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[摘 要]现河采油厂稀油油田生产油井中混输井、间出井、零散井计量难度大,用工多,效率低,通过安装功图遥测,完善计量系统和工况预警体系,实现了油井精细管理,开井时率大大提高。油井功图计量系统是分队计量系统的有益补充,是优化油井生产的有效工具。在老油田开发管理工作逐步深入、矛盾日益凸显的情况下,推广应用功图计量系统,在深化精细管理、推动节能降耗、降低劳动强度、提高劳动效率等方面具有积极的促进作用。
[关键词]单井计量、油井工况、时率、预警、管理体系
中图分类号:C931 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)12-0187-01
在抽油机井建设应用功图计量系统,实现了原油生产闭环链接和节点精细管理,减少了用工。功图计量“五及时”的同时,完善油井时率检查制度、时率变化分析制度和油井工况预警体系,有效提高了开发管理和生产管理水平。
1.功图计量系统建设[1]
功图遥测可以实时监测油井生产动态,大大提高了工作效率。截止目前现河采油厂安装在用井数1160口,实现了稀油油田的全面覆盖,在油井时率提升方面起到了重大作用。功图计量系统实现“五及时”即油井工况变化发现及时、优化措施制定及时、躺井原因分析及时、停井发现及时、产量计算及时为油井管理提供切实有效的分析依据。2012年4季度在现场抽查时率1768井次,及时协助处理现场存在问题360余次,大大提升了现场问题的处理速度。
2.分因素制定措施,提高油井时率[3]
影响时率的因素:分为地面和井筒2项。其中地面因素主要有:电机皮带、光杆、盘根、抽油机平衡等;井筒因素主要有腊、砂、垢及杆柱和泵等。
2.1 频繁加盘根的油井解决措施
更换防腐光杆,安装班组自制加油润滑装置。
2.2 月度加皮带大于3副的油井解决措施
调平衡,调“四点一线” ,调整热洗周期,整机,换皮带轮,加药降粘,升温降压。
通过此项措施的实施加皮带、加盘根两个项目月度减少停井时间600小时。平均单井加皮带停井时间有原来的33.6分钟降为现在的23.7分钟,基本杜绝了月度加盘根两次以上的油井。
3.功图巡检
采用监控员和技术员双向运行模式,技术员指导培训监控员功图分析相关知识,双方相 互监督,跟踪功图面积、载荷变化情况,及时了解油井井筒状况,及时发现异常井,合理安排油井工作制度调整和井筒治理工作,提高油井工况合格率、油井开井时率,延长油井检泵周期。
4.油井工况预警体系
4.1 面积预警[1]
通过生产参数調整,间开制度优化,井组动态优化,达到提高油井工况合格率;异常井治理通过检泵恢复生产 ,洗井、碰泵提高油井开井时率。
4.1.1根据油井功图面积预警,合理制定油井生产制度,实现了“降参不降液,降参不降产”,系统效率显著提升的效果。
4.1.2根据油井功图面积预警,优化井组动态分析
例如:王70-5井11月通过监控发现该井功图供液不足的趋势逐渐增大,液面由正常的560米下降为1600米,分析认为是由于对应水井王70-9控制注水所致,技术员立即和地质队结合,及时恢复王70-9的注水,经过近1个月后,该井功图趋于正常。通过应用该系统对油井工况进行了及时的优化,全厂工况合格率由应用前的66.2%上升到目前的71.3%。
4.1.3根据功图面积预警,及时进行异常井治理工作。
2012年12月20日晚上7:40,提液井王70-63井示功图面积报警,监控人员立即通知值班干部,通过示功图分析和现场落实判断该井固定凡尔漏失,值班人员随即对王70-63实施碰泵,同时王542-1、王542-31井扫线、进罐生产,晚上9:20王70-63井碰泵后恢复正常,功图、量油情况良好,避免了管线冻堵事故。
2012年全厂有杆泵通过异常井治理恢复正常生产井163井次,稀油区块有杆泵躺井与2011年同比减少46井次。
4.2 载荷预警:热洗周期优化,加药周期优化,达到延长检泵周期的目的
4.2.1 根据油井载荷预警合理制定井筒治理措施[2]
例如:史3-5-12井结蜡较严重,正常载荷71.2KN,8.29日载荷上升为73.6KN,及时启动载荷预警进行高压热洗并进行了跟踪分析。根据油井载荷变化的跟踪分析,可以看出,该井热洗后经历了4个阶段:排水期、热洗有效期、维持期、载荷增大期。在载荷增大期间内必须及时安排热洗,因此我们将该井热洗预警载荷设定为72KN,热洗周期定为90天,即节省了热洗费用又保证了该井的正常生产,延长了检泵周期。
