发育,其中有一个较明显的覆盖断裂构造,岩层产状变化明显,受其影响,这一区域的地层变化较大,本区域的含磷岩矿埋深变化较大,并且岩层裂隙孔隙较发育,承压水量大,地势低,在-400米就有很大的涌水。近年来,随着矿产资源战略地位的提升和地质勘探技术的进步,连云港新浦磷矿危机矿山接替资源项目中,以控制7P磷矿体深部延展,增加开采后备资源储量的深部地质找矿工作被提上了议事日程。2007年4月,受连云港新浦磷矿委托,我队承接了该矿区的地质找矿钻探工作,ZK202钻孔便是其中关键一钻。
2. ZK202钻孔完成的技术经济指标
连云港新浦磷矿ZK202钻孔设计孔深为115米,实际钻进深度151.15米。本钻孔是该矿区钻探涌水量最大的钻孔之一,涌水压力达到0.3~0.5MPa,涌水量超过900吨/日,也是我队钻孔施工历史上中涌水量最大的钻孔。
该钻孔于2007年9月17日开孔,2007年10月3日终孔,历时16天。岩心采取率为83.66%,矿心采取率86%。综合测评为优质钻孔。
本钻孔在-400米的地下坑道内,场地小、空间有限、施工条件差、各种安全隐患多,多家施工队伍都不敢担此风险施工。我们在施工过程中,尽管由于封堵大量的涌水而延误了几天,但还是战胜了各种困难,较为顺利地完成了施工任务。不仅为我队创造了一定的经济效益,更重要的是赢得了业主的认可和社会的信誉。
3.地层及岩性情况
矿区地层为中、上元古代海州群锦屏组,它是区内海州式磷矿的赋存层位,本次勘查主要控制7P磷矿体深部延伸情况,以增加开采后备资源储量。7P矿体呈层状~似层状产出,倾角在38~43度,倾向SE;钻孔揭露地层自上而下分为0-19.45米段为碳酸盐斜长云母片岩(4.86~7.11m石英质大理岩,18.7~19.45m云母大理岩),有破碎带,涌水严重,19.46~128.35米白云二长片麻岩,128.36~141.83米白云质大理岩、细粒磷灰岩,-141.84~-151.15米斜長绿泥云母片岩;磷矿层很不稳定,极易被水冲刷,矿心采取率难以保证,成了此项目施工中最大的难点。受地质作用的影响,断裂构造比较发育,岩石较为破碎,局部裂隙发育,孔隙率大,因此钻穿隔水层后涌水压力和涌水量不断增大,透水性很强,涌水严重,根本谈不上保持正常泥浆钻进。
4.钻探设备、钻具和钻头选择
4.1设备
钻机:XY—4型,黄海机械厂生产;
泥浆泵:BW200,无锡探矿机械厂制造;
钻塔:自制7.5米钻塔(坑道内施工,受高度限制)。
4.2钻具
Φ50mm外丝钻杆,正循环Φ91mm双管单动、无泵局部反循环取芯钻具。
4.3钻头
白云二长片麻岩硬度大、研磨性弱,可钻性7~9级,钻头选择出刃面采用多条凹凸弧槽型,钻头参数为:8个水口,金刚石浓度75%,颗粒目数40-60目,钻头胎体材质为金属粉末热压烧结而成,硬度HRC15-20。
云母片岩、白云质大理岩,岩石硬度较高、研磨性适中,可钻性4~6级,钻头出刃面采用多条凹凸弧槽型,钻头参数为:8个水口,金刚石浓度75%,颗粒目数60-80目,钻头胎体材质为金属粉末热压烧结而成,硬度HRC25~30,见矿后采用台阶式钻头,里面伸出10mm左右,防止冲洗液冲刷岩心,同时改变钻进参数为小泵量、低钻速、增大适量钻压,解决了矿心采取率问题。
5.钻进工艺
5.1孔身结构
