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摘要:本文主要通过分析对称平衡式往复活塞压缩机的检查数据,选定合理的维修改造方案,并对维修改造前、后的设备状况进行了對比,得出了维修改造成功的结论。
关键词:对称平衡;往复活塞压缩机;故障诊断;维修改造
0引言
压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机。容积型压缩机又分为:往复式压缩机、回转式压缩机;速度型压缩机又分为:轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。对称平衡式往复活塞压缩机是其中应用较广的一种类型,其在化工、机械、煤矿、石油、钢铁等行业有着广泛应用。对称平衡式往复活塞压缩机主要由主电机、活塞体、活塞杆、曲轴、十字头、连杆等部件组成,以改变空气体积的方式对空气进行压缩。
我所一台DW-107/7-X型对称平衡式往复活塞压缩机因使用时间长久,气缸产生了磨损,导致活塞环、导向环使用时间大幅度降低,故而我所对该台设备进行了维修改造,改造后效果良好。
1 故障现象及全面检查
该活塞式压缩机组于2002年投入使用,由无锡压缩机股份有限公司生产。由于该活塞压缩机的使用为断续运行特殊工况,需频繁启停该活塞式压缩机组,而活塞式压缩机组每次启停过程中会对活塞缸、活塞杆、轴承等部件造成冲击性磨损,该活塞式压缩机组使用至今,气缸内壁、活塞杆均存在不同程度的磨损现象,设备振动、排气温度、轴承温度等运行参数恶化,气缸内壁磨损使活塞环、导向环的使用周期缩短,每(500~550)小时就要对设备进行维护保养,使得维修备件及人工成本极大增加。
针对此故障现象,我所邀请无锡压缩机股份有限公司对该设备进行了全面检查,主要检查项目及检查结果如表1:
从表1可以看出:一级气缸、二级气缸磨损量均超出允许值,一级活塞杆、二级活塞杆磨损量也超出允许范围,主轴承1、2、3的间隙均偏小。
2 维修改造方案
针对以上检测数据,我所与无锡压缩机股份有限公司进行了深入技术交流,确定维修方案如下:
a、一、二级气缸磨损较为严重,对气缸内壁采用珩磨+精加工的方式恢复气缸应有的粗糙度与圆度。
b、一、二级活塞杆已无修复价值,对其进行更换。
c、主轴承1、2、3的间隙偏小,是由于其磨损量过大,对主轴承1、2、3进行更换。
d、针对修复后的气缸尺寸,重新设计加工活塞,原有活塞为铸钢材质,其重量太大,将一级活塞改为铸铝材质,减小50kg重量,考虑配重及强度原因,二级活塞改为球铁材质,改变其结构使重量同时减小50kg。
e、改变活塞环、导向环材质,将其更换为更耐磨的PTWFE材质。
3 维修改造结果
该活塞式压缩机经返厂维修改造后,我们对表1中的检查项目进行了复查,复查结果如表2所示:
从表2数据可以看出,经返厂维修后,该活塞压缩机一二级气缸、一二级活塞杆及3副主轴承均处于最佳状态。
4 维修改造成效
该活塞式压缩机经返厂维修改造后,在我所现场进行了安装调试,我们将该压缩机改造前后在额定工况下的部分数据进行对比,对比结果如下:
经分析该压缩机改造前后在额定工况下的对比数据,改造后该活塞压缩机在额定工况下的流量、电流略微提高,但仍处于良好范围,振动、排气温度、轴承温度均有了较好的改善,维保时间也大大加长,总而言之该活塞压缩机的本次维修改造非常成功,改善效果极为良好。
5 结束语
我们通过对该对称平衡式往复活塞压缩机进行全面检查,并进行故障分析,制定出合理的维修改造方案。经维修改造后,活塞压缩机各项关键运行数据得到了较大的改善,维保时间大大加长,极大的减少了对维保人工及维修备件的投入,取得了不错的效果。
参考文献:
[1]单婷亮,温雅.活塞式压缩机工艺设计.煤炭与化工[J]. 2005( 1).
[2]黄允芳.空气压缩机站设备运行与维修手册[M].北京:机械工业出版社.1999.
