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【摘 要】目前煤矿岩巷掘进85%以上仍以爆破法为主。传统炮掘施工正规循环率低,工序复杂、工人劳动强度大,施工过程中对围岩破坏大,后期巷道修护工程量大。要改变这种现状,就要走专业化和机械化之路。某矿采用岩巷综掘机施工替代传统炮掘施工,同时优化劳动组合和作业循环,大大提高了岩巷掘进速度,降低了工人的劳动强度。本文结合某大巷综掘作业线施工情况,阐述了综掘作业线的施工工艺、劳动组织、技术保障、设备改进等,并针对施工中出现的问题提出了建议。
【关键词】快速掘进;施工工艺;综掘机械化作业线
0.概况
某煤矿设计生产能力为3.85Mt/a,西三采区为矿井的接替采区,该区胶带机巷的施工直接影响着矿井的正常生产接替。目前施工的胶带机巷设计长度3000m,断面14.95m2。该巷道位于W3213工作面采空区下10~20m,巷道基本沿地层走向施工,施工方向视倾角为1°左右,巷道围岩受采空区扰动大。岩石主要为泥岩,部分区域含有砂岩,施工巷道内岩石硬度系数小于7。巷道虽有砂岩裂隙水,一般出水量不大,表现为顶底板滴淋、渗水,正常涌水量小于1m3/h,具备采用岩巷综掘作业线施工的条件。
西三采区胶带机巷施工初期采用炮掘施工,由于工序复杂、工人劳动强度大等因素综合影响,岩巷炮掘速度最快为130m/月,最慢为 61m/月,没有达到现代化矿井的快速掘进水平。岩巷掘进速度过慢,将会严重影响采区正常生产接替,此外,采用炮掘工艺对巷道围岩破坏程度大,增加了巷道后期维护成本,影响了矿井的生产经济效益。因此,研究以综合机械化设备为基础的岩巷掘进施工工艺,进而提高岩巷掘巷效率和成巷质量。
1.优化施工工艺,实现快速掘进
针对以上现状及存在的问题,该矿为了解决采掘接替困难,实现巷道的快速掘进,主要对掘进设备、支护参数、施工工艺、劳动组织、运输系统等方面进行了优化,同时对员工业务技能提出严格要求,加大奖罚力度,实施效果显著。
1.1掘进设备优化
西三采区胶带机巷炮掘施工时原采用人工钻眼放炮方式掘进,P-60耙矸机扒货,矸石落入到1.5t 矿车内,人工推车后由8t蓄电池机车牵引运输,这种施工方式劳动效率较为低下。采用机械化设备掘进后,现改用EBZ-260掘进机掘进、SDJ-80胶带机出矸、矸石落入1.5t矿车内,采用慢速绞车拉出后由8t蓄电池机车牵引运输,同时采用 QOS—420LZ除尘风机对巷道降尘,大大提高了巷道的掘进速度,降低了岩尘。新的综掘系统可拆卸,方便下井、运输及安装,而且设备自质量大,稳定性高,故障率低。
1.2优化支护设计
由于岩巷综掘施工取消了打眼放炮环节,对巷道围岩松动圈破坏范围小,提高了围岩的稳定性。通过对该矿围岩分类研究,根据施工工艺的不同,采用差异化支护方式,将巷道帮部锚杆由准22×2400mm 变为准22×2000mm,间排距由800mm×800mm变为800mm×900mm,同时取消初喷,直接复喷一次成巷,此项措施大大节约了支护时间,为综掘机快速掘进创造了条件。按照西三采区胶带机大巷更改支护参数前后的统计,每100m巷道(13根/排)可节省208根锚杆(顶部节省125 根,帮部节省83根)的支护时间,现场施工时每根锚杆从打眼至安装结束平均需要5min,预计可节约时间18.7h,根据岩巷综掘正规循环计算,18.7h可以完成2~3个循环进尺(4~5m)。
1.3岩巷综掘施工工艺和劳动组织
1.3.1施工工艺
综掘机掘进:交接班→安全确认→检查瓦斯、综掘机割岩→敲帮问顶→挂金属网→打设临时支护→挂防片帮网→打设上部锚杆→检查瓦斯、出矸→挂金属网、打下部锚杆→喷浆。
综掘施工与普通爆破作业法相比,少了打眼爆破程序,施工工艺简单,现场可操作性增强;同时割、装、运全部机械化操作;迎头作业人员减少,提高了安全系数和劳动效率。
1.3.2劳动组织
采用单班正规循环作业,每小班一个循环1.8m,1d 三循环,每循环切割进尺一般为2h,锚网喷支护及出矸石需要6h,机械化掘进原班进尺5.4m。施工队伍定编为83人:队长及技术员3人,小班职工60 人,负责迎头进尺;后路职工12人,负责文明生产、打永久水沟;机电小班 8人,负责设备、机械化作业线检修维护。与炮掘岗位相比,增加掘进机司机,减少耙矸机司机、打眼工;机电工人数增加较多。
1.4改进运矸系统