[4]依此法可设定各结蜡、结垢井载荷预警值,合理制定热洗及加药周期等措施。通过载荷预警,加强井筒治理力度,2012年因结蜡导致躺井9井次,与去年同期相比减少25井次。
5.结论和认识
油井功图计量系统是分队计量系统的有益补充,是优化油井生产的有效工具。在老油田开发管理工作逐步深入、矛盾日益凸显的情况下,推广应用功图计量系统,在深化精细管理、推动节能降耗、降低劳动强度、提高劳动效率等方面具有积极的促进作用。
5.1 应用油井功图计量系统有利于提高油藏经营管理水平
应用油井功图计量系统,能够把油藏生产动态参数全天侯快速、准确传递到各级运行管理部门,把生产管理与考核前移至单井,有利于逐步建立起以单井为目标的定量考核模式,推动油藏经营管理向精细化方向发展。该系统能够为建立地面、地下一体化油藏经营管理新体制提供技术支持,具有良好的经济效益,值得在油田开发系统推广应用。
5.2 油井功图计量系统为精细管理提供有效抓手
油井功图计量系统是分队计量系统向单井的延伸,通过把产量、油井时率、躺井率等考核指标更加精确地分解到班组、个人,利用多级监控网络加强油井生产动态实时监控、跟踪督促问题处理、检查评价工作效果,实现了油井生产信息自下而上、管理考核压力自上而下层层传递,能够有效调动岗位职工的工作热情,促进广大干部职工自我加压,主动查问题、找不足、抓整改,逐步从“要我管理”向“我要管理”转变,推动精细管理在基层执行落实。
5.3 应用油井功图计量系统符合“绿色低碳”的发展要求。
实施“绿色低碳”发展战略是石油石化企业应负的社会责任,也是企业实现可持续发展的必然要求。通过应用油井功图计量系统,技术人员能够对油井的综合生产状况作出准确分析,在保证稳产的基础上最大限度对油井生产制度进行优化,确保油井低耗高效生产。同时,通过该系统能够及时发现处理管穿、盗油等各类突发问题,有效减少污染事件的发生。
5.4 应用油井功图计量系统有利于提高劳动生产率。
控制用工总量,提高全员劳动生产率,是提高油田企业核心竞争力的迫切需求。应用油井功图计量系统能够大大降低生产现场数据采集、测试、巡检和量油等工作强度,把岗位工人从耗时繁琐的日常工作中解放出来,节省的人力可以优化配置到其他缺员岗位,有利于推动人力资源的合理优化配置和劳动生产率的提高。
参考文献
[1] 标准:SY/T5864-2002.
[2] 标准:GB/T19779-2005.
[3] 标准:Q/SH1020 0354-2006.
[4] 《采油工》石油工业出版社,2008.
[关键词]单井计量、油井工况、时率、预警、管理体系
中图分类号:C931 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)12-0187-01
在抽油机井建设应用功图计量系统,实现了原油生产闭环链接和节点精细管理,减少了用工。功图计量“五及时”的同时,完善油井时率检查制度、时率变化分析制度和油井工况预警体系,有效提高了开发管理和生产管理水平。
1.功图计量系统建设[1]
功图遥测可以实时监测油井生产动态,大大提高了工作效率。截止目前现河采油厂安装在用井数1160口,实现了稀油油田的全面覆盖,在油井时率提升方面起到了重大作用。功图计量系统实现“五及时”即油井工况变化发现及时、优化措施制定及时、躺井原因分析及时、停井发现及时、产量计算及时为油井管理提供切实有效的分析依据。2012年4季度在现场抽查时率1768井次,及时协助处理现场存在问题360余次,大大提升了现场问题的处理速度。
2.分因素制定措施,提高油井时率[3]
影响时率的因素:分为地面和井筒2项。其中地面因素主要有:电机皮带、光杆、盘根、抽油机平衡等;井筒因素主要有腊、砂、垢及杆柱和泵等。
2.1 频繁加盘根的油井解决措施
更换防腐光杆,安装班组自制加油润滑装置。
2.2 月度加皮带大于3副的油井解决措施
调平衡,调“四点一线” ,调整热洗周期,整机,换皮带轮,加药降粘,升温降压。
通过此项措施的实施加皮带、加盘根两个项目月度减少停井时间600小时。平均单井加皮带停井时间有原来的33.6分钟降为现在的23.7分钟,基本杜绝了月度加盘根两次以上的油井。
3.功图巡检
采用监控员和技术员双向运行模式,技术员指导培训监控员功图分析相关知识,双方相 互监督,跟踪功图面积、载荷变化情况,及时了解油井井筒状况,及时发现异常井,合理安排油井工作制度调整和井筒治理工作,提高油井工况合格率、油井开井时率,延长油井检泵周期。
