火电厂300MW汽轮机热力故障检修方法探析

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  摘 要:随着我国电力产业改革进程不断深化,火电厂在国家电网发展中的重要地位日渐突出,但也面临着巨大的挑战。汽轮机作为火电厂稳定发电的一部分,由于汽轮机组涉及设备较多,长时间运转后会出现不同的故障。其中热力故障作为常见故障之一,对热力故障的检修能够避免设备在运行中出现问题,实现安全生产目标。文章对热力故障检修重要性进行分析,并结合常见热力故障,深入探讨热力故障检修方法,以期为火电厂日常检修和管理提供参考。
  关键词:火电厂;300MW;汽轮机;热力故障;检修方法
  前言:近年来,科学技术为社会各领域改革和发展提供了一定支持,其中火电技术的发展,成为我国电力服务提升的关键。汽轮机在火电厂运行中,由于其内部热力系统存在很多问题,在很大程度上降低了设备运行有效性。在汽轮机热力系统循环过程中,一旦设备出现问题,不利于整个系统整体效率的提升,严重情况下,还会给电力企业带来一定经济损失。因此加强对该类故障检修方法的研究具有非常重要的现实意义,能够帮助我们深入了解设备热力故障。
  1、火电厂300MW汽轮机热力故障检修的重要性
  300MW汽轮机作为火电厂的常见设备,其在运行过程中,受到水汽中杂质的影响,极易出现热力故障。出现故障后,水汽中的杂质会随着流通的蒸汽回到锅炉水中,影响发电机发电。不仅如此,在温度、压力的影响下,还会有一部分饱和蒸汽中会分离出盐分,一旦盐分超过允许范围,在短时间内会出现超温爆管等安全事故。而通过对设备热力故障检修,检修人员能够及时发现汽轮机存在的安全隐患,并采取相应的措施对故障进行检修,确保火电厂汽轮机组稳定、可靠运行。
  2、火电厂300MW汽轮机热力故障分析
  2.1高加钢管泄露
  高加钢管泄露故障的发生会造成汽轮机通流超出合理范围,减少回热系统的抽汽量,增加凝汽器的流量,最后导致系统产生的轴向推动力大大增加。由于压力远远超出监视值,在很大程度上影响了机组的安全性[1]。在高加状态下,水量供给至加热器无法达到设计的预期温度,使得回热系统效率下降,增加了煤炭的消耗量,不利于火电厂经济效益的提升。
  2.2轴封漏气
  300MW汽轮机轴封处漏气主要表现在两个方面,一是低压轴封向内部漏气,使得很多空气进入到凝汽器当中,产生的热耗更多,且会促使凝汽器中的压力明显增加,加快低压管道的速度,需要消耗更多煤炭,才能够满足供电需求。而是轴封向外漏气,导致润滑油中的含水量增加,影响其润滑效果,导致机组振动更为强烈,在很大程度上缩短了设备使用寿命。
  2.3低加凝结水温升
  如果出现低加凝结水温升达到0.6℃,会对系统产生更大的危害,加热器自身功能无法得到有效发挥。另外,由于排气量增加,使得系统余速损失有所增加,在发电的同时,也会消耗更多能源。综上来看,汽轮机热力故障会无形中增加燃煤消耗量,不仅会造成环境污染,且综合效益无法得到有效提升。
  2.4除氧器气源故障
  一般来说,除氧器在气源支持下,能够完成除氧及加热工作。如果气源不到位,高参数与地参数抽汽量将会产生矛盾,进而导致机组的运行效率大打折扣。此外,一旦锅炉水中的含氧量过高,会使得内部的零件产生不同程度的损害,严重情况下,还会造成爆管、停炉等现象,威胁到操作人员人身安全[2]。综上来看,汽轮机热力故障作为火电厂常见故障,需要相关人员给予足够的重视,防患于未然。
  3、火电厂300MW汽轮机热力故障检修方法
  随着科学技术的发展,汽轮机热力技术显著提升,在实践工作中取得的效果非常显著。针对上述故障,可以采取以下处理方法,不但能够实现整个汽轮机组的检查,且能够减少热力故障出现的几率。