采用掘进机装岩,皮带机配合1.5t矿车联合出矸。出货系统为:掘进机装货→西三采区胶皮带机→1.5t矿车→西三采区胶皮带机2#联巷→西三采区轨道大巷→西一提料上山下部车场→西翼轨道大巷→电瓶车运至副井下口→地面。
1.5加大奖罚力度,提高工人业务水平
综掘司机的技术水平是进尺快慢的关键。为提高综掘机司机技术水平,该矿开展了司机技术比拼活动,每天根据小班写实记录统计数据,对掘进速度快、掘进质量高的司机进行加分奖励。通过技术比拼活动,综掘司机水平明显提高,每循环掘进速度由原来的90min减少到 60min,掘进后巷道轮廓平整,杜绝了超、欠挖现象;同时,对锚杆支护工也采取了同等激励机制,取得了良好的效果。
2.使用初期主要存在的问题及改进情况
(1)因除尘风机安装在皮带机机尾承载梁上,导致机尾承载梁长度不足。(2)除尘风机风量与迎头风量不匹配,造成除尘效果差。(3)掘进机操作时截割电机过载故障频繁,掘进效率低。对以上情况进行了改进:将机尾承载梁延长两节,安装了风量调节装置,将掘进机切割功率设定值加大,并对操作人员现场培训,掌握合理的切割方法。此外,为加快施工进度,掘进头采用取消初喷、复喷滞后的措施,出货系统上改进落矸漏斗,实现不间断运输。采用上述措施,掘进机组进入正常运转状态,最高班进尺4排(3.6m),最高日进尺11排(9.9m),最高月进尺245m。通过对系统及工艺的改进和优化,西三采区胶带机巷月进尺量及工效有了显著提高,巷道的掘进成本也下降明显。
3.结论
与传统的炮掘工艺相比,岩巷综掘工艺具有施工工艺简单、劳动效率高、掘进安全系数大、巷道成型好、支护成本小、设备适应强等优势,适用于类似地质条件下岩石巷道的快速掘进。但是,根据实际使用过程中的总结,对于综合机械化掘进施工提高生产效率还有如下几点建议:①根据巷道围岩的地质条件及用途,从设计源头上选用合适的支护方式,在保证支护强度和安全的条件下,合理安排施工工序,尽量保持平行作业。②配备技能熟练的机电工,机械设备检修与维护分工明确,责任到人,最大限度地减少设备影响。③形成完善的通风、运料、排矸系统,实现连续化运输,为快速掘进创造条件。④采用激励措施,最大程度地调动工人的劳动积极性,使各项工作都落到实处,提高综掘机的利用率,促进生产。
【参考文献】
[1]吴瑞,赵明周,卢雨,肖艳.复杂地质条件矿井综掘机的推广与应用[J].煤,2010(05).
[2]荀其强,王恺,滕亚男.浅析综掘机的日常操作维护和故障处理[J].山东煤炭科技,2010(05).
【关键词】快速掘进;施工工艺;综掘机械化作业线
0.概况
某煤矿设计生产能力为3.85Mt/a,西三采区为矿井的接替采区,该区胶带机巷的施工直接影响着矿井的正常生产接替。目前施工的胶带机巷设计长度3000m,断面14.95m2。该巷道位于W3213工作面采空区下10~20m,巷道基本沿地层走向施工,施工方向视倾角为1°左右,巷道围岩受采空区扰动大。岩石主要为泥岩,部分区域含有砂岩,施工巷道内岩石硬度系数小于7。巷道虽有砂岩裂隙水,一般出水量不大,表现为顶底板滴淋、渗水,正常涌水量小于1m3/h,具备采用岩巷综掘作业线施工的条件。
西三采区胶带机巷施工初期采用炮掘施工,由于工序复杂、工人劳动强度大等因素综合影响,岩巷炮掘速度最快为130m/月,最慢为 61m/月,没有达到现代化矿井的快速掘进水平。岩巷掘进速度过慢,将会严重影响采区正常生产接替,此外,采用炮掘工艺对巷道围岩破坏程度大,增加了巷道后期维护成本,影响了矿井的生产经济效益。因此,研究以综合机械化设备为基础的岩巷掘进施工工艺,进而提高岩巷掘巷效率和成巷质量。
1.优化施工工艺,实现快速掘进
针对以上现状及存在的问题,该矿为了解决采掘接替困难,实现巷道的快速掘进,主要对掘进设备、支护参数、施工工艺、劳动组织、运输系统等方面进行了优化,同时对员工业务技能提出严格要求,加大奖罚力度,实施效果显著。
1.1掘进设备优化
西三采区胶带机巷炮掘施工时原采用人工钻眼放炮方式掘进,P-60耙矸机扒货,矸石落入到1.5t 矿车内,人工推车后由8t蓄电池机车牵引运输,这种施工方式劳动效率较为低下。采用机械化设备掘进后,现改用EBZ-260掘进机掘进、SDJ-80胶带机出矸、矸石落入1.5t矿车内,采用慢速绞车拉出后由8t蓄电池机车牵引运输,同时采用 QOS—420LZ除尘风机对巷道降尘,大大提高了巷道的掘进速度,降低了岩尘。新的综掘系统可拆卸,方便下井、运输及安装,而且设备自质量大,稳定性高,故障率低。