开孔地层碳酸盐斜长云母片岩,Φ130mm钻头开孔钻进至孔深2m,下Φ127mm孔口管2.2m;孔深2~20m孔段,孔径由Φ130mm改至Φ110mm,钻进至20m,在2~20m段下Φ108mm套管,改至Φ,91mm正常钻进。
5.2冲洗液
使用了陶土粉、重晶石粉、CMC冲洗液。冲洗液的配方:陶土粉+水+0.1~0.2%碱+0.2%CMC+重晶石粉;冲洗液制作:陶土粉经搅拌机充分搅拌,分散后加入CMC、再加重晶石粉或水泥,放入泥浆池中,现场目测泥浆混合均匀、手感有一定的润滑性,密度为1.10~1.4kg/L,粘度26-32S。
5.3钻进参数
第一阶段:孔深为0~17m孔段,采用顶涌钻进。转速350~500r/min,在确保钻孔和设备安全的前提下,提高钻速;孔底钻头压力控制在6~8kN为安全经济钻压;泵量选择60~80L/min,在钻进过程中还应视泵压表的反应来控制泵量,泵压要大于涌水压力。在8~17米孔段,由于涌水量大于30m3/h,无法施工,而采用“双液注浆泵”进行水泥封堵后,用Φ110mm钻具扫孔至17m后钻进到20m,下Φ108mm套管隔水,改至Φ91mm钻具正常钻进。
第二阶段:孔深为20~80m孔段,此孔段为白云二长片麻岩,由于20米以上已采用套管隔离,孔内涌水量﹤2m3/h,地层比较完整,采用顶涌钻进,转速控制在400~600r/min;孔底钻头压力控制在8~12kn;泵量选择60L/min。
第三阶段:孔深为80~151.15m孔段,此时的钻压控制在8~10kN,转速350~500r/min,泵量选择60L/min。要时刻注意钻进参数的变化。 在孔深80m以后的钻进过程中,操作者要精力集中,不得有任何疏忽。主要是见矿后要立即采用专用台阶式孕镶钻头,钻头内环超前10mm左右,防止冲洗液冲刷岩心,同时改变钻进参数,小泵量、低钻速、增大适量钻压,解决了磷矿心采取率问题。
5.4钻遇问题及处理措施
5.4.1涌水地层处理措施
涌水地层主要是层间水有一定的压力,即所谓的地下承压水。钻孔钻穿隔水层至下部的含水层后,必然会打破层间水的压力平衡,钻孔与破碎地层相通,由于压差的作用,下部的水就存在向上的顶力。解决的方法是:
1、小涌水量(泥浆密度为1.10~1.4kg/L能控制住涌水),在较完整性地层,采用顶涌处理措施,注意泥浆泵送水性能正常,经常检查、保养好,专人看管,发现问题及时处理。注意水泵压力和钻具的工作状况。根据孔底沉渣情况,如果孔底沉渣超过50cm,钻进回次后提钻前用优秀质泥浆冲孔,把孔内岩粉带上来,保证下钻到底。
在-450米以上的松散、破碎岩层段下套管护壁,以下则采用加重晶石粉的泥浆钻进。加重晶石粉来提高泥浆密度,平衡地下水压力,其调整主要是根据泥浆消耗的量来定,钻进时:孔内泥浆减少,需调小泥浆密度;孔内泥浆增多,需调大泥浆密度;孔内泥浆或减或,需及时调小或调大密度。同时在泥浆中加入适量的增粘降失剂(CMC)。
2、中涌水量(泥浆密度达到1.4kg/L时控制不住涌水)采用水泥加水玻璃封堵。在封孔堵涌之前,要进行水泥浆与水玻璃量的配比实验,根据实验结果确定水泥浆与水玻璃量的配比和凝固时间;检查水泵、管道,保证水泵性能完好和管道畅通。