  3.1高加钢管泄露处理
  钢管泄露作为高加运行较为常见的故障。在检修过程中,如果高加泄露被封堵管的数量在5%之内,对于换热系统并不会产生较大的损害。一旦超过这一范围,漏管数量也会随之增多,进而对整个汽轮机组产生不良影响。基于此,在设计阶段,我们应充分考虑这一问题[3]。针对此,应对该部位进行改造,实现汽轮机组运行同步。同时为了解决负荷问题,还需要在高加疏水至低压扩容器之间设置一条管道。随着机组负荷的增加,可以根据实际情况将疏水门关闭,以此来避免高加钢管运行中出现的应力过大问题,适当延长设备使用寿命,为火电厂发电可靠性奠定坚实的基础。
  3.2轴封泄露处理
  对于轴封泄露问题,无论是内侧、还是外侧泄露都会对系统运行产生不同程度的影响。因此在检修过程中,检修人员需要从故障源入手,开始于轴封结构。一般来说,轴封都是自密封系统,在实际运行过程中,通过溢流阀调整和控制母管的压力,将母管压力控制在合理范围内,实现系统检查[4]。另外,对于该故障,还需要对原来轴封系统进行改造处理,促使系统更具智能性,能够在故障出现的第一时间做出反应。同时,对于轴封系统来说,还需要安装一个低压轴封调节阀、截止阀等,实现对汽轮机全过程的智能化监督和控制,减少漏气现象的产生。
  3.3低加凝结水温升的处理
  针对低加来说,可以合理设定压力值,将其控制在标准范围内。同时,针对低加封闭不严密问题而言,空气会透过缝隙进入到设备当中,导致水温升减小。对于该类故障,检修人员可以按照以下措施开展工作:对设备漏气位置进行检查,确定漏点,如果漏点不大,泄露不够明显,将会在一定程度上增加检漏工作难度。因此漏点较小,可以适当增加抽汽量,促使低加内部压力增加,同时更换低加管道。通过这种方式,不仅能够增加空气排出量,还能够提高设备运行有效性。
  3.4除氧器起源故障处理
  如果设备出现起源不够现象,应对系统构成进行系统检查,找到设备起源投不上产生的主要原因。具体来说,首先,应对除氧器进气口进行检查,观察是否存在杂质,然后重新启动机组,记录除氧器压力值、温度值等,将其与标准值进行对比后,找到故障所在位置[5]。如果气源不足使得系统运行效率下降,需要对系统进行具体的改造。改造时,可以在4抽至除氧器蒸汽管道之间,设置一个疏水扩容设备,以此来减少在逆止门后压力产生的不良影响,减少管道的积水量。
  结论:根据上文所述,热力系统作为汽轮机组稳定、可靠运行的重要基础,其运行好坏与发电厂经济效益存在非常密切的联系。因此,针对300MW汽轮机热力故障来说,我们要给予足够的关注。日常工作中,应加强设备检修,确保热力系统的每个环节都能够保持良性运行。同时,还应适当增加资金投入,加强对热力故障检修技术的研究,不断提高技术水平,防患于未然,在减少能源消耗的同时,能够保证安全生产,提高机组的安全性,从而促使火电厂的经济、环境等综合效益得到充分发挥。
  参考文献:
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  [2]冯勋.火电厂300MW汽轮机热力系统故障检修方法探析[J].机电信息,2012,(30):90-91.
  [3]宋光雄,陈松平,宋君辉,梁会钊.汽轮机组汽流激振故障原因及分析[J].动力工程学报,2012,(10):770-778.
  [4]高登攀,牛志军,程代京,朱小令.提高火电厂汽轮机组性能技术研究与应用[J].中国电力,2014,(11):20-25+39.
  [5]胡斌,程华,方明.300MW燃煤机组节能改造技术介绍[J].东方电气评论,2011,(01):19-24.
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