1.2优化支护设计
由于岩巷综掘施工取消了打眼放炮环节,对巷道围岩松动圈破坏范围小,提高了围岩的稳定性。通过对该矿围岩分类研究,根据施工工艺的不同,采用差异化支护方式,将巷道帮部锚杆由准22×2400mm 变为准22×2000mm,间排距由800mm×800mm变为800mm×900mm,同时取消初喷,直接复喷一次成巷,此项措施大大节约了支护时间,为综掘机快速掘进创造了条件。按照西三采区胶带机大巷更改支护参数前后的统计,每100m巷道(13根/排)可节省208根锚杆(顶部节省125 根,帮部节省83根)的支护时间,现场施工时每根锚杆从打眼至安装结束平均需要5min,预计可节约时间18.7h,根据岩巷综掘正规循环计算,18.7h可以完成2~3个循环进尺(4~5m)。
1.3岩巷综掘施工工艺和劳动组织
1.3.1施工工艺
综掘机掘进:交接班→安全确认→检查瓦斯、综掘机割岩→敲帮问顶→挂金属网→打设临时支护→挂防片帮网→打设上部锚杆→检查瓦斯、出矸→挂金属网、打下部锚杆→喷浆。
综掘施工与普通爆破作业法相比,少了打眼爆破程序,施工工艺简单,现场可操作性增强;同时割、装、运全部机械化操作;迎头作业人员减少,提高了安全系数和劳动效率。
1.3.2劳动组织
采用单班正规循环作业,每小班一个循环1.8m,1d 三循环,每循环切割进尺一般为2h,锚网喷支护及出矸石需要6h,机械化掘进原班进尺5.4m。施工队伍定编为83人:队长及技术员3人,小班职工60 人,负责迎头进尺;后路职工12人,负责文明生产、打永久水沟;机电小班 8人,负责设备、机械化作业线检修维护。与炮掘岗位相比,增加掘进机司机,减少耙矸机司机、打眼工;机电工人数增加较多。
1.4改进运矸系统
采用掘进机装岩,皮带机配合1.5t矿车联合出矸。出货系统为:掘进机装货→西三采区胶皮带机→1.5t矿车→西三采区胶皮带机2#联巷→西三采区轨道大巷→西一提料上山下部车场→西翼轨道大巷→电瓶车运至副井下口→地面。
1.5加大奖罚力度,提高工人业务水平
综掘司机的技术水平是进尺快慢的关键。为提高综掘机司机技术水平,该矿开展了司机技术比拼活动,每天根据小班写实记录统计数据,对掘进速度快、掘进质量高的司机进行加分奖励。通过技术比拼活动,综掘司机水平明显提高,每循环掘进速度由原来的90min减少到 60min,掘进后巷道轮廓平整,杜绝了超、欠挖现象;同时,对锚杆支护工也采取了同等激励机制,取得了良好的效果。
2.使用初期主要存在的问题及改进情况
(1)因除尘风机安装在皮带机机尾承载梁上,导致机尾承载梁长度不足。(2)除尘风机风量与迎头风量不匹配,造成除尘效果差。(3)掘进机操作时截割电机过载故障频繁,掘进效率低。对以上情况进行了改进:将机尾承载梁延长两节,安装了风量调节装置,将掘进机切割功率设定值加大,并对操作人员现场培训,掌握合理的切割方法。此外,为加快施工进度,掘进头采用取消初喷、复喷滞后的措施,出货系统上改进落矸漏斗,实现不间断运输。采用上述措施,掘进机组进入正常运转状态,最高班进尺4排(3.6m),最高日进尺11排(9.9m),最高月进尺245m。通过对系统及工艺的改进和优化,西三采区胶带机巷月进尺量及工效有了显著提高,巷道的掘进成本也下降明显。
3.结论
与传统的炮掘工艺相比,岩巷综掘工艺具有施工工艺简单、劳动效率高、掘进安全系数大、巷道成型好、支护成本小、设备适应强等优势,适用于类似地质条件下岩石巷道的快速掘进。但是,根据实际使用过程中的总结,对于综合机械化掘进施工提高生产效率还有如下几点建议:①根据巷道围岩的地质条件及用途,从设计源头上选用合适的支护方式,在保证支护强度和安全的条件下,合理安排施工工序,尽量保持平行作业。②配备技能熟练的机电工,机械设备检修与维护分工明确,责任到人,最大限度地减少设备影响。③形成完善的通风、运料、排矸系统,实现连续化运输,为快速掘进创造条件。④采用激励措施,最大程度地调动工人的劳动积极性,使各项工作都落到实处,提高综掘机的利用率,促进生产。
【参考文献】
[1]吴瑞,赵明周,卢雨,肖艳.复杂地质条件矿井综掘机的推广与应用[J].煤,2010(05).
[2]荀其强,王恺,滕亚男.浅析综掘机的日常操作维护和故障处理[J].山东煤炭科技,2010(05).