下钻杆到底,用清水冲孔到底后提离孔底1-2m;用搅拌机桶按试验好的配比配置水泥浆,并加入水玻璃。加量:按水泥重量的4%~8%(速凝剂为50%溶液),以配比实验数据为准;把配置好的水泥浆用泵通过钻杆送入孔内涌水地层孔段,边送边提钻具,送浆的过程中要抓紧时间,防止钻具被凝固到孔内;钻具提出来后要抓紧时间用清水清理钻具和水泵管道;封孔停待时间则以地面配比实验的时间+孔内特殊情况时间(一般增加4小时),到时间后即可进行通孔施工。
3、大涌水量时(水泥封堵被稀释掉,钻具下不下去)采用“双液注浆泵”进行封堵:原理是采用可同时实现两种液体的吸排泵,泵出的两种液体在钻孔内混合后能迅速凝固,在涌水处瞬时形成封闭堵水。水泥漿与水玻璃的配比是水泥浆:水玻璃=1:0.7~1,这个配比的混合液在喷出来后很短时间内就形成初凝。
注浆方法:加工一根2.5米长的短管,一头焊三个阀门(准备二接头注浆,一阀门泄水,泄水阀可选择大一些)且全部打开,将管子另一头下到孔里,留高出孔口地面0.5米不最佳,将三个阀门同时打开通水,在孔口管子四周用“双液注浆泵”注浆封堵,等待一段时间后,确保能将短管牢固固定在孔口。
此时,将注浆泵的二根高压管接到管子头阀门上,关掉其他泄水阀门,用注浆泵往孔内压混合浆液,此孔我们压了50多包水泥浆下去,堵住了涌水,且堵涌的效果非常好,保证了我们该钻孔顺利完成。
5.4.2钻杆易断处理措施
此孔钻杆折断事故时有发生,主要原因是在软层,涌水、透水性很强地层钻探,钻孔扩径严重,又无法保持使用到性能稳定的泥浆,故钻杆不能得到有效润滑,对钻具的磨损极大,钻孔形成大肚子,造成钻杆折断。在大肚子孔段,是钻杆频繁断裂的位置,在过去的钻探施工中,我们也经常碰到此类事故,遇地层条件较好的钻孔断钻具,下公锥很容易打捞起来,但一旦遇到这样的复杂地层,很容易造成孔内复杂化,很难处理好,即便处理成功,也必定是劳民伤财。因此,孔内断钻具造成的钻孔报废事故往往居于高位。
我们采取的措施是:下套管到隔水层、水泥封孔堵涌、钻杆摸黄油,减少回次钻进时间,增加钻杆黄油保养的频率,以减少摩擦来防止钻杆折断,从而保证了钻孔顺利完成。
5.4.3孔壁掉块卡钻处理措施
钻孔经常出现掉块:经分析,本钻孔软层松散、破碎带裂隙发育,出现掉块也很正常,钻进中孔内也不稳定,经常掉块卡钻,下钻时也要扫孔才能下钻,辅助时间特别多。还由于不能保持性能正常的泥浆钻进,使用清水钻进则不能很好地携带出孔内悬浮岩粉,另一方面,由于钻具的敲打和碰击孔壁岩石,造成钻具自身磨损的加快、孔内掉块等隐患。
对该处的处理方法是:一是控制提下钻速度,防止由于提下钻的负压抽吸作用,井底压力产生变化,孔底压力失衡造成的孔壁掉块或坍塌,提完钻具后立即将性能优良的泥浆往孔内回灌,保持孔内地层压力平衡;二是时刻注意孔内沉渣情况,一旦发现沉渣增多,就必须调配好泥浆冲孔,确保孔底干净,同时平稳提下钻,减少钻具的抽吸和泥浆的激荡作用对钻孔的破坏;三是采用全孔泥浆施工,调配好泥浆性能。四是严重情况采用水泥封孔。
6.结语
通过ZK202钻孔的施工,我们克服了工期较紧、坑道受高度施工场地小、环境差的限制、涌水量大等各种各样的施工困难。经过精心组织,结合钻探施工实际,制定出了合理的钻进参数,并通过对钻头改进、顶涌钻进、加重泥浆使用、水泥封孔、“双液注浆泵” 固壁等技术,解决了大涌水对施工造成的困难,圆满地完成了任务,取得了良好的钻探和地质效果,不仅给坑道钻探施工积累了宝贵的经验,同时对以后的坑道施工具有借鉴、指导作用。