4.油井工况预警体系
4.1 面积预警[1]
通过生产参数調整,间开制度优化,井组动态优化,达到提高油井工况合格率;异常井治理通过检泵恢复生产 ,洗井、碰泵提高油井开井时率。
4.1.1根据油井功图面积预警,合理制定油井生产制度,实现了“降参不降液,降参不降产”,系统效率显著提升的效果。
4.1.2根据油井功图面积预警,优化井组动态分析
例如:王70-5井11月通过监控发现该井功图供液不足的趋势逐渐增大,液面由正常的560米下降为1600米,分析认为是由于对应水井王70-9控制注水所致,技术员立即和地质队结合,及时恢复王70-9的注水,经过近1个月后,该井功图趋于正常。通过应用该系统对油井工况进行了及时的优化,全厂工况合格率由应用前的66.2%上升到目前的71.3%。
4.1.3根据功图面积预警,及时进行异常井治理工作。
2012年12月20日晚上7:40,提液井王70-63井示功图面积报警,监控人员立即通知值班干部,通过示功图分析和现场落实判断该井固定凡尔漏失,值班人员随即对王70-63实施碰泵,同时王542-1、王542-31井扫线、进罐生产,晚上9:20王70-63井碰泵后恢复正常,功图、量油情况良好,避免了管线冻堵事故。
2012年全厂有杆泵通过异常井治理恢复正常生产井163井次,稀油区块有杆泵躺井与2011年同比减少46井次。
4.2 载荷预警:热洗周期优化,加药周期优化,达到延长检泵周期的目的
4.2.1 根据油井载荷预警合理制定井筒治理措施[2]
例如:史3-5-12井结蜡较严重,正常载荷71.2KN,8.29日载荷上升为73.6KN,及时启动载荷预警进行高压热洗并进行了跟踪分析。根据油井载荷变化的跟踪分析,可以看出,该井热洗后经历了4个阶段:排水期、热洗有效期、维持期、载荷增大期。在载荷增大期间内必须及时安排热洗,因此我们将该井热洗预警载荷设定为72KN,热洗周期定为90天,即节省了热洗费用又保证了该井的正常生产,延长了检泵周期。
[4]依此法可设定各结蜡、结垢井载荷预警值,合理制定热洗及加药周期等措施。通过载荷预警,加强井筒治理力度,2012年因结蜡导致躺井9井次,与去年同期相比减少25井次。
5.结论和认识
油井功图计量系统是分队计量系统的有益补充,是优化油井生产的有效工具。在老油田开发管理工作逐步深入、矛盾日益凸显的情况下,推广应用功图计量系统,在深化精细管理、推动节能降耗、降低劳动强度、提高劳动效率等方面具有积极的促进作用。
5.1 应用油井功图计量系统有利于提高油藏经营管理水平
应用油井功图计量系统,能够把油藏生产动态参数全天侯快速、准确传递到各级运行管理部门,把生产管理与考核前移至单井,有利于逐步建立起以单井为目标的定量考核模式,推动油藏经营管理向精细化方向发展。该系统能够为建立地面、地下一体化油藏经营管理新体制提供技术支持,具有良好的经济效益,值得在油田开发系统推广应用。
5.2 油井功图计量系统为精细管理提供有效抓手
油井功图计量系统是分队计量系统向单井的延伸,通过把产量、油井时率、躺井率等考核指标更加精确地分解到班组、个人,利用多级监控网络加强油井生产动态实时监控、跟踪督促问题处理、检查评价工作效果,实现了油井生产信息自下而上、管理考核压力自上而下层层传递,能够有效调动岗位职工的工作热情,促进广大干部职工自我加压,主动查问题、找不足、抓整改,逐步从“要我管理”向“我要管理”转变,推动精细管理在基层执行落实。
5.3 应用油井功图计量系统符合“绿色低碳”的发展要求。
实施“绿色低碳”发展战略是石油石化企业应负的社会责任,也是企业实现可持续发展的必然要求。通过应用油井功图计量系统,技术人员能够对油井的综合生产状况作出准确分析,在保证稳产的基础上最大限度对油井生产制度进行优化,确保油井低耗高效生产。同时,通过该系统能够及时发现处理管穿、盗油等各类突发问题,有效减少污染事件的发生。
5.4 应用油井功图计量系统有利于提高劳动生产率。
控制用工总量,提高全员劳动生产率,是提高油田企业核心竞争力的迫切需求。应用油井功图计量系统能够大大降低生产现场数据采集、测试、巡检和量油等工作强度,把岗位工人从耗时繁琐的日常工作中解放出来,节省的人力可以优化配置到其他缺员岗位,有利于推动人力资源的合理优化配置和劳动生产率的提高。
参考文献
[1] 标准:SY/T5864-2002.
[2] 标准:GB/T19779-2005.
[3] 标准:Q/SH1020 0354-2006.
[4] 《采油工》石油工业出版社,2008.