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摘要:针对大庆宏伟庆化公司50万吨/年催化裂解装置因掺炼油浆导致原料性质差,结合装置目前生产情况,公司提出于2021年1月20日开始试用青岛神飞SF-102催化裂化助剂替代山东科信石油化工有限公司生产的RSA稀土重油催化裂化助剂,通过试用来对比油浆裂解剂性能。
关键词:催化裂解 助剂
一、 使用过程
原助剂储存在D-101B,加入方式为单独送入烧焦罐与系统平衡催化剂混合,加入量为300Kg/d,占催化剂单耗的20%。
催化裂化助剂SF-102作为现助剂的替代剂,现助剂使用完毕后,RSA稀土重油催化裂化助剂同样储存在D-101B,加入方式为与原助剂相同,自2021年1月20号开始加入,加入量与原助剂相同。
二、标定过程
加剂时间:2021年1月20日SF-102助剂送入D-101B储罐,总结标定为加剂后2021年3月1日—3月6日 7天平均数据。
空白标定:加剂前取加工量相当的7天平均数据
总结标定:加剂后7天平均數据(3月1日-3月6日)
3.1操作条件
从表一可以看出总加工量及渣油加工量有所降低,油浆及柴油量增加,主要是公司根据生产计划进行调整,原料中增加柴油,为了满足系统热平衡提高了油浆掺炼量所致,与加剂无关。再生系统温度较空白标定高,主要是原料调整系统热量有所降低。反应压力、再生压力及主风量变化不大。催化剂单耗基本不变。C4回炼量较空白数据高,主要是根据生产需要满足精制进料泵最低负荷而提高C4进料量。
3.2原料油性质
由表2数据看出,加剂后原料油残碳升高,主要是原料性质变化,油浆掺炼量增加所致。
3.3 产品分布
由表-3数据对比,液态烃收率增加较多,焦炭收率增加0.90%,其他收率有所降低。
原因分析:物料分布变化较大,主要是受原料性质变化影响。液态烃收率增加主要是因为回炼C4量较大。原料中蜡油量、柴油量增加,使烧焦减少较多。
液态烃丙烯含量增加、异丁烯含量增加、主要是受原料及C4进料量变化影响。汽油、柴油性质未见明显变化。
三、 SF-102催化裂化助剂使用结论
1 助剂加入量正常未超过技术协议使用要求量。
2 干气+生焦产率降低。
3丙烯收率有所升高。
4装置油浆回炼量流量表FIC20601指示不准确,不能判定油浆回炼量是否增加。
5 辛烷值变化不大,满足技术协议要求。
6 通过催化剂筛分分析,未对烟机及烟气脱硫造成影响。
7 装置轻收有所降低、液收有所升高。
8 加入本剂后,剂耗基本未变。
关键词:催化裂解 助剂
一、 使用过程
原助剂储存在D-101B,加入方式为单独送入烧焦罐与系统平衡催化剂混合,加入量为300Kg/d,占催化剂单耗的20%。
催化裂化助剂SF-102作为现助剂的替代剂,现助剂使用完毕后,RSA稀土重油催化裂化助剂同样储存在D-101B,加入方式为与原助剂相同,自2021年1月20号开始加入,加入量与原助剂相同。
二、标定过程
加剂时间:2021年1月20日SF-102助剂送入D-101B储罐,总结标定为加剂后2021年3月1日—3月6日 7天平均数据。
空白标定:加剂前取加工量相当的7天平均数据
总结标定:加剂后7天平均數据(3月1日-3月6日)
3.1操作条件
从表一可以看出总加工量及渣油加工量有所降低,油浆及柴油量增加,主要是公司根据生产计划进行调整,原料中增加柴油,为了满足系统热平衡提高了油浆掺炼量所致,与加剂无关。再生系统温度较空白标定高,主要是原料调整系统热量有所降低。反应压力、再生压力及主风量变化不大。催化剂单耗基本不变。C4回炼量较空白数据高,主要是根据生产需要满足精制进料泵最低负荷而提高C4进料量。
3.2原料油性质
由表2数据看出,加剂后原料油残碳升高,主要是原料性质变化,油浆掺炼量增加所致。
3.3 产品分布
由表-3数据对比,液态烃收率增加较多,焦炭收率增加0.90%,其他收率有所降低。
原因分析:物料分布变化较大,主要是受原料性质变化影响。液态烃收率增加主要是因为回炼C4量较大。原料中蜡油量、柴油量增加,使烧焦减少较多。
液态烃丙烯含量增加、异丁烯含量增加、主要是受原料及C4进料量变化影响。汽油、柴油性质未见明显变化。
三、 SF-102催化裂化助剂使用结论
1 助剂加入量正常未超过技术协议使用要求量。
2 干气+生焦产率降低。
3丙烯收率有所升高。
4装置油浆回炼量流量表FIC20601指示不准确,不能判定油浆回炼量是否增加。
5 辛烷值变化不大,满足技术协议要求。
6 通过催化剂筛分分析,未对烟机及烟气脱硫造成影响。
7 装置轻收有所降低、液收有所升高。
8 加入本剂后,剂耗基本未变。