作者简介:金超(1987--)男,籍贯:陕西汉中,民族:汉族,职称:工程师,学历:硕士,研究方向:气源技术
关键词:对称平衡;往复活塞压缩机;故障诊断;维修改造
0引言
压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机。容积型压缩机又分为:往复式压缩机、回转式压缩机;速度型压缩机又分为:轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。对称平衡式往复活塞压缩机是其中应用较广的一种类型,其在化工、机械、煤矿、石油、钢铁等行业有着广泛应用。对称平衡式往复活塞压缩机主要由主电机、活塞体、活塞杆、曲轴、十字头、连杆等部件组成,以改变空气体积的方式对空气进行压缩。
我所一台DW-107/7-X型对称平衡式往复活塞压缩机因使用时间长久,气缸产生了磨损,导致活塞环、导向环使用时间大幅度降低,故而我所对该台设备进行了维修改造,改造后效果良好。
1 故障现象及全面检查
该活塞式压缩机组于2002年投入使用,由无锡压缩机股份有限公司生产。由于该活塞压缩机的使用为断续运行特殊工况,需频繁启停该活塞式压缩机组,而活塞式压缩机组每次启停过程中会对活塞缸、活塞杆、轴承等部件造成冲击性磨损,该活塞式压缩机组使用至今,气缸内壁、活塞杆均存在不同程度的磨损现象,设备振动、排气温度、轴承温度等运行参数恶化,气缸内壁磨损使活塞环、导向环的使用周期缩短,每(500~550)小时就要对设备进行维护保养,使得维修备件及人工成本极大增加。
针对此故障现象,我所邀请无锡压缩机股份有限公司对该设备进行了全面检查,主要检查项目及检查结果如表1:
从表1可以看出:一级气缸、二级气缸磨损量均超出允许值,一级活塞杆、二级活塞杆磨损量也超出允许范围,主轴承1、2、3的间隙均偏小。
2 维修改造方案
针对以上检测数据,我所与无锡压缩机股份有限公司进行了深入技术交流,确定维修方案如下:
a、一、二级气缸磨损较为严重,对气缸内壁采用珩磨+精加工的方式恢复气缸应有的粗糙度与圆度。
b、一、二级活塞杆已无修复价值,对其进行更换。
c、主轴承1、2、3的间隙偏小,是由于其磨损量过大,对主轴承1、2、3进行更换。
d、针对修复后的气缸尺寸,重新设计加工活塞,原有活塞为铸钢材质,其重量太大,将一级活塞改为铸铝材质,减小50kg重量,考虑配重及强度原因,二级活塞改为球铁材质,改变其结构使重量同时减小50kg。
e、改变活塞环、导向环材质,将其更换为更耐磨的PTWFE材质。
3 维修改造结果
该活塞式压缩机经返厂维修改造后,我们对表1中的检查项目进行了复查,复查结果如表2所示:
从表2数据可以看出,经返厂维修后,该活塞压缩机一二级气缸、一二级活塞杆及3副主轴承均处于最佳状态。
4 维修改造成效
该活塞式压缩机经返厂维修改造后,在我所现场进行了安装调试,我们将该压缩机改造前后在额定工况下的部分数据进行对比,对比结果如下:
经分析该压缩机改造前后在额定工况下的对比数据,改造后该活塞压缩机在额定工况下的流量、电流略微提高,但仍处于良好范围,振动、排气温度、轴承温度均有了较好的改善,维保时间也大大加长,总而言之该活塞压缩机的本次维修改造非常成功,改善效果极为良好。
5 结束语
我们通过对该对称平衡式往复活塞压缩机进行全面检查,并进行故障分析,制定出合理的维修改造方案。经维修改造后,活塞压缩机各项关键运行数据得到了较大的改善,维保时间大大加长,极大的减少了对维保人工及维修备件的投入,取得了不错的效果。
参考文献:
[1]单婷亮,温雅.活塞式压缩机工艺设计.煤炭与化工[J]. 2005( 1).
[2]黄允芳.空气压缩机站设备运行与维修手册[M].北京:机械工业出版社.1999.
作者简介:金超(1987--)男,籍贯:陕西汉中,民族:汉族,职称:工程师,学历:硕士,研究方向:气源技术